荊巨峰
(侯馬北銅銅業(yè)公司, 山西 侯馬 043000)
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澳斯麥特吹煉爐爐底溫度升高的生產(chǎn)實(shí)踐
荊巨峰
(侯馬北銅銅業(yè)公司, 山西 侯馬 043000)
本文就吹煉爐爐底溫度測點(diǎn)升高的原因進(jìn)行分析,并對所采取的相關(guān)安全措施和制定的現(xiàn)場處置方案進(jìn)行探討和介紹。
銅; 澳斯麥特; 爐底; 生產(chǎn)實(shí)踐
侯馬北銅銅業(yè)公司澳斯麥特吹煉爐爐底3個(gè)熱電偶溫度測點(diǎn)于2015年1月20日持續(xù)異常升高,種種跡象表明此時(shí)爐底耐火材料已蝕損殆盡,壽命已到極限。但考慮到侯馬地區(qū)冬季天寒地凍、晝短夜長,即刻停爐檢修無疑會(huì)加大檢修難度、延長檢修工期;再加上春節(jié)臨近,部分檢修物資還沒有到位且供貨周期較長,不具備檢修條件。經(jīng)采取針對性措施,吹煉爐持續(xù)生產(chǎn)至2015年4月10日才停爐進(jìn)入檢修。本文就吹煉爐爐底熱電偶溫度測點(diǎn)升高的原因進(jìn)行分析,并對所采取的相關(guān)安全措施和制定的現(xiàn)場處置方案進(jìn)行探討和介紹。
侯馬北銅銅業(yè)公司澳斯麥特吹煉爐工藝以頂吹噴槍為核心,在內(nèi)襯耐火材料的圓柱鋼殼體內(nèi),噴槍將工藝氣體高速噴射入熔池中,使熔池產(chǎn)生劇烈湍流,為銅锍吹煉提供了良好的傳熱、傳質(zhì)和反應(yīng)速率。吹煉爐為間歇性作業(yè),每個(gè)操作爐次為8 h,其中鼓風(fēng)時(shí)間為6~6.5 h。銅锍吹煉在吹煉爐內(nèi)需完成兩個(gè)階段,第一階段,從沉降電爐放出的液態(tài)銅锍和供料系統(tǒng)供給的水淬固態(tài)銅锍混合加入吹煉爐內(nèi),其中液態(tài)銅锍加入量約占銅锍總處理量的30%~40%,固態(tài)銅锍約占60%~70%。同時(shí)還加入石英石、石灰石造渣熔劑及一定量的燃煤補(bǔ)充熱量,此階段操作溫度為1 200~1 250 ℃,銅锍中的FeS被噴槍提供的吹煉風(fēng)所氧化進(jìn)行造渣并釋放大量熱,生成含Cu79%的白鈹后吹煉一周期結(jié)束。吹煉二階段停止往爐內(nèi)加入銅锍,在1 250~1 300 ℃溫度下,噴槍吹煉風(fēng)繼續(xù)氧化白鈹生成粗銅。吹煉二階段加入少量還原煤抑制爐渣中Fe3O4的生成,當(dāng)白鈹吹煉至粗銅含S≤0.2%時(shí)第二階段結(jié)束。粗銅通過放銅口進(jìn)入陽極爐精煉,含銅~10%的吹煉爐渣水淬后返回熔煉爐回收其中的銅,最終爐內(nèi)預(yù)留400~600 mm厚的渣層循環(huán)進(jìn)入下一爐次。
2.1 吹煉爐爐底支撐鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
澳斯麥特吹煉爐鋼結(jié)構(gòu)外形為一豎直圓柱體,上端為斜圓錐體的鋼殼結(jié)構(gòu),爐殼外徑5 240 mm,爐高12 700 mm,爐殼采用低碳鋼建造。爐殼底部為厚30 mm的圓形平鋼板,自爐底板向上3 000 mm區(qū)域用40 mm厚鋼板焊接,再往上由25 mm厚鋼板拼焊而成。公司吹煉爐爐底采取隔熱,爐底鋼板和爐墻鋼殼的溫度均勻,消除可能出現(xiàn)的扭曲和變形,因此設(shè)計(jì)在爐殼下部外側(cè)設(shè)有一“柵”狀加強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu),由厚30 mm 鋼板與爐殼焊成“T”形結(jié)構(gòu),主要起加強(qiáng)爐底的強(qiáng)度與剛性作用。
