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鍋爐吹灰控制在DCS 系統(tǒng)中的實現(xiàn)和優(yōu)化

2015-12-25 02:13李克昌
關(guān)鍵詞:卡件吹灰鍋爐

李克昌

(廣東沙角A電廠,廣東東莞523908)

隨著電力企業(yè)的市場化,機組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟的運行越來越重要。在火力發(fā)電廠中,鍋爐吹灰控制系統(tǒng)能根據(jù)運行工況隨時清除積灰,對減少爐管壁超溫、提高機組的效率起著舉足輕重的作用。

廣東沙角A電廠2003年對3#機組鍋爐吹灰控制系統(tǒng)進行了升級,采用西門子S7系列PLC控制,通過上位機進行控制,能獨立完成鍋爐吹灰程控功能??刂茖ο蟀?臺鍋爐吹灰蒸汽電動總門、70臺爐膛短吹灰器、10臺長伸縮吹灰器、8臺固定旋轉(zhuǎn)式吹灰器。隨著十多年的長時間運行,系統(tǒng)控制設(shè)備開始老化,PLC和上位機故障增多且運行不穩(wěn)定,經(jīng)常影響鍋爐吹灰系統(tǒng)的正常投入,對機組的安全經(jīng)濟運行不利。經(jīng)過研究論證,決定將鍋爐吹灰控制納入DCS系統(tǒng)。

1 鍋爐吹灰控制系統(tǒng)梳理及存在問題

1.1 鍋爐吹灰控制系統(tǒng)梳理

由于原PLC控制系統(tǒng)采用了加密技術(shù),無法從PLC中導(dǎo)出原來的控制邏輯軟件,只能根據(jù)吹灰系統(tǒng)相關(guān)的說明書及資料,對整個吹灰過程進行梳理。

(1)吹灰程序自動控制流程見圖1。

(2)吹灰程控方式分為兩種:單吹、對吹(其中長伸縮式吹灰器僅有單吹),均采用順控方式實現(xiàn)整個吹灰過程。

①單吹順控流程:當(dāng)吹灰方式設(shè)為單吹,將會按照如下順序吹灰:左→右→前→后→左→右→前→后……循環(huán),直至所有的吹灰器吹完,如果某側(cè)吹灰器已經(jīng)吹完,則自動跳至下一側(cè)吹灰器。

圖1 吹灰程序自動控制流程

②對吹順控流程:當(dāng)吹灰方式設(shè)為對吹,將會按照左右→前后→左右→前后……循環(huán)方式進行吹灰,但一旦在吹長伸縮式吹灰器時,運行方式只能是單吹。

1.2 鍋爐吹灰控制系統(tǒng)存在問題

在吹灰控制運行和檢修中,發(fā)現(xiàn)原系統(tǒng)的控制方式存在一些問題。

(1)系統(tǒng)全部的吹灰器控制電源和過載信號采用并聯(lián)方式接在一起,發(fā)生問題時難以判斷故障點,故障處理工作量大。

(2)吹灰程序如果發(fā)生中斷,需重新啟動順控,從頭開始按程序吹灰,造成下層的吹灰器重復(fù)工作,造成過吹,上層的吹灰器需要吹灰又無法及時投運,對鍋爐燃燒控制不利。

(3)任一臺吹灰器發(fā)生故障,都需完成檢修后才能重新投入自動吹灰,使鍋爐吹灰系統(tǒng)常常無法正常投運,對機組的安全經(jīng)濟運行不利。

(4)吹灰蒸汽管道無溫度測點反饋,而是依靠吹灰蒸汽管道疏水基地式調(diào)節(jié)氣動執(zhí)行器關(guān)閉信號的反饋進行吹灰控制,控制性能較差,經(jīng)常造成吹灰蒸汽溫度不夠,含水量大,吹灰效果不佳。

2 吹灰器控制改造及優(yōu)化

2.1 吹灰控制系統(tǒng)設(shè)計

廣東沙角A電廠3#機組的DCS系統(tǒng)采用德國H&B公司的Symphony控制系統(tǒng),系統(tǒng)邏輯組態(tài)設(shè)計有順序控制模塊,能方便實現(xiàn)吹灰程序自動控制功能。針對系統(tǒng)原來存在的問題,對吹灰控制流程進行了重新設(shè)計和優(yōu)化。

(1)區(qū)域劃分,方便故障分析。要解決吹灰器控制電源和過載信號并聯(lián)的問題,就需將所有吹灰器狀態(tài)信號都接入DCS系統(tǒng),但這需要增加大量的卡件、電纜等,即增加改進費用和工作量,又額外增加DCS系統(tǒng)負荷。設(shè)計按照鍋爐吹灰器的實際安裝位置,將吹灰器系統(tǒng)劃分為前、后、左、右四個區(qū)域(見圖2)。每個區(qū)域設(shè)置一個總控制電源開關(guān),將區(qū)域內(nèi)吹灰器的過載信號、狀態(tài)指示獨立顯示(見圖3)。這樣既不會增加太多控制設(shè)備,又能方便故障的分析和判斷。結(jié)合DCS系統(tǒng)SOE記錄,很容易就能找到故障點和故障原因。

