左 力,盧 曦
(上海理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,上海 200093)
隨著汽車(chē)制造工藝的迅速發(fā)展以及人們物質(zhì)生活水平的不斷提高,汽車(chē)乘坐舒適性越來(lái)越受到人們的重視,改善汽車(chē)乘坐舒適性的重要內(nèi)容是解決好汽車(chē)N(噪聲)、V(振動(dòng))、H(異響)的問(wèn)題。傳動(dòng)軸由于結(jié)構(gòu)、運(yùn)動(dòng)學(xué)和動(dòng)力學(xué)等方面的特征,不可避免地存在振動(dòng)現(xiàn)象,影響汽車(chē)的乘用舒適性。相對(duì)于其他振源引起的振動(dòng),傳動(dòng)軸振動(dòng)帶來(lái)的影響并不顯著,最初未引起研究人員的重視。但隨著車(chē)速的不斷提高以及轎車(chē)總質(zhì)量的逐步減輕,傳動(dòng)軸振動(dòng)問(wèn)題日益變得突出,因此降低傳動(dòng)軸振動(dòng)是解決汽車(chē)NVH問(wèn)題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一[1-3]。
橡膠支撐圈是安裝在傳動(dòng)軸上的柔性元件,起如下作用:①支承作用,承受傳動(dòng)軸質(zhì)量;② 減振作用,降低道路、發(fā)動(dòng)機(jī)等引起的顫動(dòng)和傳動(dòng)軸工作中自激振動(dòng)向車(chē)身的傳遞;③限位作用,補(bǔ)償發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)對(duì)傳動(dòng)軸位置的影響,有效地限制最大位移。安裝橡膠支撐圈可以顯著地改善傳動(dòng)軸NVH性能,提高汽車(chē)乘坐舒適性,是解決汽車(chē)NVH問(wèn)題的有效手段。橡膠支撐圈的設(shè)計(jì)尤為重要,但是國(guó)內(nèi)外有關(guān)橡膠支撐圈研究的報(bào)道很少。尹浚[4]通過(guò)橡膠支撐圈剛度對(duì)傳動(dòng)軸頻率的作用和裝車(chē)試驗(yàn)對(duì)比,列出了剛度在傳動(dòng)軸減振方面的作用。胡乃杰[5]利用整車(chē)振動(dòng)試驗(yàn),提出通過(guò)改變橡膠支撐圈剛度來(lái)協(xié)調(diào)系統(tǒng)頻率,求解橡膠支撐圈剛度時(shí)應(yīng)使得發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)頻率與系統(tǒng)固有頻率之比λ大于2。
上述文獻(xiàn)多注重于橡膠支撐圈的剛度、固有頻率等對(duì)傳動(dòng)軸振動(dòng)的影響,卻忽略阻尼在減振方面可以起到的作用。本文在分析質(zhì)量、安裝位置、剛度和阻尼等對(duì)橡膠支撐圈減振性能影響的基礎(chǔ)之上,根據(jù)振動(dòng)傳遞率計(jì)算公式,選擇預(yù)設(shè)減振頻率范圍和合適的減振橡膠,通過(guò)更改橡膠支撐圈結(jié)構(gòu)、形狀或尺寸等因素將支撐剛度約束在理論剛度范圍內(nèi),獲得理想的振動(dòng)傳遞率,盡可能地降低傳動(dòng)軸振動(dòng)。通過(guò)有限元軟件和實(shí)車(chē)振動(dòng)試驗(yàn),驗(yàn)證了匹配方法設(shè)計(jì)出的橡膠支撐圈在傳動(dòng)軸正常運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中的減振效果。
傳動(dòng)軸與橡膠支撐圈均可簡(jiǎn)化為單自由度質(zhì)量彈簧阻尼系統(tǒng),傳動(dòng)軸和橡膠支撐圈組成的振動(dòng)系統(tǒng)可簡(jiǎn)化為包含結(jié)構(gòu)阻尼(粘滯阻尼)的二自由度質(zhì)量彈簧系統(tǒng),簡(jiǎn)化數(shù)學(xué)模型見(jiàn)圖1,其中:Xs為輸入激振;Xd為測(cè)得的傳動(dòng)軸徑向振幅;Kd和md為傳動(dòng)軸一階彎曲等效剛度和等效質(zhì)量;Ka和ma為橡膠支撐圈支撐剛度和質(zhì)量;ηa和ηd分別為橡膠支撐圈和傳動(dòng)軸的耗散因子;j為虛數(shù)算子。
