林佳(大慶油田工程有限公司)
超聲波除垢技術(shù)及波紋管在加熱爐改造中的應(yīng)用
林佳(大慶油田工程有限公司)
二合一加熱爐是油田轉(zhuǎn)油站內(nèi)的重要升溫設(shè)備,為了提高現(xiàn)有加熱爐的熱效率,減緩煙管、火管硬垢的形成,現(xiàn)場應(yīng)用波紋管及超聲波除垢技術(shù)改造現(xiàn)有加熱爐。通過現(xiàn)場運(yùn)行,加熱爐內(nèi)煙管、火管結(jié)垢明顯減少,爐效升高6.12%,節(jié)氣率為9%,節(jié)能效果良好。
加熱爐 波紋管 超聲波除垢 應(yīng)用效果
大慶油田地處寒冷地區(qū),原油凝固點(diǎn)高,為保證原油流動性,站外集油系統(tǒng)多采用摻水集油的工藝流程。因此,加熱爐成為轉(zhuǎn)油站內(nèi)加熱摻水用水的重要設(shè)備,加熱爐運(yùn)行狀況的好壞也直接影響到油田的安全生產(chǎn)和原油生產(chǎn)成本中的能耗費(fèi)用。通過對聚南5-1站已建二合一加熱爐運(yùn)行狀況的長期觀察,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有二合一加熱爐存在煙管換熱面積小,排煙溫度高的缺陷,加之運(yùn)行時(shí)間長,水垢清理不及時(shí),造成了火管容易燒損、傳熱效率低的結(jié)果。
為提高加熱爐的熱效率,現(xiàn)場采取更換加熱爐煙管、火管的措施,將雙火管改為單火管,將煙管改造為波紋管式煙管束,同時(shí)采用超聲波除垢技術(shù)減緩煙管、火管表面硬垢的形成。改造后的加熱爐測試數(shù)據(jù)顯示,提高爐效6.12%,節(jié)氣率為9%,每年可節(jié)約加熱爐維護(hù)修理費(fèi)用約5萬元,節(jié)能效果良好。
1.1 技術(shù)原理
1)應(yīng)用波紋管提高換熱效率。原有加熱爐采用雙火管結(jié)構(gòu),每個(gè)火筒連接兩根煙管,改造后采用單火管與煙管束結(jié)合的結(jié)構(gòu)形式。煙管束采用波紋管,通過增加換熱面積提高熱效率。
2)采用超聲波除垢技術(shù)。超聲波除垢技術(shù)在油田上主要用于二合一加熱爐的防垢,對以硬垢為主的垢層有一定的阻垢作用。該技術(shù)是通過超聲波的聲場作用清除管壁上沉積的垢層,同時(shí)防止垢晶體沉積在管道壁上,是一種物理除垢方法。通過超聲波在介質(zhì)內(nèi)傳播時(shí)產(chǎn)生的空化效應(yīng)、機(jī)械剪切效應(yīng)、活化效應(yīng)以及抑制效應(yīng),使管壁上的垢從致密變得疏松直至脫落,同時(shí)還可以阻止垢的沉積。
超聲波除垢裝置能有效地改善爐內(nèi)煙管、火管的結(jié)垢問題,對以硬垢為主的爐垢起到減緩結(jié)垢的作用。避免因頻繁清洗所帶來的經(jīng)濟(jì)損失與不便,延長了煙管與火管的使用周期,提高了整套設(shè)備的使用壽命;更重要的是提高了熱傳遞效率,減少了能源損耗,達(dá)到節(jié)能目的。
1.2 實(shí)施方案
選擇聚南5-1站1#二合一加熱爐進(jìn)行加熱爐自動除垢技術(shù)試驗(yàn)研究。該加熱爐原為摻水熱洗兩用爐,2.0 MW,爐體尺寸為Φ3.0 m×15 m。
1)去掉耐火磚,將火管直徑加大,由以前2個(gè)Φ800 mm的雙火管改為Φ1600 mm單火管,將加熱爐燃燒器更換為一個(gè)長火焰型燃燒器。
2)在加熱爐進(jìn)、出水管線上增加了一套超聲波除垢裝置。
3)增設(shè)了后煙箱,煙管的排列與連接也相應(yīng)地改變,改為管束型煙管,加熱爐換熱面積由原來的127.98 m2增加到133.94 m2,換熱面積增加4.7%。
4)火管與煙箱通過波紋管相連接,有效消除熱應(yīng)力,避免此處焊口開裂。
