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合成氨尾氣回收制LNG技術(shù)的應(yīng)用

2016-02-13 07:21:42姜傳福
氮肥與合成氣 2016年12期
關(guān)鍵詞:塔前板翅式吸附器

姜傳福

(北京藍(lán)圖工程設(shè)計有限公司北京100070)

合成氨尾氣回收制LNG技術(shù)的應(yīng)用

姜傳福

(北京藍(lán)圖工程設(shè)計有限公司北京100070)

1 合成氨尾氣特性

在合成氨生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生合成(塔后)放空氣和氨罐弛放氣(以下簡稱兩者為合成氨尾氣),合成氨尾氣中含有一定量的甲烷和氫氣、氮?dú)猓渲屑淄槭且环N溫室氣體,如果直接排放將造成環(huán)境污染。目前,合成氨企業(yè)將合成氨尾氣減壓送至三廢鍋爐作為燃料燃燒并副產(chǎn)蒸汽,會造成資源的較大浪費(fèi)。甲烷和氫氣、氮?dú)馐莾?yōu)質(zhì)的化工原料和清潔燃料,因此,將合成氨尾氣中的有效組分甲烷提純液化后作為液化天然氣(LNG)出售,副產(chǎn)的氫氣、氮?dú)夥祷叵到y(tǒng)作為合成氨原料,既可提高合成氨系統(tǒng)廢氣的附加值,又可緩解當(dāng)?shù)靥烊粴夤┙o壓力。

理論上,噸氨耗氫氮?dú)鉃? 650 m3(標(biāo)態(tài)),中、小氮肥生產(chǎn)企業(yè)噸氨實(shí)際消耗氫氮?dú)鉃? 950 m3(標(biāo)態(tài)),其中CH4體積分?jǐn)?shù)約為1.5%,折合噸氨副產(chǎn)甲烷量44.25 m3(標(biāo)態(tài))。由于合成氨企業(yè)原料煤質(zhì)量、生產(chǎn)裝備和管理水平不同,在合成氨尾氣放空量上存在差異。典型合成氨裝置噸氨產(chǎn)生塔后放空氣80~150 m3(標(biāo)態(tài))和氨罐弛放氣40~60 m3(標(biāo)態(tài))。典型的合成氨尾氣組分見表1。

表1 典型的合成氨尾氣的組分(體積分?jǐn)?shù)) %

從表1可以看出,合成氨尾氣富含甲烷,通過水洗去除氨等雜質(zhì),剩余濃縮甲烷氣體非常適宜制LNG。

2 工藝流程

氨罐弛放氣(2.0~2.1 MPa)經(jīng)壓縮升壓至4.6 MPa,與經(jīng)等壓氨回收裝置后的合成塔塔后放空氣(10.0 MPa)混合后的合成氨尾氣由管道輸送至氨洗塔,將合成氨尾氣中氨體積分?jǐn)?shù)降至100×10-6以下,然后進(jìn)入干燥裝置進(jìn)行脫水處理。干燥裝置由2臺吸附器組成,1臺吸附器處于吸附階段,另一臺吸附器則處于吸附劑再生過程的吹冷和加熱階段。經(jīng)過干燥后的合成氨尾氣(溫度約40 ℃,露點(diǎn)達(dá)-65 ℃以下)進(jìn)入液化分離冷箱(由圖1中5~10組成),即依次經(jīng)一級板翅式換熱器、二級板翅式換熱器充分換熱后進(jìn)入塔前分離器,以氫氣、氮?dú)鉃橹鞯臍怏w從塔前分離器頂部出來,經(jīng)復(fù)溫?fù)Q熱器A復(fù)溫后送往合成氨壓縮機(jī)三段入口。塔前分離器底部液相經(jīng)減壓后進(jìn)入甲烷精餾塔進(jìn)行熱質(zhì)交換,最后從塔底出來的液體甲烷純度達(dá)99%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))以上,經(jīng)減壓送往LNG儲罐儲存待售。甲烷精餾塔塔頂尾氣經(jīng)復(fù)溫?fù)Q熱器B后出冷箱送至合成氨壓縮機(jī)一段入口。合成氨尾氣回收制LNG工藝流程如圖1所示。

1.合成氨壓縮機(jī) 2.等壓氨回收裝置 3.氨洗塔 4.吸附器 5.一級板翅式換熱器 6.二級板翅式換熱器 7.塔前分離器 8.復(fù)溫?fù)Q熱器A 9.甲烷精餾塔 10. 復(fù)溫?fù)Q熱器B 11.LNG儲罐 12.LNG成品泵圖1 合成氨尾氣回收制LNG工藝流程

3 經(jīng)濟(jì)效益分析

合成氨尾氣回收制LNG的公用工程消耗主要輔料為循環(huán)水、蒸汽、氮?dú)狻㈦姷取? m3(標(biāo)態(tài))LNG生產(chǎn)成本見表2。每生產(chǎn)1 m3(標(biāo)態(tài))LNG投資(估算):設(shè)備1.95萬元,材料0.08萬元,安裝0.05萬元,土建0.11萬元,電氣0.06萬元,儀表0.02萬元,防腐保溫0.02萬元,其他0.05萬元,合計2.31萬元。

4 結(jié)語

由北京藍(lán)圖工程設(shè)計有限公司承擔(dān)設(shè)計的湖北宜化化工股份有限公司、湖北雙環(huán)科技有限公司、山東聯(lián)盟化工有限公司的3套合成氨尾氣制LNG裝置運(yùn)行正常,產(chǎn)品質(zhì)量合格,產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量均已達(dá)到設(shè)計指標(biāo);由北京藍(lán)圖工程設(shè)計有限公司承擔(dān)設(shè)計的新疆宜化化工有限公司LNG裝置正處于調(diào)試階段。該技術(shù)工藝先進(jìn)、流程合理,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著。合成氨尾氣制LNG裝置具有相對投資小、產(chǎn)品市場好、風(fēng)險小、能耗低、操作彈性大和投資回報率高等優(yōu)勢,應(yīng)用前景廣闊。

表2 1 m3(標(biāo)態(tài)) LNG生產(chǎn)成本

2016- 08- 26)

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