陳亞琦 李靜 吳彥文
摘 要:隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展,在飛機(jī)上各種各樣的導(dǎo)管及接頭被廣泛使用。目前在國內(nèi)使用頻率最高導(dǎo)管連接方式的為擴(kuò)口式導(dǎo)管連接,但是,擴(kuò)口式導(dǎo)管在加工過程中會(huì)導(dǎo)致管接頭處存在某種缺陷,因此,無擴(kuò)口導(dǎo)管的應(yīng)用有著很大的意義。本次,在飛機(jī)改裝過程中,使用了無擴(kuò)口式導(dǎo)管,并對(duì)其中發(fā)生的故障原因進(jìn)行分析,為后續(xù)無擴(kuò)口導(dǎo)管的使用提供借鑒。
關(guān)鍵詞:卡套式連接;導(dǎo)管;接頭脫落;故障分析
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.05.221
在現(xiàn)代工業(yè)中,導(dǎo)管及接頭被廣泛使用,目前在國內(nèi)民用飛機(jī)上使用頻率最高的導(dǎo)管連接方式為擴(kuò)口式導(dǎo)管連接,但是,擴(kuò)口式導(dǎo)管在加工過程中會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)管端頭擴(kuò)口處根部變薄,在頻繁拆卸及長期震動(dòng)的環(huán)境中使用,容易使導(dǎo)管從根部發(fā)生斷裂,使管路內(nèi)部介質(zhì)泄漏,造成不良影響。因此,無擴(kuò)口導(dǎo)管的應(yīng)用有著很大的意義。
本次,在飛機(jī)改裝過程中,使用了無擴(kuò)口式導(dǎo)管即卡套式導(dǎo)管連接方式,因?yàn)槭浅醮卧陲w機(jī)上使用,在使用過程中出現(xiàn)了一些問題,本次對(duì)其中發(fā)生的故障原因進(jìn)行分析,為后續(xù)卡套式導(dǎo)管連接的使用提供借鑒。
1 卡套式連接簡介
卡套式管接頭由三部分組成:接頭體、卡套、螺母。當(dāng)卡套和螺母套在鋼管上插入接頭體后,旋緊螺母時(shí),卡套前端外側(cè)與接頭體錐面貼合,內(nèi)刃均勻地咬入無縫鋼管,形成有效密封,見圖1。
2 故障現(xiàn)象
2015年6月,在飛機(jī)上將所有的卡套式導(dǎo)管連接完成后進(jìn)行氣密試驗(yàn)。氣密試驗(yàn)壓力為7MPa,保壓時(shí)間要求為5分鐘。當(dāng)試驗(yàn)進(jìn)行到第2分鐘左右時(shí),有根導(dǎo)管突然從管接頭內(nèi)脫落并甩出來。脫落后的情況見圖2。
3 故障分析
根據(jù)卡套式連接的原理及標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)此現(xiàn)象進(jìn)行分析??ㄌ资竭B接主要連接件為螺母、襯套及導(dǎo)管。在使用前先將螺母、襯套套在導(dǎo)管上,然后將其整體旋入接頭體內(nèi)(接頭體為工裝,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)與卡套式導(dǎo)管所要連接的管嘴完全相同),在使用機(jī)械設(shè)備或人力將其旋入的過程中,螺母推動(dòng)襯套向前運(yùn)動(dòng),而接頭體不動(dòng),從而對(duì)導(dǎo)管上的襯套形成擠壓,而襯套的材質(zhì)較硬,在被擠壓變形的過程中,其自身帶有的刃口就均勻的切入到導(dǎo)管內(nèi),并且在擠壓的過程中,襯套通過變形僅僅的抱死在導(dǎo)管上,與導(dǎo)管形成一體,可以有效起到密封的效果。襯套及其連接圖見圖3、圖4。
在原理上對(duì)導(dǎo)管從襯套中脫出進(jìn)行分析,造成這種情況的原因共有兩種情況:
3.1 卡套刃口已經(jīng)嵌入導(dǎo)管內(nèi)
當(dāng)卡套刃口已經(jīng)嵌入導(dǎo)管內(nèi)時(shí),造成導(dǎo)管脫落的原因應(yīng)為,導(dǎo)管預(yù)裝時(shí)接頭體與實(shí)際安裝的管接頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)存在差異。在襯套旋入到接頭體內(nèi)時(shí),因接頭體內(nèi)部孔徑大于導(dǎo)管外徑(見圖1),因此若導(dǎo)管在預(yù)裝時(shí)伸出襯套部分大于2mm(標(biāo)準(zhǔn)要求導(dǎo)管伸出襯套部分長度應(yīng)為2mm),而實(shí)際安裝時(shí)的管接頭無法包容導(dǎo)管超出的長度部分,在螺母擰緊的過程中,導(dǎo)管超出長度部分頂在連接的接頭底部,而此時(shí)襯套尚未完全貼合在接頭內(nèi)壁上,此時(shí),會(huì)感覺螺母無法擰到位,若加大擰緊力矩,使螺母安裝到位,螺母會(huì)帶動(dòng)襯套向前運(yùn)動(dòng),而襯套預(yù)裝時(shí)切入導(dǎo)管的刃口就會(huì)崩壞,無法繼續(xù)卡住導(dǎo)管,在導(dǎo)管受到內(nèi)部壓力沖擊的時(shí)候,就會(huì)從襯套內(nèi)脫出。
3.2 卡套刃口未能嵌入導(dǎo)管內(nèi)
若導(dǎo)管預(yù)裝時(shí),因?yàn)橐r套的材料與導(dǎo)管的材料不符合要求,或預(yù)裝時(shí)的力矩不符合要求,導(dǎo)致襯套上的刃口無法切入到導(dǎo)管內(nèi),此時(shí)導(dǎo)管與襯套、螺母僅僅依靠摩擦力相互固定在一起。一旦導(dǎo)管內(nèi)部所受壓力造成的沖擊力大于導(dǎo)管與襯套、螺母之間的摩擦力,導(dǎo)管就會(huì)從襯套內(nèi)部脫出。而且,導(dǎo)管、襯套與螺母之間的摩擦力遠(yuǎn)小于襯套切入導(dǎo)管后使其脫落的沖擊力。
經(jīng)過以上分析后,對(duì)脫落的導(dǎo)管及襯套進(jìn)行檢查,在導(dǎo)管與襯套的配合部位未發(fā)現(xiàn)有明顯的切入痕跡,表面非常的光滑。而根據(jù)GB3765的要求,當(dāng)導(dǎo)管初次預(yù)裝完成后,襯套的刃口必須均勻切入導(dǎo)管內(nèi),切入深度為0.1-0.2mm。并且,為了驗(yàn)證安裝工藝是否可以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求,GB3765-86中要求對(duì)安裝好后的導(dǎo)管要進(jìn)行切口試驗(yàn),即將導(dǎo)管從中心部位剖開后,檢查襯套的刃口是否確實(shí)嵌入到導(dǎo)管內(nèi)部。GB-3765-2008中雖然將切割試驗(yàn)取消,但是通過使用4倍的工作壓力進(jìn)行氣密試驗(yàn)來代替檢驗(yàn)刃口的切入情況。由此可見,卡套式連接的最關(guān)鍵之處在于預(yù)裝時(shí)襯套刃口切入的程度一定要符合要求。