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汽機(jī)停機(jī)十八胺保養(yǎng)振動高過程及分析

2016-03-18 10:01梁青周亮
關(guān)鍵詞:汽機(jī)振動

梁青 周亮

摘 要:本文介紹了某電廠在一次停機(jī)加十八胺保養(yǎng)中出現(xiàn)的振動異常情況,并分析可能導(dǎo)致振動異常的原因,以及后續(xù)檢修發(fā)現(xiàn)的問題及解決措施。

關(guān)鍵詞:汽機(jī);惰走;振動;十八胺保養(yǎng)

某電廠配置有兩套180MW的燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,選用美國GE公司生產(chǎn)的PG9171E燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組,汽機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N60-5.6/0.56/527/255型汽輪發(fā)電機(jī)組,額定功率為60MW。

1 機(jī)組停機(jī)惰走振動變化過程

按照公司安排晚上停機(jī)前對4#鍋爐加十八胺保養(yǎng),按照十八胺保養(yǎng)方案,蒸汽溫度需控制在300-450℃(主要是因為十八胺分解溫度為450℃),向調(diào)度申請帶負(fù)荷82MW運行2小時。19:32令燃機(jī)按溫態(tài)開始降負(fù)荷到50MW,通知化水開始對低壓汽包加藥。19:40燃機(jī)負(fù)荷降至50MW,汽機(jī)負(fù)荷32.2MW,高壓主汽溫度474℃,壓力4.07MPa。20:05通知化水開始為高壓包加藥。20:20化水通知高壓已加完藥,要求機(jī)組運行循環(huán)一小時,發(fā)現(xiàn)此時汽機(jī)軸振2Y從40um(降負(fù)荷前為76um)持續(xù)上漲,20:33上升到127um出現(xiàn)軸承振動高報警。20:35匯報公司領(lǐng)導(dǎo)機(jī)組振動高需要提前停機(jī),因懷疑可能是低負(fù)荷階段末級葉片蒸汽帶水導(dǎo)致振動高,且高壓加藥后循環(huán)時間只有15min,希望嘗試提高燃機(jī)負(fù)荷以提高主蒸汽溫度看是否能降低振動值,但軸振2Y值仍持續(xù)上升至170um,立即向中調(diào)申請停機(jī),同時令燃機(jī)開始降負(fù)荷停機(jī),汽機(jī)快速降負(fù)荷,同時為控制高壓壓力,開汽機(jī)高壓旁路閥。檢查軸向位移、差脹、滑油壓力、軸瓦溫度、軸承回油溫度均正常。

20:51汽機(jī)解列停機(jī)。汽機(jī)解列前瓦振均合格,最高為2瓦瓦振28um。2#軸承振動X/Y:124/189um。

20:53轉(zhuǎn)速2025rpm時軸振從1X/1Y:98/80um,2X/2Y:152/174um突升1X/1Y:76.7/157um,2X/2Y:167/266um,同時1#瓦振動達(dá)199um,2#瓦振動為54.5um;此時令汽機(jī)緊急破壞真空;轉(zhuǎn)速至1414rpm時最高1X/1Y:68/179um,2X/2Y:368/495um,轉(zhuǎn)子第一階臨界轉(zhuǎn)速為1350-1720rpm,第二階臨界轉(zhuǎn)速為1850-1930rpm、第三階為2100-2200rpm臨界轉(zhuǎn)速;汽機(jī)崗在現(xiàn)場未聽到金屬撞擊碰磨聲音,現(xiàn)場檢查滑油系統(tǒng)壓力溫度均正常。惰走過程中3#瓦振動最高46um、4#瓦振動最高為36.5um,惰走至1100rpm后各軸承振動逐步恢復(fù)正常。

