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新開(kāi)碳錳爐爐底嚴(yán)重?zé)龘p處理

2016-02-04 02:05:56施永生
中國(guó)錳業(yè) 2016年3期
關(guān)鍵詞:爐墻爐襯耐火磚

施永生

(云南鶴慶錳業(yè)有限責(zé)任公司,云南 鶴慶 671500)

新開(kāi)碳錳爐爐底嚴(yán)重?zé)龘p處理

施永生

(云南鶴慶錳業(yè)有限責(zé)任公司,云南 鶴慶 671500)

隨著鐵合金電爐大型化,新開(kāi)高碳錳鐵電爐爐底燒損現(xiàn)象將給企業(yè)帶來(lái)很大損失。結(jié)合9 000 kV·A和16 500 kV·A電爐的爐底燒損情況,分析了爐底燒損的原因,對(duì)爐底積碳和積鐵的處理情況進(jìn)行了闡述。

電爐;爐底;燒損;修復(fù);積鐵

0 前 言

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,鐵合金電爐也不斷的向節(jié)能、環(huán)保和大型化發(fā)展,高耗能、高污染的中小型鐵合金電爐不斷被淘汰[1]。云南某公司生產(chǎn)的低磷低鐵碳酸錳礦石,略偏堿性,SiO2非常低,比較適合冶煉高碳錳鐵。公司下屬的冶煉廠至今經(jīng)歷了兩次大的改造,2005年淘汰3臺(tái)小電爐,新建2臺(tái)9 000 kV·A電爐,2014年又新建1臺(tái)16 500 kV·A電爐。但相對(duì)大、中型的鐵合金電爐投入試生產(chǎn)后會(huì)出現(xiàn)各種各樣的問(wèn)題。特別是該廠采用無(wú)溶劑法生產(chǎn)高碳錳鐵,對(duì)爐底燒損相當(dāng)嚴(yán)重。

采用無(wú)熔劑工藝生產(chǎn)高碳錳鐵,除生產(chǎn)出錳鐵外,還有含錳23% ~ 26%的副產(chǎn)品——碳錳干渣,可作為生產(chǎn)硅錳合金的優(yōu)質(zhì)原料。由于選擇還原理論,爐內(nèi)反應(yīng)是在還原劑不足的氣氛下進(jìn)行的,這就存在爐襯、爐底燒損的問(wèn)題。在開(kāi)爐3 ~ 4個(gè)月后發(fā)現(xiàn)新開(kāi)爐子的一層爐底碳磚部分損壞漂浮在爐料中,大部分碳磚已被侵蝕,鐵水已鉆到地爐底的耐火磚層,出鐵口以下幾乎全部是積鐵。2005年9 000 kV·A電爐用無(wú)溶劑法生產(chǎn)3號(hào)高碳錳鐵,開(kāi)爐4個(gè)月?tīng)t底燒壞,清爐時(shí)發(fā)現(xiàn)積鐵最厚的地方超過(guò)0.8 m,清爐非常困難,2014年16 500 kV·A開(kāi)爐時(shí)同樣用無(wú)溶劑法生產(chǎn)的是3號(hào)高碳錳鐵,生產(chǎn)兩個(gè)月后,發(fā)現(xiàn)與當(dāng)年9 000 kV·A爐爐底碳磚被燒壞時(shí)一樣的現(xiàn)象出現(xiàn),出鐵后爐口好像被什么東西堵住排渣困難,爐殼下部溫度明顯不正常上升,清爐結(jié)果發(fā)現(xiàn)16 500 kV·A電爐爐底的燒損情況與9 000 kV·A電爐當(dāng)年一樣,爐底碳磚全部漂浮在爐料里,出鐵口以下全部積鐵,最厚的地方有1.0 m左右。兩次新開(kāi)爐遇到的爐底燒損事故給我廠造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。

