昝 斌 孫 劍(國網(wǎng)襄陽供電公司)
220kV主變內(nèi)部故障異常分析
昝 斌 孫 劍
(國網(wǎng)襄陽供電公司)
摘 要:本文通過運(yùn)用油中溶解分析方法判斷變壓器內(nèi)部潛伏性故障,結(jié)合電氣試驗(yàn)方法進(jìn)行綜合診斷,采取跟蹤監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)當(dāng)有載分接開關(guān)極性開關(guān)變換位置前后,主變色譜數(shù)據(jù)和直流電阻呈規(guī)律性變化,提出具體解決方案。
關(guān)鍵詞:變壓器;內(nèi)部故障;極性開關(guān)
有載分接開關(guān)是變壓器的重要組成部分,是一種能為變壓器在負(fù)載變化時提供滿足用戶電壓質(zhì)量的裝置;基本原理就是保證在不中斷負(fù)載的情況下,通過開關(guān)調(diào)檔,改變繞組匝數(shù),調(diào)整輸出的電壓與電流值,其動作的準(zhǔn)確性和有效性直接關(guān)系到設(shè)備運(yùn)行的可靠性。本文介紹的是一種極其少見的因?yàn)檫x擇器極性開關(guān)接觸不良,造成局部中溫過熱,導(dǎo)致總烴異常上升的情況。
220kV喬1#主變于2006年5月出廠,2007年投運(yùn),型號為SFSZ10?180000/220,由常州變壓器廠生產(chǎn)。該主變有載分接開關(guān)為組合式,型號為UCGRN?750/600/I,瑞典ABB公司生產(chǎn)。
2010年6月份以前,喬1#主變油色譜數(shù)據(jù)正常。2010年11月喬1#主變因110kV線路近區(qū)短路導(dǎo)致油中總烴異常增長,總烴達(dá)到160.6μL/L。試驗(yàn)結(jié)果已經(jīng)超出《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》Q/GDW 1168—2013中“油中溶解氣體總烴≤150μL/L(注意值)”。分析后初步判斷,總烴異常增長是由于變壓器內(nèi)部某處因接觸不良,在近區(qū)短路時,大電流造成的中溫過熱引起,雖然超出了國家標(biāo)準(zhǔn)值,但暫時不影響該主變運(yùn)行,需要持續(xù)加強(qiáng)對該主變的油色譜監(jiān)測。為此公司調(diào)整了喬1#主變色譜監(jiān)測同期,密切監(jiān)測總烴變化情況,見表1。
表1 總烴變化情況表
2013年12月17日的例行監(jiān)測中,發(fā)現(xiàn)總烴達(dá)到254.8μL/L,較2013年9月增長27.4%,增長率為9.1%/月。隨即將該主變油樣送往省電科院檢測,總烴結(jié)果為290.4μL/L,較2012年12月省電科院檢測總烴206.3μL/L,增長40.77%。隨后縮短色譜監(jiān)測周期,分別在2013年12月30日、2014年1月6日將油樣分別送往檢省電科院檢測,總烴分別為290.4μL/L、327.8μL/L,相對產(chǎn)氣速率為55.2%/月,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》Q/GDW 1168—2013中“相對產(chǎn)氣速率≤10%/月(注意值)”。
喬1#主變總烴增長速度過快,如不及時處理可能會造成變壓器損壞。按《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》Q/GDW 1168—2013規(guī)定,擬定主變返廠大修,后經(jīng)過一系列化學(xué)試驗(yàn)、電氣試驗(yàn)以及動態(tài)調(diào)整主變運(yùn)行檔位追蹤色譜分析判斷,將故障部位鎖定在有載分接開關(guān)的極性開關(guān)處,確定了現(xiàn)場停電檢修方案。
為了能夠查找出喬1#主變總烴異常上升的原因,采取化學(xué)試驗(yàn)與電氣試驗(yàn)相結(jié)合的方法,從定性、定量的方面進(jìn)行分析,判斷故障部位。
2.1 化學(xué)試驗(yàn)分析
1)應(yīng)用三比值分析方法,分析2013年12月17日和2014年1月6日化學(xué)試驗(yàn)數(shù)據(jù),見表2。
表2 化學(xué)試驗(yàn)數(shù)據(jù)
2013年12月17日
C2H2÷C2H4=0÷42.6=0 三比值編碼為 0
CH4÷H2=105.5÷54.2=1.94 三比值編碼為 2