5)原封頭為雙火筒結(jié)構(gòu),現(xiàn)為單火筒結(jié)構(gòu),更換封頭。
2009年12月開始對聚南5-1站1#二合一加熱爐實(shí)施改造,2010年8月加熱爐改造完畢投入使用。改造完畢后該臺加熱爐仍用于摻水熱洗,用于熱洗時(shí)進(jìn)口溫度為37℃,出口溫度可達(dá)75℃以上。升溫速度較快,從37℃升高到70℃,需要1.5 h左右,而同情況下其他加熱爐需要3 h左右。加熱爐運(yùn)行多年來,煙管、火管運(yùn)行良好,未出現(xiàn)任何燒損以及焊口開裂現(xiàn)象。
2011年11月10日通過節(jié)能監(jiān)測中心對該臺加熱爐及工況相同的聚南5-1站2臺加熱爐同時(shí)進(jìn)行了加熱爐爐效測試。2臺加熱爐均為2.0 MW,且同時(shí)用于摻水,進(jìn)口溫度均為41℃,3#傳統(tǒng)二合一加熱爐、1#加熱爐出口溫度分別為62.8℃、61.5℃,加熱爐負(fù)荷分別為53.88%、51.38%。3#加熱爐排煙溫度為292℃,而1#加熱爐僅為191℃,排煙溫度較1#加熱爐低101℃,排煙熱損失低6.42%。3#加熱爐反平衡爐效為77.69%,1#加熱爐為83.81%,1#加熱爐爐效高出6.12%,節(jié)氣率為9%。
1)加熱爐爐效高出6.12%,節(jié)氣率為9%。以加熱爐耗氣量為160 m3/h,年運(yùn)行100天計(jì)算,年節(jié)省費(fèi)用約為31 104元。
2)對加熱爐設(shè)定指令進(jìn)行自動清淤,減少了清淤費(fèi)用,改善換熱效果;同時(shí),火管直徑變大,可防止火焰與火管壁的直接接觸,減小火管被燒損的可能性。預(yù)計(jì)每年可節(jié)約加熱爐維護(hù)修理費(fèi)用5萬元,綜合節(jié)約費(fèi)用約8.110 4萬元。
1)將二合一加熱爐由雙火管改為單火管,拆除耐火磚,并將加熱爐的火嘴改為一個(gè)長火焰型燃燒火嘴;同時(shí),將加熱爐煙管改造為波紋管式管束型煙管,加大了換熱面積,有效利用熱能,提高熱效率。
2)在加熱爐進(jìn)出液口增加了1套超聲波除垢裝置,有效減緩煙管、火管結(jié)垢,既提高了爐體熱效率,又減少工人的清爐次數(shù)和勞動強(qiáng)度。
表3 改造前后加藥量對比
由表3可知,增加低溫預(yù)脫水工藝后,總藥劑量減少,每年可節(jié)省藥劑費(fèi)用51.5萬元。
綜上所述,實(shí)施低溫預(yù)脫水工藝改造后,運(yùn)行費(fèi)用減少158.8萬元/a。
1)原油脫水工藝在進(jìn)站不加熱情況下,通過增加低溫預(yù)脫水劑可以將高含水原油進(jìn)行污水預(yù)分離,直接進(jìn)入污水處理系統(tǒng),節(jié)省大量能耗,降低運(yùn)行費(fèi)用。
2)該工藝中應(yīng)用預(yù)脫水劑量少,作用溫度低,破乳及凈水速度快,且與破乳劑有良好的配伍性。
3)低溫預(yù)脫水工藝改造方案簡單、適用,投資少、見效快,經(jīng)濟(jì)效益良好,易推廣應(yīng)用。
[1]武斌安.稠油高含水期高效低耗集輸工藝技術(shù)研究[J].中外能源,2006,11(4):52-54.
[2]嚴(yán)大凡.輸油管道設(shè)計(jì)與管理[M].北京:石油工業(yè)出版社,1986:215-216.
(收稿日期:2015-03-05)
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.007.005
2015-05-19)
林佳,工程師,2005畢業(yè)于東北石油大學(xué),從事油氣儲運(yùn)設(shè)計(jì)工作,E-mail:linjia@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田設(shè)計(jì)院油氣集輸室,163712。