21:29 盤車投入正常,惰走時間38min,由于提前破壞真空,較正常停機(jī)時惰走時間減少4min,本次轉(zhuǎn)子惰走至1700rpm時間為4分33秒,對比11月3日正常停機(jī)惰走至1700rpm時間為4分42秒少了9秒。盤車電機(jī)電流7A,盤車狀態(tài)下聽聲音正常。惰走過程中偏心最高是在轉(zhuǎn)速17rpm時為81um,盤車投入后偏心很快下降至正常值。

2 分析可能導(dǎo)致振動高的原因

2.1 動靜碰磨

碰磨主要發(fā)生在隔板汽封、葉片圍帶汽封、軸端汽封、各軸承的油檔部位。其中真空、凝汽器灌水、缸溫等會影響動靜間隙。

①排查真空影響:從歷史曲線可以看出在降負(fù)荷、停機(jī)過程過程中真空均無明顯變化,汽機(jī)內(nèi)缸上下缸溫度基本相同,無明顯偏差。

②軸封供汽:軸封供汽溫度和壓力偏低可能導(dǎo)致汽輪機(jī)進(jìn)冷空氣,或者導(dǎo)致汽封片局部溫度快速下降變形,導(dǎo)致汽封變形出現(xiàn)碰磨,從歷史曲線來看,軸封供汽壓力、溫度均在合格范圍內(nèi)。

③蒸汽品質(zhì):主要是體現(xiàn)在主蒸汽溫度及壓力、主蒸汽過熱度、主蒸汽溫度變化率、主蒸汽含水及含鹽。查看歷史曲線得知補(bǔ)汽的溫度變化不大。主蒸汽溫度最低為441℃,主蒸汽過熱度至少為190℃,鍋爐汽包水位也正常,且從內(nèi)缸上下缸溫差來看,未出現(xiàn)較大溫差,實際差脹從降負(fù)荷前的0.47mm,汽機(jī)差脹的報警值為-4.0/+5.5mm,跳閘值為-4.5mm/+6.0mm,2Y振動增長時的差脹值為-0.18mm,最低降至-0.3mm,離差脹的報警值-4mm有較大距離,從這些數(shù)據(jù)來看導(dǎo)致動靜碰磨的可能性較小。

④但降負(fù)荷過程中存在主蒸汽溫度下降過快的問題,從19:32分至20:05分主蒸汽溫度從528.5℃下降至443.66℃,其中最快階段為19:38至19:48,期間主蒸汽溫度從524.89℃下降至467.09℃,平均蒸汽溫度下降速度為5.7℃/min,可能會使汽缸等高溫部件產(chǎn)生過大的熱應(yīng)力,嚴(yán)重時可能造成動靜部分摩擦。

2.2 油膜振蕩

發(fā)生油膜振蕩的主要特征是發(fā)生劇烈振動,振幅突然增加,聲音異常,伴隨著轉(zhuǎn)軸劇烈振動,油膜破壞,軸承金屬溫度驟升,導(dǎo)致燒瓦或軸系的破壞。但查看數(shù)據(jù),整個過程中,軸承金屬溫度未出現(xiàn)突升情況。查看歷史曲線整個降負(fù)荷和停機(jī)過程中軸承金屬溫度、1#-4#軸承回油溫度均無明顯變化,在轉(zhuǎn)子惰走過程中1#、3#、4#軸承金屬溫度、1#-4#軸承回油溫度均一直為穩(wěn)定下降趨勢,2#軸承金屬溫度在轉(zhuǎn)速1500rpm左右時上升了3.1℃(56.1至59.23℃),一分鐘后下降至56.88℃,可能是因為此時2#軸承振動太大使軸承負(fù)荷增大導(dǎo)致,機(jī)組正常運行時該軸承的溫度為58.5℃。如果出現(xiàn)油膜振蕩,軸承金屬溫度應(yīng)該會有更大幅度的升高。11月5日化水化驗滑油水分及顆粒度均合格。

2.3 磨擦自激振動

由動靜部分磨擦所產(chǎn)生的自激振動有兩種表現(xiàn)形式,一是摩擦渦動,另一是磨擦抖動,干摩擦一般只在很低的摩擦轉(zhuǎn)速時發(fā)生,7#停機(jī)過程中,轉(zhuǎn)速在1000RPM后振動已經(jīng)恢復(fù)正常值,與摩擦自激振動的情況不符。