圖1 傳動(dòng)軸減振圈系統(tǒng)的減化數(shù)學(xué)模型
假定每半波周期中振動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)化耗散的熱能正比于同一周期內(nèi)彈性應(yīng)變能,而且這一比例(耗散因子η)保持不變,則帶結(jié)構(gòu)阻尼的二自由度質(zhì)量彈簧阻尼系統(tǒng)傳遞函數(shù)為
質(zhì)量比是橡膠支撐圈設(shè)計(jì)時(shí)可以自由取值的參數(shù),一般取值范圍為0.1~0.4。若質(zhì)量比偏小,則附加質(zhì)量小、安裝空間小、成本費(fèi)用低,但是對(duì)振動(dòng)系統(tǒng)共振峰的抑制作用有限,耗散因子較小;若質(zhì)量比偏大,則附加質(zhì)量大、安裝空間大、成本費(fèi)用較高,但是對(duì)振動(dòng)系統(tǒng)共振峰的抑制作用顯著,耗散因子較大。傳動(dòng)軸等效質(zhì)量和質(zhì)量比一定時(shí),橡膠支撐圈的質(zhì)量也隨之確定。
圖2表示橡膠支撐圈安裝在傳動(dòng)軸不同位置時(shí)系統(tǒng)傳遞給汽車(chē)輪轂的作用力大小。由圖2可以看出:當(dāng)橡膠支撐圈安裝在傳動(dòng)軸中部1/3區(qū)域時(shí),減振效果并無(wú)多大差異;當(dāng)橡膠支撐圈安裝位置超出傳動(dòng)軸中部1/3區(qū)域時(shí),其改善車(chē)輛NVH性能的作用顯著降低。
圖2 距離比的作用效果
橡膠支撐圈安裝位置靠近車(chē)輪時(shí)有顯著的減振效果,設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮動(dòng)剛度對(duì)它產(chǎn)生的影響;橡膠支撐圈安裝在傳動(dòng)軸的中部時(shí),可以提高傳動(dòng)軸的固有頻率和剛度。在工程實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)視具體情況選擇橡膠支撐圈的安裝位置。
橡膠支撐圈可看做單自由度質(zhì)量彈簧阻尼系統(tǒng),調(diào)節(jié)質(zhì)量、剛度、阻尼和安裝位置等可以降低傳動(dòng)軸振動(dòng)。橡膠支撐圈質(zhì)量和安裝位置一定
式中:F0為通過(guò)減振系統(tǒng)前的激振力幅值;F1為通過(guò)減振系統(tǒng)后的激振力幅值;ξ為橡膠阻尼比;λ為頻率比(激勵(lì)頻率ω與橡膠支撐圈固有頻率ωa的比值)。
由振動(dòng)傳遞率TA表達(dá)式可知:通過(guò)匹配橡膠支撐圈阻尼比ξ和頻率比λ可以得到相應(yīng)的振動(dòng)傳遞率TA。阻尼比由橡膠自身特性決定;頻率比通過(guò)調(diào)整激勵(lì)頻率ω或橡膠支撐圈固有頻率ωa來(lái)改變。
不同場(chǎng)合下,需要的減振要求不同。振動(dòng)傳遞率TA一般在70%左右才會(huì)有明顯的減振效果,傳動(dòng)軸需要將振動(dòng)傳遞率TA控制在50%以下[6]。
傳動(dòng)軸振動(dòng)激勵(lì)來(lái)源于外部和內(nèi)在兩個(gè)方面。外部激勵(lì)是車(chē)輪不規(guī)則轉(zhuǎn)動(dòng)和地面不平整等因素引起的激勵(lì),激振頻率為1.5~2.5 Hz;內(nèi)在激勵(lì)是發(fā)動(dòng)機(jī)顫動(dòng)和傳動(dòng)軸旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的振動(dòng)及其引起的二次振動(dòng)。
