席國輝 , 楚永利
(河南龍宇煤化工有限公司 , 河南 永城 476600)
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煤制甲醇企業(yè)三廢減排的技術(shù)與方法
席國輝 , 楚永利
(河南龍宇煤化工有限公司 , 河南 永城476600)
以煤為原料加工生產(chǎn)甲醇,其工藝流程復(fù)雜,在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定量的廢水、廢氣、廢渣等污染物,做好“工業(yè)三廢”減排工作,在減少對自然環(huán)境影響的同時,還能取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。本文根據(jù)現(xiàn)場運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn),從技術(shù)與管理兩方面論述了在當(dāng)前嚴(yán)峻的環(huán)保形勢下煤制甲醇企業(yè)如何做好“工業(yè)三廢”的減排工作。
煤制甲醇 ; 工業(yè)三廢 ; 減排
隨著國家最嚴(yán)環(huán)保法律法規(guī)的相繼出臺,環(huán)保部門對生產(chǎn)現(xiàn)場檢查力度逐步加大,煤制甲醇企業(yè)環(huán)保壓力空前巨大,環(huán)境保護(hù)已成為企業(yè)的生命線,做好“工業(yè)三廢”的治理與減排工作已迫在眉睫。
1.1生產(chǎn)工藝簡介
河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)年產(chǎn)50萬t甲醇項(xiàng)目采用先進(jìn)的殼牌粉煤氣化、低壓甲醇合成和三塔精餾工藝技術(shù),主要生產(chǎn)工藝為:原料煤經(jīng)制粉干燥后,在氣化爐中與氣化劑(氧氣、水蒸氣)反應(yīng)生成粗煤氣(主要是CO和H2),經(jīng)降溫、除塵后進(jìn)行CO變換,以調(diào)整原料氣中CO和H2比例至1∶2。變換后,用低溫甲醇洗滌去除原料氣中的硫化物、過多的CO2。純凈的CO和H2經(jīng)壓縮后,在壓力8.0 MPa、溫度225 ℃、銅催化劑條件下合成甲醇,經(jīng)冷凝得到粗甲醇,粗甲醇經(jīng)精餾去除高、低沸點(diǎn)雜質(zhì)后得到產(chǎn)品精甲醇。
1.2產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.2.1工藝廢氣
煤氣化工藝產(chǎn)生的廢氣主要有制粉工藝尾氣、石灰石粉倉排放氣、煤粉倉排放氣、加壓輸送工藝尾氣;酸脫工序產(chǎn)生的廢氣主要為脫硫脫碳尾氣及脫硫脫碳富含H2S酸氣;硫回收工序產(chǎn)生的廢氣主要為硫回收尾氣。
1.2.2鍋爐煙氣
年產(chǎn)50萬t甲醇項(xiàng)目配套3臺130 t/h循環(huán)流化床鍋爐裝置,產(chǎn)生的主要廢氣為鍋爐煙氣。主要污染物為煙塵、SO2和NOx,采用高效袋式除塵器除塵、石灰—石膏濕法爐外脫硫、選擇性非催化還原工藝(SNCR)脫硝后由120 m煙囪達(dá)標(biāo)排放。
1.2.3工藝廢水
生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工藝廢水有煤氣化廢水、酸脫廢水、甲醇精餾廢水等。水中主要污染因子為COD、BOD5、硫化物、氨氮等。
1.2.4工業(yè)固廢
生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工業(yè)固廢主要包括煤制粉廢渣、煤氣化飛灰、煤氣化廢渣、煤氣化煤泥、鍋爐飛灰、鍋爐廢渣等。
2.1礦井涌水綜合利用
項(xiàng)目生產(chǎn)用水全部采用礦井涌水作為水源,設(shè)計(jì)供水量為5 400 t/h,滿足項(xiàng)目用水量要求。礦井涌水鹽分含量較高,需經(jīng)脫鹽處理,屬資源綜合利用,每年可節(jié)約新鮮水資源約900萬t,實(shí)現(xiàn)了“增產(chǎn)不增污”。
2.2中水回收再利用
項(xiàng)目排水系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為生產(chǎn)廢水與廠區(qū)生活污水混合進(jìn)入污水處理站進(jìn)行預(yù)處理后,與城鎮(zhèn)生活污水混合進(jìn)入?yún)^(qū)域污水處理廠進(jìn)行深度處理后外排。為節(jié)約利用水資源,龍宇煤化工進(jìn)行了中水回用改造,將區(qū)域污水處理廠排水重新回用至水處理系統(tǒng),經(jīng)處理后再次用于生產(chǎn)。系統(tǒng)設(shè)計(jì)回用量為625 t/h,實(shí)現(xiàn)了水資源的循環(huán)利用[1]。
2.3區(qū)域污水廠曝氣器升級改造
