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低溴含量及低不飽和度溴化丁基橡膠ББК-232膠料及其硫化膠的諸項(xiàng)性能

2016-02-15 07:56:33江畹蘭編譯
世界橡膠工業(yè) 2016年12期
關(guān)鍵詞:溴化丁基橡膠透氣性

江畹蘭 編譯

(華南理工大學(xué)材料學(xué)院 廣東 廣州 510641)

低溴含量及低不飽和度溴化丁基橡膠ББК-232膠料及其硫化膠的諸項(xiàng)性能

江畹蘭 編譯

(華南理工大學(xué)材料學(xué)院 廣東 廣州 510641)

合成了溴含量1.6%、不飽和度1.4%~1.5%(moL)。多分散系數(shù)為2.0的溴化丁基橡膠ББК-232,其各項(xiàng)性能與作為對(duì)比試樣(國外進(jìn)口)的溴化丁基橡膠相似,工藝性能也有所改善。

溴化丁基橡膠;不飽和度;溴含量;膠料及硫化膠性能

丁基橡膠及其溴化丁基橡膠具有許多獨(dú)特的性能,目前在世界合成橡膠市場上十分暢銷。由于溴化丁基橡膠具有低透氣性、低透水性及低水蒸氣滲透性,且與其他高不飽和度橡膠具有良好的粘合性能,故主要用于生產(chǎn)無內(nèi)胎輪胎的氣密層。另外,載重輪胎是在極其嚴(yán)酷的環(huán)境和條件下工作(滾動(dòng))的,對(duì)橡膠的質(zhì)量要求很高,故溴化丁基橡膠在這方面的用量高達(dá)80%。在子午線轎車輪胎配方中,為了提高輪胎的使用壽命,也使用了溴化丁基橡膠。由于溴化丁基橡膠制氣密層的高質(zhì)量,從而使輪胎中的氣壓保持穩(wěn)定,降低輪胎的滾動(dòng)阻力和胎面磨耗,增加輪胎的滾動(dòng)里程,尤其重要的是提高了輪胎的安全性。

研究所用的溴化丁基橡膠,系直接采用溶液法使丁基橡膠溴化而得。丁基橡膠由異丁烯與少量異戊二烯,采用氯化鋁作催化劑經(jīng)低溫懸浮共聚制得。用于輪胎制造的溴化丁基橡膠的溴含量為1.5%~2.2%(質(zhì)量)。在選擇基礎(chǔ)丁基橡膠的各個(gè)參數(shù)時(shí),要使溴化時(shí)的門尼黏度下

降3~5個(gè)單位,不飽和度下降0.1%~0.2%,制得的溴化丁基橡膠的分子量特性及分散系數(shù)與原丁基橡膠無甚區(qū)別(見表1)。

表1 丁基橡膠與溴化丁基橡膠的分子量特性

鹵化丁基橡膠的低透氣性與大分子鏈的線性結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。這種結(jié)構(gòu)形式使鏈段排列緊密,從而阻止了氣體擴(kuò)散。此外,溴化丁基橡膠的透氣性還與橡膠的多分散系數(shù)有關(guān),分子量分布越窄,透氣性越低。

牌號(hào)為ББК-232的溴化丁基橡膠的特點(diǎn)是其分子量分布狹窄,這與其單體純度有關(guān);也與合成基礎(chǔ)丁基橡膠時(shí)催化劑的低量消耗有關(guān)聯(lián)(見表1)。

丁基橡膠及溴化丁基橡膠被用于制造無內(nèi)胎輪胎氣密層的原因之一,而它的分子量分布狹窄,而且膠料的門尼黏度較之國外對(duì)比試樣要高得多。此外,ББК-232膠料的硫化速率快、焦燒時(shí)間短,加之熱老化后其差別更大。ББК-232硫化膠具有較高的不透氣性[與初始性能(溴含量、不飽和度、門尼黏度)相同]。

鑒于以上特點(diǎn),文中研究了是否有可能降低ББК-232中的溴含量及基礎(chǔ)丁基橡膠中的不飽和度,以期改善氣密層膠料的加工性能。以氣密層橡膠ББК-232的氣密性不低于國外同類樣品為標(biāo)準(zhǔn),來決定要降低多少溴含量。

所研究試樣的分子量特性是在液相色譜儀Breeze上測(cè)定的。該色譜儀的高分辨淋洗柱的質(zhì)量測(cè)定范圍從5×104~4×106,并在40 ℃下以四氫呋喃作為抽提液,用Waters公司的實(shí)用程序包外理凝膠色譜數(shù)據(jù)。

