盧山(遼河油田公司錦州采油廠)
稠油井套管氣回收及應(yīng)用
盧山(遼河油田公司錦州采油廠)
錦州油田采油作業(yè)一區(qū)106中心站管理的歡17興西南部稠油區(qū)塊的油井,具有產(chǎn)液量低、套壓高、產(chǎn)氣量大的生產(chǎn)特點(diǎn),這類油井若要正常生產(chǎn)控制好套壓是關(guān)鍵。以往控制套壓裝置存在收氣量少、套管氣直接進(jìn)站影響分離器量油、冬季容易凍堵的缺點(diǎn)。為解決原有工藝存在的弊端,該站依靠平臺(tái)井生產(chǎn)的有利條件,以單井→平臺(tái)→外輸系統(tǒng)的收氣模式,將每個(gè)平臺(tái)的單井通過單獨(dú)的回收氣管線集中到平臺(tái)的小型空冷器進(jìn)行處理,然后通過輸氣管線直接回收或用于井口水套爐加熱,從而解決了原有裝置存在的問題,實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)高效收氣。
稠油井套管氣回收裝置改造
錦州油田采油作業(yè)一區(qū)106中心站稠油井隸屬于歡17興隆臺(tái)油層,位于遼河盆地西部凹陷西斜坡歡喜嶺油田西南部,為邊水構(gòu)造油藏,體積系數(shù)1.07、目前地層壓力2.1MPa、地層溫度46℃、含蠟1.99%、膠質(zhì)+瀝青質(zhì)含量30.51%、累注汽量570.1102×104t、累計(jì)油汽比0.71、有效厚度20.8m、南北寬0.5~1.2km、東西長(zhǎng)6km。由于地層和流體性質(zhì)原因,該區(qū)塊油井的生產(chǎn)特點(diǎn)是:產(chǎn)液量低,伴生氣量大,單井套壓高。
1.1生產(chǎn)管理方面
套壓不穩(wěn)定,管理難度大。該區(qū)塊油井雖然普遍產(chǎn)氣量大、套壓高,但是也有部分油井存在套壓和動(dòng)液面不穩(wěn)定等情況,由于該區(qū)塊油井大部分流程為捆綁進(jìn)站,套壓不穩(wěn)定直接影響計(jì)量工作的準(zhǔn)確性,管理難度大。
需要不定期地測(cè)取壓力并及時(shí)控套,工作量大。該站稠油井套壓普遍偏高(單井平均套壓0.54 MPa) ,在日常的生產(chǎn)管理過程中需要不定期地錄取套壓,然后才能采取措施;而使用球閥控套時(shí)只有當(dāng)套壓大于油壓時(shí)套管氣才會(huì)排除,這就需要不定期地開關(guān)套管閥門觀察套管壓力,無形中增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
冬季生產(chǎn),易凍堵憋壓。該站控套井采取的是套管與油管連通中間加控套閥與進(jìn)站液直接進(jìn)站的方式收氣,但是該區(qū)塊產(chǎn)出并不是純凈的天然氣,而是含水量較大的伴生氣,套管氣不純很容易造成閘門和中間球閥凍堵,輕者套壓升高、產(chǎn)量下降,重者油井不出油、管線凍堵。
1.2地質(zhì)開發(fā)方面
套壓高影響液面及泵效。對(duì)該站套壓在0.5 MPa以上的單井進(jìn)行跟蹤后發(fā)現(xiàn),平均單井日產(chǎn)液為10.8t的生產(chǎn)井泵效僅有31%(全站平均單井日產(chǎn)液為15t,平均泵效46%)。分析原因:由于伴生氣量大,使套管壓力增高,迫使油井動(dòng)液面下降,造成抽油井有效生產(chǎn)壓差降低,產(chǎn)能下降;同時(shí),一部分伴生氣隨液體流進(jìn)入抽油泵泵腔,使吸入閥打開滯后,嚴(yán)重時(shí)會(huì)發(fā)生“氣鎖”,使抽油泵的泵效降低。
熱采周期短。該區(qū)塊為稠油油藏,普遍存在地層能量低和單井供液差的問題,該區(qū)塊的稠油井平均熱采周期316天。對(duì)該站套壓在0.5MPa以上的單井進(jìn)行跟蹤后發(fā)現(xiàn),平均套壓高于0.5MPa的稠油井熱采周期僅為243天,熱采周期明顯低于該區(qū)塊低套壓、低氣量井。
2.1基本流程
依靠稠油井多數(shù)為平臺(tái)井生產(chǎn)的有利條件,以單井→平臺(tái)→外輸系統(tǒng)的收氣模式,先將每個(gè)平臺(tái)的單井通過單獨(dú)的回收氣管線集中到平臺(tái)的小型空冷器進(jìn)行處理,然后通過輸氣管線直接回收或用于井口水套爐加熱,從而解決了油井收氣量小、空套閥凍堵的問題,實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)高效收氣。
2.2套壓控制
由套壓關(guān)系曲線和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)可知,套壓的高低直接影響到動(dòng)液面、沉沒度、生產(chǎn)壓差等。對(duì)于產(chǎn)氣量大且套壓高的單井來說,套壓越低則產(chǎn)量和沉沒度越高,反之亦然。選取該站控套前后3個(gè)月單井參數(shù)對(duì)比可知,當(dāng)將油井套壓控制在0.12MPa左右時(shí),單井各項(xiàng)生產(chǎn)參數(shù)提升明顯,說明降低套壓生產(chǎn)在本站稠油井應(yīng)用是可行的[1]。