區(qū)域污水處理廠CASS池曝氣器原為玻璃鋼材質(zhì)蝶式曝氣器,因CASS池曝氣強(qiáng)度大,導(dǎo)致曝氣器經(jīng)常損壞,設(shè)備故障率較高且曝氣不均勻,氧利用率低,能耗高。為了提高曝氣效果,龍宇煤化工進(jìn)行了曝氣器升級改造,將玻璃鋼材質(zhì)曝氣器改造為不銹鋼材質(zhì)曝氣器,另在CASS池中增設(shè)管式曝氣器,實(shí)行管式曝氣與蝶式曝氣混合曝氣。改造后,曝氣的周期由原來5 h縮短至3.5 h,污水處理量由原來的8 000 t/d提至10 000 t/d,有效地減輕了環(huán)保壓力,且每小時可節(jié)約電量70 kW·h,每年可節(jié)約電費(fèi)約36萬元[2]。
2.4鍋爐煙氣濕法脫硫
為了適應(yīng)國家對煙氣排放指標(biāo)的新要求,龍宇煤化工在原有爐內(nèi)添加石灰石脫硫的基礎(chǔ)上,建成投運(yùn)了3×130 t/h循環(huán)流化床鍋爐配套爐外脫硫系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用石灰—石膏濕法工藝,以石灰粉為吸收劑,經(jīng)加水消化處理后制成吸收劑漿液,在吸收塔內(nèi)與煙氣中二氧化硫進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),生成石膏。單塔處理煙氣200 000 Nm3/h,脫硫效率>95%,脫硫后煙氣中SO2濃度≤100 mg/Nm3,每年削減SO2約2 600 t[3]。
2.5酸性氣體二次脫硫
酸脫工序富含H2S酸氣,原設(shè)計(jì)經(jīng)三級克勞斯硫回收裝置處理后生產(chǎn)硫黃,設(shè)計(jì)產(chǎn)量為4 000 t/d,年經(jīng)濟(jì)效益約300萬元,酸氣經(jīng)脫硫后達(dá)標(biāo)排放。為了將廢氣對環(huán)境的污染程度降至最低,龍宇煤化工對硫回收尾氣排放進(jìn)行改造,將反應(yīng)后的硫回收尾氣送入爐外脫硫系統(tǒng),與鍋爐廢氣一并處理后通過煙囪排放,有效地避免了硫回收尾氣放空對環(huán)境的影響。
2.6CO2氣體雙重利用
龍宇煤化工在年產(chǎn)50萬t甲醇項(xiàng)目建設(shè)階段,已提出用CO2代替N2作為輸送煤粉的載氣及系統(tǒng)充壓使用,得到設(shè)計(jì)單位認(rèn)可,此舉既增加了產(chǎn)品產(chǎn)量又減少了CO2排放。由于其利用率僅有15%,為持續(xù)降低碳排放量,在原始設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,龍宇煤化工又引進(jìn)投用5萬t/a液體CO2生產(chǎn)工藝,回收多余CO2,僅2015年CO2減排量就達(dá)到38 502 t,產(chǎn)生了顯著的減排和經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)了廢氣資源化利用。
2.7除臭裝置消異味
項(xiàng)目配套污水處理站主要用于氣化和甲醇廢水臨時儲存及預(yù)處理,由于化工廢水中含有少量的醇類、氨、硫化氫等有害氣體,導(dǎo)致部分有害氣體揮發(fā)至大氣環(huán)境,形成異味。為徹底消除異味,凈化廠區(qū)環(huán)境,龍宇煤化工建設(shè)了污水站除臭裝置。該裝置將污水站除SBR池外的其他池體進(jìn)行全封閉改造,然后通過引風(fēng)機(jī)將池內(nèi)的有害氣體送入洗滌塔,與不斷循環(huán)的氫氧化鈉+次氯酸鈉混合液反應(yīng),吸收消除異味,有效地改善了污水站周邊工作環(huán)境。
2.8臥螺機(jī)——新型污泥分離技術(shù)改造
氣化裝置煤泥處理裝置原設(shè)計(jì)是真空帶式過濾機(jī),該設(shè)備在生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)故障,耗費(fèi)大量的人力、物力,每年僅更換濾布的費(fèi)用約30萬元,且煤泥運(yùn)輸至渣場時容易造成揚(yáng)塵污染;為了減少揚(yáng)塵、降低維護(hù)費(fèi)用,龍宇煤化工進(jìn)行了臥螺機(jī)改造,通過管線直接將煤泥輸送至渣場過濾,實(shí)現(xiàn)了“渣不落地”,徹底改善了廠區(qū)環(huán)境狀況,且每年節(jié)約運(yùn)行成本近50萬元。
3.1制定量化減排計(jì)劃
根據(jù)上級環(huán)保部門要求,在上年三廢排放量的基礎(chǔ)上,結(jié)合當(dāng)年環(huán)保設(shè)施的改擴(kuò)建及管理情況,制定科學(xué)詳細(xì)的量化減排計(jì)劃,并按照計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施,以達(dá)到三廢減排的目標(biāo)。
3.2實(shí)施正向激勵減排機(jī)制
