胡維成,高驥天,李清松,張邦強(qiáng)
(東方汽輪機(jī)有限公司,四川 德陽(yáng),618000)
某汽輪機(jī)用TC4方鋼葉片力學(xué)性能不合格原因分析
胡維成,高驥天,李清松,張邦強(qiáng)
(東方汽輪機(jī)有限公司,四川 德陽(yáng),618000)
通過化學(xué)成分分析、宏觀金相檢驗(yàn)和掃描電鏡檢查,對(duì)某公司生產(chǎn)的TC4方鋼的常規(guī)力學(xué)性能未能達(dá)標(biāo)的原因進(jìn)行了分析。結(jié)果表明:該方鋼力學(xué)性能未能達(dá)標(biāo)的主要原因是該方鋼在鍛造時(shí)內(nèi)部溫度偏低、變形量不足,造成內(nèi)部初生α相比例偏高,且方鋼內(nèi)部明顯片狀組織,導(dǎo)致方鋼力學(xué)性能未能達(dá)到預(yù)定要求。
TC4合金,力學(xué)性能,方鋼,鍛造變形量
在鈦合金的鍛造工藝參數(shù)中,加熱溫度對(duì)組織性能的影響極為顯著[1],李曉芹等[2]在針對(duì)TC4鈦合金汽輪機(jī)葉片的制造工藝研究時(shí)發(fā)現(xiàn),較低的鍛造溫度會(huì)造成TC4高倍組織中初生α相比例偏高,直接影響合金強(qiáng)度。而史小云等[3]對(duì)根據(jù)不同的鍛造溫度所得到的TC4合金進(jìn)行力學(xué)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在α+β兩相區(qū)內(nèi)采用較高溫度鍛造的成品強(qiáng)度更高,且塑性不會(huì)下降。
田喜明[4]、董潔[5]等提出鍛造變形量的大小也會(huì)對(duì)TC4合金的組織性能產(chǎn)生重要影響。如對(duì)Φ450超大規(guī)格的TC4合金棒材,在同樣的鍛造工藝條件下,鍛造變形量較大 (超過85%)的擺錘力學(xué)性能和金相組織均優(yōu)于鍛造變形量較小的棒材[4]。而如果TC4鍛造時(shí)變形量過小不僅會(huì)造成TC4力學(xué)性能不合格,也會(huì)造成合金中心變形不充分,導(dǎo)致組織不均勻[5-6]。
在對(duì)兩家供應(yīng)商提供的TC4方鋼進(jìn)行力學(xué)試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn),第一家供應(yīng)商提供的方鋼 (1號(hào)方鋼)的厚度 (T)和寬度 (W)方向強(qiáng)度未能滿足GB/T 2965的要求,而另一家供應(yīng)商提供的方鋼 (2號(hào)方鋼)力學(xué)性能則完全合格。筆者與所領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員經(jīng)過宏觀金相、高倍金相、斷口分析和斷口金相等試驗(yàn),對(duì)1號(hào)方鋼力學(xué)性能不合格的原因進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)的解決方案。
為確認(rèn)1號(hào)方鋼和2號(hào)方鋼的性能是否滿足要求,對(duì)1號(hào)方鋼和2號(hào)方鋼均取樣進(jìn)行了化學(xué)成分檢測(cè)、室溫拉伸試驗(yàn)與400℃的高溫拉伸試驗(yàn)。且化學(xué)成分按照GB/T 3620.1驗(yàn)收,拉伸試驗(yàn)
數(shù)據(jù)按照GB/T 2965驗(yàn)收。
1.1化學(xué)成分
對(duì)1號(hào)方鋼和2號(hào)方鋼進(jìn)行手工分析,1號(hào)方鋼和2號(hào)方鋼的化學(xué)成分結(jié)果如表1所示。
由表1可知,1號(hào)方鋼和2號(hào)方鋼化學(xué)成分滿足GB/T 3620.1的要求。
表1 化學(xué)成分檢測(cè)結(jié)果
1.2室溫拉伸和高溫拉伸試驗(yàn)結(jié)果
室溫拉伸試驗(yàn)采用意大利Galdabini生產(chǎn)的全自動(dòng)拉伸沖擊系統(tǒng)進(jìn)行,試樣按照GB/T 2965的規(guī)定,采用GB/T 228.1-2010規(guī)定的R7型試樣,并按照GB/T 228.1-2010的規(guī)定,全程引伸計(jì)控制,設(shè)定試驗(yàn)速率為:彈性和屈服階段0.000 25/ s、塑性階段0.006 7/s。試驗(yàn)機(jī)和引伸計(jì)精度均達(dá)到0.5級(jí)。實(shí)驗(yàn)室的溫度試驗(yàn)時(shí)為25℃。1號(hào)方鋼和2號(hào)方鋼的室溫拉伸試驗(yàn)結(jié)果如表2和表3所示。
