盧欣 李興春 白瑤 閆萍 張曉飛 馮成亮 林朋飛
(1.中國石油安全環(huán)保技術(shù)研究院環(huán)保技術(shù)研究所;2.北控水務集團有限公司技術(shù)中心;3.中國石油大連石化公司供排水車間;4.中國石油大連石化公司第二聯(lián)合車間5.中國石油大學(華東)化學工程學院)
石化企業(yè)含鹽廢水處理技術(shù)應用進展
盧欣1李興春1白瑤2閆萍3張曉飛1馮成亮4林朋飛5
(1.中國石油安全環(huán)保技術(shù)研究院環(huán)保技術(shù)研究所;2.北控水務集團有限公司技術(shù)中心;3.中國石油大連石化公司供排水車間;4.中國石油大連石化公司第二聯(lián)合車間5.中國石油大學(華東)化學工程學院)
針對石化企業(yè)生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的不同來源含鹽廢水的特點,重點闡述了堿渣廢水和循環(huán)冷卻排污水的工業(yè)化分質(zhì)處理方法。堿渣廢水經(jīng)W A O、Q B R等技術(shù)預處理后,能夠滿足污水廠進水要求。循環(huán)冷卻排污水通過以電滲析、反滲透為主體的工藝處理后,可以直接回用于循環(huán)冷卻水補水或鍋爐用水。同時總結(jié)了目前污水處理廠含鹽廢水處理工藝,并對生化單元運行中存在的問題進行分析,提出了提高進水可生化性、選擇合適處理工藝、優(yōu)化處理設施、馴化培養(yǎng)適宜微生物以及穩(wěn)定進水水質(zhì)的建議。
石化企業(yè);含鹽廢水;分質(zhì)處理;生物處理
石化企業(yè)含鹽廢水來自于生產(chǎn)過程,包括堿渣廢水、循環(huán)冷卻排污水、污水回用反滲透濃水、電脫鹽廢水、海水淡化濃鹽水及催化煙氣脫硫廢水等。含鹽廢水成分復雜,基于不同過程產(chǎn)生的廢水,污染物組成和含量有很大差異,是當前水處理的難點和熱點之一。隨著國內(nèi)污水排放標準的日益嚴格和環(huán)境執(zhí)法力度的不斷加強,石化企業(yè)應通過廢水的源頭控制、選擇合適的水處理工藝、提高水資源利用效率、優(yōu)化污水再生利用體系等措施,應對水資源緊缺、污染物減排、污水處理提標的壓力。
對于高含鹽難降解有機廢水,采用單獨裝置進行處理,或預處理后再與其它污水合并進入污水廠,可以降低污水廠生物處理的負荷和難度。同時,通過加強中間環(huán)節(jié)廢水的回收利用,不但可以控制和減少終端廢水的產(chǎn)生,還實現(xiàn)了廢水的資源化,具有較高的節(jié)水效益。
在石化企業(yè)排放的含鹽廢水中,堿渣廢水和循環(huán)冷卻排污水的工業(yè)化分質(zhì)處理方法較為成熟。堿渣廢水屬于高含鹽難降解有機廢水,每升廢水C O D可高達幾十萬毫克、硫化物可高達十幾萬毫克,同時含有高濃度的酚類、石油類等污染物。直接排入污水廠對生化處理設施沖擊較大,需要進行預處理。循環(huán)冷卻排污水(又稱清凈下水)C O D含量相對較低、含有一定的無機鹽類,處理后回用能夠節(jié)約企業(yè)用水。
本文重點闡述堿渣廢水和循環(huán)冷卻排污水分質(zhì)處理技術(shù)的應用進展,并對末端污水廠含鹽廢水處理工藝及運行中存在的問題進行分析。
1.1 堿渣廢水
堿渣廢水處理前可首先進行資源回收,提取環(huán)烷酸、粗酚等可利用組分。不僅增加經(jīng)濟效益,還能減輕后續(xù)處理負荷。堿渣廢水傳統(tǒng)處理技術(shù)包括焚燒法、稀釋處理法等,存在處理效果、二次污染等方面的缺點。
