杜廣裕 張鵬啟 郭 威 趙 捷 王振軍 張雙全
(中國礦業(yè)大學(xué)煤炭加工與高效潔凈利用教育部重點實驗室,江蘇省徐州市,221116)
傳統(tǒng)上的水處理顆?;钚蕴坑性浩扑樘俊簤K破碎炭、柱狀活性炭以及柱炭破碎炭等,目前原煤破碎炭由于原料短缺,在市場上已難尋蹤跡;壓塊破碎炭因品質(zhì)好廣受歡迎和重視,但壓塊破碎炭存在著工序多和獲得率低的缺點,使其成本居高不下;使用煤焦油為黏結(jié)劑的柱炭破碎炭雖然品質(zhì)優(yōu)于壓塊破碎炭,但是成本更高,這些現(xiàn)狀導(dǎo)致活性炭水處理工藝在我國的推廣受到一定程度的制約。因此,研制高性能和低成本的水處理活性炭的制備技術(shù)勢在必行。本文研究利用高分子聚合物水溶液作為替代煤焦油的黏結(jié)劑,制備低成本的柱狀活性炭,具有成本低廉的優(yōu)點,該活性炭可以直接使用或再破碎成為柱炭破碎炭使用,可以代替目前價格較高的壓塊破碎炭。
分析了不同原料煤樣對活性炭吸附性能的影響,選擇了4個配比分成4組進(jìn)行試驗,在每組中制備3種不同燒失率的活性炭。試驗原料配比為氣肥煤∶無煙煤∶貧煤,分成3∶3∶4、3∶2∶5、3∶4∶3和2∶3∶5這4組進(jìn)行試驗,經(jīng)過試驗數(shù)據(jù)分析后,當(dāng)炭化溫度為600℃、活化溫度為900℃、燒失率控制在55%~70%之間時,測量制得活性炭的強(qiáng)度、灰分、碘值和亞甲基藍(lán)值等指標(biāo)。
試驗選用的煤原料有3種,分別為氣肥煤、無煙煤和貧煤,原料煤樣經(jīng)過自然干燥、破碎磨粉至90%過200目篩備用,試驗選用高分子聚合物作為黏結(jié)劑,原料煤的工業(yè)分析見表1。
表1 原料煤的工業(yè)分析 %
試驗中所使用的高分子聚合溶液為羚甲基纖維素水溶液,充分溶解后靜置一段時間方可使用,將其提前制備完成待用。
按照分析所需要的比例稱取適量的煤樣,并加入配制好的高分子聚合物溶液,將煤樣攪拌均勻后,放入帶孔模具中使用液壓機(jī)壓制成直徑為2.4mm的料條。待料條完全晾干后,經(jīng)馬弗爐炭化和管式爐活化 (水蒸氣為活化劑)后制得成品活性炭。本試驗的活性炭用于凈水處理,液相吸附所需孔徑較大,燒失率控制在55%~70%較為合適,活性炭制備流程如圖1所示。
圖1 試驗室柱狀活性炭制備工藝流程
表征活性炭的參數(shù)主要有燒失率、強(qiáng)度、灰分、碘值及亞甲基藍(lán)等。其中,燒失率是活化期間炭重量減少的百分率,稱量即可得到;強(qiáng)度、灰分、碘值和亞甲基藍(lán)吸附值根據(jù)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測定。
不同配比和不同燒失率下活性炭的性能參數(shù)見表2。
表2 不同配比和不同燒失率下活性炭的性能參數(shù)
從表2可以看出,4種配比下的活性炭其強(qiáng)度隨著燒失率的增大而減小,灰分則隨著燒失率的增大而增大,但是碘值和亞甲基藍(lán)值與燒失率的變化并不一致,這說明活性炭中有利于碘值和亞甲基藍(lán)吸附的微孔數(shù)量和中孔數(shù)量也隨著燒失率的變化不一致。
強(qiáng)度是表征活性炭的一個重要參數(shù),他反映了活性炭在外力作用下抵抗破碎的能力,不同配比活性炭強(qiáng)度與燒失率的關(guān)系如圖2所示。
圖2 不同配比活性炭強(qiáng)度與燒失率的關(guān)系
由圖2可見,隨著燒失率的增大4組樣品的強(qiáng)度都有所降低,其降低的速率都會發(fā)生轉(zhuǎn)折,但不同煤樣的轉(zhuǎn)折點并不相同。第一組樣品在燒失率小于62%時基本穩(wěn)定且稍微有所下降,但在燒失率大于62%時急劇下降,強(qiáng)度降低至92.85%;第二組、第三組和第四組樣品的變化規(guī)律基本相似,在燒失率小于65%時下降不明顯,但在燒失率大于65%時迅速下降。這是因為隨著活化時間的增加,水蒸氣持續(xù)與碳發(fā)生反應(yīng),活性炭總體孔隙得到很大發(fā)展,導(dǎo)致活性炭的結(jié)構(gòu)變得疏松,表現(xiàn)為強(qiáng)度的下降。
另外,從圖2中還可以看出,當(dāng)燒失率小于63%時,第一組活性炭具有較高的強(qiáng)度水平,而燒失率大于63%時,第三組活性炭具有相對較高的強(qiáng)度水平。這是因為在制備活性炭的過程中,無煙煤有助于形成穩(wěn)固的活性炭骨架,活化貧煤比例過高,則微孔發(fā)育過多而導(dǎo)致強(qiáng)度下降;無煙煤比例過高,則微孔大量向中大孔發(fā)展,孔隙過大同樣會導(dǎo)致強(qiáng)度下降。第一組樣品中無煙煤和貧煤的比例為3∶4,故該組在整體上表現(xiàn)出較高的強(qiáng)度。在整個活化過程中,第四組煤樣的強(qiáng)度最低,這是因為氣肥煤在炭化過程中起到了黏結(jié)劑的作用,第四組的氣肥煤比例最低故而表現(xiàn)出最低的強(qiáng)度。
