喻冰鶴
(新余鋼鐵集團第一煉鐵廠,江西 新余 338000)
取消中心加焦技術(shù)在大型高爐中的應(yīng)用探討
喻冰鶴
(新余鋼鐵集團第一煉鐵廠,江西 新余 338000)
本文的中心加焦是指憑借著爐頂向高爐中心添加焦炭,以此減少高爐中心較小范圍內(nèi)的礦焦比,讓高爐內(nèi)能通過的氣流更多,透氣性更加好,而高爐冶煉是一個連續(xù)的生產(chǎn)過程,生產(chǎn)過程在爐料從上上到下而煤氣則從下到上的方式中完成。文章從高爐冶煉角度,探討取消中心加焦技術(shù)在其中的應(yīng)用。
中心加焦;取消中心加焦技術(shù);高爐
高爐冶煉的過程中需要保持熱力和動力的平衡性,并且在逆流向的反應(yīng)過程中達(dá)到質(zhì)量、能量及動量傳遞的作用,使兩者能在平衡中相互影響及相互統(tǒng)一。高爐的操作人員需要把精力集中在熱力的平衡上,使高爐能夠保持在一個良好的熱狀態(tài)中,而沒有這種熱狀態(tài),高爐的動力平衡也很難保障,所以為了使高爐的利用率水平得到充分的發(fā)揮,握好其中的技巧就是操作和控制高爐的奧妙所在。由于上個世紀(jì)的冶煉的材料質(zhì)量不夠,燃料的質(zhì)量又無法得到保障,致使高爐的透氣性和透液性很差,如何保障高爐的運行順利是當(dāng)時的重要技術(shù)問題。直到上個世紀(jì)九十年代,國內(nèi)外的高爐逐漸向著大型化發(fā)展,但是由于技術(shù)和高爐的發(fā)展不同,致使國內(nèi)許多的大型高爐處于不平衡的狀態(tài),生產(chǎn)效率的低下使得眾多的冶煉廠付出了巨大的代價。
2.1 改善焦炭質(zhì)量
改善焦炭質(zhì)量是取消中心加焦技術(shù)冶煉的基礎(chǔ)。焦化廠能夠通過使用優(yōu)質(zhì)焦煤、優(yōu)化配煤方案及適當(dāng)樣才延長息焦時間等方法來改善焦炭的整體質(zhì)量,這樣就能使灰分保持在百分之十二左右,CRS保持在百分之七十左右,以及使平衡粒徑保持在56mm。因為在焦炭的穩(wěn)定成分上做了較大的功夫,所以能夠讓高爐不再出現(xiàn)較大幅度的波動,也就能使高爐順利運行。
2.2 穩(wěn)定結(jié)礦性能
為了保持高爐的順利運行可以通過轉(zhuǎn)變和優(yōu)化材料的料比結(jié)果,比如可以用加拿大粉、西非毛塔粉及海南粉等低鋁礦粉來低水燒結(jié),不僅能夠控制材料層的透氣性,穩(wěn)定終點的位置和溫度,還能增強混合制粒的效果,優(yōu)化煙道負(fù)壓和布料點火,調(diào)整環(huán)冷風(fēng)門的開關(guān)程度,消弱急冷點對于冷卻步驟的影響,使高爐內(nèi)燒結(jié)的化學(xué)成分和物理性能達(dá)到更加穩(wěn)定的狀態(tài)。
2.3 調(diào)整煤粉成分
優(yōu)秀的噴吹煤可以更好地降低高爐內(nèi)部的爐腹煤氣量。如果噴吹煤粉的灰分和水分偏高,就會造成煤比和爐腹煤氣量的增加,這時我們就可以從根源找起,以充分并合理地利用資源為基礎(chǔ),使用更加優(yōu)質(zhì)的原煤和通過優(yōu)化配煤方案等方法來調(diào)整噴吹煤的成分和質(zhì)量,使其穩(wěn)定性更加良好。
3.1 制定合理方案