WAO(Wet Air Oxidation,濕式氧化法)是近年來國內(nèi)外新建堿渣廢水處理裝置中應用最多的技術(shù)[1]。其工作原理是在一定的溫度和壓力下,以空氣或氧氣作為氧化劑,去除水中呈溶解態(tài)或懸浮態(tài)的有機物或還原態(tài)無機物。該技術(shù)能夠除硫脫臭、改善廢水可生化性,具有裝置占地小、自動化水平高的優(yōu)勢。巴西某煉廠采用該技術(shù)實現(xiàn)了堿渣廢水的原位處理,在削減污染物的同時,減少了運輸過程中的環(huán)境風險[2]。裝置運行5年后,C O D去除率仍達80%[3]。濕式氧化法以美國ZI M P R O公司開發(fā)的ZI M P R O高溫高壓W A O工藝和撫順石油化工研究院開發(fā)的緩和W A O工藝在國內(nèi)應用最多。秘魯最大煉油廠采用ZI M P R OW A O工藝處理汽油、煤油、液化氣堿渣廢水,硫醇、硫化物得到去除,T O C和C O D有所降低,處理后的出水可以直接排海[3]。截至2012年,國內(nèi)用于處理堿渣廢水的ZI M P R OW A O處理裝置已達9套。緩和W A O工藝對硫化物去除效率高達99.9%以上,但對C O D去除率僅為40%~60%,需后面補充生物處理。玉門油田煉化廠的生產(chǎn)實踐表明,緩和W A O-SB R組合工藝對堿渣廢水處理效果較好,硫化物、C O D和酚的去除率分別為99.9%,97.3%和98.7%[4]。截至2011年,國內(nèi)已建設20多套緩和W A O處理裝置。ZI M P R OW A O和緩和W A O作為污水廠預處理技術(shù)的缺點是對設備材料要求高、存在危險因素、投資和運行費用較高。美國M E RIC H E M公司開發(fā)的低壓空氣氧化工藝具有流程短、操作簡單、運行成本低等優(yōu)點。但受溫度和壓力的限制,處理后廢水的C O D濃度仍然較高,一般適用于脫臭或堿的再生。延安石油化工廠采用該工藝處理廢堿液,出水經(jīng)生化裝置進一步處理[5]。大連石化引進該工藝,再生堿回收利用。
QBR(Quick-Bioreactor,快速生物反應器)預處理技術(shù)通過向廢水生物處理單元投加高效降解微生物菌群并配合專用營養(yǎng)液,實現(xiàn)對污染物的去除。該技術(shù)具有處理負荷高、操作簡單、運行成本低等優(yōu)勢。裝置進水應滿足工藝進水水質(zhì)要求,必要時需進行預處理。國內(nèi)采用該技術(shù)的有大港石化、延安石油化工廠、齊魯石化勝利煉廠等企業(yè)。通過對大港石化堿渣廢水處理裝置運行情況的監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)Q B R對C O D、揮發(fā)酚、石油類、硫化物均具有較好的去除效果。出水C O D去除率可達97%以上,石油類和揮發(fā)酚去除率可達98%以上,硫化物去除率在99%以上[6]。堿渣在儲存、預處理和Q B R生化處理的過程中有廢氣的產(chǎn)生,系統(tǒng)常配備Q BF(Quick BioFilter,快速生物過濾器)尾氣處理裝置。廢氣中的揮發(fā)性酚、揮發(fā)性環(huán)烷酸和硫化氫等污染物在Q BF塔內(nèi)被微生物降解。Q B R和Q BF技術(shù)的難點在于高效降解微生物菌群的馴化篩選。
國內(nèi)外學者研究表明,臭氧氧化、催化氧化等技術(shù)都可以用于堿渣廢水的處理,但目前還沒有工業(yè)規(guī)模應用案例。堿渣廢水也可以再利用于生產(chǎn)工業(yè)硫化堿、造紙制漿等用途。
1.2 循環(huán)冷卻排污水
