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淺析600MW直流爐加氧系統(tǒng)的調(diào)試

2016-03-20 11:24:15袁杰茂名臻能熱電有限公司廣東茂名525011
低碳世界 2016年7期
關(guān)鍵詞:凝結(jié)水氧量調(diào)節(jié)閥

袁杰(茂名臻能熱電有限公司,廣東 茂名 525011)

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淺析600MW直流爐加氧系統(tǒng)的調(diào)試

袁杰(茂名臻能熱電有限公司,廣東 茂名 525011)

茂名熱電廠600MW機(jī)組存在給水鐵含量超標(biāo),精處理混床運(yùn)行周期短等問題,通過對(duì)加氧系統(tǒng)改造和調(diào)試后,不但解決了上述問題,而且提升機(jī)組節(jié)能減排的效果。

給水加氧;系統(tǒng)改造;設(shè)備調(diào)試

1 前言

鍋爐給水加氧是目前解決超臨界、超超臨界鍋爐受熱面結(jié)垢和汽輪機(jī)通流部件沉積腐蝕的先進(jìn)處理工藝,也是大型火力發(fā)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的有效措施之一,根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)電廠的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),給水采用加氧處理可以解決直流鍋爐給水、疏水含鐵量高、水冷壁管結(jié)構(gòu)速率偏大以及精處理混床運(yùn)行周期短等各方面問題。

茂名熱電廠600MW機(jī)組為超臨界機(jī)組,機(jī)組設(shè)計(jì)給水處理方式為啟動(dòng)期間全揮發(fā)處理AVT(R)和正常運(yùn)行加氧處理(OT),由于機(jī)組投運(yùn)初期水汽品質(zhì)不穩(wěn)定性,一直采用給水處理方式為全揮發(fā)處理AVT(R),日常檢測(cè)中給水鐵含量經(jīng)常超過《GB/T12145火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》所要求低于5μg/L的標(biāo)準(zhǔn)。為此,決定對(duì)600MW機(jī)組進(jìn)行給水加氧調(diào)試,總結(jié)如下。

2 加氧調(diào)試的主要工作內(nèi)容

通過加氧調(diào)試,確定該類型鍋爐在給水加氧工況時(shí)的控制條件與控制指標(biāo),實(shí)現(xiàn)機(jī)組給水處理方式由AVT(O)向OT方式的轉(zhuǎn)換,以達(dá)到減少熱力系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物的生成與遷移(給水鐵含量小于1μg/L),降低鍋爐受熱面結(jié)垢速率和防止汽輪機(jī)結(jié)垢、積鹽的目的。

主要工作內(nèi)容如下:

(1)機(jī)組從AVT(O)方式轉(zhuǎn)化為加氧處理(OT)。

(2)確定在機(jī)組采用給水加氧處理的運(yùn)行控制條件和相應(yīng)的氧含量控制范圍。

(3)確定給水 pH和含氧量對(duì)熱力系統(tǒng)中腐蝕產(chǎn)物含量影響。

(4)確定加氧運(yùn)行工況下的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)運(yùn)行控制方式。

(5)確定加氧處理后機(jī)組啟、停水化學(xué)工況和停用保護(hù)措施。

3 機(jī)組加氧前的準(zhǔn)備

(1)將給水加氨加聯(lián)氨的AVT(R)處理方式轉(zhuǎn)換為加氨處理方式,即停止加聯(lián)氨。

(2)凝結(jié)水溶解氧量不超過控制標(biāo)準(zhǔn)。若溶解氧含量偏高或者波動(dòng)大,可能是凝汽器真空低、凝結(jié)水泵密封水存在缺陷等引起,或者是外來污染引起,例如凝汽器泄露、凝結(jié)水泵入口管道吸入空氣、凝汽器補(bǔ)水溶解氧高等。需要逐個(gè)排查,控制凝結(jié)水溶解氧量在合格范圍內(nèi)。

(3)在線儀表的配備率、準(zhǔn)確率和手工氧量表、電導(dǎo)率表的準(zhǔn)確率。機(jī)組加氧量的多少是根據(jù)各水樣溶解氧含量的多少進(jìn)行調(diào)節(jié)的,必須保證氧量表的準(zhǔn)確性;機(jī)組加氧后各系統(tǒng)氧化膜的轉(zhuǎn)換情況可以根據(jù)水樣溶解氧含量的多少進(jìn)行判斷,需配備凝結(jié)水、除氧器入口、除氧器出口、省煤器入口、主蒸汽的在線氧量表。氫電導(dǎo)率也是機(jī)組加氧后各系統(tǒng)氧化膜的轉(zhuǎn)換時(shí)一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),若氧量過大導(dǎo)致原有氧化皮剝落過快,水中雜質(zhì)上升較快,會(huì)影響系統(tǒng)的安全運(yùn)行;一般控制給水、主蒸汽氫電導(dǎo)率不超過0.15μs/cm。