由表2可以看出,1號(hào)方鋼L方向的拉伸數(shù)據(jù)全部合格,合格率為100%;T方向第3個(gè)拉伸數(shù)據(jù)的屈服強(qiáng)度不合格,延伸率和斷面收縮率均合格,合格率為66.67%;W方向的3個(gè)拉伸數(shù)據(jù)屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度均不合格,延伸率和斷面收縮率均合格,不合格率為100%。
400℃高溫拉伸試驗(yàn)采用CMT 5105萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行,試樣采用GB/T 228.1的R7試樣,按照GB/T 4338的要求進(jìn)行試驗(yàn)。
由表4可以看出,1號(hào)方鋼400℃的高溫拉伸試驗(yàn)數(shù)據(jù)均未能滿足GB/T 2965的要求,不合格率為100%;表5中,2號(hào)方鋼400℃的高溫拉伸試驗(yàn)數(shù)據(jù)滿足 GB/T 2965的要求,合格率為100%。
表2 1號(hào)方鋼不同方向上的室溫拉伸試驗(yàn)結(jié)果
表3 2號(hào)方鋼不同方向上的室溫拉伸試驗(yàn)結(jié)果
表4 1號(hào)方鋼高溫拉伸試驗(yàn)結(jié)果
表5 2號(hào)方鋼高溫拉伸試驗(yàn)結(jié)果
1.3宏觀金相檢查
根據(jù) “組織決定性能”的原則,對(duì)1號(hào)方鋼和2號(hào)方鋼的低倍組織進(jìn)行檢查,以分析二者差異。
因?yàn)?號(hào)方鋼的拉伸試驗(yàn)結(jié)果隨著方向不同產(chǎn)生較大差異。所以對(duì)1號(hào)方鋼和2號(hào)方鋼的L、W、T方向取低倍試樣,并采用10%HF溶液進(jìn)行酸洗,觀察低倍組織。
1號(hào)方鋼3個(gè)方向的低倍組織如圖1所示。
圖1 1號(hào)方鋼L、W、T三個(gè)方向的低倍組織
2號(hào)方鋼的低倍組織如圖2所示:
圖2 2號(hào)方鋼L、W、T三個(gè)方向的低倍組織
由圖1可以看出,1號(hào)方鋼低倍組織均勻、完整。但W、T方向上的低倍試樣中心處有條紋狀的片狀組織,且沿L方向伸展;由圖2可以看出,2號(hào)方鋼3個(gè)方向的低倍組織無(wú)偏析、疏松、氣孔、裂紋、折疊、夾渣、異金屬等缺陷。
由此可以得出,片狀組織是影響1號(hào)方鋼力學(xué)性能的重要原因。
1.4微觀組織檢查
從1號(hào)方鋼和2號(hào)方鋼的低倍試樣取樣,制取金相試樣,采用10%HF溶液進(jìn)行腐蝕。如圖3所示,1號(hào)方鋼在W方向和T方向上均存在片狀組織,走向與宏觀檢查的片狀組織相同,均沿L方向伸展。而正常區(qū)域微觀組織為α-β組織,晶粒度大小由7級(jí)到11級(jí)不等。
圖3 1號(hào)方鋼L、W、T三個(gè)方向的顯微組織
由圖4可知,2號(hào)方鋼以等軸α相為主,存在晶間β相,晶粒度均為8級(jí)。
圖4 2號(hào)方鋼L、W、T三個(gè)方向的顯微組織
1.5顯微硬度測(cè)試
由于1號(hào)方鋼W、T方向的顯微組織與GB/T 6611中對(duì)高間隙缺陷的描述相同,對(duì)帶狀晶和周圍的正常區(qū)域進(jìn)行顯微硬度測(cè)試。測(cè)試結(jié)果為正常區(qū)域HV0.3=297,帶狀晶區(qū)HV0.3=491。
1.6斷口形貌與金相組織
將1號(hào)方鋼W、T方向的不合格拉伸試樣斷口經(jīng)乙醇超聲波清洗后,采用JSM掃描電子顯微鏡對(duì)斷口形貌進(jìn)行觀察,斷口形貌如圖5所示。
圖5(a)圖中央可以看出較為明顯的帶狀分布,與宏觀金相和微觀組織中的形貌相同。
將1號(hào)方鋼解剖制作金相試樣,其金相組織如圖6所示。
圖5 1號(hào)方鋼不合格室溫拉伸試樣斷口
圖6 不合格拉伸試樣斷口金相組織
斷口金相組織存在非常明顯的帶狀晶,且初生α相比例偏高,晶粒度較低。
2.1金相組織特征
1號(hào)方鋼金相組織中,初生α相比例偏高,β相比例較低,組織不均勻,晶粒度由7級(jí)到11級(jí)不等。說明1號(hào)方鋼在鍛造時(shí)鍛造溫度偏低[2,6-7]。且1號(hào)方鋼W和T方向的金相組織中,具有非常明顯的片狀晶。且均沿L方向伸展,導(dǎo)致1號(hào)方鋼L方向強(qiáng)度比T、W方向高。說明1號(hào)方鋼鍛造時(shí)變形量不足,未能充分破碎單相區(qū)變形保留下來(lái)的不均勻組織[4,8]。
2號(hào)方鋼金相組織為等軸組織,以等軸α+轉(zhuǎn)變?chǔ)孪酁橹?。組織均勻,晶粒度均為8級(jí)。