1.5.1 發(fā)動(dòng)機(jī)引起的激振頻率
1)燃燒激振頻率?;旌蠚庠诟變?nèi)燃燒后,曲軸輸出脈沖扭矩導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)反作用力矩的波動(dòng),發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生周期性扭轉(zhuǎn)振動(dòng),振動(dòng)頻率等于發(fā)動(dòng)機(jī)均勻點(diǎn)火頻率。均勻點(diǎn)火頻率為時(shí),可以通過(guò)更改剛度和阻尼等參數(shù)來(lái)強(qiáng)化橡膠支撐圈的作用效果。
振動(dòng)傳遞率TA為通過(guò)橡膠支撐圈前后激振力幅值之比,可以衡量橡膠支撐圈的減振效果,反映了橡膠支撐圈削弱振動(dòng)激勵(lì)的能力。振動(dòng)傳遞率TA越小,通過(guò)減振系統(tǒng)的振動(dòng)激勵(lì)越小,減振效果就越好。計(jì)算公式為
式中:i為氣缸數(shù);N為發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min);C為沖程數(shù)。
2)慣性力激振頻率,即發(fā)動(dòng)機(jī)不平衡旋轉(zhuǎn)和往復(fù)運(yùn)動(dòng)引起的慣性激振力頻率,計(jì)算公式如下:式中Q為比例系數(shù)。對(duì)于一階不平衡力Q=1,對(duì)于二階不平衡力Q=2。
1.5.2 傳動(dòng)軸自身振動(dòng)頻率
傳動(dòng)軸自身振動(dòng)主要是因?yàn)椴黄胶庖约靶D(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的彈性彎曲變形。
1)旋轉(zhuǎn)頻率最大值:
2)旋轉(zhuǎn)頻率最小值:
式中:i0為主減速比;Nmax為發(fā)動(dòng)機(jī)最高轉(zhuǎn)速(r/min)。
車(chē)輪不規(guī)則和地面不平整引起的激振頻率屬于低頻率,理論上通過(guò)懸架可以隔離。傳動(dòng)軸旋轉(zhuǎn)頻率在設(shè)計(jì)階段通過(guò)更改傳動(dòng)軸結(jié)構(gòu)參數(shù)來(lái)調(diào)整。發(fā)動(dòng)機(jī)總成是一個(gè)內(nèi)在振源,極易導(dǎo)致汽車(chē)零部件損壞,激振頻率跨度范圍大,引起的振動(dòng)嚴(yán)重,是橡膠支撐圈最為主要的減振目標(biāo)。
橡膠屬于黏彈性材料,兼有固體彈性和液體粘性兩者的特征。黏彈性表現(xiàn)為力學(xué)松弛(力學(xué)性質(zhì)隨時(shí)間變化),其力學(xué)性質(zhì)受到應(yīng)力、溫度、應(yīng)變和時(shí)間的影響。作為減振器,橡膠支撐圈具有適當(dāng)?shù)淖枘峥梢砸种乒舱穹逯挡⑽諞_擊能量。阻尼過(guò)大,會(huì)因耗散的功轉(zhuǎn)變?yōu)闊崃慷鹉z料升溫加快,使橡膠動(dòng)態(tài)性能的穩(wěn)定性下降;阻尼過(guò)小,減振效果不顯著。理想的阻尼狀態(tài)為:在橡膠支撐圈固有頻率以下為大阻尼,在固有頻率以上為小阻尼。
目前通過(guò)選擇工藝或者調(diào)整材料配方等方法可以實(shí)現(xiàn)橡膠支撐圈變阻尼,變阻尼技術(shù)用在傳動(dòng)軸減振上雖然可以起到良好的效果,但是阻尼材料和工藝成本較高。本文提出的阻尼匹配是指在眾多品種的橡膠中選擇合適的減振材料。常用減振橡膠為天然膠、丁晴膠和氯丁膠,阻尼比分別為0.025 ~0.075,0.075 ~0.15 和0.12 ~0.20。
選取振動(dòng)傳遞率TA和橡膠材料,由式(2)求解出頻率比λ。分析振源,求解激振頻率,選擇可以隔離的激振頻率,求解橡膠支撐圈固有頻率。
橡膠支撐圈支撐剛度為
式中:ma為橡膠支撐圈質(zhì)量;ωa為橡膠支撐圈固有頻率。
