宋凱,袁鶴,尤坤坤
(華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠,山東鄒城 273522)
1000MW機(jī)組爐內(nèi)受熱面腐蝕的原因以及治理方案
宋凱,袁鶴,尤坤坤
(華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠,山東鄒城 273522)
華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠1000MW的機(jī)組爐內(nèi)受熱面在高溫、高壓環(huán)境下極易發(fā)生泄漏,經(jīng)過分析,其原因?yàn)楦邷馗g造成水冷壁管壁減薄。分析了腐蝕產(chǎn)生的原因,從燃燒方式、煤質(zhì)選擇及鍋爐結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行了改進(jìn),鍋爐受熱面泄漏現(xiàn)象得到有效改善。
側(cè)燃風(fēng);高溫腐蝕;水冷壁;還原性氣氛
華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠(以下簡(jiǎn)稱鄒縣發(fā)電廠)四期工程裝設(shè)2臺(tái)1 000MW燃煤機(jī)組(DG 3000/26.15-Ⅱ1型),鍋爐為高效超超臨界參數(shù)變壓直流爐、標(biāo)高17m以上露天布置、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。爐膛寬為33973.4mm,深度為15558.4mm,高度為64000.0mm。機(jī)組爐膛為膜式水冷壁,從爐膛下部到混合集箱為螺旋水冷壁,從混合集箱到爐頂大包由垂直水冷壁連接,兩者由混合集箱內(nèi)過渡水冷壁進(jìn)行轉(zhuǎn)換連接,爐膛角部為R 150mm圓弧過渡結(jié)構(gòu)。
鍋爐受熱面主要包括過熱器系統(tǒng)及再熱器系統(tǒng)。其主要作用為在機(jī)組運(yùn)行過程中將管路中的水汽介質(zhì)進(jìn)行隔離,并通過燃燒煤炭進(jìn)行換熱,將水蒸發(fā)。爐內(nèi)承壓部件不僅外部存在于高溫環(huán)境下,內(nèi)部還要承受水蒸發(fā)過程中形成的高壓環(huán)境,例如過熱器在運(yùn)行過程中需承受26MPa左右的壓力。機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行在高溫、高壓環(huán)境下,鍋爐受熱面極易產(chǎn)生泄漏。
文獻(xiàn)中,施萬(wàn)森對(duì)鍋爐受熱面高溫腐蝕及預(yù)防措施做出了總結(jié)[1],官民健等針對(duì)鍋爐受熱面的化學(xué)腐蝕問題進(jìn)行了原理分析,并總結(jié)出了腐蝕后的補(bǔ)救手段[2]。但對(duì)1 000MW機(jī)組爐內(nèi)受熱面因還原性氣氛過高造成的腐蝕等具體問題的相關(guān)介紹及解決方案較少,因此,本文以鄒縣發(fā)電廠1 000MW機(jī)組為例,對(duì)爐內(nèi)腐蝕的原因進(jìn)行總結(jié),制定解決方案和檢修預(yù)防措施。
1.1 腐蝕情況
鄒縣發(fā)電廠每次大、小修都對(duì)水冷壁管壁重點(diǎn)進(jìn)行測(cè)厚檢查,發(fā)現(xiàn)向火側(cè)的管子腐蝕很快,通常腐蝕成一個(gè)平面,吹灰器孔周圍水冷壁管高溫腐蝕嚴(yán)重,水冷壁管壁平均減薄超過3.0mm(規(guī)格為?63.5 mm×7.5mm,材質(zhì)為20鋼),危害鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
引起水冷壁硫化物型高溫腐蝕的原因較多,主要有3點(diǎn):火焰中心偏斜,燃煤含有腐蝕因子以及水冷壁管附近產(chǎn)生還原性氣氛。
1.2 火焰中心偏斜造成氣流沖刷水冷壁
從爐內(nèi)的腐蝕情況來看,腐蝕區(qū)域主要集中在兩側(cè)水冷壁墻,根本原因?yàn)榛鹧嬷行钠?,從而?dǎo)致兩側(cè)墻區(qū)域在運(yùn)行過程中含氧量過少,還原性氣氛不斷增強(qiáng),造成燃燒不充分,最終導(dǎo)致腐蝕。同時(shí),在燃燒過程中,由于未燃盡的煤粉隨著火焰沖擊兩側(cè)爐墻,對(duì)水冷壁原有保護(hù)膜造成損壞,將原有的腐蝕層剝落,裸露出母材,形成了循環(huán)腐蝕,這種腐蝕和磨損相結(jié)合的過程大大加劇了對(duì)金屬管子的損害。