2.2斷口特征
對(duì)1號(hào)方鋼不合格試樣的斷口進(jìn)行掃描電鏡檢查和斷口金相組織檢查發(fā)現(xiàn),斷口處存在較為明顯的片狀組織[5],其金相組織中也有片狀晶且初生α相比例很高,有粗大晶粒,進(jìn)一步表明1號(hào)方鋼的鍛造溫度偏低[4-5],且鍛造變形量不足[7]。
2.3制造工藝
查閱制造文件可知,1號(hào)方鋼和2號(hào)方鋼的制造過程如表6所示。
表6 1號(hào)方鋼與2號(hào)方鋼制造工藝
根據(jù)表6可知,2號(hào)方鋼的鍛造溫度較高,成品鍛造的最高溫度更接近TC4合金α+β/β的相變溫度點(diǎn),有利于降低初生α相比例,提高TC4方鋼的綜合性能[1,7];1號(hào)方鋼和2號(hào)方鋼的鍛造過程均采取拔長(zhǎng)變形,而2號(hào)方鋼在開坯鍛造過程和成品鍛造過程中增加了中間鍛造過程,從而增加TC4合金的鍛造變形量,提高了材料的強(qiáng)度[1],也使鍛造的微觀組織更加均勻[3]。同時(shí)也證明了1號(hào)方鋼力學(xué)性能不合格的原因?yàn)殄懺鞙囟绕?,且鍛造變形量不足?/p>
(1)對(duì)1號(hào)方鋼的金相組織和斷口金相的分析可知,1號(hào)方鋼中初生α相比例偏高,β相比例過低,說明1號(hào)方鋼成品鍛造時(shí)加熱溫度偏低。由于TC4具有導(dǎo)熱性差的特點(diǎn)[3],鍛造處理時(shí),應(yīng)提高鍛造毛坯的加熱溫度,且適當(dāng)延長(zhǎng)保溫時(shí)間,保證毛坯內(nèi)外溫度均勻,避免毛坯內(nèi)外溫差過大,使得初生α相在成品鍛造時(shí)未能充分破碎。
(2)1號(hào)方鋼內(nèi)部晶粒大小不均勻,且片狀組織不存在于低倍試樣的邊緣,而存在于靠近中心的位置,說明1號(hào)方鋼的變形量,尤其是中心的變形量不足,是導(dǎo)致方鋼內(nèi)部存在片狀組織的原因。因?yàn)?號(hào)方鋼鍛造時(shí)采取了拔長(zhǎng)變形的工藝,所以L方向變形量相對(duì)較高,力學(xué)性能優(yōu)于W、T方向??稍阱懺爝^程中提高鍛錘的打擊能量,從而克服變形抗力,增加鍛件的變形量。
(3)根據(jù)工藝文件顯示,2號(hào)方鋼在開坯鍛造和成品鍛造過程中間有一個(gè)中間鍛造過程,且鍛造溫度包含了α+β兩相區(qū)和β單相區(qū)。在β單相區(qū)鍛造可將開坯鍛造過程中未能充分破碎的粗大晶粒進(jìn)一步細(xì)化[5,7],β相充分形成;在α+β兩相區(qū)鍛造時(shí)能使得連續(xù)晶界和粗大晶界破碎,初生α片層和晶界進(jìn)一步球化。從而提高拉伸性能,同時(shí)也能提高鍛造變形量。而TC4鍛造有導(dǎo)熱性差、變形抗力大的特點(diǎn),所以應(yīng)增加鍛造過程,讓組織充分優(yōu)化。
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Analysis for Cause of Unqualified Properties of TC4-DT Titanium Blade
Hu Weicheng,Gao Jitian,Li Qingsong,Zhang Bangqiang
(Dongfang Turbine Co.,Ltd.,Deyang Sichuan,618000)
The cause of unqualified mechanical properties of blade blank made by TC4-DT titanium is analyzed by several means,such as chemical test,metallographic test and SEM.Results show that flat swaged deformation and lower forging temperature lead to proportion of primary α phase on the high side,which is the main cause of the unqualified mechanical property of blade blank. Key words:TC4 alloy,mechanical property,square steel,swaged deformation
TG1
A
1674-9987(2015)02-0061-05
10.13808/j.cnki.issn1674-9987.2015.02.013
胡維成 (1962-),男,畢業(yè)于東北大學(xué)金屬物理專業(yè),現(xiàn)主要從事材料技術(shù)管理工作。