王昌平
(云南化工設(shè)計(jì)院有限公司云南昆明650041)
利用含二氧化碳尾氣對(duì)貴州某化工廢水處理站的改造設(shè)計(jì)
王昌平
(云南化工設(shè)計(jì)院有限公司云南昆明650041)
綜合利用液氨生產(chǎn)裝置的煤氣工段在生產(chǎn)過(guò)程中附屬產(chǎn)生含76%的二氧化碳尾氣,對(duì)高含磷、氟的化工廢水處理站改造。通過(guò)局部改造原有構(gòu)筑物及管道,新增少量設(shè)備,可大大降低出水中氟、磷及鈣離子含量,提高出水水質(zhì)。本改造工程具有投資省,運(yùn)行費(fèi)用低,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,處理出水水質(zhì)優(yōu),減少液氨生產(chǎn)廠(chǎng)煤氣工段向大氣排放二氧化碳尾氣量。
高含磷;氟的化工廢水;二氧化碳
某廠(chǎng)原生產(chǎn)廢水處理站于1998年建成投產(chǎn),至今已運(yùn)行10多年,設(shè)計(jì)時(shí)廢水處理規(guī)模為100m3/h。隨著公司發(fā)展及主裝置產(chǎn)能提高,現(xiàn)廠(chǎng)區(qū)主要裝置有120萬(wàn)t/年硫酸,80萬(wàn)t/年磷酸,68萬(wàn)t/年磷酸一銨,120萬(wàn)t/年磷酸二銨,1.4萬(wàn)t/年氟化鋁。各裝置在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生高含氟、磷的酸性化工廢水,其平均廢水量150m3/h。廢水經(jīng)原廢水處理站“兩級(jí)中和沉淀”處理后回用于生產(chǎn)裝置。因回用水中含鹽濃度高,硫酸鈣含量過(guò)飽和,氟、磷含量超標(biāo),制約著回用水的用途,且運(yùn)行過(guò)程中,回用水管道系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重,管內(nèi)結(jié)垢后極難清理,每年管道維護(hù)費(fèi)用高,影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。因此對(duì)原廢水處理站改造,降低水中氟、磷含量及鈣離子濃度。
2.1水量水質(zhì)
設(shè)計(jì)規(guī)模為100m3/h,實(shí)際處理水量為150m3/h,進(jìn)水水質(zhì)見(jiàn)表1,出水水質(zhì)見(jiàn)表2。
表1 進(jìn)水水質(zhì)
表2 改造前出水水質(zhì)
2.2原處理工藝主要構(gòu)筑物、流程及存在問(wèn)題
原處理工藝主要構(gòu)筑物表3,工藝流程見(jiàn)圖1。
原處理工藝主要存在以下問(wèn)題:
(1)因生產(chǎn)主裝置產(chǎn)能擴(kuò)大,廢水量增加,原有的廢水處理裝置運(yùn)行負(fù)荷大,不能滿(mǎn)足現(xiàn)有廢水量處理能力,出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)。
(2)原設(shè)計(jì)的廢水處理工藝未設(shè)計(jì)加酸反調(diào)出水pH值,生產(chǎn)過(guò)程中,控制一級(jí)中和反應(yīng)槽pH值在5~6,二級(jí)中和反應(yīng)槽pH值在7~9。通常采用石灰中和沉淀除氟較好的pH值為7~8和11~12,除磷較好的pH值應(yīng)為11左右,原設(shè)計(jì)為了控制出水pH值在6~9,未調(diào)節(jié)廢水pH值達(dá)除氟、除磷的最佳值,出水中氟、磷含量超標(biāo)。
表3 原處理工藝主要構(gòu)筑物表
圖1 原處理工藝流程圖
本廠(chǎng)旁邊為一個(gè)液氨生產(chǎn)裝置,液氨生產(chǎn)裝置的煤氣化工段在生產(chǎn)過(guò)程中附屬產(chǎn)生含二氧化碳98%的尾氣0.8萬(wàn)方/h和含二氧化碳76%的尾氣7.5萬(wàn)方/h。含二氧化碳98%的尾氣輸送至硫銨裝置作生產(chǎn)原材料,但含二氧化碳76%的尾氣直接向大氣排放,排放壓力為0.03MPa。
因二氧化碳溶于水成酸性,能與堿中和反應(yīng)降低水中pH值,且能與硫酸鈣等鈣鹽反應(yīng)生產(chǎn)更難溶碳酸鈣沉淀。二氧化碳與鈣鹽和堿反應(yīng)的主要化學(xué)式如下:
3.1改造后工藝流程及增加的主要設(shè)備及構(gòu)筑物
改造后工藝流程見(jiàn)圖2。
圖2 改造后工藝流程圖