活性炭的灰分是活性炭在規(guī)定條件下完全燃燒的殘留物,是活性炭中的惰性組分,對凈水活性炭的影響尤為顯著,活性炭的灰分越低越好,活性炭的灰分與燒失率的變化關(guān)系如圖3所示。
圖3 不同比例原料比例活性炭的干燥基灰分與燒失率的關(guān)系
由圖3可見,整體上4組樣品的干燥基灰分隨著燒失率的變化一致,都是隨燒失率增加而增大。第三組樣品在燒失率小于57%時具有較低的灰分水平,而第一組樣品在燒失率大于57%時具有較低的灰分水平?;钚蕴恐械幕曳謥碜悦簶又械牡V物質(zhì),即與煤樣的灰分含量呈正比。貧煤灰分高達(dá)10.98%,無煙煤的灰分為3.88%,氣肥煤灰分為僅為1.87%,即各煤種對于灰分的影響大小表現(xiàn)為貧煤>無煙煤>氣肥煤??偟膩碚f,是由于第一組和第三組中無煙煤和氣肥煤的比例較大,故而灰分較低。
碘值是表征活性炭吸附能力的一個重要指標(biāo),通過測量每克活性炭能吸附的碘量來表示活性炭的吸附能力,數(shù)值越大吸附能力就越強(qiáng),碘值主要表征活性炭中微孔數(shù)目的多少。不同比例原料比例活性炭的碘值與燒失率的關(guān)系如圖4所示。
圖4 不同比例原料比例活性炭的碘值與燒失率的關(guān)系
由圖4可見,第一組和第二組的碘值隨著燒失率的增大而增大,而第三組和第四組的碘值則隨著燒失率的增大先增大后減小。在活化階段的前期,滯留在碳素前驅(qū)體內(nèi)的無規(guī)則碳開始被消耗,微晶之間閉塞的微孔開始被打開,微孔不斷增大,對碘的吸附能力變強(qiáng),碘值逐漸增大;隨著活化時間繼續(xù)延長,活化反應(yīng)開始消耗微晶層上的碳,使得原來的微孔不斷擴(kuò)大,微孔數(shù)量減少造成碘值下降。
總體上來說,整個過程中第二組的碘值最小,第一組稍大;在燒失率小于62%時,第四組的碘值最大;在燒失率大于62%時,第三組的碘值最大。這是因為氣肥煤在炭化過程有利于揮發(fā)分的析出,有利于增多微孔數(shù)量,但其數(shù)量過多又會使得微中孔被燒蝕形成中孔和大孔,使微孔數(shù)目減少;無煙煤配入比例越高,活化過程中提供水蒸氣與碳反應(yīng)的活性位就越多,有利于微孔形成,而貧煤灰分過高,會減少水蒸氣與炭反應(yīng)的活性位,不利于微孔形成。
亞甲藍(lán)值是表征活性炭吸附能力的另一個重要指標(biāo),通過測量每克活性炭能吸附的亞甲藍(lán)量來表示活性炭的吸附能力,數(shù)值越大吸附能力就越強(qiáng)。亞甲藍(lán)值主要表征活性炭微中孔數(shù)目的多少。不同比例原料比例活性炭的亞甲藍(lán)值與燒失率的關(guān)系如圖5所示。
圖5 不同比例原料比例活性炭的亞甲藍(lán)值與燒失率的關(guān)系
由圖5可見,整體上亞甲基藍(lán)吸附值大小的排列順序為第四組>第三組>第一組>第二組,基本上與樣品的碘值吸附值大小順序一致,此外只有第一組樣品的亞甲基藍(lán)吸附值隨著燒失率的增加而增加,第二組、第三組和第四組的亞甲基藍(lán)吸附值隨著燒失率的增加先增大后減小。這也反映了在活化過程的前期,樣品中微孔不斷生成,同時也有微孔變大成為中孔和大孔的過程;到活化過程的后期,微孔擴(kuò)大成為影響活性炭孔隙分布的主要因素。
(1)每組配比相同的活性炭在試驗條件下,燒失率越大,其強(qiáng)度越小,并且在燒失率大于62%之后,其下降趨勢越發(fā)明顯。
(2)每組配比相同的活性炭在試驗條件下,燒失率越大,其灰分也越高,但變化較為平穩(wěn)。
(3)每組配比相同的活性炭在試驗條件下,燒失率越大,其碘值和亞甲基藍(lán)的吸附值變化并不穩(wěn)定,并且在試驗范圍內(nèi)是很有可能出現(xiàn)最佳值。
(4)總結(jié)上述討論結(jié)果,在其最佳配比氣肥煤∶無煙煤∶貧煤為3∶4∶3、炭化溫度為600℃、活化溫度為900℃及燒失率為63.5%時,活性炭的性能指標(biāo)最為優(yōu)異,此時其碘值為1000mg/g, 亞 甲 藍(lán) 272.5 為 mg/g, 強(qiáng) 度 為94.32%。
本試驗以高分子聚合物為粘結(jié)劑,成功制備了碘吸附值大于900mg/g、亞甲藍(lán)值大于200mg/g、強(qiáng)度大于93%的凈水用煤質(zhì)活性炭,已經(jīng)完全可以替代傳統(tǒng)焦油且黏粘結(jié)劑成本要低得多。試驗所得的活性炭使用方便,可以直接使用或再破碎成為柱炭破碎炭進(jìn)行使用。
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