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60k t/a鹽酸深度解析裝置的設(shè)計與探討

2015-12-21 01:26李玉華浙江中程信工程技術(shù)有限公司浙江杭州310007
化工管理 2015年14期
關(guān)鍵詞:廢酸氯化氫氯化鈣

李玉華(浙江中程信工程技術(shù)有限公司,浙江 杭州 310007)

國內(nèi)外PVC生產(chǎn)所需要的氯化氫均為合成高純氯化氫,利用廢酸解析生成的氯化氫用于VCM合成未見報導(dǎo),主要原因是廢酸中雜質(zhì)較多,通過常規(guī)的鹽酸解析氯化氫純度無法滿足VCM的生產(chǎn)要求。ADC發(fā)泡劑母液,雜質(zhì)處理難度較大,本裝置的設(shè)計開辟了以廢酸原料生產(chǎn)聚合級氯化氫的工業(yè)化裝置的先河,是對鹽酸解析提純氯化氫工藝提出了新的挑戰(zhàn)。

1 國內(nèi)鹽酸解析工藝的進展

新疆天業(yè)集團建成了中國首套規(guī)?;}酸解析裝置,用于處理VCM工段過量的氯化氫廢氣,此裝置分為常規(guī)鹽酸解析和深度鹽酸解析二級處理裝置,前部分處理氯乙烯工段廢氣,經(jīng)過吸收解析成高純氯化氫,返回VCM工段,此工藝成熟,運行較為穩(wěn)定,后半部分處理低濃度鹽酸,由于國內(nèi)深度解析技術(shù)工藝條件存在缺陷,氯化鈣經(jīng)常在管內(nèi)結(jié)壁,生產(chǎn)無法長期穩(wěn)定連續(xù)運行,裝置處于半停產(chǎn)狀態(tài)。

目前國內(nèi)掌握鹽酸深度解析核心技術(shù)的二家公司均未很好解決氯化鈣堵管問題。無法利用廢酸深度解析精制氯化氫,將其用于VCM工業(yè)化裝置的原料。

2 項目總體情況

60 kt/a鹽酸深度解析裝置為100kt/aADC一體化項目的一部分。100kt/aADC項目建于青海省格爾木地區(qū),利用當(dāng)?shù)亓畠r的液堿、尿素等原料,再向PVC裝置“借”濕氯氣,用于聯(lián)二脲的氧化。

該工藝產(chǎn)生約440kt/a15%(wt%)的稀鹽酸,通過鹽酸深度解析,約生產(chǎn)60kt/a99.5%的高純氯化氫,“還”給PVC裝置。項目已經(jīng)完成安裝調(diào)試,進入試生產(chǎn)階段。

通過本項目的實施,可省去氯堿裝置的液氯工序,并使氯氣得以二次有效使用,同時成功解決青海省廢酸的出路問題(青海省化工剛剛起步,稀鹽酸消耗量極少)。

經(jīng)過分析,ADC廢酸中含有少量聯(lián)二脲、ADC固體懸浮物,粒徑在1.5-8μm之間。催化劑溴化鈉在過量氯氣的氧化下部分生成溴。

3 工程化設(shè)計中存在的問題:

如何有效去除廢酸中的雜質(zhì),成功解決氯化鈣堵管問題是本次設(shè)計的關(guān)鍵。

3.1 ADC發(fā)泡劑廢酸中機械雜質(zhì)粒徑在1.5-8μm之間。普通的膜過濾去除較為困難,雜質(zhì)如不能有效去除,將在鹽酸解析塔中分解,形成與氯化氫難以分離的氣體雜質(zhì)一氧化碳、二氧化碳、氮氣等,從而影響氯化氫的純度。

3.2 鹽酸深度解析大量消耗蒸汽與冷卻水,蒸汽消耗量約為10t/t:循環(huán)水消耗量約為320t/t:隨著控制解析終點的鹽酸濃度的降低,能耗將急劇上升,如果終點鹽酸濃度控制得較高,則廢酸處理量大,處理費用較高。含酸廢水的出路何在?