(4)加氧裝置氧氣輸送管道。目前普遍的加氧裝置是以加氣態(tài)氧設(shè)計(jì)的,通過氧氣瓶減壓后,利用與系統(tǒng)壓力的壓差將氧氣輸送至各加氧點(diǎn),由于系統(tǒng)壓力因負(fù)荷變化而變化,而氧氣又是可壓縮氣體,會(huì)引起加氧量的波動(dòng),波動(dòng)范圍的大小是影響機(jī)組加氧成功的一個(gè)決定性因素,將氧氣輸送管道的管徑降低,能有效的減少加氧量的波動(dòng),一般氧氣輸送管道管徑低于Φ10mm比較合適。另外考慮氧氣對(duì)金屬的腐蝕性,管道材質(zhì)一般采用304以上的不銹鋼管。

(5)加氧裝置及管道的閥門。茂名熱電廠的加氧設(shè)備由江蘇電力裝備有限公司提供,該設(shè)備手動(dòng)閥采用銅質(zhì)球閥,存在易漏氣、易滑絲等缺陷;手動(dòng)旁路調(diào)節(jié)閥流量范圍大,穩(wěn)定性差,無法穩(wěn)定氧氣加入量;加氧設(shè)備無流量顯示,只能通過在線氧量反應(yīng)加氧量;加氧一次門前沒有逆止閥,由于系統(tǒng)壓力較高,系統(tǒng)用水倒灌至加氧管道,對(duì)初期加氧壓力要求較高,易造成加氧量波動(dòng)。上述缺陷給加氧造成比較大的影響,最終通過將銅質(zhì)球閥全部更換為不銹鋼球閥,旁路調(diào)節(jié)閥更換為不銹鋼節(jié)流閥,并在凝結(jié)水、給水加氧調(diào)節(jié)閥后各加裝一個(gè)帶調(diào)節(jié)閥的氧氣浮子流量計(jì),加氧一次閥前各加裝一個(gè)逆止閥后得以消除。

(6)加氧系統(tǒng)壓力測(cè)點(diǎn)。由于加裝裝置是通過氧氣瓶壓力高于系統(tǒng)壓力的壓差進(jìn)行加氧的,所以加氧系統(tǒng)各位置壓力測(cè)點(diǎn)尤為重要。為便于運(yùn)行人員監(jiān)盤和記錄,我們對(duì)加氧系統(tǒng)各壓力測(cè)點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化,具體如下:對(duì)減壓閥前的氣瓶壓力、減壓閥后加氧壓力均增加了壓力變送器,還將凝結(jié)水、給水的系統(tǒng)壓力加入加氧畫面中,在遠(yuǎn)方操作界面上就可以通過壓力變化進(jìn)行加氧量的調(diào)節(jié)。

(7)系統(tǒng)水質(zhì)良好,各汽水指標(biāo)均在合格范圍內(nèi);凝結(jié)水精處理裝置運(yùn)行良好,出水水質(zhì)符合要求。

(8)水中鐵含量測(cè)試儀器。機(jī)組采用凝結(jié)水、給水加氧處理方式后,汽水系統(tǒng)中鐵濃度將顯著降低,由原來10μg/L以上降低至1μg/L以內(nèi)。一般分析鐵含量的分光光度計(jì)法無法準(zhǔn)確測(cè)量1μg/L以內(nèi)的濃度,需要采用原子吸收法才能準(zhǔn)確測(cè)量。

4 機(jī)組加氧調(diào)試

在加氧前準(zhǔn)備工作全部到位后,機(jī)組開始加氧調(diào)試:

(1)加氧系統(tǒng)氣密性試驗(yàn)。通過氣密性試驗(yàn)檢查各泄露點(diǎn)后進(jìn)行消除。避免因漏點(diǎn)引起壓力、氧量的波動(dòng);一般采用氮?dú)膺M(jìn)行試驗(yàn),管道壓力為最大工作壓力的1.25倍,通過肥皂水對(duì)各連接點(diǎn)、焊縫等進(jìn)行逐一檢查,排查漏點(diǎn)。

(2)系統(tǒng)進(jìn)行吹掃。一般也是采用氮?dú)膺M(jìn)行吹掃,排污管道沒有雜質(zhì)出來后,結(jié)束吹掃。

(3)系統(tǒng)試加氧。將上述步驟中使用的氮?dú)馄扛鼡Q為氧氣瓶,逐一打開加氧系統(tǒng)管道上各閥門,通過減壓閥對(duì)氧氣瓶進(jìn)行減壓,壓力比系統(tǒng)壓力高0.5MPa左右,通過調(diào)節(jié)氧氣調(diào)節(jié)閥開度進(jìn)行加氧,若氧量表(一般凝結(jié)水加氧參考除氧器入口氧量表,給水加氧參考省煤器入口氧量表)開始上升并超過30μg/L,則進(jìn)行正式加氧。

