陳曉香 吳朝明 鄒家慶
(1.鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院,環(huán)境工程系,江蘇 南京 210049;2.臺州同創(chuàng)環(huán)保工程有限公司,浙江 臺州 317700 3.南京工業(yè)大學(xué),環(huán)境工程研究院,江蘇 南京 210049)
某醫(yī)藥化工有限公司生產(chǎn)氫氣、反式-4-氨基環(huán)已醇、環(huán)己甲酸、四氫糠醇和1,3-丙二胺等產(chǎn)品。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,多種有害廢氣直接自由排放,影響到下風(fēng)向的居民區(qū),并嚴重污染生態(tài)環(huán)境。另外,該廠建有一座廢水處理站,調(diào)節(jié)池、格柵井、吹脫池、好氧池等設(shè)施工作中也產(chǎn)生了難聞的氣味散逸到大氣當中,為使該廠廢氣達到國家排放標準,需要找到一個合適的工藝對廢氣進行收集并有效治理。
表1 全廠廢氣排放表
由表可知,該廠總廢氣量為10680 m3/h,工程設(shè)計風(fēng)量為11000m3/h。
這些氣體中,乙醇、乙酸乙酯、丙酮、丙烯腈等在一定條件下易與空氣形成爆炸性混合物,其中,丙烯腈遇熱發(fā)生猛烈的燃燒和爆炸,分解產(chǎn)生含有一氧化碳、氮氧化物、氰化氫的有毒煙霧,還易與堿劇烈反應(yīng),引起火災(zāi)和爆炸。1,3-丙二胺具有腐蝕性,如果不進行妥善處理,將留下安全隱患,因此,必須進行有效治理,并達標排放。
本工程設(shè)計原則是以當?shù)丨h(huán)保局制定的醫(yī)化企業(yè)廢氣規(guī)范化整治方案、驗收標準、《大氣污染物綜合排放標準》和《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生排放標準》為指導(dǎo),對工藝設(shè)備進行全面技術(shù)改造,提高清潔生產(chǎn)程度和減少廢氣排放量,對排出的廢氣經(jīng)有效收集并化學(xué)處理后達標排入大氣中【1】。
1.2.1 突出對環(huán)境污染危害大的有機污染物如乙酸乙酯的收集處理。對各工藝中溶劑濃縮回收過程,和冷凝器放空口等排出的高濃度水溶性差的有機廢氣先經(jīng)過冷凝回收后【2】,再接入廢氣處理系統(tǒng);對其他壓濾機等產(chǎn)生的低濃度有機廢氣,上部設(shè)集氣罩,需要時進行抽風(fēng),排入廢氣處理系統(tǒng),最后經(jīng)多級吸收塔吸收處理后達標排空。
1.2.2 對環(huán)己甲酸、污水站等酸性廢氣,采用堿液吸收處理,去除率可達到80%以上;對1,3-丙二胺等堿性廢氣,采用酸液吸收處理,去除率可達到80%以上。
1.2.3 上述處理過程產(chǎn)生的廢水送廢水處理站進行進一步處理,冷凝物可經(jīng)再生處理回收溶劑。
執(zhí)行GB 16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》二級標準、GBZ1-2010《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生排放標準》和GB14554-93《惡臭污染物排放標準》見表2、3。
設(shè)計煙囪高度:全廠一支煙囪,高度為20米。
表2 污染物排放標準
表3 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準
根據(jù)環(huán)境空氣質(zhì)量標準功能區(qū)分類,該項目所在地屬于二類區(qū)。常規(guī)污染因子執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095-2012的二級標準,特殊污染因子執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生排放標準》GBZ1-2010,特征污染物參照原蘇聯(lián)居住區(qū)大氣中有害物的最大允許排放濃度。具體數(shù)值見下表4。