1 電爐砌筑與爐底燒損

電爐爐襯砌筑與材料和砌筑質(zhì)量有關(guān)系,本廠2005年建9 000 kV·A和2014年建16 500 kV·A電爐均由某碳素材料廠(以下簡(jiǎn)稱:A廠)砌筑。采用炭質(zhì)爐襯,無(wú)縫砌筑,其他輔助耐火材料有石棉板、石棉氈、輕質(zhì)保溫磚、高鋁磚,磷酸鹽泥漿、磷酸、爐蓋澆鑄料,耐火水泥等。16 500 kV·A電爐選用預(yù)焙碳化硅碳磚作為爐底碳磚,爐底填充用碳化硅搗打糊,碳磚之間用細(xì)縫糊粘接填充。

新電爐砌好后,第1次用小火對(duì)爐襯進(jìn)行烘烤,開(kāi)爐時(shí)按烘爐計(jì)劃制定烤爐時(shí)間表,烤爐分部分:柴烘,用小火烤12 h,中火12 h,大火24 h,結(jié)束后出盡碳灰,接著焦烘120 h,再電烘18 h,電流逐步增大,從0 ~ 250 A每?jī)尚r(shí)增加1次,最后電極在電流增加到250 A時(shí)正常烘烤1 ~ 2 h開(kāi)始投料[2]。其余操作正常,但兩個(gè)月后,爐子出現(xiàn)異常的情況,鐵水出爐量突然減少,渣連續(xù)難排,爐殼下部升溫快。初步判斷爐底可能與2005年9 000 kV·A電爐的情況一樣,爐底被嚴(yán)重?zé)龘p,鐵水下鉆,被迫停爐檢修。

由于本廠兩次大的技改都由A廠總包,兩次爐底都出了大問(wèn)題,因此雙方的技術(shù)人員在一起進(jìn)行了詳細(xì)的分析,認(rèn)為有這么幾種原因。

1)生產(chǎn)工藝所致,無(wú)熔劑法生產(chǎn)高碳錳鐵,會(huì)造成局部的虧碳,由于滲碳作用,從而加大對(duì)爐襯侵蝕,再由于碳錳合金比重大,熔點(diǎn)低,查鐵粘度低,流動(dòng)性好,更會(huì)在出爐過(guò)程中造成大量的爐口的沖刷和排碳現(xiàn)象,從而又會(huì)造成爐底缺碳,進(jìn)一步加大爐底的消耗。

2)大、中型電爐新?tīng)t底在建成后,由于急冷急熱或自重的原因,有輕微變化,從而使砌筑好的爐底碳磚之間出現(xiàn)輕微裂縫,導(dǎo)致鐵水從裂縫中鉆入爐底碳磚下面,破壞了爐底碳磚。

3)新?tīng)t子烘爐時(shí)間不夠或爐底焙燒不均,急于投產(chǎn)生產(chǎn),在局部爐底未焙燒好的情況下,鐵水把未燒好的爐底侵蝕掉,從而破壞了整個(gè)爐底。

4)其他方面的原因,像剛開(kāi)爐時(shí)超負(fù)荷運(yùn)行,材料上存在質(zhì)量問(wèn)題,砌筑時(shí)存在施工上質(zhì)量問(wèn)題等都有可能。

2 清爐方案

當(dāng)清爐進(jìn)行到1.5 m左右時(shí),陸續(xù)有不規(guī)則的小塊碳?jí)K出現(xiàn),而且集中出現(xiàn)在出鐵口附近,到2 m左右,有整塊或大半塊碳磚漂浮在爐料中,到2.5 m以下時(shí),幾乎整個(gè)爐膛都被爐底碳磚所填充,中間有一些余碳和爐料。清理完碳磚以后,下面的積鐵層還夾著整塊的碳磚和少量的積碳,往下全部是積鐵。從最終清理的情況來(lái)看,三層爐底碳磚全部燒損漂浮到爐膛,鐵水鉆到爐底耐火磚層,最上一層爐底耐火磚被嚴(yán)重氧化,但未徹底燒壞。由于生產(chǎn)時(shí)間短,出鐵口燒損不大,爐墻幾乎沒(méi)有燒損,壓在爐墻碳磚下的爐底碳磚有一定程度的燒損。

