梁為國(guó),李榮軍
(廣西柳工機(jī)械股份有限公司,廣西 柳州545007)
隨著柳工的快速發(fā)展,裝載機(jī)銷量已經(jīng)連續(xù)多年居中國(guó)首位,但是,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,有的國(guó)內(nèi)裝載機(jī)焊接生產(chǎn)線還是沿用半自動(dòng)焊或手工焊作業(yè),很大程度上制約著裝載機(jī)制造的發(fā)展。因此,發(fā)展和掌握更高的焊接機(jī)器人技術(shù)就可以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)。工業(yè)機(jī)器人是一種可重復(fù)編程和多功能的、用來(lái)搬運(yùn)物料、零件、工具的機(jī)械手,可進(jìn)行弧焊、點(diǎn)焊、裝配、搬運(yùn)、噴漆、檢測(cè)、碼垛、研磨拋光和激光加工等復(fù)雜作業(yè),機(jī)器人焊接(圖1)由于具有安全、快速、方便、變形小等特性被機(jī)械制造企業(yè)廣泛使用。在柳工結(jié)構(gòu)件廠,從1992年第一次使用IGM焊接機(jī)器人(圖2)進(jìn)行結(jié)構(gòu)件的焊接生產(chǎn),到現(xiàn)在的唐山開元焊接機(jī)器人系統(tǒng)作業(yè),焊接機(jī)器人已使結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)品質(zhì)量大大提升,并且在員工保護(hù)方面,也降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了焊工職業(yè)健康的危害。
圖1 機(jī)器人焊接
圖2 IGM焊接機(jī)器人
前車架(圖3)都是由鋼板焊接而成的組合結(jié)構(gòu),焊接量較大,而且結(jié)構(gòu)復(fù)雜,焊接尺寸大小不等,容易發(fā)生焊接變形,控制前車架制造質(zhì)量的關(guān)鍵,在于焊縫成型和焊接變形。這就對(duì)車架的生產(chǎn)技術(shù)提出了更高的要求,催生了焊接機(jī)器人在柳工生產(chǎn)制造中深入廣泛的應(yīng)用。雖說(shuō)焊接機(jī)器人在車架生產(chǎn)制造中得到廣泛應(yīng)用,焊接質(zhì)量與半自動(dòng)焊和手工焊對(duì)比得到了極大的改善,而且有效提高了生產(chǎn)效率,但目前焊接機(jī)器人在生產(chǎn)制造中的應(yīng)用仍有諸多問(wèn)題有待解決,經(jīng)過(guò)以下對(duì)原前車架焊接生產(chǎn)線中唐山開元焊接機(jī)器人存在的問(wèn)題進(jìn)行工藝優(yōu)化和新技術(shù)的應(yīng)用,減少了機(jī)器人工位的生產(chǎn)時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率,編寫的程序能有效的進(jìn)行焊接作業(yè)順序優(yōu)化。
圖3 前車架結(jié)構(gòu)圖
(1)問(wèn)題1:焊縫接頭多、變位機(jī)翻轉(zhuǎn)次數(shù)過(guò)多,焊縫的外觀(起弧和收尾)沒(méi)有得到很好處理,手工補(bǔ)焊的外觀一致性也較差。
原因分析:編程沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的驗(yàn)證對(duì)比,編制程序過(guò)程中一步到位,在機(jī)器人驗(yàn)證過(guò)程中沒(méi)有持續(xù)改進(jìn)程序,沒(méi)有形成一個(gè)良好的程序。
焊接程序優(yōu)化:與實(shí)際生產(chǎn)相結(jié)合,考慮機(jī)器人變位機(jī)的定位和裝夾部位,在設(shè)計(jì)時(shí)避免在焊槍沒(méi)有干涉的結(jié)構(gòu)下,提高機(jī)器人焊接可達(dá)率,經(jīng)過(guò)反復(fù)進(jìn)行驗(yàn)證對(duì)比,最后優(yōu)化程序,最后實(shí)現(xiàn)了焊縫數(shù)量、焊縫接頭、工裝翻身次數(shù)的減少,焊后達(dá)到了焊縫方向和焊縫外觀的統(tǒng)一(見圖4)[1]。
圖4 焊接程序優(yōu)化后的焊縫
(2)問(wèn)題2:起始點(diǎn)檢測(cè)報(bào)警平均次數(shù)過(guò)多和出現(xiàn)焊接跟蹤偏移的現(xiàn)象。
原因分析:三方向傳感起始點(diǎn)、焊槍角度和焊槍位置選擇錯(cuò)誤。
焊縫工藝優(yōu)化:根據(jù)拼搭造成的尺寸誤差來(lái)調(diào)整三方向傳感起始點(diǎn),通過(guò)驗(yàn)證來(lái)調(diào)整焊槍角度和焊槍位置,基本消除傳感起始點(diǎn)跟蹤偏移造成的焊接缺陷和報(bào)警[2]。
(3)問(wèn)題3:清槍次數(shù)過(guò)多。
原因分析:子程序過(guò)多。
接頭設(shè)計(jì)優(yōu)化:在滿足強(qiáng)度要求的條件下,盡量設(shè)計(jì)焊縫的連續(xù)焊接,采用最少的焊道進(jìn)行焊接,焊縫全部翻轉(zhuǎn)成船型焊縫進(jìn)行焊接,提高了產(chǎn)品的焊接質(zhì)量及效率,子程序數(shù)量從8個(gè)降到了4個(gè)。
(4)問(wèn)題4:拐角處焊縫只有少量工件能達(dá)到質(zhì)量要求,焊接過(guò)程質(zhì)量不穩(wěn)定,補(bǔ)焊后外觀質(zhì)量較差。