表4 相關(guān)廢氣居民區(qū)標準
2.1.1 原料方面:
①加強對溶劑等原料進廠的控制,拒絕質(zhì)量不合格的原料;
②原料儲罐要安裝液位控制器,防止溢流,避免各種原料在貯存期間交叉污染,貯槽應(yīng)有密封裝置,采用水封,減少蒸發(fā)損失;
③夏天采用噴水冷卻,盡量減少物料在現(xiàn)場移動;
④管道輸送原料時,要經(jīng)常檢查是否有跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象【3】。
2.1.2 生產(chǎn)工藝方面:采用高效冷凝換熱設(shè)備,實施二級冷凝,提高溶劑回收率。
2.1.3 能源和用水方面:
①盡量做到冷卻循環(huán)水的回用,工藝用水的套用;
②采用節(jié)電、節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備和新材料,合理設(shè)計全廠供電配電系統(tǒng),降低電損率,安裝電容自動無功補嘗裝置,提高功率因素;
③凡用熱、冷設(shè)備及管道,全部采用新型保溫材料。
2.1.4 廢物處理與循環(huán)利用方面:
①檢查廢物收集和貯存設(shè)施,減少廢物混合,實施清、污分流;
②對回收、循環(huán)利用的廢料應(yīng)采取凈化措施;
③對液體廢料采取沉淀、過濾等措施,對固體廢料可采用清洗篩選措施,對蒸汽應(yīng)采取冷凝、回收等措施。
2.2.1 對每個車間的冷凝器出口、高位槽排空口、儲罐排空口、水沖泵密封后排空口、反應(yīng)釜排空口和污水處理站調(diào)節(jié)池、格柵井、吹脫池等廢氣統(tǒng)一收集后,送入廢氣處理中心經(jīng)過二級吸收,尾氣由風(fēng)機牽引送入20米煙囪高空達標排放。
2.2.2 對無組織排放的部位,如壓濾機,建一個密封的小房間,在其正上方接入廢氣主管,根據(jù)需要進行抽風(fēng)吸氣;離心機由敞開式改為密封式,在離心機旁做一個儲罐槽,儲放離心后的母液,儲罐的排空口接到廢氣主管。
圖1 廢氣處理總流程示意圖
各股需處理的廢氣經(jīng)集中收集后,經(jīng)過稀硫酸液吸收塔,pH控制在4-6范圍內(nèi),使廢氣污染物中的1,3-丙二胺、乙醇、丙酮、乙酸乙酯和環(huán)己甲酸等水溶性物質(zhì)被酸吸收70%-85%,乙酸乙酯在酸液中得到水解;尾氣進入堿液吸收塔,pH控制在9-11范圍內(nèi),使廢氣污染物中的環(huán)己甲酸、乙酸乙酯廢氣和污水處理站酸性物質(zhì)與堿液發(fā)生中和反應(yīng),1,3-丙二胺、乙醇、丙酮等水溶性物質(zhì)被堿液吸收而得以徹底去除,最后尾氣由風(fēng)機牽引送入煙囪高空達標排放。
吸收液在塔釜內(nèi)通過循環(huán)泵送塔頂循環(huán)操作,保證系統(tǒng)高效穩(wěn)定運行。吸收液的pH則由pH警報裝置實行自動控制。定期對吸收液進行清理,吸收液中污染物濃度高時,將吸收液排至污水處理站處理。
主要處理單元的處理效果(清潔生產(chǎn)后)如下表所示
表5 主要處理單元的處理效果 單位:mg/m3
本工程估算投資為88.01萬元,其中基礎(chǔ)土建費1萬元,清潔生產(chǎn)投資11.93萬元,廢氣處理工程設(shè)備投資53.49萬元,其他安裝,設(shè)計,調(diào)試及稅費等21.59萬元。運行費用為17.28元/小時。
醫(yī)藥化工廠生產(chǎn)的廢氣危害性強,收集、處理難度大,本工程通過工藝分析和現(xiàn)場勘查,得出該廠各產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣量,并根據(jù)各廢氣特性,設(shè)計了收集、治理方案,經(jīng)實際運行后,處理效果良好,達到了排放標準。
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