馮 勇
(湖南華菱湘潭鋼鐵集團(tuán)煤焦化公司,湖南 湘潭 411100)
2006年8月,湘鋼焦化廠新建焦?fàn)t煤氣脫硫系統(tǒng)投入使用,該系統(tǒng)采用以氨為堿源的HPF脫硫工藝,設(shè)計(jì)最大處理能力為115000Nm3/小時(shí),凈化后煤氣中H2S含量低于800mg/m3。投產(chǎn)初期脫硫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,脫硫效率達(dá)到90%以上,凈化后煤氣中H2S含量低于500mg/m3。
隨著焦化煉焦車間工藝參數(shù)調(diào)整,煤氣凈化系統(tǒng)設(shè)備逐步劣化,該工藝脫硫效率呈現(xiàn)下降趨勢(shì),煤氣中H2S含量上升,2014年,焦?fàn)t煤氣H2S含量最高達(dá)到1600mg/m3。為滿足焦?fàn)t煤氣用戶精益生產(chǎn)需求,緩解環(huán)保壓力,穩(wěn)定與提高脫硫效率成為目前亟需解決的問(wèn)題。
圖1 脫硫系統(tǒng)工藝流程圖
從鼓風(fēng)來(lái)的煤氣,進(jìn)入直冷式預(yù)冷塔,冷卻至25-35℃后,進(jìn)入兩座并行脫硫塔,與再生塔頂噴淋下來(lái)的脫硫液逆流接觸,以脫除煤氣中的H2S、HCN等雜質(zhì),然后送硫銨工段。具體工藝如圖1所示。
結(jié)合脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,從脫硫工段工藝流程入手,對(duì)脫硫運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行分析,全面診斷脫硫系統(tǒng)存在的原因。主要參數(shù)變化見表1。
表1 主要參數(shù)與設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比
從參數(shù)對(duì)比來(lái)看,脫硫系統(tǒng)脫硫效率下降的主要原因是工況發(fā)生改變,脫硫系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷增大,脫硫環(huán)境溫度過(guò)高,催化劑活性下降且再生能力下降。
由于送高爐生產(chǎn)用的焦炭供小于求,焦?fàn)t處于滿負(fù)荷生產(chǎn),甚至是強(qiáng)化生產(chǎn),焦?fàn)t煤氣回收量基本穩(wěn)定在12萬(wàn)m3/小時(shí),要降低脫硫塔負(fù)荷只能降低入塔煤氣H2S含量。在保證焦炭質(zhì)量、兼顧配煤成本的條件下,通過(guò)源頭控制,調(diào)整配煤方案,配合煤含硫量由0.8%下降至0.7%,入塔焦?fàn)t煤氣含量降至7-8g/m3,脫硫塔處理負(fù)荷降低10%-15%。
(1)鼓風(fēng)來(lái)煤氣溫度的穩(wěn)定 一是穩(wěn)定循環(huán)氨水壓力,保證進(jìn)入初冷器溫度不高于81℃;二是對(duì)初冷器進(jìn)行定期維護(hù)、提供充足的冷卻水資源,保證煤氣冷卻效果,穩(wěn)定煤氣在初冷器后溫度為21-23℃;三是優(yōu)化鼓風(fēng)機(jī)與預(yù)冷塔之間煤氣管網(wǎng),降低鼓風(fēng)機(jī)后煤氣升溫幅度,煤氣溫度低于<50℃,減少煤氣夾帶的焦油、萘脫硫系統(tǒng)。
(2)低溫水系統(tǒng)維護(hù)與改造 一是通過(guò)對(duì)水站制冷機(jī)進(jìn)行計(jì)劃性年修、涼水塔填料更換、吸水井池底清污、管道過(guò)濾器清掃等措施,降低低溫水供水溫度;二是考慮到煤氣處理量的增加,新增一套制冷機(jī)系統(tǒng),為脫硫工段專供低溫冷卻水,同時(shí)對(duì)預(yù)冷塔換熱器進(jìn)行更換以及新增兩臺(tái)換熱器,增強(qiáng)換熱效果,脫硫塔內(nèi)脫硫液溫度由最高47℃,目前穩(wěn)定在40-45℃。