原因分析:機(jī)械手焊接順序沒(méi)有考慮焊縫外觀統(tǒng)一,焊接參數(shù)和焊槍姿態(tài)不對(duì)。
焊接順序的優(yōu)化:利用機(jī)器人焊接的穩(wěn)定性,對(duì)焊接順序進(jìn)行了統(tǒng)一優(yōu)化。如利用焊縫覆蓋上一道焊縫的起弧和收尾,提高了焊縫外觀質(zhì)量;取消一部分聯(lián)系焊縫,以消除焊縫外觀缺陷,降低了焊接應(yīng)力,減少焊接變形對(duì)結(jié)構(gòu)件的影響[3]。
(5)存在問(wèn)題5:焊接時(shí)間過(guò)長(zhǎng)(結(jié)構(gòu)件前車架機(jī)器人焊接前車架(30D1746)時(shí)間為118 min/臺(tái))。
原因分析:機(jī)器人三方向傳感次數(shù)過(guò)多,變位重復(fù)翻轉(zhuǎn)位置次數(shù)多,無(wú)弧光時(shí)間較長(zhǎng)。
焊接方法優(yōu)化:通過(guò)減少焊縫三方向?qū)の患夹g(shù)運(yùn)用和減短焊槍空間過(guò)渡移動(dòng)軌跡,通過(guò)合理的翻轉(zhuǎn)位置來(lái)減少重復(fù)翻轉(zhuǎn),避免翻轉(zhuǎn)次數(shù)過(guò)多,減少了無(wú)弧光時(shí)間,提高了機(jī)器人焊接的效率。
(6)存在問(wèn)題6:焊縫出現(xiàn)焊接缺陷(咬邊、氣孔、飛濺、弧坑、焊偏)。
原因分析:焊接數(shù)據(jù)庫(kù)參數(shù)和焊槍姿態(tài)欠佳。
焊接工藝參數(shù)優(yōu)化:選用合理的工藝參數(shù),對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行專人管理和定期維護(hù)。
(7)存在問(wèn)題7:系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)故障(報(bào)警)。
原因分析:培訓(xùn)力度不夠,系統(tǒng)維護(hù)不到位。
焊接工藝文件優(yōu)化:專門編制了《焊接機(jī)器人日常保養(yǎng)作業(yè)規(guī)范》、《弧焊機(jī)器人操作與編程初級(jí)教材》、《焊接機(jī)械手校正作業(yè)指導(dǎo)書》、《焊接機(jī)械手冷卻系統(tǒng)的保養(yǎng)和檢修指導(dǎo)書》、《機(jī)械手送絲系統(tǒng)保養(yǎng)和檢修作業(yè)指導(dǎo)書》,對(duì)操作者進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn),定期對(duì)機(jī)器人進(jìn)行系統(tǒng)保養(yǎng)和檢修。
為了實(shí)現(xiàn)分析中提出的工藝優(yōu)化,我們進(jìn)行了首件樣件試制、針對(duì)出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了程序修改,修正完畢樣件程序之后,我們又進(jìn)行了9臺(tái)的小批量驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果顯示,焊縫的質(zhì)量均滿足工藝要求。這說(shuō)明前車架機(jī)器人工藝優(yōu)化方案可行,根據(jù)小批量驗(yàn)證的數(shù)據(jù)再對(duì)補(bǔ)焊過(guò)程、焊后變形進(jìn)行驗(yàn)證之后,我們的前車架機(jī)器人工藝優(yōu)化效果良好,可以落實(shí)到批量生產(chǎn)上面。
(1)成型的改善。通過(guò)對(duì)焊接機(jī)器人的工藝優(yōu)化,接頭數(shù)量減少8處,降低焊接缺陷存在的點(diǎn)數(shù)14個(gè),焊接過(guò)程質(zhì)量穩(wěn)定,質(zhì)量波動(dòng)范圍比程序工藝優(yōu)化前要小很多,焊縫外觀質(zhì)量較好,焊縫均勻、飽滿、無(wú)缺陷等,手工焊焊縫外觀在機(jī)械手焊后基本能形成統(tǒng)一,焊縫達(dá)到了工藝要求。
(2)效率的提升。在焊接效率上,單臺(tái)前車架機(jī)械手焊接時(shí)間降低了20分鐘,效率提升了16%,機(jī)械手報(bào)警現(xiàn)象平均為一次/每臺(tái),減低了50%的報(bào)警現(xiàn)象,生產(chǎn)節(jié)拍能滿足各工序的時(shí)間需求。
(3)收益。如果按每年生產(chǎn)5 000臺(tái),每臺(tái)節(jié)約20 min,則節(jié)約成本20×5 000×0.28=25 000元。減少返修效益=(改善前返修率-改善后返修率)×年生產(chǎn)臺(tái)量×單臺(tái)返修工時(shí)×小時(shí)工繳費(fèi)-投入費(fèi)用=(30%-10%)×5 000×20×0.28-1 200=4 400元。
[1]熊 薄,高 鵬,裴續(xù)東.弧焊機(jī)器人操作與編程初級(jí)教材[M].唐山:唐山開元機(jī)器人系統(tǒng)有限公司出版,2012.
[2]鄧洪軍.焊接結(jié)構(gòu)生產(chǎn)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004.
[3]賈安東.焊接結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)設(shè)計(jì)[M].天津:天津大學(xué)出版社,1989.