正常清完?duì)t料和漂浮的爐底碳磚后,清理爐底積鐵非常困難。9 000 kV·A電爐清到積鐵層后,采用的方法是把燒損嚴(yán)重的出鐵口碳磚及爐墻拆除,找出40 cm×80 cm的空隙,然后用風(fēng)鉆在鐵塊上打眼,再用炮桿和鐵楔子把積鐵打碎取出,但由于鐵塊比較厚,進(jìn)度很慢,當(dāng)時(shí)使用80余個(gè)工時(shí),取出爐底積鐵近60 t。

爐膛清理結(jié)束后,面臨比9 000 kV·A更加嚴(yán)峻的積鐵,如果用以前的辦法清除,將更加費(fèi)時(shí),而且16 500 kV·A電爐的爐墻和爐口碳磚燒損不嚴(yán)重,不能拆除,也就是說(shuō)清除積鐵時(shí)不能傷到爐墻和爐口。因此,對(duì)16 500 kV·A電爐制定了新的清爐方案:在積鐵最薄的地方用風(fēng)鎬打出一個(gè)20 cm×70 cm左右的縫隙,然后在積鐵邊緣不超過(guò)20 cm的地方打4個(gè)眼,灌入膨脹劑,第2天錳鐵自然裂開(kāi),取出錳鐵;再用同樣方法打眼,灌膨脹劑,而且不斷擴(kuò)大打眼面積。此次清理耗時(shí)僅60個(gè)工時(shí)左右,共清出成品鐵80余噸,碎鐵近60 t。風(fēng)鉆打眼和膨脹劑破碎的方法,不但把大塊錳鐵一次性破碎,而且可以根據(jù)要求控制碎塊大小,清理簡(jiǎn)單,碎鐵少,3天后可選擇大面積作業(yè),進(jìn)度快。

3 爐底修復(fù)

3.1 修復(fù)方案

2005年9 000 kV·A電爐清理出來(lái)后,針對(duì)當(dāng)時(shí)使用自焙碳磚的方案,制定出具體方案:把燒損的耐火磚層用耐火磚砌筑,然后用耐火混凝土(耐火水泥+磷酸鹽爐蓋料+磷酸)找平,把爐墻下的碳磚打整規(guī)則,用無(wú)縫砌筑的方法把爐底碳磚砌兩層,由于爐墻下的爐底碳磚已燒成不規(guī)則形狀,因此新?tīng)t底碳磚和舊碳磚之間留8 ~ 15 cm的搗筑縫,最寬處不超過(guò)15 cm,用低溫粗縫糊填充,第三碳磚位置和爐底保護(hù)層用低溫粗縫糊搗筑,厚度約55 cm左右,搗筑這層低溫粗縫糊分四小層搗筑完成,最后爐墻與爐底之間筑30 cm×30 cm的護(hù)坡。

16 500 kV·A電爐清爐結(jié)束后還是由A廠派技術(shù)人員與我廠的技術(shù)人員一起分析原因,制定方案,并參照9 000 kV·A電爐成功修復(fù)的經(jīng)驗(yàn),結(jié)合16 500 kV·A電爐所用碳磚材質(zhì)不同(16 500 kV·A電爐用的是碳化硅碳磚),制定出16 500 kV·A電爐爐底修復(fù)方案:由于16 500 kV·A電爐爐底耐火磚層沒(méi)有燒壞,因此在修補(bǔ)前用磨光機(jī)把最上面一層耐火磚上的夾渣、氧化層打磨處理,再用耐火混凝土找平,就開(kāi)始砌碳磚,與9 000 kV·A修補(bǔ)時(shí)不同的是16 500 kV·A電爐用的是碳化硅碳磚,因此在修復(fù)砌筑是采用粗縫砌筑,碳磚與碳磚之間留8cm的縫隙,用碳化硅搗筑料填充,碳磚上下層之間交錯(cuò)45 (o),砌完兩層后第三碳磚的位置和爐底保護(hù)層用碳化硅搗筑料搗筑,最后爐底與爐墻之間再筑一個(gè)40 cm×40 cm護(hù)坡。比較兩次修復(fù)的方法,基本一致,只是兩臺(tái)爐子所用的碳磚材質(zhì)不同,筑法有些差異,但兩次都比較成功。