通過(guò)更改傳動(dòng)軸長(zhǎng)度和直徑等結(jié)構(gòu)參數(shù)以及更改橡膠支撐圈結(jié)構(gòu)、形狀和尺寸等將支撐剛度CR約束在所求范圍內(nèi)。對(duì)于既定車(chē)型,很難改變傳動(dòng)軸長(zhǎng)度、直徑,容易實(shí)現(xiàn)的是通過(guò)更改橡膠支撐圈結(jié)構(gòu)、形狀和尺寸等來(lái)調(diào)整支撐剛度CR,將其約束在理論剛度范圍內(nèi)。
以某汽車(chē)傳動(dòng)軸廠生產(chǎn)的AC93.01型傳動(dòng)軸為例,對(duì)設(shè)計(jì)方法作進(jìn)一步的闡述與說(shuō)明。
由圖3可見(jiàn):頻率比為2.5時(shí),不管阻尼比ξ在0.05~0.50范圍內(nèi)如何變化,振動(dòng)傳遞率TA始終在50%以下,符合傳動(dòng)軸減振的理論要求。
圖3 不同阻尼比ξ下的幅頻響應(yīng)曲線
AC93.01型傳動(dòng)軸激勵(lì)頻率如表1所示。
表1 AC93.01型傳動(dòng)軸激勵(lì)頻率
發(fā)動(dòng)機(jī)正常轉(zhuǎn)速為3 000 r/min,對(duì)應(yīng)的激振頻率為50 Hz,設(shè)定減振頻率為25~75 Hz,頻率比λ選取2.5,橡膠支撐圈固有頻率選取30 Hz,這樣既滿足減振要求又有效地避開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)常引起共振的頻率區(qū)域。
丁晴橡膠阻尼比ξ為0.075~0.15,在所選理想阻尼比(0.05~0.50)范圍內(nèi),其彈性模量較大,拉伸強(qiáng)度較高,耐撕裂性和電絕緣性優(yōu)良,耐磨性和耐旱性良好,加工性能較好,綜合性能方面優(yōu)于其他橡膠,是橡膠支撐圈的首選材料。
將橡膠支撐圈質(zhì)量和固有頻率代入式(7),求出支承剛度CR為17.77 ~159.89 N/mm。對(duì)橡膠支撐圈結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),將支承剛度CR約束在理論范圍內(nèi)。
汽車(chē)從起動(dòng)到正常行駛的過(guò)程中,理論上橡膠支撐圈在低頻時(shí)提供較大阻尼,對(duì)大幅度振動(dòng)起到迅速的衰減作用;在中高頻時(shí)提供較低剛度,可有效地吸收振動(dòng)能量。
橡膠支撐圈設(shè)計(jì)有不同形狀的鏤空截面和球形空腔底部凸起結(jié)構(gòu),使之具有良好的回彈性能和變剛度特性,橡膠支撐圈結(jié)構(gòu)尺寸如圖4所示。
圖4 橡膠支撐圈結(jié)構(gòu)尺寸
利用仿真軟件ADAMS對(duì)橡膠支撐圈進(jìn)行支撐剛度計(jì)算:對(duì)橡膠支撐圈施加其余5個(gè)方向的自由度,使其沿軸向運(yùn)動(dòng);逐步對(duì)橡膠支撐圈施加載荷,利用對(duì)象拓?fù)涿?,顯示構(gòu)件及連接關(guān)系列表后進(jìn)行操作;逐步施加0~1 000 N的載荷,設(shè)置仿真時(shí)間為30,步數(shù)為400,開(kāi)始進(jìn)行仿真;由SOLVER模塊完成仿真分析,調(diào)用后處理模塊,繪出橡膠支撐圈支撐剛度曲線,如圖5所示。
圖5 橡膠支撐圈剛度曲線
由圖5可見(jiàn):橡膠支撐圈支撐剛度呈現(xiàn)變剛度非線性特征,分為5段;在位移0~1 mm時(shí),支撐剛度約為23.2 N/mm;在位移1~2 mm時(shí),支撐剛度約為58.86 N/mm;在位移2~4 mm時(shí),支撐剛度約為85.35 N/mm;在位移 4 ~6.5 mm 時(shí),支撐剛度約為142.52 N/mm;在位移6.5~8 mm時(shí),支撐剛度約為65.67 N/mm。有限元分析軟件仿真所得5段支撐剛度均在理論剛度范圍內(nèi)。