HPF 法脫硫過(guò)程不可避免會(huì)產(chǎn)生 (NH4)2S2O3、NH4CNS及(NH4)2S等鹽類,控制脫硫液溫度的同時(shí),加強(qiáng)脫硫液副鹽含量的監(jiān)測(cè)力度,分析副鹽成分與含量數(shù)據(jù),制定每日排脫硫廢液35-45噸的計(jì)劃。為防止催化劑中毒,將“停電捕焦油器停脫硫塔運(yùn)行,開脫硫交通管”納入崗位作業(yè)指導(dǎo)書;新增電捕焦油器,具備電捕焦油器離線檢修,煤氣除油能力不下降的目的。
在脫硫生產(chǎn)操作中再生塔空氣供給量對(duì)脫硫效率穩(wěn)定提高起著關(guān)鍵作用,且極為敏感,因此在生產(chǎn)操作中當(dāng)鼓風(fēng)強(qiáng)度低于 100m3/m·h時(shí), 脫硫效率就會(huì)明顯下降,同時(shí)還必須保證壓縮空氣穩(wěn)定,為達(dá)到這一目的,對(duì)現(xiàn)有壓縮空氣管道進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)專供,且增加儲(chǔ)氣罐,穩(wěn)定供給壓力?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作證明,老脫硫系統(tǒng)風(fēng)量供給在4400Nm3/小時(shí),風(fēng)壓穩(wěn)定在0.42MPa能較好滿足生產(chǎn)需求,脫硫效率未下降,硫泡沫浮選順利。
通過(guò)采用隔膜壓濾機(jī)替代熔硫釜,使提硫系統(tǒng)的處理能力從30m3/h,提升到80-100m3/h,保證了硫泡沫的及時(shí)有效提取,解決了影響脫硫工藝正常運(yùn)行的“瓶頸問(wèn)題”。
3.6.1 脫硫塔堵塞清理
2013年,脫硫塔阻力超過(guò)1500Pa,阻力上升。停1#塔檢查,發(fā)現(xiàn)塔內(nèi)堵塞,主要原因有硫泡沫淤積、焦油等雜質(zhì)沉淀、輕質(zhì)填料破損堵塞等。經(jīng)過(guò)更換填料,系統(tǒng)清洗,1#脫硫塔效率明顯上升。
3.6.2 氨濃度控制
由于脫硫液溫度比理論值高,系統(tǒng)內(nèi)氨容易揮發(fā),影響脫硫反應(yīng)的進(jìn)行,因此,控制系統(tǒng)內(nèi)揮發(fā)氨的有效含量十分重要。2013年3月,跟蹤系統(tǒng)揮發(fā)氨含量,僅為3-4g/L,低于4-5g/L。鑒于此,除調(diào)整系統(tǒng)溫度不高于45℃外,還分兩種方式從硫銨工段供給氨源,一是向反應(yīng)槽供給液氨,二是向預(yù)冷塔供給汽氨。2014年,脫硫液溫度控制在 35℃-45℃時(shí),揮發(fā)氨含量控制在7g/L左右。
3.6.3 完善工藝參數(shù)監(jiān)控
在提高老系統(tǒng)脫硫效率的過(guò)程中,不斷恢復(fù)與增加系統(tǒng)中溫度、壓力、流量等儀表監(jiān)測(cè)測(cè)量,保證生產(chǎn)關(guān)鍵參數(shù)的有效與及時(shí)。同時(shí),在再生塔頂部增加視頻監(jiān)控裝置,崗位人員實(shí)時(shí)掌握硫泡沫浮選狀態(tài),防止堵塔或跑液。
通過(guò)不斷強(qiáng)化工藝管理,優(yōu)化設(shè)備功能,充分發(fā)揮催化劑作用,形成了脫硫液吸收與再生的良性循環(huán),焦化廠脫硫老系統(tǒng)脫硫效率再次達(dá)到設(shè)計(jì)能力,脫硫后煤氣含H2S含量降低至500-800mg/m3,脫硫效率達(dá)到90%以上,從而減少了環(huán)境污染,降低了設(shè)備的腐蝕與結(jié)垢,為后續(xù)焦?fàn)t煤氣用戶的精益生產(chǎn)創(chuàng)造了一個(gè)干凈的條件。
[1]肖瑞華,白金鋒.煤化學(xué)產(chǎn)品工藝學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008.
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