實(shí)行環(huán)保數(shù)據(jù)日統(tǒng)計(jì)、周總結(jié)制度,并配套下發(fā)《環(huán)保達(dá)標(biāo)排放考核辦法》,考核分為濃度達(dá)標(biāo)考核和總量達(dá)標(biāo)考核兩部分。根據(jù)環(huán)保承擔(dān)風(fēng)險和環(huán)保管理貢獻(xiàn)大小,每月為參與單位預(yù)支環(huán)保達(dá)標(biāo)排放基金,實(shí)施激勵機(jī)制。月末統(tǒng)計(jì)參與單位考核項(xiàng)目完成情況,按照考核標(biāo)準(zhǔn)扣減預(yù)支基金,進(jìn)行濃度考核,在濃度達(dá)標(biāo)考核基礎(chǔ)上,采用月度日均值對廢水排污單位和治污單位進(jìn)行總量達(dá)標(biāo)考核。月底兌現(xiàn)考核,強(qiáng)化內(nèi)部環(huán)保管理,促進(jìn)“三廢減排”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3.3加強(qiáng)環(huán)保日常監(jiān)測
制定下發(fā)環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃,按照計(jì)劃要求,龍宇煤化工質(zhì)檢中心對煤氣化污水、甲醇污水、集水池、事故池、破氰裝置、監(jiān)測池、污水廠進(jìn)出口、雨水池、排水池的pH值、COD、氨氮等指標(biāo)每天監(jiān)測一次;對甲醇廠酸脫廢氣、CO2產(chǎn)品氣總硫每天監(jiān)測一次;對硫回收尾氣總硫每天監(jiān)測四次,并出具分析報告,使“三廢”減排計(jì)算有據(jù)可查,科學(xué)合理。
3.4定期開展環(huán)保隱患排查
根據(jù)“工業(yè)三廢”類型,將環(huán)保隱患分為廢水環(huán)保隱患、廢氣環(huán)保隱患和固體廢物環(huán)保隱患。針對以上三個方面,每月組織一次系統(tǒng)環(huán)保隱患排查和專項(xiàng)環(huán)保隱患排查,召開環(huán)保隱患排查專題會。對查出的隱患進(jìn)行風(fēng)險評估下發(fā)“五定表”并跟蹤落實(shí),及時消除隱患,確保環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行,各類環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)排放,為三廢減排提供保證。
根據(jù)水、氣在線監(jiān)測數(shù)據(jù)及市環(huán)境監(jiān)測站出具的監(jiān)測報告,龍宇煤化工各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,排放總量符合排污許可證和環(huán)評批復(fù)中的總量控制指標(biāo)?!笆濉逼陂g,龍宇煤化工共處理工業(yè)廢水334萬t,廠區(qū)生活污水82萬t;區(qū)域污水處理廠共處理污水1 865萬t,其中城鎮(zhèn)生活污水1 449萬t,削減COD 3 496 t,削減氨氮1 446 t;除塵脫硫設(shè)施共削減煙塵264 052 t,削減二氧化硫10 816 t;硫回收系統(tǒng)共生產(chǎn)硫黃13 337 t,直接經(jīng)濟(jì)效益約為1 068萬元。
“工業(yè)三廢”的治理與減排工作是環(huán)境保護(hù)工作的重點(diǎn),也是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措?!笆濉逼陂g,龍宇煤化工認(rèn)真響應(yīng)國家節(jié)能減排號召,通過技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新雙重手段保證減排目標(biāo)的順利完成?!笆濉逼陂g,龍宇煤化工將按照公司提出的“環(huán)保投入一路綠燈”、“生產(chǎn)與環(huán)保沖突時,優(yōu)先保障環(huán)?!钡囊螅^續(xù)加大對減排項(xiàng)目資金投入,全力落實(shí)環(huán)保各項(xiàng)措施,做到環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益的有機(jī)統(tǒng)一,實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展的目標(biāo)。
[1]李圭白,張杰.水質(zhì)工程學(xué)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2005:673-675.
[2]張自杰.排水工程(下冊)(第4版)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1999:150-155.
[3]吳忠標(biāo).燃煤鍋爐煙氣除塵脫硫設(shè)施運(yùn)行與管理[M].北京:北京出版社,2007:173-177.
2016-07-16
席國輝(1986-),男,助理工程師,研究方向?yàn)榛U水處理,電話:15036692063。
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1003-3467(2016)09-0046-03