C2H4÷C2H6=106.7÷42.6=2.5 三比值編碼為 1
2014年1月6日
C2H2÷C2H4=0÷48.4=0 三比值編碼為 0
CH4÷H2=144.8÷140=1.03 三比值編碼為 2
C2H4÷C2H6=134.5÷48.4=2.77 三比值編碼為 1
通過三比值分析兩次數(shù)據(jù),得出的編碼一致(0,2,1),根據(jù)《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》GB/T 7252—2001中故障類型判斷結(jié)論為,主變內(nèi)部存在300~700℃的中溫過熱,CH4/H2小于3,屬于分接開關(guān)接觸不良或引線夾件螺絲松動或接頭焊接不良,局部過熱故障。
2)相對產(chǎn)氣速率分析
從2013年12月30日至2014年1月6日
7天烴類氣體增長=327.8?290.4=37.4(ppm)
7天增長速率=37.4/290.4×100=12.87%
按照此數(shù)據(jù)進(jìn)行計算,月度增長速率達(dá)到55%,嚴(yán)重超過《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》中“相對產(chǎn)氣速率≤10%/月(注意值)”。根據(jù)《油浸式變壓器(電抗器)狀態(tài)評價導(dǎo)則》Q/GDW 169—2008,當(dāng)“油中溶解氣體中總烴含量大于150μL/L,且有增長趨勢,但產(chǎn)氣速率大于10%/月”,該主變評價為“嚴(yán)重狀態(tài)”。按照《油浸式變壓器(電抗器)狀態(tài)檢修導(dǎo)則》Q/GDW 170—2008,當(dāng)變壓器被評價為“嚴(yán)重狀態(tài)”時,應(yīng)盡快安排檢修。
2.2 電氣試驗(yàn)分析
2014年1月19日對喬1#主變停電進(jìn)行診斷性試驗(yàn),主變繞組直流電阻、絕緣電阻、介損、分接位置電壓比及鐵心夾件絕緣電阻試驗(yàn),結(jié)果均在規(guī)程合格范圍內(nèi)。
通過比對2010年喬1#主變例行電氣試驗(yàn)報告仔細(xì)觀察數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)直流電阻在以下兩個方面存在差異。數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 直流電阻記錄對比
(續(xù))
根據(jù)2010年與2014年三相誤差對比,折線圖如圖1所示。
圖1 2010年與2014年三相誤差對比
(1)2010年直流電阻與2014年直流電阻誤差存在差異
在高壓繞組分頭1~9檔時,AO、BO、CO誤差在1%~2%范圍;但當(dāng)高壓繞組分頭在10~12檔時,AO、BO、CO誤差在1.8%~2.8%范圍,誤差平均值為2.29%,均大于1~9檔的誤差平均值1.8743%,并且AO、BO、CO在10檔以后,誤差有上升趨勢。
(2)直流電阻變化規(guī)律存在差異
對于UCGRN 650/600/I型號的分接開關(guān),為瑞典ABB公司生產(chǎn)的箱內(nèi)組合式正反調(diào)壓分接開關(guān),從K“+”到K“?”共有19個檔位,9a/b/c檔是中間檔,實(shí)際運(yùn)行只有17個運(yùn)行檔位,如圖2所示。
圖2 10191W選擇電路
運(yùn)行時,1~9檔極性開關(guān)在“+”位置,10~17檔極性開關(guān)在“?”位置;從n~1檔運(yùn)行時,17~9檔極性開關(guān)在“?”位置,8~1檔極性開關(guān)在“+”位置。但無論極性開關(guān)是從1~n檔運(yùn)行,還是從n~1檔運(yùn)行,直流電阻的變化是有規(guī)律的,9a/b/c檔屬于有載分接開關(guān)運(yùn)行的中間檔位,8檔與10檔直流電阻對稱,7檔與11檔直流電阻對稱,依次類推直至1檔與17檔直流電阻對稱。
通過對2010年及2014年大修前兩組直流電阻數(shù)據(jù),對比分析發(fā)現(xiàn)2010年高壓繞組對稱檔正極性直流電阻略大于負(fù)極性直流電阻;2014年大修前高壓繞組對稱檔正極性直流電阻略小于負(fù)極性直流電阻。說明2014年和2010年相比有載分接開關(guān)極性開關(guān)動作前后直流電阻的規(guī)律發(fā)生變化,初步判斷極性開關(guān)接觸存在問題。
為了能夠更準(zhǔn)確地確定故障部位,查找出引起總烴持續(xù)上升原因,還需要通過色譜追蹤進(jìn)一步佐證。