3.2 修復(fù)后的生產(chǎn)狀況

16 500 kV·A電爐修復(fù)后,烘爐方案與新?tīng)t有一點(diǎn)區(qū)別,烘爐時(shí)間延長(zhǎng),其中,柴烘70 h,分小火、中火、大火3個(gè)階段進(jìn)行,焦烘前把木碳灰除盡,焦烘240 h,電烘前出盡焦灰,電烘72 h,電流由0 ~ 220 A分時(shí)段逐步增加,投料前電極電流必須達(dá)到200 ~ 220 A,正常焙燒4 h后就陸續(xù)投料。8 h后出第1爐鐵。開(kāi)始生產(chǎn)的第一個(gè)月,最高負(fù)荷不超過(guò)230 A,一般在200 ~ 220 A之間。1個(gè)月后生產(chǎn)基本正常,負(fù)荷逐步提高到280 A。

16 500 kV·A電爐經(jīng)過(guò)半年生產(chǎn)后進(jìn)行檢修,發(fā)現(xiàn)新修復(fù)的爐底除出鐵口有一條深約20 cm、寬約15 cm的凹槽外,爐底燒損不大,三相電極下面沒(méi)有明顯的燒損,爐底沒(méi)有積鐵,爐底修復(fù)效果較好。另外,9 000 kV·A電爐爐底修復(fù)后經(jīng)過(guò)8個(gè)月的生產(chǎn)后燒損不大,直到2014年淘汰前,爐底沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)燒穿。兩次修補(bǔ)爐底都比較成功,因此如果遇到大、中型電爐爐底嚴(yán)重?zé)龘p的情況,可以參照此修補(bǔ)方法。

4 結(jié) 語(yǔ)

由于新開(kāi)大型電爐在短時(shí)間內(nèi)把爐底燒穿,不僅給企業(yè)帶來(lái)大的經(jīng)濟(jì)損失,而且還存在很大的安全隱患,找到徹底的解決辦法,意義重大。一旦出現(xiàn)爐底燒損,積鐵非常嚴(yán)重時(shí),采用膨脹劑破碎爐底積鐵進(jìn)行清理比較理想,因?yàn)檫@種方法不但不會(huì)傷損爐襯而且省時(shí)省力。通過(guò)對(duì)爐底燒穿原因的分析,認(rèn)為對(duì)大型新開(kāi)電爐爐底爐襯的維護(hù)應(yīng)注意幾點(diǎn):冶煉高碳錳鐵前,應(yīng)該用冶煉硅錳的方法開(kāi)爐,等生產(chǎn)3個(gè)月后,電爐各項(xiàng)指標(biāo)2穩(wěn)定后再轉(zhuǎn)產(chǎn);新?tīng)t子烘爐時(shí)一定要嚴(yán)格按照烘爐程序執(zhí)行,確保烘爐時(shí)間;試生產(chǎn)期間不要超負(fù)荷運(yùn)行。

[1] 徐慧, 王樹(shù)番, 徐鹿鳴. 電爐鐵合金生產(chǎn)與節(jié)能[M]. 1986,(3): 14-18.

[2] 遵義鐵合金廠.碳素錳鐵生產(chǎn)[R]. 貴州: 遵義, 1983.

Carbon Danganese Furnace Burning Serious New

SHI Yongsheng
(Heqing Manganese Industry Co. Ltd., Heqing, Yunnan 671500,China)

W ith the large-scale electric furnace ferroalloy, new high carbon ferromanganese furnace hearth burning phenomenon w ill bring great loss to the enterprises. Combined w ith the 9 000 kV·A and 16 500 kV·A, a furnace hearth burning situation, analysis the hearth burning, on the bottom of the carbon deposition and product processing of iron are described.

Electric furnace; Furnace; Burning; Repair; Iron product

TF063+.2

A

10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2016.03.024

2016-06-12

施永生(1966-),男,云南鶴慶人,工程師,冶煉廠廠長(zhǎng),研究方向,錳合金冶煉,手機(jī):13887207135,E-mail:1197678426@qq.com.

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