劉洪江(紅河礦業(yè)有限公司,云南紅河661400)
論鐵礦石選礦技術(shù)進(jìn)步對(duì)煉鐵節(jié)能減排增效的重要意義
劉洪江(紅河礦業(yè)有限公司,云南紅河661400)
在社會(huì)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的背景下,煉鐵企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本的有效控制,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)精鐵的純度和質(zhì)量具有較高的要求,因此,鐵礦石選礦技術(shù)應(yīng)積極引進(jìn)新工藝和新設(shè)備,提高煉鐵高爐入爐的鐵品位,減少高爐煉鐵廢氣及廢渣的排放量,這對(duì)高爐煉鐵節(jié)能減排具有重要作用?;诖?,本文首先闡述了煉鐵減排的必要性,并對(duì)鐵礦石選礦技術(shù)進(jìn)行分析,僅供參考。
鐵礦石;選礦技術(shù);煉鐵;節(jié)能減排
近幾年,鋼鐵的產(chǎn)量和消費(fèi)量呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì),據(jù)相關(guān)資料顯示,鋼鐵行業(yè)能耗占全國(guó)總能耗的1/6,屬于高污染、高能耗行業(yè)。隨著節(jié)能型社會(huì)建設(shè)理念的不斷深入,我國(guó)政府部門對(duì)節(jié)能減排工作予以高度重視,要求鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的有效調(diào)整,提高鐵礦的利用效率,但鋼鐵工業(yè)的實(shí)際能耗情況距離這一目標(biāo)還有較大差距,可見,鋼鐵工業(yè)面臨著嚴(yán)峻的能源、資源及環(huán)境問題,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排已成為我國(guó)鋼鐵行業(yè)持續(xù)生存與發(fā)展的重要途徑。
鋼鐵工業(yè)是保障我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),鋼鐵被廣泛應(yīng)用于各行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展中,這在一定程度上大大促進(jìn)了鋼鐵產(chǎn)量和規(guī)模的提升。但在鋼鐵生產(chǎn)的過程中,能源消耗巨大,所產(chǎn)生的氣體會(huì)對(duì)大氣造成嚴(yán)重污染。受到鋼鐵資源匱乏和能源消耗以煤炭為主的限制,我國(guó)鋼鐵工業(yè)在發(fā)展過程中一直受到污染問題和能源消耗問題的困擾,雖然已采取各種措施來進(jìn)行節(jié)能減排,但始終無法改變傳統(tǒng)能源的消耗模式,這種情況下,使得節(jié)能減排的效果得不到保障。因此,我國(guó)應(yīng)從提高鐵精礦質(zhì)量的角度出發(fā),通過新工藝、新設(shè)備來使鋼鐵工業(yè)的發(fā)展擺脫困境,目前,我國(guó)相關(guān)部門已提出了國(guó)內(nèi)選礦廠應(yīng)轉(zhuǎn)變思路,將選礦廠的生產(chǎn)方向轉(zhuǎn)變到提高精礦品位、降低二氧化硅等雜質(zhì)含量為中心上來,將提高鐵精礦質(zhì)量作為鋼鐵生產(chǎn)的核心任務(wù),并不斷擴(kuò)大選礦與煉鐵的規(guī)模,控制鋼鐵生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)煉鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化,提高鐵精礦的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,這對(duì)促進(jìn)鐵礦山的持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
3.1 采用預(yù)選技術(shù)
預(yù)選主要是指在礦石進(jìn)入磨礦作業(yè)前,用適宜的選礦方法預(yù)先分離出部分尾礦的選別作業(yè)。近幾年,隨著冶金工業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)忒礦石的需求量越來越多,加之采礦工業(yè)的發(fā)展,采用先進(jìn)的采礦方法和大型的采掘設(shè)備,使采出的礦石品位下降,降低選廠能耗,減少磨礦量。
3.2 采用多碎少磨技術(shù)
破碎磨礦作業(yè)能耗約占選礦廠總能耗的50~70%,其中磨礦作業(yè)的能耗又占碎磨作業(yè)能耗的80%以上,降低磨礦作業(yè)能耗的有效途徑就是降低入磨礦石粒度,即多碎少磨。主要措施是采用大型化、大破碎比、高效、低耗的新型破碎設(shè)備,使入磨礦石粒度降低。一般采用高效液壓圓錐破碎機(jī),使入磨礦石粒度降至0~12m,節(jié)能降耗效果明顯。