圖2 鍋爐吹灰系統(tǒng)流程圖

(2)分層獨立控制,靈活安排吹灰。根據(jù)吹灰器的實際位置,將系統(tǒng)吹灰器分為9層(見圖2)。每層設(shè)計一個獨立的順控程序,專門設(shè)計了一個總的吹灰順控實現(xiàn)整個鍋爐的程控自動吹灰控制。這樣,運行人員可根據(jù)鍋爐的實際運行工況,選擇全部或部分層的吹灰器進行吹灰,既提高了吹灰效果,又減少了吹灰蒸汽對鍋爐管壁的吹損,一舉兩得。

圖3 鍋爐吹灰區(qū)域狀態(tài)信號

(3)跳步設(shè)置,便于隔離故障設(shè)備。當(dāng)單臺吹灰器出現(xiàn)故障不能在短時間內(nèi)處理好時,需設(shè)置跳步使自動吹灰程序能正常投入。但如果每支吹灰器都設(shè)置投退開關(guān),需在DCS系統(tǒng)中增加很多過程點。經(jīng)過研究,利用功能鍵盤的設(shè)備鎖定方式,實現(xiàn)了跳步功能(邏輯如圖4所示)。當(dāng)設(shè)備鎖定時,邏輯功能圖中操作器的狀態(tài)參數(shù)IST會改變。IST參數(shù)是1個32位的布爾量,通過解包模塊將表示鎖定的那1位取出與吹灰器吹灰完成通過“或”邏輯啟動順控下一步。圖2中,40#吹灰器即被設(shè)置跳步。

圖4 吹灰器跳步邏輯

(4)設(shè)置吹灰暖管時間,保證吹灰效果。原來的基地式調(diào)節(jié)氣動執(zhí)行器調(diào)節(jié)精度較差,閥門經(jīng)常因卡澀導(dǎo)致自動吹灰無法投入。增加了吹灰暖管時間設(shè)定,可根據(jù)機組工況靈活設(shè)置吹灰暖管時間,保證吹灰蒸汽溫度符合要求,保障鍋爐吹灰達到較好效果。如圖2中設(shè)置吹灰暖管時間為5分鐘。

經(jīng)過上述優(yōu)化設(shè)計,很好地實現(xiàn)了DCS系統(tǒng)對鍋爐吹灰的控制,既方便了日常檢修和維護,又有效保證了鍋爐吹灰系統(tǒng)的正常投運。

2.2 控制回路改造

出于改造費用和工作量方面的綜合考慮,只對控制系統(tǒng)的部分設(shè)備進行了改造。

(1)保留了原有的鍋爐吹灰控制柜及控制設(shè)備、就地吹灰器控制回路、接口接觸器、機柜至就地電纜等。

(2)拆除PLC控制器,將以前接入到PLC的控制和反饋信號通過電纜從控制柜轉(zhuǎn)接到DCS系統(tǒng)卡件。

(3)優(yōu)化控制回路后,在DCS系統(tǒng)增加I/O點及卡件如表1所示。

表1 I/O點及卡件

(4)由于原PLC系統(tǒng)所有數(shù)字量輸入信號,都是采用公共線的方式,考慮到DCS系統(tǒng)CBI卡件每個通道的獨立性,在所有吹灰器的接觸器上安裝3常開1常閉的輔助觸點提供吹灰器狀態(tài)接點信號到DCS系統(tǒng)。

(5)改造時,在DCS系統(tǒng)增設(shè)卡件、電纜接線板、敷設(shè)預(yù)制電纜等,對鍋爐吹灰控制柜回路進行改進。

(6)吹灰控制邏輯設(shè)計、編制及調(diào)試。

經(jīng)過上述工作,順利實現(xiàn)了鍋爐吹灰用DCS系統(tǒng)控制,達到了改造的目的。

3 結(jié)束語

本次鍋爐吹灰控制引入DCS系統(tǒng)改造,實現(xiàn)了DCS系統(tǒng)對吹灰系統(tǒng)的兼容和控制,便于運行人員操作管理。通過對吹灰控制系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計,鍋爐吹灰效果良好,為吹灰控制成功納入DCS系統(tǒng)提供了較好的參考。

[1] 珠海華蒙德機械設(shè)備公司.鍋爐吹灰系統(tǒng)控制說明[Z].珠海:珠海華蒙德機械設(shè)備公司,2003.

[2] 重慶川儀工程控制系統(tǒng)有限公司.Symphony系統(tǒng)工程師培訓(xùn)手冊[Z].重慶:重慶川儀工程控制系統(tǒng)有限公司,2005.

[3] 朱全利.鍋爐設(shè)備系統(tǒng)及運行[M].北京:中國電力出版社,2010.

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