爐底支撐由上下兩層支撐梁交叉排列放置,形成帶有水平柔性的整體結(jié)構(gòu)的鋼格柵,下部支撐梁與混凝土基礎(chǔ)采用螺栓聯(lián)接,優(yōu)點(diǎn)主要是爐子支撐基礎(chǔ)有良好的自然通風(fēng)冷卻效果,能夠確保爐子支撐鋼結(jié)構(gòu)在允許的溫度條件下正常工作。其次,由于上部支撐梁是一種柔性結(jié)構(gòu),可以有效地吸收爐底的熱膨脹和減緩爐子整體的振動(dòng)。相對而言這種爐底結(jié)構(gòu)簡單, 制造及筑爐方便,但爐底圓形平鋼板四周易翹起變形呈鍋底狀,對爐底變形適應(yīng)性較差;且一旦爐底發(fā)生熔體泄漏事故,支撐梁鋼結(jié)構(gòu)會(huì)受到燒損,整體穩(wěn)定性遭到破壞,引發(fā)更嚴(yán)重的后果。為了保證爐底支撐鋼結(jié)構(gòu)的正常工作,在爐底圓形平鋼板下方同一平面,設(shè)有3個(gè)熱電偶,其中爐底A點(diǎn)熱電偶設(shè)在爐底圓形平鋼板的圓心位置,B點(diǎn)設(shè)在距圓心1 000 mm遠(yuǎn)位置,C點(diǎn)設(shè)在距圓心2 000 mm遠(yuǎn)位置。在爐子運(yùn)行過程中,可以依據(jù)這3個(gè)熱電偶的溫度變化趨勢,初步判斷爐底耐火材料的蝕損狀況,以便及時(shí)采取相應(yīng)的措施,防止熔體泄漏事故發(fā)生。處于安全考慮,爐底熱電偶所引發(fā)系統(tǒng)緊急停車的觸點(diǎn)值設(shè)計(jì)為250 ℃。此設(shè)計(jì)是基于在接近或達(dá)到此溫度時(shí),爐底鋼板強(qiáng)度大幅降低、塑性增大、承載能力下降,產(chǎn)生裂縫或變形,從而破壞爐底耐火材料的整體性,造成熔體泄漏事故。
2.2 爐底耐火材料砌筑結(jié)構(gòu)
爐底承受高溫熔體的化學(xué)侵蝕和機(jī)械沖刷,是保證冶金爐安全運(yùn)行的重要部位。爐底部分為拱角磚至爐底鋼板之間區(qū)域,要求耐火材料在高溫下整體穩(wěn)定性好,要有較強(qiáng)的抵制高溫熔體滲透能力和抗機(jī)械沖刷能力,且整個(gè)爐底耐火材料的溫度梯度保證任何滲進(jìn)的熔體凝結(jié)在合理的深度。公司吹煉爐爐底結(jié)構(gòu)為磚砌反拱式爐底,爐底總厚度為1 655 mm。由下往上依次為40 mm厚爐底鋼板、一層115 mm厚粘土磚、一層300 mm厚粘土磚、約18 t鎂鉻搗打料搗打成南北2%的坡度,東西弧度R=5 960 mm向放銅口傾斜的反拱形、460 mm厚半再結(jié)合鎂鉻鎖磚砌成反拱工作層,灰縫≤1 mm,以防銅液滲漏造成爐底磚漂浮損壞爐底。兩層粘土磚與爐墻鋼殼之間襯有25 mm厚硅酸鋁耐火纖維板,爐底示意圖見圖1。兩層粘土磚砌筑結(jié)束及鎂鉻搗打料搗打結(jié)束需用電熱管烘烤一段時(shí)間,以防止下部粘土磚及搗打料中的潮氣上升,使上層半再結(jié)合鎂鉻磚粉化。同時(shí)在爐殼底板與爐壁圓筒角接處均勻設(shè)有12個(gè)排水(汽)孔,在烘爐或生產(chǎn)時(shí),可以從該孔排出爐底耐火材料里的部分水份。
圖1 爐底示意圖
3.1 爐底溫度升高原因分析