2.4 轉(zhuǎn)動部位飛脫

轉(zhuǎn)動部件飛脫,振動會發(fā)生突增,參看歷史曲線,解列前振動是持續(xù)逐級遞增,未出現(xiàn)突增;機(jī)組解列后,振動峰值出現(xiàn)在臨界轉(zhuǎn)速附近,振動最高時現(xiàn)場未聽到金屬碰磨的聲音。在轉(zhuǎn)子惰走到1100RPM后振動逐步恢復(fù)正常,投盤車正常,盤車狀態(tài)下檢查聽音均正常,偏心正常。

2.5 轉(zhuǎn)子熱彎曲

運行中汽缸進(jìn)水、進(jìn)冷空氣、動靜碰磨均有可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)子彎曲。

本次轉(zhuǎn)子惰走至1700rpm時間為4分33秒,對比11月3日正常停機(jī)惰走至1700rpm時間為4分42秒減少9秒。分析惰走過程中偏心數(shù)據(jù),從曲線可以看出在轉(zhuǎn)子偏心在盤車1小時后基本趨于一致,盤車電機(jī)轉(zhuǎn)子電流約為7A,與正常停機(jī)盤車時相同,且聽音無異常。在低轉(zhuǎn)速和盤車狀態(tài)轉(zhuǎn)子應(yīng)該不存在彎曲情況。

2.6 發(fā)電機(jī)匝間短路

因振動主要在機(jī)組惰走過臨界時突升,且發(fā)電機(jī)側(cè)振動相對一致較為平穩(wěn)。不可能是因為發(fā)電機(jī)匝間短路導(dǎo)致振動高。

經(jīng)過分析總結(jié),由于主蒸汽溫度下降速度較快,轉(zhuǎn)子收縮較快,導(dǎo)致出現(xiàn)動靜碰磨,從而在停機(jī)過臨界轉(zhuǎn)速時振動急劇增大。①通過分析降負(fù)荷及惰走階段各軸承金屬溫度、各軸承回油溫度、惰走時間、化水油樣檢測等參數(shù),各軸瓦應(yīng)該沒有損傷;②通過對惰走及盤車階段偏心數(shù)據(jù),振動高時現(xiàn)場聽音未有明顯的金屬摩擦聲,盤車狀態(tài)下多次現(xiàn)場聽音檢查,轉(zhuǎn)子應(yīng)該不存在彎曲情況。

11月12日,邀請電科院專家進(jìn)行分析,按照電科院專家的建議翻出汽機(jī)前后軸瓦檢查,汽機(jī)前軸瓦烏金有輕微刮痕,經(jīng)打磨后裝回,前軸封氣封片磨損比較嚴(yán)重,進(jìn)行更換;后軸承瓦塊檢查無異常。11月15日,對機(jī)組進(jìn)行試啟動,啟動過程中振動變化平穩(wěn),數(shù)值與此次事故前基本一致,機(jī)組恢復(fù)備用。

此次停機(jī)過程中主要存在的問題:①主蒸汽溫度下降較快,雖然燃機(jī)為溫態(tài)降負(fù)荷,但沒有通知燃機(jī)在較高排氣溫度下停留,使主蒸汽溫度下降速度超過規(guī)定速度。②當(dāng)出現(xiàn)振動高時沒有立刻停機(jī),當(dāng)振動值達(dá)到170um時才向中調(diào)申請停機(jī),在惰走過臨界轉(zhuǎn)速時振動突然增大超過跳閘值。

作者簡介:

梁青(1984—),男,湖南新化人,運行助理工程師,燃機(jī)輪機(jī)聯(lián)合循環(huán)電廠運行值長;

周亮(1990—),男,江蘇鹽城人,助理工程師,運行值班員。

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