2.3 調(diào)檔試驗(yàn)追蹤分析
2014年1月20日,喬1#主變恢復(fù)運(yùn)行,通過有規(guī)律的調(diào)整有載分接開關(guān)極性開關(guān)運(yùn)行位置,進(jìn)行色譜檢測,通過數(shù)據(jù)驗(yàn)證極性開關(guān)是否存在缺陷,見表4。
表 4
1月20日喬1#主變有載分接開關(guān)運(yùn)行檔位在8檔,1月21、22、23日主變運(yùn)行檔位在9檔,極性開關(guān)在“+”位置,總烴保持不變;1月23日有載分接開關(guān)從9檔調(diào)至11檔,至2月14日,極性開關(guān)在“?”位置,總烴持續(xù)上升,平均每周上升20μL/L;2月14日有載分接開關(guān)從12檔調(diào)至8檔,極性開關(guān)在“+”位置,運(yùn)行至2月30日,總烴保持不變;2 月30日有載分接開關(guān)調(diào)至11檔,極性開關(guān)在“?”位置,運(yùn)行至3月7日,總烴出現(xiàn)上升,見圖3。
圖3
通過上述一系列數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)極性開關(guān)運(yùn)行在“+”位置時,總烴保持不變或呈下降趨勢;當(dāng)極性開關(guān)運(yùn)行在“?”位置時,總烴持續(xù)增長并且有規(guī)律上升。
根據(jù)初步判定結(jié)果與后期追蹤結(jié)果,初步確定故障部位在有載分接開關(guān)的極性開關(guān)處。
3.1 大修檢查
2014年3月21日,將喬1#主變停電進(jìn)行現(xiàn)場檢查,技術(shù)人員進(jìn)入到喬1#主變內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)有載分接開關(guān)的極性開關(guān)靜觸頭上下均有發(fā)黑跡象,且觸頭有輕微松動。至此,故障部位已經(jīng)找到,造成總烴異常增長、直流電阻不平衡的原因是極性開關(guān)靜觸頭接觸不良,引起局部發(fā)熱造成的。
利用此次大修機(jī)會,為防止類似故障再次發(fā)生,對喬1#主變分接開關(guān)選擇器的所有的觸頭全部檢查,螺絲全部進(jìn)行緊固。
3.2 檢修后及跟蹤試驗(yàn)情況
設(shè)備大修結(jié)束后投入運(yùn)行前,按照交接試驗(yàn)規(guī)程,進(jìn)行了全面的電氣試驗(yàn)和化學(xué)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)論合格。其中直流電阻對比如表5所示。
表5 直流電阻對比
大修后的喬1#主變?nèi)嘀绷麟娮璐笮『妥兓?guī)律與2010年的幾乎一致,誤差均低于0.5%。
為了加強(qiáng)對該主變大修后監(jiān)測,公司采取每10天進(jìn)行一次色譜試驗(yàn),同時定期調(diào)整主變運(yùn)行檔位和有載分接開關(guān)極性位置,試驗(yàn)記錄如表6所示。
從3月29日至8月8日色譜數(shù)據(jù)結(jié)果可以看出,經(jīng)過133天的運(yùn)行,總烴及其他數(shù)據(jù)出現(xiàn)微弱變化,原因是主變內(nèi)部絕緣材料吸附回溶所致,結(jié)論是該主變運(yùn)行正常。
表 6
220kV主變是變電站中最重的核心設(shè)備,它的穩(wěn)定運(yùn)行關(guān)乎著整個變電站的供電能力,此次通過技術(shù)人員精確分析、準(zhǔn)確定位,主變未進(jìn)行返廠檢修,共節(jié)約運(yùn)輸、檢修費(fèi)用合計約150萬元,減少了設(shè)備停電時間100天,按照主變平均負(fù)荷10萬kW考慮,累計多輸送電量達(dá)到24000萬kWh。
變壓器內(nèi)部發(fā)生故障時,應(yīng)結(jié)合油色譜分析數(shù)據(jù)與直流電阻數(shù)據(jù)共同分析,當(dāng)有載分接開關(guān)規(guī)律性調(diào)節(jié)時,繞組直流電阻也呈規(guī)律性變化。必要時對有載分接開關(guān)多調(diào)節(jié)幾個循環(huán),以觀察油色譜與直流電阻的變化情況。
參考文獻(xiàn)
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收稿日期:(2015-04-03)