吹煉爐爐底熱電偶溫度測點(diǎn)于2015年1月20日持續(xù)異常升高,經(jīng)對熱電偶進(jìn)行校驗(yàn)后確認(rèn)測量值準(zhǔn)確無誤。根據(jù)本公司澳斯麥特吹煉爐的生產(chǎn)實(shí)際經(jīng)驗(yàn),爐底壽命一般為3年。自2012年4月更換爐底耐火材料開始生產(chǎn)至2015年1月,爐底在高溫下受化學(xué)侵蝕及機(jī)械沖刷磨損,壽命已基本達(dá)到以往的使用期限,因此此次爐底熱電偶溫度測點(diǎn)升高屬于爐底耐火材料使用后期的正常反應(yīng)。
停爐后,對爐底耐火磚的腐蝕情況進(jìn)行測量,測量結(jié)果為爐底半再結(jié)合鎂鉻鎖磚砌工作層由460 mm厚蝕損至約200 mm,拱角磚上端面由345 mm寬蝕損至170~230 mm。整個(gè)爐底滲銅嚴(yán)重,銅液已滲到鎂鉻質(zhì)搗打料層下的粘土磚層內(nèi),半再結(jié)合鎂鉻磚與搗打料粘連成為一體,如圖2所示,不但體形大且噸位重?zé)o法破解,給清理爐底進(jìn)程帶來極大的困難,最后將爐墻鋼殼割開一個(gè)缺口,將爐底的大塊整體平移出爐子后才得以進(jìn)行正常檢修作業(yè)。
圖2 吹煉爐爐底塊狀物
3.2 采取的安全措施和現(xiàn)場處置方案
針對吹煉爐爐底熱電偶溫度測點(diǎn)異常升高的實(shí)際,公司迅速采取了針對性措施和現(xiàn)場處置方案,對熔體泄露可能造成人員傷害、設(shè)備損壞、建筑物損壞和火災(zāi)、爆炸等進(jìn)行了安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
3.2.1 采取的安全措施
(1)強(qiáng)化吹煉爐操作工藝紀(jì)律管理。合理控制爐溫,嚴(yán)禁高溫操作加劇爐底耐火材料蝕損;限制吹煉風(fēng)量,減緩對爐底耐火材料的機(jī)械沖刷;放銅排渣期間及時(shí)啟動(dòng)備用燒嘴保溫,防止?fàn)t溫驟變,高槍位吹煉。
(2)將爐渣鐵硅比由1.2調(diào)整至1.4,提高爐渣堿性以減弱對爐底耐火材料的化學(xué)腐蝕;吹煉爐入爐銅锍品位由58%提高至62%,降低吹煉負(fù)荷。
(3)延長加料時(shí)間,二周期還原煤加入量控制在0.5~1 t/h,同時(shí)加入少量冷銅锍控制爐溫和進(jìn)行爐渣還原。
(4)嚴(yán)格控制粗銅終點(diǎn),防止過吹造成耐火材料蝕損加劇。
(5)單爐吹煉時(shí)間控制在6.5 h之內(nèi)。
(6)加設(shè)專用風(fēng)機(jī)及冷卻風(fēng)管對爐底鋼板進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)冷卻,確保滲入爐底的銅液凝固線上移。
3.2.2 現(xiàn)場處置方案
(1)在爐底砌筑圍堰及導(dǎo)流槽,使泄露熔體引至圈定區(qū)域內(nèi)。爐底周圍熔體可能侵蝕到的立柱、鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備設(shè)施、管線等用耐火磚砌筑或進(jìn)行防護(hù)隔離;在爐底周邊區(qū)域安裝高清攝像頭;保持爐底警戒區(qū)域內(nèi)照明良好。
(2)專人對爐底冷卻風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行巡檢并做好記錄,保證爐底持續(xù)通風(fēng)冷卻;加強(qiáng)對爐體冷卻水的巡檢,杜絕跑冒滴漏;加強(qiáng)爐底熱電阻準(zhǔn)確性的校驗(yàn),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