循環(huán)冷卻排污水可以先與含油污水混和進入污水廠,排放水經(jīng)深度處理后回用。國內(nèi)石化企業(yè)回用處理裝置多采用反滲透工藝。
循環(huán)冷卻水水質(zhì)與補給水水質(zhì)、添加的水處理藥劑及濃縮倍數(shù)等有關(guān),可以考慮軟化除硬和脫鹽后直接回用?;赜锰幚砑夹g(shù)的選擇應充分考慮處理規(guī)模、原水水質(zhì)及具體回用用途的相關(guān)水質(zhì)標準。
目前循環(huán)冷卻排污水的工業(yè)化處理方法有電滲析法、反滲透法等。原水含鹽量為500~4 000 m g/L時,采用電滲析法制取初級純水的能耗最經(jīng)濟[7]。電滲析裝置出水能夠滿足用作石化企業(yè)循環(huán)水補水的要求,但不能將水中離子全部去除,脫鹽率相對較低。反滲透法脫鹽效果好,除鹽率大于97%,但對進水水質(zhì)要求高,同時投資運行費用相對較高。
為保證膜設備的穩(wěn)定運行,必要時需預處理去除硬度、濁度、生物黏泥、C O D、石油類等。以電絮凝為核心技術(shù)的“三法凈水”一體化設備具有絮凝、沉淀澄清、過濾作用。某石化的工程實踐表明,“三法凈水”對濁度和硬度具有良好的去除效果,出水C O D也有一定降低,為后續(xù)的二級JD-E D R(頻繁倒極電滲析)提供了較好的進水條件[8]。膜技術(shù)作為應用最為廣泛的精細過濾技術(shù),可有效控制出水濁度、SDI、膠體物質(zhì)含量等,多用于反滲透裝置的預處理。國外循環(huán)排污水處理的工業(yè)化方案是石灰軟化加反滲透工藝。
由于工藝、操作及裝置老化等原因,石化企業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)可能會發(fā)生油品泄漏。揚子石化和金陵石化采用生物酶技術(shù)降解泄漏介質(zhì),可在零排放情況下使水質(zhì)迅速恢復。一些石化企業(yè)應用以生物酶技術(shù)為核心的蘇寧C A O T工藝,實現(xiàn)了物料泄漏背景下系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和水質(zhì)的迅速改善。
石化企業(yè)污水廠的含鹽廢水處理系統(tǒng)一般采用以生物技術(shù)為核心的處理工藝。典型石化企業(yè)污水廠含鹽廢水處理工藝及效果見表1。
廢水的可生化性直接影響生物處理的可行性和有效性。石化企業(yè)含鹽廢水由于含有較多難以生化降解的有機物,需采取一定措施改善廢水可生化性。茂名石化通過在B A F前設置臭氧氧化塔,將水中難生化處理的大分子污染物降解為易生化的小分子物質(zhì),裝置出水達到地方一級排放標準[9]。某石化含鹽廢水系統(tǒng)在運行初期,B/C僅為0.08,出現(xiàn)水解酸化池掛膜差、污泥濃度低的問題[10]。企業(yè)通過改造排水管線,將一定流量的生活污水和含油污水摻入含鹽廢水中。系統(tǒng)生化性得到提高后,出水能夠達標排放。
在生物處理工藝選擇上,應考慮鹽度對工藝處理效率的影響。同濟大學生物教研室提出了不同工藝所允許的NaCl限制量。針對部分處理工藝,可以通過對處理設施的改造和優(yōu)化,提高含鹽廢水的處理能力。哈爾濱石化應用生物流化床技術(shù)對水解酸化和一級好氧單元進行改造[11]。添加軟性填料后,系統(tǒng)具有豐富的生物種群和較高的生物量,污染物的去除效果有所增強,對較高負荷的抗沖擊能力也明顯提高。
表1 典型石化企業(yè)含鹽廢水處理工藝