許多高爐運用的都是抑制邊緣氣流的裝料制度,所以高爐內(nèi)的每次溫度變化都會給高爐造成巨大的影響,而要從抑制邊緣氣流的中心加焦技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)槿∠行募咏辜夹g(shù),就需要觀察每一個調(diào)整階段,循序漸進的進行,不能夠過于急躁。取消中心加焦技術(shù)是一個需要長期堅持的過程,特別是對于中心死焦堆的替換更是需要一個較長的時期,在取消中心加焦技術(shù)的過程中肯定會使原有的煤氣分布平衡失調(diào),甚至?xí)霈F(xiàn)爐礦不適、風(fēng)量減短、燃料比增加及產(chǎn)量降低的負(fù)面影響,給工作人員帶來巨大的心理壓力。但是只要煤氣流重新分布并平衡后,效果就能夠體現(xiàn)出來,這就需要始終堅持三思而后行的原則,
提前就制定方案,并能夠提前預(yù)測影響。
3.2 加強原料管理
在高爐冶煉的過程中,爐內(nèi)透氣性較差是導(dǎo)致氣流紊亂的重要因素,而焦炭的冷熱強度是保障取消中心加焦技術(shù)后高爐環(huán)境的重要因素,因為焦炭具有的骨架作用是無法代替的,但是焦炭的強度又對料柱的透氣性和透液性具有很大的影響,所以在原燃料的規(guī)定中,燒結(jié)的冷強度、焦炭M40、焦炭M10、CRI以及CSR需要有嚴(yán)格的規(guī)定,還要在冶煉的同時防止有害金屬的進入,以免造成對原燃料強度的破壞。而在控制方面就需要控制高爐渣中的Al2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù),因為高爐渣中的Al2O3太過粘稠,會造成爐中的渣鐵較難分離,渣鐵的滯留量增加,出現(xiàn)渣鐵聚集,死料柱粉末和渣鐵堆積,爐缸的活躍面積減少等現(xiàn)象,使得高爐的操作更加困難。為了增強爐渣的流動性,讓爐渣的黏度和爐缸的活躍度更加科學(xué)合理, 可以適當(dāng)?shù)靥嵘齅gO的質(zhì)量分?jǐn)?shù),并在運行的過程中嚴(yán)格規(guī)定熱制度的鐵水溫度。
3.3 緊抓操作管理
在高爐的操作方面要嚴(yán)格遵守四班統(tǒng)一的操作原則,工長需要抱著謹(jǐn)慎的態(tài)度嚴(yán)格執(zhí)行定下的操作方針,其它人員則需要緊抓設(shè)備的點檢工作,確保設(shè)備運行的安全,避免高爐的休風(fēng)及慢風(fēng)問題。而在高鋁渣方面,爐前的出鐵作業(yè)也很重要,首先必須保證泥套的完好,然后需要增加打泥量,保證鐵口的深度,最后就是需要保障出鐵的間隔時間,最好達(dá)成零間隔,才能夠避免沒有渣時段的憋壓,而控制好出鐵的速度還能提高出鐵的均勻程度,把外部環(huán)境的影響降至最低,確保高爐的穩(wěn)定順行。要成功地取消中心加焦技術(shù),需要保證送風(fēng)與裝料制度的互相配合,一定要重視“全風(fēng)”的操作,富氧率可以適當(dāng)?shù)亟档?,以此達(dá)到煤氣流能夠吹到中心。
很多的高爐應(yīng)用中心取消了使用中心加焦技術(shù),取得了較為突出的好成效,但是有些應(yīng)用中心在嘗試取消中心加焦技術(shù)的時候,因為不能保持高爐的長期穩(wěn)定運行,就放棄了這一轉(zhuǎn)變,所以如何正確的使用中心加焦技術(shù)是當(dāng)前國內(nèi)的熱議話題。
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