(3)嚴(yán)控爐底周邊區(qū)域內(nèi)作業(yè)人員管理,如需在此區(qū)域作業(yè),必須辦理安全作業(yè)證。
(4)保持爐底周邊區(qū)域內(nèi)安全通道暢通,禁止擺放易燃易爆物等。
(5)專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)收集、整理、分析工作。
公司立足吹煉爐爐底溫度升高的現(xiàn)狀,通過調(diào)整渣型,降低硅酸度,減少爐底耐火材料的化學(xué)腐蝕,降低攪拌強(qiáng)度,合理控制爐溫及溫度波動(dòng),減少對爐底機(jī)械沖刷和熱沖擊,增加冷卻裝置等措施,保證了吹煉爐繼續(xù)運(yùn)行了2個(gè)多月,期間各項(xiàng)工藝參數(shù)指標(biāo)受控,沒有發(fā)生人身傷害事故、工藝事故、設(shè)備事故。實(shí)踐證明采取的安全生產(chǎn)措施是可行可靠的,達(dá)到了預(yù)期效果。
采用快速熱處理技術(shù) 滑鐵盧大學(xué)推出強(qiáng)耐久性鋰電池
加拿大滑鐵盧大學(xué)的研究人員公布了一項(xiàng)研究成果,他們利用快速熱處理技術(shù)(Flash Heat Treatment),能夠克服硅陽極鋰電池能量密度高,但循環(huán)壽命差的問題。
目前,對硅陽極鋰電池的研究普通認(rèn)為,這種材料的最大問題在于耐久性差。但滑鐵盧大學(xué)的研究稱,硅陽極在900 ℃的環(huán)境下處理20 min后,制成的鋰電池循環(huán)次數(shù)可達(dá)500次以上,而能量密度不會(huì)有明顯衰減。
在這篇題為《工程硅納米結(jié)構(gòu)電極:下一代鋰離子電池的可擴(kuò)展再加工生產(chǎn)》(Engineered Si Electrode Nanoarchitecture: A Scalable Postfabrication Treatment for the Production of Next-Generation Li-Ion Batteries)的文章中,研究人員稱,引入這項(xiàng)具有創(chuàng)新性,且性價(jià)比高的快速熱處理技術(shù),對硅陽極進(jìn)行再處理,能夠提高鋰電池的性能和循環(huán)壽命。
經(jīng)過快速熱處理之后,硅材料的界面接觸、SiO2/C涂層和導(dǎo)電性都有了極大改善。同時(shí),電極的初次循環(huán)效率達(dá)到84%,電池的重復(fù)的次數(shù)最終達(dá)到500次以上。因此,快速熱處理技術(shù)為下一代鋰電池的工業(yè)化生產(chǎn)提供了可能。
Production practice of temperature rising at bottom of Ausmelt converting furnace
JING Ju-feng
The paper analyzes the causes for temperature rising at detection points at the converting furnace bottom and introduces the related safety measures and on-site addressing solution.
copper; Ausmelt; furnace bottom; production practice
荊巨峰(1977—),男,山西侯馬人,冶煉工程師,從事冶煉工藝技術(shù)工作。
2015-11-20
TF811
B
1672-6103(2016)04-0016-03