王希寰
(大唐華銀金竹山火力發(fā)電分公司,湖南冷水江417505)
磨煤機(jī)鋼球優(yōu)化配級(jí)與襯板波形改進(jìn)試驗(yàn)研究
Ball mill optimization level and liner wave improvement experiment research
王希寰
(大唐華銀金竹山火力發(fā)電分公司,湖南冷水江417505)
在優(yōu)化鋼球配級(jí)的基礎(chǔ)上降低鋼球裝載量,能實(shí)現(xiàn)火電廠球磨機(jī)能耗的顯著下降,但在降低鋼球裝載量過(guò)程中,易出現(xiàn)制粉出力不穩(wěn)定和對(duì)煤種適應(yīng)能力降低等問(wèn)題。本文在試驗(yàn)研究基礎(chǔ)上闡述了原自固式波紋襯板和耐磨小鋼球改造出現(xiàn)問(wèn)題的原因,提出并實(shí)施了局部襯板加高和鋼球優(yōu)化配級(jí)新的改造方案,達(dá)到了較好的節(jié)能效果。
磨煤機(jī);鋼球;料位;襯板;節(jié)能
我國(guó)是火力發(fā)電大國(guó),在電能生產(chǎn)過(guò)程中,磨煤機(jī)消耗大量電能,目前國(guó)內(nèi)較先進(jìn)的600 MW火電機(jī)組制粉耗電率通常在0.9%左右,以難磨無(wú)煙煤為主要煤種的電廠,其制粉耗電率通常達(dá)2.0%左右,某公司通過(guò)多年優(yōu)化調(diào)整鋼球裝載量和配級(jí),磨煤機(jī)能耗大幅降低,但因制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)選型等原因,制粉耗電率仍達(dá)1.8%,其中磨煤機(jī)耗電率為1.3%。按年發(fā)電量72.36億度計(jì)算,磨煤機(jī)總耗電量達(dá)9 400萬(wàn)度。在原有基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低磨煤機(jī)能耗,在技術(shù)上面臨較大的挑戰(zhàn)。
某公司通過(guò)優(yōu)化磨煤機(jī)鋼球裝載量,裝球量由設(shè)計(jì)值98 t逐步降至65 t,運(yùn)行電流由185 A逐步降至155 A,磨煤機(jī)出力基本保持不變,在此基礎(chǔ)上繼續(xù)減少鋼球裝載量時(shí),出現(xiàn)磨煤機(jī)出力下降現(xiàn)象,通過(guò)采取直接減少鋼球量已不可行,應(yīng)用耐磨小鋼球和新型襯板技術(shù)實(shí)現(xiàn)節(jié)能成為下一個(gè)選項(xiàng)。然而耐磨小鋼球技術(shù)在不同區(qū)域電廠推廣大過(guò)程中效果差異較大,凡煤質(zhì)穩(wěn)定、煤質(zhì)較好的電廠應(yīng)用效果較好,節(jié)能量能達(dá)到30%左右,而煤種龐雜、煤質(zhì)較差的電廠利用該項(xiàng)技術(shù)效果不理想,存在的主要問(wèn)題:磨煤機(jī)筒體料位測(cè)量困難,導(dǎo)致制粉出力不穩(wěn)定,鋼球與襯板磨損量大;磨煤機(jī)筒體內(nèi)石子大量積存并影響設(shè)備可靠性。
為探索降低磨煤機(jī)耗電率的可行技術(shù)途徑,2012年11月某公司利用機(jī)組大修,將1號(hào)爐F磨更換為某公司提供的新型階梯式襯板和耐磨小鋼球,把鋼球裝載量由原來(lái)的65 t進(jìn)一步減少到52 t,同時(shí)采用直徑為 Φ20,Φ25,Φ30的高鉻小鋼球和少量Φ60,Φ90的高鉻大鋼球。運(yùn)行過(guò)程出現(xiàn)以下問(wèn)題:磨煤機(jī)壓差大幅增加,制粉出力下降,磨煤機(jī)出口溫度低;筒體無(wú)料位顯示,磨煤機(jī)電流不穩(wěn)定,出現(xiàn)堵磨和空磨;鋼球與襯板磨損量大;筒內(nèi)有大量石塊存積。
改變磨煤機(jī)襯板波峰結(jié)構(gòu)后,鋼球和原煤在筒體內(nèi)攜帶高度提高,提高鋼球拋下后的破碎能力,但鋼球攜帶過(guò)高,鋼球幾乎呈垂直掉下,減小了鋼球下砸次數(shù),且小鋼球帶起高度過(guò)大,反而不利于充分發(fā)揮小尺寸鋼球研磨、擠壓原煤作用,有限的鋼球量也大大減小了鋼球與煤的接觸研磨幾率,反而造成磨煤機(jī)制粉能力下降,造成原煤及石子在通體內(nèi)聚集,增加了進(jìn)出口筒體差壓,磨煤機(jī)通體內(nèi)通風(fēng)阻力也增大,使通風(fēng)量也受到影響,表現(xiàn)為磨煤機(jī)出口溫度下降。
由于鋼球采用小直徑的高鉻鋼球,盡管提升高度增加,但總的沖擊動(dòng)量與原來(lái)大鋼球相比大大減小,對(duì)大塊煤、石子煤甚至石塊的破碎能力大大降低,造成大量石塊長(zhǎng)期停留在磨煤機(jī)通體內(nèi),不但增加筒體阻力 (差壓),而且造成磨煤機(jī)電流增大,同時(shí)也削弱了鋼球的破碎、研磨能力,在試運(yùn)過(guò)程中表現(xiàn)為磨煤機(jī)出力的不穩(wěn)定。
