李琪
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司許昌卷煙廠,河南許昌 461000)
影響卷煙機(jī)供絲穩(wěn)定性因素分析與改進(jìn)
李琪
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司許昌卷煙廠,河南許昌461000)
為提高卷煙機(jī)供絲穩(wěn)定性,通過分析對落料器密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),設(shè)計安裝了一個計量箱補(bǔ)風(fēng)裝置。應(yīng)用結(jié)果表明改進(jìn)效果顯著,使卷煙機(jī)供絲異常情況由改進(jìn)前的34次降低到改進(jìn)后的3次,有效保障了設(shè)備運(yùn)行的的穩(wěn)定性和連續(xù)性,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
卷煙機(jī)供絲落料器穩(wěn)定性補(bǔ)風(fēng)窗
在卷煙生產(chǎn)加工過程中,設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和連續(xù)性非常重要,如果設(shè)備頻繁發(fā)生停機(jī),一是增加操作工勞動強(qiáng)度,二是影響設(shè)備生產(chǎn)效率,三是設(shè)備停機(jī)啟動時質(zhì)量不穩(wěn)定,對卷煙質(zhì)量有不可忽視的影響,同時還會增加消耗。由生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)統(tǒng)計可知,當(dāng)前影響卷煙機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性的主要因素在于供絲的穩(wěn)定性,所有卷煙機(jī)都經(jīng)常發(fā)生不同程度的煙絲斷料、煙絲供應(yīng)不足等情況。為此進(jìn)行了分析和改進(jìn),以全面提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
通過現(xiàn)場實際觀察和深入分析得出,影響卷煙機(jī)供絲不穩(wěn)定的因素主要在于卷煙機(jī)落料器存在著下落煙絲分布不均的現(xiàn)象,很容易在該處形成堵塞,影響煙絲的正常供給。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)在卷煙機(jī)落料時,煙絲下落會形成氣流,煙絲容易由于氣壓的原因形成不規(guī)則云狀煙絲團(tuán)。這樣的不規(guī)則云狀煙絲團(tuán)直接造成了落料器的堵塞。同時,云狀煙絲團(tuán)揚(yáng)起的煙沫容易遮蔽相應(yīng)的光電傳感器,導(dǎo)致機(jī)械不能及時動作。究其形成原因,是由于原先的卷煙機(jī)落料器是一個傳統(tǒng)的密封結(jié)構(gòu)。這樣的結(jié)構(gòu)造成在其內(nèi)部貯存的煙絲在下落時,形成了煙絲上部與下部的氣壓差,即上部呈現(xiàn)近真空狀態(tài),下部則與大氣相連氣壓為標(biāo)準(zhǔn)大氣壓。空氣由高壓端流向低壓端,落料器內(nèi)煙絲本身的無規(guī)則松散結(jié)構(gòu)被這股氣流沖散,最終形成了不規(guī)則云狀煙絲團(tuán)。
圖1 計量補(bǔ)風(fēng)窗結(jié)構(gòu)示意
針對存在的問題,為徹底提高卷煙機(jī)供絲穩(wěn)定性,通過多次試驗,對原始落料器密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計。新型卷煙機(jī)落料器設(shè)計安裝了一個計量箱補(bǔ)風(fēng)窗裝置,主要由兩塊透風(fēng)網(wǎng)板組成,透風(fēng)網(wǎng)板上開設(shè)有均勻布置的透風(fēng)孔,并在兩塊透風(fēng)網(wǎng)板之間設(shè)置了一層海綿層。該裝置安裝在落料器計量箱上,通過透風(fēng)網(wǎng)板和海綿層的共同作用,一方面可使計量箱上部與外界空氣相通,消除了計量箱上部的真空,煙絲在計量箱中能夠順利下落,避免了真空狀態(tài)下煙絲的飄散狀態(tài);同時為煙絲擋板處的空氣提供了泄放通道,使該處的空氣免于被向下擠壓,從而避免了揚(yáng)塵,既可保證煙絲團(tuán)大小檢測不被蒙塵,又可保證周圍環(huán)境衛(wèi)生。另一方面可過濾煙絲煙沫,避免煙絲煙沫飄散出計量箱。為了便于安裝固定,在透風(fēng)網(wǎng)板外側(cè)設(shè)有壓緊框,由螺栓將壓緊框、透風(fēng)網(wǎng)板和海綿層連為一體。
具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。工作原理如下:首先通過鉸鏈板9將卷煙機(jī)落料裝置分隔為下部的計量箱5和上部的落料器8兩個部分,在計量箱5外側(cè)分別設(shè)計安裝有高位光電管13與低位光電管14,在落料器8上設(shè)有吸絲管10、吸風(fēng)管11和傳感器12;計量箱5下方設(shè)有限量輥15與擴(kuò)散輥16,限量輥15與擴(kuò)散輥16下方為振槽17,振槽17一側(cè)設(shè)有細(xì)鉤子輥18與粗鉤子輥19,振槽17、細(xì)鉤子輥18和粗鉤子輥19下方為煙絲擋板7。使用時,將補(bǔ)風(fēng)窗安裝在計量箱5上,在計量箱5的正面有機(jī)玻璃板上增開補(bǔ)風(fēng)口6并銑槽,將補(bǔ)風(fēng)窗放置在補(bǔ)風(fēng)口6內(nèi),利用螺栓將壓緊框4固定在計量箱5的有機(jī)玻璃板上。通過透風(fēng)網(wǎng)板1和海綿層3的共同作用,一方面可使計量箱5上部與外界空氣相通,消除了計量箱5上部的真空,煙絲在計量箱5中能夠順利下落,避免了真空狀態(tài)下煙絲的飄散狀態(tài),同時為煙絲擋板7處的空氣提供了泄放通道,使該處的空氣免于被向下擠壓,從而避免揚(yáng)塵,既可保證煙絲團(tuán)大小檢測的反光板不蒙塵,防止煙絲供給中斷或形成煙絲不足,又可以避免煙絲下落至煙絲擋板7處蕩出的灰塵和煙絲從振槽17開口處飄出,改善周圍環(huán)境衛(wèi)生;另一方面可過濾煙絲煙沫,避免煙絲煙沫飄散出計量箱5。
機(jī)械改進(jìn)完成后,為保證供絲需求與送絲速度的協(xié)調(diào)性,對電控系統(tǒng)也進(jìn)行了改進(jìn),采用卷煙機(jī)組負(fù)壓吸風(fēng)作為衡量機(jī)組對于煙絲需求的標(biāo)志,利用PLC接受卷煙機(jī)組負(fù)壓吸風(fēng)信號,并根據(jù)該信號判斷卷煙機(jī)對于煙絲的需求量的大小。同時將輸送帶定速電機(jī)改進(jìn)為變頻調(diào)節(jié),使送絲的速度與儲絲房輸送帶頻率相關(guān)聯(lián)。實現(xiàn)供給與需求的匹配。
改進(jìn)后已經(jīng)在全車間進(jìn)行了應(yīng)用和推廣,應(yīng)用結(jié)果表明此項改進(jìn)的實施取得了良好的效果,車間供絲異常情況有由改進(jìn)前的34次降低到改進(jìn)后的3次,其中因為堵絲造成的異常由改進(jìn)前的15次降低到改進(jìn)后的2次,因為儲絲房斷料造成的異常由改進(jìn)前的19次降低到改進(jìn)后的1次。卷煙機(jī)的供絲穩(wěn)定性獲得了巨大的提升。