1.3 燃煤含有腐蝕因子
根據(jù)鄒縣發(fā)電廠鍋爐燃燒性能,對(duì)燃燒使用的煤進(jìn)行參配摻燒,煤質(zhì)中含有的FeS2燃燒受熱分解出S,而煙氣中存在一定濃度的H2S與SO2化合,也產(chǎn)生自由的S,其與水冷壁相遇,發(fā)生如下反應(yīng)造成腐蝕:
同時(shí),煤質(zhì)中含有的S以及堿性物質(zhì)在高溫條件下產(chǎn)生硫酸鹽,吸收水冷壁壁面的SO3,形成焦硫酸鹽,其在熔融狀態(tài)下極易與Fe2O3發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生復(fù)合硫酸鹽,而復(fù)合硫酸鹽在高溫環(huán)境下極易造成水冷壁進(jìn)一步腐蝕。
1.4 還原性氣氛
在運(yùn)行過程中,爐內(nèi)燃燒不充分導(dǎo)致兩側(cè)墻局部缺氧,隨著還原性氣氛的不斷增強(qiáng),高硫煤無法充分燃燒導(dǎo)致H2S與水冷壁金屬母材表面發(fā)生反應(yīng)。H2S為還原性成分,比氧化性介質(zhì)更具備腐蝕性,隨著負(fù)荷高低交替,腐蝕速度不斷加快,造成水冷壁管母材層層脫落,從而導(dǎo)致水冷壁因減薄嚴(yán)重造成泄漏。
停爐檢查發(fā)現(xiàn)兩側(cè)墻因高溫腐蝕造成管排超標(biāo)缺陷高達(dá)100多根,原管排(規(guī)格為?38.1mm×7.5 mm,材質(zhì)為SA-213T2鋼,內(nèi)螺紋),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定管壁厚應(yīng)不小于5.625mm。2011年,#8機(jī)組小修時(shí)發(fā)現(xiàn)66根管排缺陷超標(biāo);2012年,#8機(jī)組小修時(shí)發(fā)現(xiàn)110根管排缺陷超標(biāo);2013年,#8機(jī)組春節(jié)備用消缺時(shí)發(fā)現(xiàn)73根管排缺陷超標(biāo);2013年,#8機(jī)組大修時(shí)發(fā)現(xiàn)182根管排腐蝕超標(biāo)。
可以看出,隨著機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行,爐內(nèi)還原性氣氛逐漸增多,對(duì)兩側(cè)水冷壁管段造成嚴(yán)重腐蝕,無法保證機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
(1)結(jié)合機(jī)組檢修機(jī)會(huì),對(duì)燃燒器內(nèi)、外擋板進(jìn)行調(diào)整,并進(jìn)行風(fēng)速調(diào)平試驗(yàn),從而保證火焰在燃燒過程中處于中間位置。同時(shí)在運(yùn)行過程中避免火焰中煤粉顆粒對(duì)兩側(cè)墻的沖擊,保證燃燒器出口氣流的煤粉質(zhì)量濃度均勻分布??刂泼悍奂?xì)度,從而降低兩側(cè)墻水冷壁的腐蝕以及因煤粉顆粒沖擊造成的磨損程度。
(2)控制燃煤中腐蝕因子S和Cl的質(zhì)量分?jǐn)?shù),降低腐蝕速率。經(jīng)過多次檢查、分析,發(fā)現(xiàn)水冷壁管向火側(cè)常在燃料品種變化時(shí)發(fā)生嚴(yán)重腐蝕,因此,應(yīng)燃用S質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于0.8%的煤種,以降低腐蝕速率。
(3)為了改善水冷壁兩側(cè)墻的還原性氣氛,防止兩側(cè)墻水冷壁高溫腐蝕,利用檢修機(jī)會(huì)對(duì)1 000 MW機(jī)組鍋爐進(jìn)行如下改造。
1)水冷壁前、后墻加裝側(cè)燃風(fēng)裝置(型號(hào)為HT-NR3),在各層靠?jī)蓚?cè)墻的2臺(tái)燃燒器上新增加35°水冷壁擴(kuò)錐,通過支撐肋板將其固定在外二次風(fēng)擴(kuò)錐上,燃燒器外二次風(fēng)擴(kuò)錐(導(dǎo)流筒)原結(jié)構(gòu)及連接方式不變,擴(kuò)錐角度由45°改為35°。