磨煤機(jī)筒體料位反映的是磨制后的煤粉揚(yáng)起懸浮在筒體中造成的筒體上下壓差的變化,當(dāng)鋼球裝載量少、攜帶高度過(guò)高制粉出力降低后,磨煤機(jī)筒體中雖然聚集大量沒(méi)有磨細(xì)的原煤與煤粉,但較細(xì)的能揚(yáng)起懸浮在筒體內(nèi)的煤粉不多,因而磨煤機(jī)筒體料位低,出現(xiàn)測(cè)量困難的情況,當(dāng)無(wú)法維持穩(wěn)定料位時(shí),筒體內(nèi)易出現(xiàn)原煤與鋼球比例的失調(diào),造成磨煤機(jī)電流的波動(dòng)。
因此,襯板設(shè)計(jì)不當(dāng)、鋼球裝載量少、大小比例匹配不合適造成磨煤機(jī)料位測(cè)量不準(zhǔn)、磨煤機(jī)出力不穩(wěn)定、出口溫度偏低、停運(yùn)檢查大量石子積存和石子卡絞龍、磨煤機(jī)筒體襯板異常磨損、磨煤機(jī)電流變化無(wú)規(guī)律等一系列問(wèn)題。
對(duì)特定煤種和特定鋼球配比,存在鋼球裝載量臨界值 (最小值)和最大值,低于或接近臨界值時(shí),磨煤機(jī)制粉能力大幅降低,臨界值應(yīng)該通過(guò)試驗(yàn)確定。設(shè)計(jì)鋼球裝載量和平時(shí)正常的鋼球裝載量介乎兩者之間,鋼球裝載量必須與煤種相適應(yīng),同時(shí)應(yīng)滿足磨煤機(jī)筒體料位測(cè)量要求。
2014年3月,3號(hào)爐小修中在2臺(tái)磨煤機(jī)采用了不同的技術(shù)改進(jìn)方案進(jìn)行對(duì)比。
3.1 方案一
在B磨上采用 “雙面弧梯形組合自固襯板”,整過(guò)筒體按32襯板配制,在原90 mm波峰上增加高度50 mm,在筒徑上均勻布置,沿每個(gè)圓周均勻布置8塊 (如圖1所示),改進(jìn)后的襯板增加2.5 t/臺(tái)左右。E磨 (襯板未改,為原型號(hào)新襯板)鋼球裝球量均為52 t,采用新的鋼球配級(jí) (見(jiàn)表1),增加小尺寸鋼球比例,計(jì)算運(yùn)行電流維持在132~135 A。
圖1 “雙面弧梯形組合自固襯板”改造示意
表1 3號(hào)爐B/E磨鋼球優(yōu)化配級(jí)方案
3.2 方案二
A/D磨煤機(jī)安裝某公司提供的筒體鋼襯板和耐磨鋼球,其加裝的鋼球裝載量以控制磨煤機(jī)運(yùn)行電流在128~132 A之間為前提,裝球重量在48~50 t之間,見(jiàn)表2。
為分析節(jié)能效果和差異,C/F磨煤機(jī)仍采用原襯板,繼續(xù)利用原鋼球裝載量和配級(jí),維持在運(yùn)行電流152~154 A不變。
表2 3號(hào)爐A/D磨鋼球優(yōu)化配級(jí)方案
1)兩方案改造后試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3,按方案一改造后的B磨煤機(jī)與未改造的F磨煤機(jī)比較,B磨煤機(jī)節(jié)電16.36%;按方案二改造后的A磨煤機(jī)與未改造的F磨煤機(jī)比較,A磨煤機(jī)節(jié)電21.82%。
表3 3號(hào)爐各磨煤機(jī)改造前后能耗對(duì)比 MWh
2)改造后磨煤機(jī)電流再降低30 A(155~160 A降至125~130 A),筒體料位測(cè)量正常。
3)經(jīng)過(guò)超過(guò)一年的運(yùn)行,改造后煤粉細(xì)度、制粉系統(tǒng)出力、鍋爐飛灰可燃物等關(guān)鍵性考核指標(biāo)以及鍋爐燃燒穩(wěn)定性、對(duì)AGC的響應(yīng)能力均未受到影響,在相同運(yùn)行條件,發(fā)電廠用電率下降0.2%。
通過(guò)技術(shù)改造,解決了小鋼球應(yīng)用的技術(shù)難題,使用普通鋼球達(dá)到與耐磨高鉻鋼球接近的節(jié)能效果。經(jīng)測(cè)算,如全面實(shí)施該項(xiàng)技術(shù),發(fā)電廠用電率可降低 0.3%左右,按該公司 2013年發(fā)電量72.36億kWh、磨煤機(jī)總耗電量9 400萬(wàn)kWh計(jì)算,每年可節(jié)省廠用電1 880萬(wàn)kWh,為企業(yè)年節(jié)省生產(chǎn)成本376萬(wàn)元 (按當(dāng)年發(fā)電成本0.2元/kWh),按當(dāng)年上網(wǎng)電價(jià)0.49元/kWh,因上網(wǎng)電量增加全年創(chuàng)造價(jià)值921萬(wàn)元。該技術(shù)是磨煤機(jī)小球應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)一步創(chuàng)新,具有廣闊的應(yīng)用前景。
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TK223.25
B
1008-0198(2016)04-0076-03
10.3969/j.issn.1008-0198.2016.04.020
王希寰(1970),男,漢族,湖南人,工程師,主要從事電廠鍋爐燃燒技術(shù)研究和節(jié)能管理工作。
2015-10-26 改回日期:2016-06-16