本改造工程利用含二氧化碳尾氣對(duì)廢水中和處理,充分利用現(xiàn)有廢水處理構(gòu)筑物,只改造部分管線(xiàn)和增加少量提升設(shè)備,增加一座污泥濃縮池和配套刮泥機(jī);增加二氧化碳尾氣管道和一臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī);將原有二座二級(jí)中和反應(yīng)槽分別改造為二級(jí)中和反應(yīng)槽和三級(jí)中和反應(yīng)槽,增加二臺(tái)廢水提升泵;將原有回用水池分隔出容積60m3的池子作為中間水池,增加二臺(tái)中間水泵。新增主要設(shè)備及構(gòu)筑物見(jiàn)表4。
表4 改造新增主要設(shè)備及構(gòu)筑物表
3.2改造后工藝說(shuō)明
(1)原有石灰乳儲(chǔ)槽、PAM溶液槽、硫酸亞鐵溶液槽、調(diào)節(jié)池、一級(jí)中和反應(yīng)槽不變,在一級(jí)中和反應(yīng)槽加石灰乳液調(diào)節(jié)pH值為7~8,用原有廢水提升泵送至原有污泥濃縮池和新增污泥濃縮池,污泥濃縮池上清液進(jìn)入二級(jí)中和反應(yīng)槽。
(2)將原有的2座二級(jí)中和反應(yīng)槽分別改為二級(jí)中和反應(yīng)槽和三級(jí)中和反應(yīng)槽,在二級(jí)中和反應(yīng)槽加石灰乳液調(diào)節(jié)pH值為11~12,用新增廢水提升泵送至原有一級(jí)豎流沉淀池,沉淀池表面負(fù)荷為2m3/(m2·h),沉淀池出水進(jìn)入三級(jí)中和反應(yīng)槽。
(3)在三級(jí)中和反應(yīng)槽加入含二氧化碳尾氣,調(diào)節(jié)廢水pH值為8~9,用原有廢水提升泵送至原有二級(jí)豎流沉淀池,沉淀池表面負(fù)荷為1.5m3/(m2·h),出水進(jìn)入中間水池。
(4)用新增中間水泵提升送至無(wú)閥過(guò)濾器過(guò)濾,出水至現(xiàn)有回用水池,用現(xiàn)有回用水泵回用至生產(chǎn)裝置。
(5)豎流沉淀池的污泥排至原有污泥池,用原有污泥泵送至污泥濃縮池,用原有污泥濃縮池的污泥泵送至原有帶式壓濾機(jī)脫水后,用原有皮帶送至磷石膏渣廠(chǎng)堆存。
本廢水處理改造工程于2014年4月竣工,同月投入運(yùn)行,系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,出水水質(zhì)優(yōu)于生產(chǎn)主裝置回用水水質(zhì)要求,水質(zhì)穩(wěn)定,出水水質(zhì)連續(xù)多次檢測(cè),平均值見(jiàn)表5。
表5 改造后出水水質(zhì)表
本工程改造總投資約700萬(wàn)元人民幣(含設(shè)備、管道、電、自控儀表、土建及施工管理費(fèi)用);處理每方廢水主要原輔材料、燃料用量如下:
生石灰(有效CaO>75%):7kg;聚丙烯酰胺(PAM):7g;硫酸亞鐵:12g;自來(lái)水:0.006m3;二氧化碳:8m3;電耗:2.63W·h,定員15人,運(yùn)行成本1.8元/m3。
本工程僅對(duì)原有構(gòu)筑物及管道部分改造,新增設(shè)備少,投資省,改造后,實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,處理出水水質(zhì)優(yōu),運(yùn)行費(fèi)用低,減少煤氣工段尾氣向大氣排放二氧化碳量。
從調(diào)試過(guò)程看,二氧化碳投加量要控制好,需控制廢水pH值≥7.8,若pH值≤7.8,出水中鈣離子含量偏高,主要原因是過(guò)量二氧化碳與鈣反應(yīng)生產(chǎn)溶解性碳酸氫鈣,設(shè)計(jì)需在二氧化碳投加管上設(shè)置調(diào)節(jié)閥,在中和反應(yīng)池設(shè)置pH計(jì),利用pH計(jì)自動(dòng)調(diào)節(jié)二氧化碳投加量。
[1]汪大翚,徐新華,宋爽.工業(yè)廢水中專(zhuān)項(xiàng)污染物處理手冊(cè).北京:化學(xué)工業(yè)出版社(環(huán)境科學(xué)與工程出版中心),2000.
[2]二氧化碳的應(yīng)用處理技術(shù)數(shù)據(jù)來(lái)自甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司.
X701
A
1673-0038(2015)16-0129-02
2015-2-23
王昌平(1978-),工程師,本科,畢業(yè)于東華理工大學(xué),主要從事建筑給排水、市政給排水、垃圾處理等咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)工作。