3.3 氯化氫中水份可用-15℃冷凍鹽水冷凍去除,但氯化氫中PPM級的溴如何去除?如果帶入PVC聚合體系,可能會影響PVC的收率與安全。

3.4 氯化鈣的堵管問題,是國內(nèi)技術(shù)的瓶頸,不能成功解決將影響正常生產(chǎn)。

4 工程實施方案

我們經(jīng)過國內(nèi)多處裝置的考察,比選,與技術(shù)提供方多回合的討論,最后確定工程方案,待開車后驗證效果,或作進一步改進。在此我們提出了不成熟的解決方案,起拋磚引玉作用。

4.1 ADC廢酸的機械雜質(zhì)量較少,由于粒徑小,呈膠體狀態(tài),在廢酸貯罐中停留的24小時中無法有效去除,而沉降實驗結(jié)果表明只能通過過濾方法去除,國內(nèi)的精密過濾器隨著精度的提高,裝置生產(chǎn)能力急劇下降,在考察國內(nèi)的精密過濾設(shè)備后,我們采用耐酸腐蝕的甲基纖維素膜。在不銹鋼濾蕊外表涂覆均勻的甲基纖維素漿液,待干燥成膜后使用,控制過濾精度為1.5μm,本工藝特點是涂膜成本較低,過濾精度高,生產(chǎn)能力大,當(dāng)使用至24小時左右,過濾器壓差較大時,說明過濾效果變差,此時采用高壓水進行反沖洗,同時切換成另一只并聯(lián)的過濾器,以保證連續(xù)化生產(chǎn)。

4.2 鹽酸解析產(chǎn)生的濃度為1%的廢酸約為400t/a。如果繼續(xù)解析成更低濃度,經(jīng)濟上不可行。項目設(shè)計中大部分廢水采用回用的方式,將廢水返回聯(lián)二脲配料系統(tǒng),這樣可節(jié)約大量新鮮水。少部分廢水與水合肼車間的含堿廢水中和后排放,廢水中只含氯化鈉雜質(zhì),不會對鹽湖造成污染。

4.3 為除溴及解析塔隨氣體蒸出的少量固體顆粒,我們采用活性碳纖維塔吸附過濾的方式處理,吸附塔為二只并聯(lián),定時切換使用,以蒸汽、高壓空氣洗脫。經(jīng)試驗,效果令人滿意,產(chǎn)品中已經(jīng)檢測不到痕量溴。

4.4 氯化鈣易在管內(nèi)結(jié)晶,這是氯化鈣的物性決定的,實驗中我們采用氯化鎂作為吸水劑,但因吸水效果不及氯化鈣,且目前無工業(yè)化裝置,最終不敢冒險而放棄。因此設(shè)計中我們只有通過控制工藝條件來防止堵管現(xiàn)象的發(fā)生。氯化鈣在閃蒸脫水后濃度約為58%(wt%),常溫下為固體,此時溫度稍稍下降,就容易產(chǎn)生堵管現(xiàn)象,氯化鈣溶液此時粘度大、溫度高、腐蝕性強,因此泵停車檢修時物料流速下降,溫度降低,這是堵管的主要原因。

5 結(jié)語

本文提出“借”氯氣“還”氯化氫的思路,充分體現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟的理念,確立了在國家級柴達(dá)木經(jīng)濟循環(huán)區(qū)的標(biāo)桿地位,同時也為設(shè)計提出了考驗。項目的順利實施不僅能產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益,還能為鹽酸解析工藝提供可借鑒的經(jīng)驗。

[1]劉啟照,張國杰,張文勤.副產(chǎn)氯化氫氣體的精制及利用[J].氯堿工業(yè),2000,(4):1-7.

[2]仇曉豐,吳春森,伍明霞.淺談氯化氫吸收與鹽酸脫吸技術(shù)[J].氯堿工業(yè),2004(1):32-36.

[3]北京石油化工工程公司.氯堿工業(yè)理化常數(shù)手冊[M].修訂版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1988,247.

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