某鐵礦廠擴(kuò)建后的破碎系統(tǒng)通過將6臺(tái)2200型圓錐破碎機(jī)全部更換為生產(chǎn)能力大、破碎效果好的HP-500型破碎機(jī)和H-8800型破碎機(jī),使破碎產(chǎn)品粒度-12mm含量達(dá)到90%左右,選礦廠整體產(chǎn)能提高了8%,每小時(shí)節(jié)約電耗128kW。
另外,采用高壓輥磨機(jī)也可有效降低磨礦石的粒度,高壓輥磨機(jī)由于利用層壓破碎的工作原理,以提高能量利用率,礦石粉碎能耗一般為0.8~3.0kW·h/t,比常規(guī)的破碎設(shè)備節(jié)能30%,系統(tǒng)產(chǎn)量整體提高了25~30%。
3.3 反浮選工藝
磁性鐵礦物和石英脈石的連生體是影響磁選精礦品位的主要因素,僅是利用多次磁選的方式無法將連生體分離出去,最有效的措施為采用陰、陽離子捕收劑反浮選法,連生體中的石英會(huì)和浮選藥劑中的相關(guān)物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),石英表面疏水可粘附在氣泡上而呈現(xiàn)出浮選的特性,通過脫硅手段實(shí)現(xiàn)連生體與鐵礦物的分離,從而實(shí)現(xiàn)鐵精礦質(zhì)量的有效提高。
例如:某礦山的鐵礦物嵌布較為緊實(shí),粒度需細(xì)磨至-0.037mm粒級(jí)占98%,該礦山鐵礦石的總儲(chǔ)量約3.6億t,儲(chǔ)量規(guī)模較大,但由于鐵礦物粒度極細(xì)一直未能工業(yè)開發(fā)利用。在2011年,采用階段磨礦絮凝脫泥反浮選工藝建成了規(guī)模較大的選礦廠,該選礦廠的原礦處理能力為一年30萬t。該礦山磁鐵礦石原礦平均鐵品位為30%,二氧化硅占48%,硫化物占0.9%,磁鐵礦、赤鐵礦和菱鐵礦分別占10.6%、26.2%和0.2%,礦石中主要工藝數(shù)質(zhì)量流程如圖1所示。
該礦石選礦廠原礦處理能力為30萬t/年,2013年經(jīng)過調(diào)試后優(yōu)化在原礦鐵品位 30.72%的條件下,礦物細(xì)磨至-0.074mm粒級(jí)占98%,經(jīng)過一次絮凝脫泥及一段沉砂后,再細(xì)磨至-0.037mm粒級(jí)占98%后,經(jīng)過4次絮凝脫泥及一段沉砂后,再經(jīng)陰離子反浮選,即可得到鐵精礦含鐵64.72%、二氧化硅5.75%、鐵回收率65.33%的運(yùn)行指標(biāo),可見,絮凝脫泥—反浮選技術(shù)在該礦山的應(yīng)用取得顯著效果。
黨的十九大指出實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,調(diào)整了過去以城市帶動(dòng)農(nóng)村發(fā)展的思路,把農(nóng)村與城市看作兩個(gè)統(tǒng)籌發(fā)展的平等主體,強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持和實(shí)現(xiàn)農(nóng)民在鄉(xiāng)村振興中的建設(shè)主體、治理主體和受益主體的地位,強(qiáng)調(diào)激發(fā)農(nóng)村內(nèi)在活力,實(shí)現(xiàn)發(fā)展。這就要求通過農(nóng)村自治教育、法治教育和德治教育“三教結(jié)合”,使農(nóng)民充分認(rèn)識(shí)其在這些方面的主體地位,保證其合法權(quán)利,從而促進(jìn)農(nóng)民真正自覺承擔(dān)起自身責(zé)任,真正激發(fā)農(nóng)民的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性,真正不斷提升農(nóng)民的獲得感、幸福感、安全感,實(shí)現(xiàn)振興鄉(xiāng)村的目標(biāo)。
3.4 新型選礦設(shè)備
鐵精礦質(zhì)量的提高需要不斷引進(jìn)先進(jìn)的新技術(shù)、新工藝及新設(shè)備,目前,在選礦廠中得以廣泛應(yīng)用的新型選礦設(shè)備包括:磁-重脈動(dòng)低磁場(chǎng)的磁重選礦機(jī)、柱式旋流器、細(xì)篩孔MVS電磁高頻振網(wǎng)篩等,這些設(shè)備的應(yīng)用有效提高了工業(yè)生產(chǎn)選礦指標(biāo),對(duì)簡(jiǎn)化選礦工藝流程,提高煉鐵企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。
(1)磁選柱。這是一種磁力和重力相結(jié)合的低磁場(chǎng)磁重選礦機(jī),可將磁鐵礦和脈石未單體解離的連生體從磁鐵礦精礦中分選出去,可大大提高弱磁選鐵精礦的質(zhì)量。
圖1 鐵礦選礦廠流程考查數(shù)質(zhì)量流程圖