(4)給水、凝結(jié)水加氧。

給水、凝結(jié)水開始加氧后,系統(tǒng)氧化皮成分由Fe3O4向Fe2O3轉(zhuǎn)換、水中雜質(zhì)含量增加,將影響系統(tǒng)水汽品質(zhì)。一般控制給水、主蒸汽氫電導(dǎo)率不超過0.15μs/cm,期望值不超過0.10μs/cm;除氧器入口含氧量,省煤器入口含氧量不超過200μg/L,期望值不超過150μg/L。上述任一指標(biāo)超過標(biāo)準(zhǔn),立刻停止加氧。

加氧系統(tǒng)調(diào)試重點(diǎn)是壓力調(diào)節(jié)和流量調(diào)節(jié),具體操作如下:

①氧氣瓶減壓閥的壓力調(diào)節(jié)

根據(jù)機(jī)組負(fù)荷變化范圍,找出凝結(jié)水泵出口、前置泵進(jìn)口壓力的最低和最高值,一般控制氧氣流量計(jì)出口壓力比系統(tǒng)壓力高0.4~1.6MPa。

②氧氣流量計(jì)調(diào)節(jié)

影響流量變化的因素:機(jī)組負(fù)荷變化,系統(tǒng)壓力隨之變化,水中氧含量也會(huì)波動(dòng)。一般通過氧氣調(diào)節(jié)閥開度進(jìn)行解決。

(5)給水降pH值調(diào)試。根據(jù)《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》(GB/T12145)標(biāo)準(zhǔn),給水加氧處理后給水PH控制在8.0~9.0范圍內(nèi)。由于加氧調(diào)試初期水質(zhì)不穩(wěn)定,所以繼續(xù)保持給水pH在9.2~9.6范圍,當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)的氧化皮全部轉(zhuǎn)換完成后,可逐步降低給水pH值,根據(jù)水中鐵含量的變化趨勢(shì),找出pH值控制的最低點(diǎn)。一般分兩個(gè)階段進(jìn)行:第一階段將給水的pH值維持在8.7~9.0,直接電導(dǎo)率1.35~2.7μs/ cm。穩(wěn)定運(yùn)行2~3d,監(jiān)測(cè)熱力系統(tǒng)水質(zhì)變化情況,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)鐵含量的變化;第二階段將給水的pH值調(diào)整至在8.5~8.7,直接電導(dǎo)率0.85~1.5μs/cm。穩(wěn)定運(yùn)行2~3d,監(jiān)測(cè)熱力系統(tǒng)水質(zhì)變化情況,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)鐵含量的變化。

(6)機(jī)組停運(yùn)時(shí),加氧退出操作。

①機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)。a.化學(xué)運(yùn)行人員立即加大凝結(jié)水、給水加氨量,將給水pH提高到9.2~9.6;b.迅速關(guān)閉加氧系統(tǒng),暫停加氧。

②機(jī)組計(jì)劃停運(yùn)。a.化學(xué)運(yùn)行人員提前12h關(guān)閉加氧系統(tǒng),暫停加氧;b.化學(xué)運(yùn)行人員提前4h加大凝結(jié)水、給水加氨量,將給水pH提高到9.2~9.6。

5 結(jié)論

通過上述系統(tǒng)改造和調(diào)試,成功實(shí)現(xiàn)了600MW的給水加氧處理,取得了以下成果:①給水系統(tǒng)和疏水系統(tǒng)的流動(dòng)加速腐蝕現(xiàn)象得到抑制,熱力系統(tǒng)腐蝕及腐蝕產(chǎn)物轉(zhuǎn)移速率顯著下降。②有效解決減溫水調(diào)節(jié)閥、高加疏水調(diào)節(jié)閥以及水冷壁管節(jié)流孔的結(jié)垢堵塞問題。③鍋爐壓差降低,上升速度變慢。汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速降低、汽耗降低。④減少給水加氨量,延長凝結(jié)水精處理混床氫型運(yùn)行周期,減少樹脂再生酸、堿耗和自用水量。⑤除氧器,高/低加實(shí)現(xiàn)無排氧運(yùn)行,減少熱損失。

[1]《直流鍋爐給水加氧處理導(dǎo)則》(DL/T805.1-2011).

[2]《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》(GBT12145-2008).

袁 杰(1985-),男,熱能動(dòng)力工程工程師,本科,學(xué)士學(xué)位,主要從事火力發(fā)電工作。

TK229.5

A

2095-2066(2016)07-0050-02

2016-2-20

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