陳九龍
[摘 要]本文用一臺鍋爐鍋筒鼓包開裂事故闡述了臥式鍋爐鼓包的檢驗(yàn)、維修、原因分析以及預(yù)防措施。
[關(guān)鍵詞]鍋爐、鼓包、開裂、檢驗(yàn)、維修、原因、預(yù)防
中圖分類號:TK228 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2015)26-0025-01
0 引言
近年來,我省房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,灰砂磚的需求增多。因此DZL(單鍋筒縱置式鏈條爐排)臥式鍋爐得到廣泛應(yīng)用。隨著此類蒸汽鍋爐數(shù)目增加較多,但是各種事故常有發(fā)生,尤其是鍋筒鼓包開裂事故,危害極大。如何正確檢查分析鼓包開裂情況,對查明事故發(fā)生原因、防止事故擴(kuò)大、采取正確的處理方法,制定合理的維修工藝以及預(yù)防措施具有很大的現(xiàn)實(shí)意義。
1 事故概況
1.1 設(shè)備概況
我省某環(huán)保磚廠一臺DZL4-1.6-AⅡ型蒸汽鍋爐,生產(chǎn)于2011年1月,于同年4月投入使用。該爐鍋筒材質(zhì)16MnG,直徑φ1800mm,水處理形式為鍋外,實(shí)際使用壓力為1.3MPa。
1.2 設(shè)備事故概況
2014年5月某日該爐在運(yùn)行時,司爐工發(fā)現(xiàn)鍋筒底部鼓包,且有泄漏現(xiàn)象,隨即停爐,并第一時間將事故情況報(bào)告了相關(guān)部門。
2 檢驗(yàn)情況
接到當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)局以及使用單位的委托,我所于次日進(jìn)廠。待鍋爐安全冷卻后,進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn),并重點(diǎn)檢查了鼓包泄漏位置。
2.1 宏觀檢驗(yàn)及測厚
經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)鍋筒底部距前管板1000mm處,有700mm×400mm×40mm(長×寬×高)的鼓包,且鼓包最高點(diǎn)已開裂,裂縫長50mm,寬5mm(圖1、圖2)。受壓部件水垢厚度為2-3mm,尤其是鼓包區(qū)域,水垢堆積最高為2000mm。經(jīng)測量鼓包中心金屬區(qū)域剩余壁厚及附近正常位置壁厚,未發(fā)現(xiàn)異常。
2.2 硬度測試
經(jīng)里氏硬度計(jì)測試,正常部位硬度為135HB,鼓包開裂處的硬度為109HB,低于正常位置的硬度值。
2.3 材質(zhì)分析
該鍋筒材質(zhì)為16MnG,經(jīng)型號為Arc-8000全定量光譜儀進(jìn)行測量,鼓包泄漏處的主要元素C的含量僅為0.09%,與正常位置測試的C含量0.16%相距較大,造成強(qiáng)度的明顯下降。
2.4 磁粉探傷檢驗(yàn)
鼓包處(不包括開裂處)經(jīng)過磁粉探傷檢驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)裂紋。
2.5 金相分析
在正常位置處的金相組織為鐵素體+珠光體(圖3),珠光體區(qū)域完整,層片狀碳化物開始分散,已傾向性球化,球化級別2級。而鼓包開裂處進(jìn)行現(xiàn)場金相分析,組織為鐵素體+極少量珠光體(圖4),珠光體形態(tài)特征基本已消失,球狀碳化物沿晶界聚集,已完全球化,球化級別5級,可見該位置的材質(zhì)已劣化。
2.6 水質(zhì)檢驗(yàn)
根據(jù)該爐近期的鍋爐水質(zhì)報(bào)告(圖5)結(jié)論可知,水質(zhì)不合格,對該爐存在較大的隱患。
3 事故產(chǎn)生的原因分析
通過上述檢驗(yàn)結(jié)果和現(xiàn)場調(diào)查情況,事故產(chǎn)生的主要原因:
3.1鍋爐使用單位管理人員對安全認(rèn)識不足,企業(yè)對安全生產(chǎn)重視不夠。
3.2該爐水處理設(shè)施已失效,鍋爐給水不合格。且沒有按時排污,排污量不夠,鍋筒底部的垢渣不能充分排出,加帶了水垢的生成。由于大量的水垢不僅影響正常的水循環(huán),更會使金屬傳熱嚴(yán)重惡化。
3.3鍋筒鼓包開裂位置位于爐膛燃燒室溫度最高處,直接受火焰輻射,煙氣沖刷,在鍋筒底部嚴(yán)重結(jié)垢情況下,很容易造成金屬過熱,且水垢導(dǎo)熱性極差,這時鍋筒金屬壁溫不能及時有效的傳導(dǎo)給鍋水,便得不到有效的冷卻。當(dāng)壁溫超過允許溫度,金屬強(qiáng)度下降,隨著長時間的傳熱惡化,溫度上升,強(qiáng)度急劇下降,工作壓力超過金屬屈服極限發(fā)生塑性變形,即宏觀檢查表現(xiàn)為鼓包現(xiàn)象。一旦超過其強(qiáng)度極限時,即金屬出現(xiàn)開裂現(xiàn)象。
4 缺陷的維修
綜上檢驗(yàn)結(jié)果匯總,根據(jù)國家96版《鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》承壓部位的變形高度不超過原直徑的1.5%且不大于20mm,該鍋筒變形高度為40mm,且該鼓包位置金相組織已劣化。故該鍋爐應(yīng)由具備相關(guān)資質(zhì)的單位進(jìn)行挖補(bǔ)修理。其主要修理工藝措施如下:
4.1清除鍋爐內(nèi)的水垢和垢渣。
4.2確定挖補(bǔ)區(qū)域后,選擇一塊質(zhì)量符合要求,其材質(zhì)、規(guī)格與原鍋筒圓弧度相同的補(bǔ)板(由于本次采用方形補(bǔ)板進(jìn)行挖補(bǔ),且挖補(bǔ)位置遠(yuǎn)離鍋筒原焊縫,因此補(bǔ)板四個角應(yīng)為半徑不小于100mm的圓角)經(jīng)過打磨、開破口后,按照修補(bǔ)焊接工藝進(jìn)行焊接。
4.3焊接結(jié)束后,對挖補(bǔ)處的焊縫表面用砂輪打磨至圓滑過渡,經(jīng)外觀檢查合格后,進(jìn)行100%射線檢測,其結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)要求。
4.4鍋筒底部挖補(bǔ)、焊接、外觀檢查、無損檢測合格后,按標(biāo)準(zhǔn)對鍋爐本體進(jìn)行水壓試驗(yàn),試驗(yàn)壓力為2.0MPa。
5 事故后的管理及預(yù)防措施
根據(jù)事故分析的結(jié)果,要求使用單位認(rèn)真吸取教訓(xùn),采取事故防范措施。
5.1建立健全設(shè)備運(yùn)行及管理各項(xiàng)規(guī)章制度以及水質(zhì)化驗(yàn)記錄,并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
5.2加強(qiáng)各級責(zé)任人員的培訓(xùn),特別是司爐工的技術(shù)培訓(xùn)和工作責(zé)任心。
5.3水處理措施應(yīng)重新使用,對鍋爐給水進(jìn)行處理,必須達(dá)到鍋爐給水符合《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》GB1576-2008的要求。并設(shè)置專職的水質(zhì)化驗(yàn)員,加強(qiáng)水質(zhì)管理,做好水質(zhì)化驗(yàn)工作。
6結(jié)束語
該鍋爐在按照上述修補(bǔ)工藝維修后,安全運(yùn)行至今??梢姴扇∮行У奶幚韺Σ吆透倪M(jìn)措施后很好的保證了設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
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