ББК中的溴含量用電位滴定法按ASTM D 3566-03規(guī)定測(cè)得,試樣在氧氣中預(yù)燃燒。

ББК的不飽和度用碘滴定法測(cè)定(企業(yè)內(nèi)部方法)。

用具有不同特性(溴含量及不飽和度)的ББК試樣,按標(biāo)準(zhǔn)配方制備了無內(nèi)胎輪胎氣密層膠料。具體膠料配方(質(zhì)量份)∶ББК,100.0;硬脂酸,1.0;氧化鋅,3.0;操作油caнтeн 4240,8.0;炭黑П-514,60.0;聚合硫磺,0.5;促進(jìn)劑DM(二硫化二苯并噻唑),1.5。

膠料分兩段加工。第一段混煉在實(shí)驗(yàn)室體系PolyLab os的密煉機(jī)RheoMix 3000 OS中進(jìn)行,密煉室容積625 cm3,負(fù)荷起始溫度60 ℃,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速50 r/min,混煉時(shí)間5 min。在第一段混煉中制備成母煉膠。硫磺及促進(jìn)劑在實(shí)驗(yàn)室用煉膠機(jī)上加入,輥溫50±5 ℃。

膠料黏度及焦燒時(shí)間在門尼黏度儀MV2000E上,按俄羅斯國家標(biāo)準(zhǔn)ГOCT 10722-76加以測(cè)定。老化后的各項(xiàng)性能按Michelin公司的內(nèi)部方法測(cè)定(55 ℃,6 h)。

按ASTM-5289標(biāo)準(zhǔn)在MDR-2000硫化儀上,于160 ℃、30 min條件下研究分析了膠料的硫化特性。

膠料在電加熱硫化機(jī)LAP-100上進(jìn)行硫化,硫化溫度150 ℃,硫化時(shí)間為達(dá)到正硫化t90的時(shí)間。按照ГOCT 269-66制備試樣,以測(cè)定其力學(xué)性能。按照ГOCT 270-25測(cè)定試樣的彈性強(qiáng)度性能。

在GDP-C儀器上,按DIN 53536(Brugger Muncher)規(guī)定,用壓力法測(cè)定透氣性。

表2列出了不同溴含量及不同不飽和度的膠料及硫化膠的試驗(yàn)結(jié)果。

表2 俄羅斯產(chǎn)不同溴含量及不同不飽和度溴化丁基橡膠的各項(xiàng)性能及其與國外試樣的對(duì)比

(續(xù)前表)

對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行的分析表明,將ББК-232橡膠中的溴含量降至1.6%,不飽和度降至1.4%~1.5%(moL)(試樣3、4),可顯著提高其膠料的工藝性能。門尼黏度降低及焦燒起步時(shí)間(t35,130 ℃)推遲證實(shí)了這一點(diǎn)。試樣2是個(gè)例外,其中溴含量低,從而使硫化速率降低(達(dá)到50%硫化程度的時(shí)間延長),硫化密度下降,這些被最大轉(zhuǎn)矩與最小轉(zhuǎn)矩之差(MH-ML)所證實(shí)。所有這些都會(huì)影響硫化膠的強(qiáng)度性能。需要指出的是,當(dāng)工業(yè)生產(chǎn)膠料試樣中防老劑(硬脂酸鈣)含量減少后,其硫化特性與對(duì)比試樣相近。工業(yè)生產(chǎn)試樣3及4的強(qiáng)度指標(biāo)及透氣性均與國外試樣的相近。

由以上研究結(jié)果可得出結(jié)論∶合成多分散性系數(shù)為2.0的ББК-232溴化丁基橡膠,可降低橡膠中的含溴量及不飽和度,從而可以改善膠料的工藝性能,但前提是,橡膠的強(qiáng)度性能及透氣性要與國外對(duì)比試樣相近。

[1] COФPOHOBa O.B等. CBOЙCTBA PEЗИHOBЫX CMECEЙ И PEЗИH HA OCHOBE БPOMБУTИЛ КAУЧУКA MAPКИ ББК-232 C ПO(jiān)HИЖEHHЫM COДEPЖAHИEM БPOMA И HИЗКOЙ OCTATOЧHOЙ HEHACЫЩEHHOCTЬЮ[J]. Кayчyк и peзинa, 2014(04):10-12.

[責(zé)任編輯:張啟躍]

TQ 333.6

B

1671-8232(2016)12-0027-03

2015-04-15

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