2.3成本投資小,見效快
改造計(jì)劃在12個(gè)生產(chǎn)平臺(tái)實(shí)施,油井38口,需小型空冷器裝置7臺(tái),井口管線350m,各類閘門、小閥門若干。按照每個(gè)平臺(tái)投資2.5萬元計(jì)算,則總成本為30萬元。平均每個(gè)平臺(tái)3口井,每口井日增氣量100m3,則每個(gè)平臺(tái)日增氣量為300m3,本次改造的投資回收期大約需要2~3個(gè)月。
2.4優(yōu)勢(shì)
叢式平臺(tái)井生產(chǎn)是該站的一大特點(diǎn),捆綁進(jìn)站的生產(chǎn)井?dāng)?shù)為52口,占開井總數(shù)的85%以上,這有利于工藝改造、現(xiàn)場(chǎng)管理和節(jié)省成本。
由于使用的是控套閥收氣裝置,所以在改造時(shí)只需將套管炮位末端斷開后直接與收氣管線連接,不必重新設(shè)計(jì)和安裝井口工藝,同時(shí)還可利用井口閑置的小型空冷器裝置,減少投資成本。
該站在改造過程中不需要鋪設(shè)專用的收氣干線,而是直接利用平臺(tái)加熱爐的供氣管線,這樣既利用了資源,又節(jié)約了成本。經(jīng)過統(tǒng)計(jì),該站可利用的管線長(zhǎng)度1500m左右。
改造以單井為基礎(chǔ)、以平臺(tái)為單位,具體細(xì)節(jié)為:勘察現(xiàn)場(chǎng)、確定方案→預(yù)設(shè)地面管線、設(shè)備→關(guān)閉油、套管閘門→套管炮位末端切斷和地面管線碰頭→閘門、管線驗(yàn)漏→投產(chǎn)使用。
改造后的套管氣回收裝置對(duì)套管氣含量高的井效果明顯,使套管氣回收高效充分,抽油機(jī)運(yùn)行更加平穩(wěn),抽油泵效明顯增加。改造后的套管氣回收裝置既能保證油井正常生產(chǎn),又能保證套管氣大部分回收,降低了套管壓力,使油套環(huán)形空間內(nèi)液面的高度有所上升,增加了泵的充滿程度,提高了泵效,從而增加了原油產(chǎn)量。改造后的套管氣回收裝置使套管氣直接輸入干線或用于井口加熱,解決了收氣困難的問題。
2011年9月開始進(jìn)行地面設(shè)備改造,2012年8月全部完工,共涉及自然站2座、生產(chǎn)平臺(tái)13個(gè)、稠油生產(chǎn)井38口。施工完成初期日產(chǎn)氣量達(dá)到10000m3左右,效果顯著。
套管回收裝置改造后,油井一些生產(chǎn)數(shù)據(jù)明顯提高,從表1各項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出:平均單井套壓降低了77%,已與系統(tǒng)壓力趨平;隨著平均單井套壓的下降,平均單井產(chǎn)氣量有了明顯的提升,日產(chǎn)氣量是改造前的3倍;另外,改造后單井動(dòng)液面逐步增加,產(chǎn)液量小幅升高,熱采周期進(jìn)一步延長(zhǎng)。
表1 套管氣回收裝置改造前后數(shù)據(jù)對(duì)比
自套管氣回收裝置應(yīng)用以來,已累計(jì)增油2774t、增氣137.8×104m3,根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益成本計(jì)算,創(chuàng)效602.4萬元
1)通過套管氣回收裝置改造,原來由于套壓高而引起的油套生產(chǎn)壓差過大、抽油泵“氣鎖”等困擾生產(chǎn)的難題迎刃而解,油井產(chǎn)量和泵效有了顯著的提高。
2)改進(jìn)后的套管氣回收裝置,將套管氣回收與進(jìn)站液輸送分離,避免了量油過程中氣體對(duì)量油的影響,降低了生產(chǎn)管理難度。
3)改造后,油管閘門關(guān)閉、套管閘門常開,省去了頻繁測(cè)取套管壓力和開關(guān)套管閘門工序,尤其是在冬季生產(chǎn)過程中,套管氣直接進(jìn)站,減少了無控套閥凍堵現(xiàn)象。
[1]趙贏.稠油套管氣回收研究及應(yīng)用[J].內(nèi)蒙古石化,2014(10):143-144.
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.002.009
2014-12-14)
盧山,2009年畢業(yè)于遼河職業(yè)技術(shù)學(xué)院,從事鉆采工藝研究工作,E-mail:liaohejgc@126.com,地址:遼寧省凌海市錦州采油廠作業(yè)二大隊(duì),121209。