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一種PCB背光不良成因機(jī)理分析

2015-11-24 08:09:28李思周廣州杰賽科技股份有限公司廣東廣州510730
印制電路信息 2015年7期
關(guān)鍵詞:背光切片沉積

鄭 凡 李思周(廣州杰賽科技股份有限公司,廣東 廣州 510730)

一種PCB背光不良成因機(jī)理分析

鄭 凡 李思周
(廣州杰賽科技股份有限公司,廣東 廣州 510730)

1 背景

沉銅背光不良問題一直存在,尤其在停線后重新拖缸開線后背光極不穩(wěn)定,發(fā)生背光不良可能性也極大,最近由于生產(chǎn)板量的減少,停線后重新拖缸開線次數(shù)增多,背光不良產(chǎn)生頻率有變嚴(yán)重趨勢,嚴(yán)重影響生產(chǎn)板的可靠性,急需進(jìn)行改善?,F(xiàn)需要根據(jù)可能造成背光不良的原因找出貢獻(xiàn)度最大的影響因素;確定改善背光不良問題的方向并改善之。

圖1 背光不良趨勢圖

2 影響因素層別

2.1 不良現(xiàn)象描述

經(jīng)過前段時(shí)間收集到的拖缸后的背光不良切片,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對比分析發(fā)現(xiàn)有如下特征:

(1)產(chǎn)生背光不良的切片透光區(qū)域分布較零散,產(chǎn)生區(qū)域不固定,不具有均一分布性。

(2)背光不良產(chǎn)生區(qū)域面積較大,連片,無星點(diǎn)分布性。

(3)背光不良產(chǎn)生時(shí)機(jī)大都為停線后重新拖缸開線時(shí)。

圖2 幾種典型背光不良表觀圖

2.2 背光不良產(chǎn)生時(shí)機(jī)比例

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得出初步背光不良產(chǎn)生時(shí)機(jī)比例分布如下:

表1 不良比例分布

通過初步對背光不良數(shù)據(jù)分析,初步將研究重點(diǎn)放在停線后重新拖缸的影響因數(shù)上。

2.3 背光不良的魚骨圖分析

根據(jù)我司生產(chǎn)制程的環(huán)境及特點(diǎn),對背光不良進(jìn)行魚骨圖分析,參見圖3。

圖3 背光不良魚骨圖

產(chǎn)生背光不良主要有以下幾個(gè)方面:

(1)拖缸板面積配比不合理,不能將藥水活性拖至穩(wěn)定范圍;(2)設(shè)備防護(hù)措施不足,導(dǎo)致藥水交叉污染;

(3)拖缸、生產(chǎn)過程空飛巴,影響藥水活性穩(wěn)定性。

3 初步原因分析

由于背光不良產(chǎn)生大都是在停線后重新拖缸開線過程,觀察拖缸過程發(fā)現(xiàn),隨著拖缸過程的進(jìn)行,槽液反應(yīng)也越來越劇烈。

通過對停線后拖缸后第一掛生產(chǎn)板背光不良切片以及生產(chǎn)過程穩(wěn)定后背光合格切片分析可以發(fā)現(xiàn),剛拖完缸后孔壁銅結(jié)晶很粗糙,而生產(chǎn)過程背光合格穩(wěn)定后孔銅結(jié)晶則較致密,具體圖片如下。

圖4 拖缸時(shí)銅槽藥水變化圖

圖5 背光切片電鏡分析圖

從切片可以看出拖缸后的背光不良切片孔壁銅結(jié)晶粗糙,結(jié)合力差,在受到熱應(yīng)力沖擊或機(jī)械沖擊時(shí)容易產(chǎn)生孔壁銅拉離或掉落,從而導(dǎo)致背光檢測不合格。而生產(chǎn)過程中的切片銅結(jié)晶較細(xì)密。且對拖缸后產(chǎn)生背光不良切片分析發(fā)現(xiàn)背光不良為大片的掉銅皮現(xiàn)象,與銅結(jié)晶粗結(jié)合力不牢有關(guān)(圖6)。

圖6

小結(jié):(1)拖缸后孔壁大片掉銅皮現(xiàn)象的背光不良與孔壁銅結(jié)晶粗糙,結(jié)合力差,在受到熱應(yīng)力沖擊或機(jī)械沖擊時(shí)容易產(chǎn)生孔壁銅拉離或掉落,從而導(dǎo)致背光檢測不合格。(2)孔壁銅結(jié)晶粗糙與銅槽剛拖完缸,活性過強(qiáng),銅沉積反應(yīng)過于劇烈,晶格雜亂有關(guān),需要進(jìn)一步進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。

4 試驗(yàn)方案及過程

4.1 試驗(yàn)方案

進(jìn)行兩組銅槽沉積速率跟進(jìn)試驗(yàn),一組不改變?nèi)魏紊a(chǎn)條件,跟進(jìn)從拖缸至正常生產(chǎn)板過程沉積速率和背光情況;另一組為根據(jù)第一組試驗(yàn)結(jié)果調(diào)整拖缸板面積,并跟進(jìn)拖缸板至正常生產(chǎn)板過程沉積速率和背光情況。

4.2 試驗(yàn)結(jié)果

第一組試驗(yàn)結(jié)果如表1。

表1

第二組試驗(yàn)結(jié)果見表2:由第一組試驗(yàn)結(jié)果可知沉積速率在拖缸后降至0.3左右后背光穩(wěn)定,并從拖缸數(shù)據(jù)可知在第三掛拖缸板時(shí)已可將沉積速率提升至要求范圍內(nèi)。因此在第二組試驗(yàn)對拖缸板面積進(jìn)行調(diào)整,使沉積速率穩(wěn)定至0.3左右(圖7)。

表2

圖7 試驗(yàn)結(jié)果沉積速率變化趨勢圖

5 效果驗(yàn)證

根據(jù)第二組試驗(yàn)調(diào)整拖缸板面積后,跟進(jìn)生產(chǎn)11月至12月再無背光不良產(chǎn)生,確認(rèn)改善效果有效(圖8)。

圖8 背光不良次數(shù)趨勢圖

6 結(jié)論

通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)以及對切片的分析得出以下結(jié)論:

(1)造成拖缸后背光不良的主因是由于拖缸面積不當(dāng),控制拖缸板面積和過程沉積速率為背光不良的主要改善方向。

(2)拖缸后背光切片顯示為大片、分布不均的透光,造成原因?yàn)橥细缀蟪零~槽活性過強(qiáng),銅沉積速率過快,銅結(jié)晶粗糙,導(dǎo)致與孔壁的結(jié)合力差,受到機(jī)械或熱沖擊出現(xiàn)孔壁銅脫落,背光判定不合格。

(3)改善停線后重新拖缸開線產(chǎn)生的背光不良需要先跟進(jìn)正常生產(chǎn)背光穩(wěn)定時(shí)沉積速率,合理配比拖缸板面積,使拖缸時(shí)前段沉積速率稍大于背光穩(wěn)定時(shí)沉積速率,后調(diào)整拖缸板面積將沉積速率逐步降至穩(wěn)定時(shí)沉積速率范圍,可有效改善停線后重新開線背光不良的產(chǎn)生。

鄭凡,工藝工程師。

The root cause analysis of PCB backlight defect

ZHEN Fan LI Si-zhou

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