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軋機(jī)支承輥吊具改造

2015-11-09 08:29陸啟祥
機(jī)械工程師 2015年2期
關(guān)鍵詞:天車吊臂吊鉤

陸啟祥

(武鋼集團(tuán)鄂鋼公司 冷軋薄板廠,湖北 鄂州 436002)

0 引言

冷軋軋機(jī)的支承輥需約半個月更換一次,現(xiàn)有的更換方法是采用4根鋼絲繩上端掛在50 t天車的吊鉤上,下端掛住插入支承輥的4根銷子,起吊支承輥。

1 支承輥更換過程存在的問題

主要過程為:1)指揮天車將吊鉤落下,將4根直徑為φ32 mm鋼絲繩的上端按次序掛到吊鉤里,指揮天車行走至需吊裝支承輥上部;2)搬運帶有爬梯的操作平臺靠在支承輥軸承座旁(插入插銷的孔附近),通過人工將24.5 kg插銷由升降平臺搬至3 m高的帶有爬梯的操作平臺上,至少需要2人配合;3)將24.5 kg的插銷用雙手抬平,然后插入配合較緊的支承輥相應(yīng)的孔中;4)4根鋼絲繩套在相應(yīng)的插銷凹槽中。

安裝新的支承輥回裝時,使用帶有爬梯的操作平臺,從插銷上取下鋼絲繩,拔出插銷,通過人工接住放置地面。一般每次需同時更換2根相同的軋機(jī)上支承輥,就是說以上所有動作還要重復(fù)一遍。

以上更換支承輥的過程存在以下問題和缺點:

1)勞動強(qiáng)度大,操作不便,體現(xiàn)在以下裝插銷及掛鋼絲繩兩個方面:a.裝插銷,首先將24.5 kg的插銷通過人工從升降平臺搬至3 m高的操作平臺上,一般需要2人傳遞,并且需要邊搬運邊向上爬;然后將插銷用雙手抬平后插入配合較緊的支承輥相應(yīng)的孔中。b.掛鋼絲繩,需將4根直徑較大φ32 mm鋼絲繩的上端按次序掛到吊鉤里,在將鋼絲繩下端套到插銷上時,需要從4根在空中擺動的鋼絲繩中逐根分開,一般需多人配合,并有被鋼絲繩頭部細(xì)鋼絲戳傷的隱患。起吊后4根鋼絲繩會相互纏繞,4根插銷的距離較遠(yuǎn)(橫向2.52 m,縱向1.5 m),在往插銷上掛時需多人分開,費時費力,完成這套程序需要有較大的體力,只有身體較強(qiáng)壯的男性職工才能勝任。

2)安全隱患較大,安全系數(shù)小,高度差較大(3m)、地面有油污(軋機(jī)區(qū)域不可避免的存在油污),非常容易打滑。

3)效率低,1個上支承輥裝4根插銷及掛鋼絲繩的時間約需20 min。

2 改造方案

為解決上述問題而設(shè)計了一種吊具裝置,利用該裝置可以快速、高效地更換支撐輥。如圖1、圖2所示,該吊具裝置主要包括吊裝支架,吊裝支架由橫梁和吊臂組成,橫梁兩端焊接有吊臂,橫梁為30 mm厚鋼板焊接成的500×400 mm矩形空心梁,吊臂為20 mm鋼板焊接而成的440×250 mm矩形空心臂,吊裝支架的橫梁上方固定有起吊軸銷,橫梁和起吊軸銷之間焊接有立板,立板為鋼板,厚度為40 mm,立板易變形處焊接加強(qiáng)筋,加強(qiáng)筋的厚度為20 mm;吊臂下端開有通孔,通孔內(nèi)安裝有卸扣,卸扣上安裝有吊裝帶,卸扣和吊裝帶的數(shù)量為4個,吊裝帶下端安裝有插銷,插銷穿過吊裝帶,吊裝支架制作完成后必須保證卸扣安裝的4個通孔之間的橫向距離為1 500 mm及縱向距離為2 520 mm,這是保證插銷準(zhǔn)確插入支撐輥吊裝孔的關(guān)鍵尺寸;如圖3,插銷為高強(qiáng)度鍛件,材質(zhì)為20Cr,在尺寸方面,必須保證插入部分φ125mm的長度為124mm,才能保證插入支承輥輥體的深度;為保證插銷起吊后基本保持平衡,插銷中部開有半圓形凹槽,半圓形凹槽的中心距插銷頭部應(yīng)為186 mm,插銷的后端固定有操作手柄,中部安裝有防脫板;吊裝帶選擇了單根載荷為12 t的吊裝帶,根據(jù)天車的起吊高度及現(xiàn)場試用,選擇其有效長度為3 m的高強(qiáng)度纖維吊裝帶,對折安裝后為1.5 m。

圖1

圖2

圖3

本裝置的組裝及存放,按圖將各種零部件進(jìn)行裝配,特別需要強(qiáng)調(diào)的是吊裝帶裝配后不能有扭曲現(xiàn)象,吊起來后4根插銷頭部朝內(nèi)(或者是4個操作手柄在外),其次是保證卸扣的螺母擰緊,開口銷插入后頭部分開,防脫板上的螺釘擰緊。并將此裝置存放在專用的支架上保證吊帶不會被割傷或被腐蝕。

本裝置工作時,只需用天車大鉤掛住起吊軸銷,將整套裝置吊至需起吊的支承輥上方,并將4根插銷對好支承輥起吊孔,手握操作手柄將插銷插入支承輥上的起吊孔,即可將支承輥吊走,當(dāng)支承輥落到了平板車上,手握操作手柄將插銷拔出即可,操作方便,安全省力,不再需要搬運插銷。

3 優(yōu)點及效果

該裝置可以簡單、快速、高效地更換支承輥,提高了人工效率;利用吊裝支架和4個卸扣將4根吊裝帶分開,避免了吊裝帶脫落和相互纏繞的危險,同時天車運行到支承輥上方,4根吊裝帶吊著的插銷就會落到支承輥上的插孔部位,只需要用人工向里推即可將插銷安裝到位;吊裝帶為高強(qiáng)度纖維,消除了原有鋼絲繩僵硬、笨重、油污、會刺傷人等造成的操作不便。

2010年下半年投入使用至今,每月使用2次,至今已使用了近90余次,未更換任何備件材料,操作人員反映良好,說明此裝置達(dá)到了設(shè)計要求,結(jié)構(gòu)合理、質(zhì)量可靠、操作簡單、安全高效。

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