(2)細(xì)篩孔MVS電磁高頻振網(wǎng)篩。鐵礦物具有密度大的特點(diǎn),而石英脈石礦物的密度較小,在磁鐵礦石磨礦分級(jí)的過程中,鐵礦物顆粒比石英脈石顆粒細(xì),因此,在弱磁選鐵精礦中,夾雜著較多的粗粒石英和磁鐵礦物的連生體,分別用0.15mm、0.1mm、0.074mm的篩網(wǎng)進(jìn)行篩分,即可將粗粒鐵-石英連生體留在篩上進(jìn)行再磨,大量的磁鐵礦物進(jìn)入篩內(nèi),可大大提高篩下鐵精礦品位,降低二氧化硅的含量。
某礦業(yè)公司在選礦廠中使用1臺(tái)這種高頻振網(wǎng)篩后,一年的材料費(fèi)和電費(fèi)共節(jié)約了170萬元,在保持鐵精礦品位不變的基礎(chǔ)上,原來的鐵金屬回收率為68.64%,在使用該篩后,鐵金屬回收率提高至74.17%,具體的工藝流程圖如圖2所示。
圖2 選礦廠第三段細(xì)篩磨礦再選工藝
3.5 高爐爐料鐵品位的提高
某選礦廠塊礦入豎爐磁化焙燒所得到的鐵精礦品位為56%,含二氧化硅11%;粉礦經(jīng)強(qiáng)磁選得到的強(qiáng)磁鐵精礦鐵品位為48%,弱磁選、強(qiáng)磁選綜合鐵精礦品位為52%,導(dǎo)致該礦廠高爐入爐鐵品位50%,水平較低,對(duì)煉鐵的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生嚴(yán)重影響。
2011年,該選礦廠對(duì)焙燒磁選鐵進(jìn)行陽離子反浮選提質(zhì)降雜改造,經(jīng)過改造后,焙燒精礦品位提升至60.04%,二氧化硅降低至6.36%,這種情況下,強(qiáng)磁選與弱磁選綜合鐵精礦品位為56%,由于每年少生產(chǎn)10.25萬t的二氧化硅,燒結(jié)工序每年可節(jié)省18.7萬t的石灰石,共節(jié)約成本1642萬元。同時(shí),煉鐵工序高爐入爐品位提高了2%,焦比降低13.5kg/t,每年可節(jié)約焦炭6.7萬t,增產(chǎn)生鐵22.49萬t,兩項(xiàng)合計(jì)煉鐵增效為1.70萬元。
由于焙燒磁選鐵精礦反浮選,原料費(fèi)及選礦加工費(fèi)用增加9129萬元,在經(jīng)過改造后,從選礦至煉鐵工序,燒結(jié)及煉鐵成本節(jié)約了18654萬元,扣除選礦增加原料及加工費(fèi)9129萬元,公司整體合計(jì)降低成本9525萬元,效果較為顯著。
該選礦廠在實(shí)施提質(zhì)降雜后,選礦工序每年增加電力消耗3142kW,折合標(biāo)準(zhǔn)煤3.86萬t,燒結(jié)工序由于減少加工量和節(jié)約石灰石每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1.16萬t,煉鐵工序由于節(jié)約焦炭而節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤5.8萬t,合計(jì)總節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤3.12萬t。同時(shí),高爐渣每年減少18萬t,由于精礦中硫減少1678t,燒結(jié)工序可減少二氧化硫排放量2181t,煉鐵工序可減少二氧化硫排放1092t,由于焦炭的節(jié)約,煉鐵工序可減少二氧化硫排放量1099t,三項(xiàng)合計(jì)共減少二氧化硫排放量4372t。由于石灰石的少量消耗,燒結(jié)工序可減少二氧化碳排放量6.85萬t;焦炭的減少使用,煉鐵工序可減排二氧化碳21.7萬t,兩項(xiàng)合計(jì)每年可減少二氧化碳含量28.82萬t。
目前,我國(guó)選礦廠的主要方向是提高鐵精礦品位、降低二氧化硅等雜質(zhì),這對(duì)調(diào)動(dòng)生產(chǎn)工作人員和科研人員的積極性和熱情具有重要作用,加強(qiáng)對(duì)新型高效分選設(shè)備及工藝的研究,可大幅度提高我國(guó)磁鐵礦及氧化鐵礦石鐵精礦的質(zhì)量,大大提高了鐵精礦質(zhì)量的水平,減少高爐廢氣、廢渣的排放量,降低煤和焦炭的使用量,提高煉鐵的經(jīng)濟(jì)效益,以實(shí)現(xiàn)高爐煉鐵的節(jié)能降耗及高效化。
[1]余永富,祁超英,麥笑宇,等.鐵礦石選礦技術(shù)進(jìn)步對(duì)煉鐵節(jié)能減排增效的顯著影響[J].礦冶工程,2010,30(4):27~32.
[2]薛 敏,李子奇.關(guān)于加快我國(guó)鐵礦石選礦技術(shù)自主創(chuàng)新發(fā)展的思考[J].礦業(yè)工程,2010,8(1):33~34.
[3]鐘旭群,莊故章,等.藍(lán)鐵礦特征及其對(duì)鐵礦選礦的意義[J].有色金屬工程,2011,63(2):199~203.
[4]劉桂卿,趙運(yùn)歡,邱 俊,等.某低品位鐵礦石的選礦工藝研究[J].現(xiàn)代礦業(yè),2010,26(11):14~16.
TD951
A
2095-2066(2016)36-0108-02
2016-12-13