鹽度會影響微生物生物活性,含鹽廢水處理的關(guān)鍵是通過馴化培養(yǎng)出耐鹽微生物。錦州某石化和四川某煉廠采用美國H oneywell ICBTM(Im m obilized Cell Bioreactor,固定化生物膜)裝置處理含鹽廢水,該反應器填料上固定有馴化的耐鹽高效降解菌[12]。天津石化將高鹽的苯酚丙酮廢水引入含鹽廢水處理系統(tǒng),鹽度的突然增加導致生化單元處理能力急劇下降[13]。后來通過逐步提升進水含鹽量的方式對污泥進行馴化,使微生物具有良好的耐鹽性和降解性能,最終實現(xiàn)出水水質(zhì)穩(wěn)定達標。
馴化的耐鹽微生物具有一定的耐受范圍。哈爾濱石化含鹽廢水處理系統(tǒng)M B R反應器電導率的適宜范圍為3 000~5 000μS/cm。大于6 000μS/cm時,微生物活性受到抑制。低于2 000μS/cm時,微生物優(yōu)勢菌群轉(zhuǎn)為非嗜鹽菌,去除率顯著下降[11]。說明系統(tǒng)進水含鹽量應穩(wěn)定在一定范圍,以保證生物處理單元的穩(wěn)定運行。
石化企業(yè)含鹽廢水種類多樣、成分復雜。通過分質(zhì)處理,可以降低污水廠生物處理的負荷和難度。堿渣廢水經(jīng)W A O、Q B R等技術(shù)預處理后,能夠滿足污水廠進水要求。電脫鹽廢水的乳化問題是制約污水廠含鹽廢水處理的重要因素之一,可以考慮對這部分廢水進行單獨破乳預處理后再進入污水廠。另外,分質(zhì)處理還可能實現(xiàn)廢水的再利用。循環(huán)冷卻排污水通過以電滲析、反滲透為主體的工藝處理后,可以直接回用于循環(huán)冷卻水補水或鍋爐用水等用途。一些石化企業(yè)采用海水淡化裝置提供淡水資源,可以考慮對R O法或M SF(多級閃蒸法)法淡化過程產(chǎn)生的濃鹽水進行資源化利用。
國內(nèi)外學者開展了大量的研究工作,開發(fā)新的適用技術(shù)或?qū)δ壳皯眉夹g(shù)中存在的問題進行改進。針對污水回用反滲透濃水研發(fā)工程應用技術(shù),以實現(xiàn)廢水的穩(wěn)定達標排放,是目前需要迫切解決的問題,也是當前研究的熱點之一。
污水處理廠含鹽廢水系統(tǒng)一般采用以生物技術(shù)為核心的處理工藝。本文通過對污水廠含鹽廢水處理工藝運行中存在的問題進行分析,提出了提高進水可生化性、選擇合適的處理工藝和處理設施的改造優(yōu)化、馴化培養(yǎng)適宜微生物以及穩(wěn)定進水水質(zhì)的建議。
如何從廢水的產(chǎn)生與處理著手,一方面有效優(yōu)化工藝流程,從源頭上削減污染物的產(chǎn)生,另一方面加強分質(zhì)處理的工業(yè)化技術(shù)開發(fā),以減輕末端污水廠的壓力,最終實現(xiàn)節(jié)約運行成本、提高經(jīng)濟效益和環(huán)境效益,是值得深入探究的問題。
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(編輯 王蕊)
10.3969/j.issn.1005-3158.2015.05.022
1005-3158(2015)05-0074-03
2015-03-24)
盧欣,2014年畢業(yè)于清華大學環(huán)境科學與工程專業(yè),博士,現(xiàn)在中國石油安全環(huán)保技術(shù)研究院環(huán)保技術(shù)研究所從事環(huán)境保護技術(shù)研究工作。通信地址:北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)西沙橋西中國石油創(chuàng)新基地A座,102206