2)更換穩(wěn)焰環(huán),新穩(wěn)焰環(huán)去除原有的直立小段,減少擴(kuò)錐肋板,增加通流面積,連接方式不變。
3)在前、后墻靠?jī)蓚?cè)墻位置,增設(shè)3層共12套側(cè)燃風(fēng)裝置,側(cè)燃風(fēng)引自熱二次風(fēng)道,布置在各層燃燒器分風(fēng)道下部,與新增12只側(cè)燃風(fēng)噴口分別連接,水冷壁管進(jìn)行相應(yīng)的改移。
4)增設(shè)側(cè)燃風(fēng)裝置后,在水冷壁兩側(cè)墻原24只取樣管外側(cè)再加裝16只煙氣取樣管,位置為距離側(cè)墻中心線4m,如圖1所示。
圖1 側(cè)燃風(fēng)及煙氣取樣管布置
(1)借機(jī)組檢修機(jī)會(huì)對(duì)燃燒部件磨損及腐蝕超標(biāo)的管段進(jìn)行了更換,并進(jìn)行燃燒調(diào)整,消除火焰偏斜和局部熱負(fù)荷過高的缺陷,有效降低了FeS2對(duì)管壁的附著。
(2)增設(shè)剛性較強(qiáng)的側(cè)燃風(fēng),風(fēng)射入爐內(nèi)后會(huì)與高溫?zé)煔庀嘤霾a(chǎn)生強(qiáng)烈的混合擾動(dòng),一部分二次風(fēng)氧化了煙氣中的還原性氣體及煤粉顆粒,一部分二次風(fēng)在水冷壁表面形成1層空氣保護(hù)膜,阻擋煤粉氣流沖刷水冷壁,改善壁面的還原性氣氛,有效抑制了水冷壁管的腐蝕。改造前,水冷壁從原始厚度7.5mm被腐蝕為5.6mm,改造后,水冷壁管經(jīng)過1年的運(yùn)行仍保持原有壁色。2014年改造前、后更換管排情況如圖2所示。
圖2 改造前、后更換管排情況
(3)機(jī)組啟動(dòng)后,對(duì)兩側(cè)墻壁面區(qū)域O2,CO及H2S質(zhì)量濃度進(jìn)行測(cè)試,根據(jù)測(cè)試結(jié)果優(yōu)化鍋爐燃燒方式,達(dá)到抑制水冷壁高溫腐蝕的目的。
(4)為了進(jìn)一步預(yù)防殘余的還原性氣氛造成危害,對(duì)兩側(cè)墻進(jìn)行噴涂,首先用10~20目干凈、干燥、多梭角的石英砂對(duì)墻表面噴砂處理,除灰、除焦、除氧化皮,其中粒徑為0.5~1.0mm的石英砂占30%,粒徑為1.0~2.0mm的約占40%~50%,粗料占10%~15%。吹砂時(shí),吹砂嘴與基件距離為150~200mm,噴砂角為70°~80°,一般基體表面達(dá)到S3級(jí)(表面粗糙度為40~50μm);然后采用超音速電弧進(jìn)行噴涂,噴焊材料選用鎳鉻碳化鉻金屬陶瓷復(fù)合粉,噴焊層硬度>60 HRC;最后在涂層表面涂1層高鋁進(jìn)行封孔處理,提高涂層的耐磨、耐腐蝕性。
借2015年檢修機(jī)會(huì)對(duì)爐內(nèi)兩側(cè)水冷壁進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯腐蝕現(xiàn)象,證明治理措施可靠、有效,避免了隱患的發(fā)生,節(jié)約了檢修成本。
爐內(nèi)受熱面是承壓部件檢查重點(diǎn)關(guān)注的部位,為了降低高溫腐蝕現(xiàn)象,從燃燒調(diào)整、煤質(zhì)控制以及技術(shù)性改造方面著手進(jìn)行改進(jìn),提高了機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行的可靠性及經(jīng)濟(jì)效益。
[1]施萬(wàn)森.鍋爐受熱面高溫腐蝕及預(yù)防措施[J].能源與節(jié)能,2012,84(9):11-12.
[2]官民健,孫福君,劉常輝,等.鍋爐受熱面腐蝕分析[J].電力安全技術(shù),2008,10(9):60-63.
(本文責(zé)編:弋洋)
TK 224.9
B
1674-1951(2016)02-0009-02
宋凱(1988—),男,山東菏澤人,助理工程師,從事火力發(fā)電廠設(shè)備檢修、技術(shù)管理工作(E-mail:tianxuansky@163.com)。
2015-10-08;
2016-01-04
袁鶴(1972—),男,山東鄒城人,工程師,從事火力發(fā)電廠技術(shù)管理工作。
尤坤坤(1988—),男,江蘇徐州人,助理工程師,工學(xué)碩士,從事火力發(fā)電廠設(shè)備檢修工作。