為了驗(yàn)證通過(guò)匹配方法改進(jìn)后的橡膠支撐圈對(duì)傳動(dòng)軸的減振效果,接下來(lái)進(jìn)行實(shí)車(chē)振動(dòng)試驗(yàn)。試驗(yàn)分原橡膠支撐圈和新橡膠支撐圈兩種情況。實(shí)車(chē)振動(dòng)試驗(yàn)時(shí)汽車(chē)空載,車(chē)后輪撐起,測(cè)點(diǎn)分別布置在橡膠支撐圈(測(cè)點(diǎn)1)、支架右臂表面(測(cè)點(diǎn)2)和支架上方距離5 cm處(測(cè)點(diǎn)3)。圖6是測(cè)點(diǎn)分布,測(cè)試結(jié)果如表2,3所示。對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,結(jié)果如圖7和表4所示。
圖6 測(cè)點(diǎn)分布
表2 原橡膠支撐圈振動(dòng)加速度測(cè)試值
表3 新橡膠支撐圈振動(dòng)加速度測(cè)試值
圖7 振動(dòng)量RMS與發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的關(guān)系
表4 各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)量RMS的下降值和下降率
由試驗(yàn)結(jié)果可見(jiàn):傳動(dòng)軸振動(dòng)量RMS與發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速呈現(xiàn)正相關(guān)趨勢(shì),隨著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的提高,振動(dòng)量RMS也不斷上升。對(duì)比3個(gè)測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)量:在同一測(cè)點(diǎn)上新橡膠支撐圈振動(dòng)量均比原支撐圈振動(dòng)量有不同幅度的下降,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速越高,下降幅度越大。原橡膠支撐圈振動(dòng)加速度標(biāo)準(zhǔn)差最大值發(fā)生在測(cè)點(diǎn)1,為4.57 m/s2;橡膠支撐圈改進(jìn)后該點(diǎn)測(cè)量值為2.34 m/s2,振動(dòng)量RMS下降了48.8%,且新支撐所有測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)加速度標(biāo)準(zhǔn)差值下降幅度均在22.92%以上。說(shuō)明通過(guò)匹配方法設(shè)計(jì)的橡膠支撐圈減振效果比較明顯,可以較好地降低傳動(dòng)軸振動(dòng)。
傳動(dòng)軸振動(dòng)一直是改善汽車(chē)乘坐舒適性需要解決的問(wèn)題,通過(guò)在傳動(dòng)軸上安裝橡膠減振圈,調(diào)節(jié)橡膠減振圈的質(zhì)量、剛度、阻尼、安裝位置等來(lái)降低振動(dòng)與噪聲。本文根據(jù)隔振理論和傳動(dòng)軸的實(shí)際工況要求,選擇預(yù)設(shè)的減振頻率范圍和橡膠材料,調(diào)整橡膠支撐圈的結(jié)構(gòu)和形狀等將支撐剛度約束在設(shè)定范圍內(nèi),進(jìn)而得到理想振動(dòng)傳遞率TA,通過(guò)仿真驗(yàn)證了橡膠支撐圈變剛度特性,并通過(guò)實(shí)車(chē)振動(dòng)試驗(yàn)驗(yàn)證了橡膠支撐圈的減振效果。只要合理地設(shè)計(jì)并恰當(dāng)?shù)卮_定橡膠支撐圈剛度、阻尼、質(zhì)量和安裝位置等特征參數(shù),就可以最大程度上降低甚至消除與汽車(chē)傳動(dòng)軸相關(guān)的車(chē)輛NVH問(wèn)題,大大地提高汽車(chē)乘坐舒適性。
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