費(fèi)海虹,吳立峰,廖光明
(中國(guó)石化江蘇油田分公司地質(zhì)科學(xué)研究院,江蘇揚(yáng)州 225009)
ZW油田位于高郵凹陷江都吳堡-博鎮(zhèn)西部真2斷層下降盤(pán),其中Z12塊E2s1砂體發(fā)育全、油層厚度大,目前綜合含水96.2%,采出程度49.4%,已進(jìn)入高-特高含水開(kāi)發(fā)階段。為了落實(shí)該斷塊E2s1油層水淹特征及剩余油分布狀況,部署ZJ4井進(jìn)行Z12塊的E2s1段密閉取心工作,取心目的層為E2s15、E2s16、E2s17,取心總收獲率為 98.6%。對(duì)ZJ4井現(xiàn)場(chǎng)選取157塊巖心樣品進(jìn)行測(cè)試分析,油水飽和度之和主要分布在59.9%~89.6%,均值為73.2%。巖心分析的油水飽和度值明顯偏低,室內(nèi)實(shí)驗(yàn)測(cè)得的飽和度數(shù)據(jù)不能直接應(yīng)用于油藏工程研究,因此,有必要分析造成ZJ4井實(shí)測(cè)油水飽和度異常的原因,并建立一套適合取心層段的飽和度校正方法[1-3]。
1.1.1 鉆井液侵入巖心對(duì)油水飽和度的影響
在鉆井取心過(guò)程中,鉆井液侵入巖心驅(qū)替出孔隙中原有的地層流體,造成常規(guī)油水飽和度測(cè)量結(jié)果發(fā)生異常[4]。
ZJ4井共取心13筒,其中第11筒全為泥巖,未進(jìn)行密閉率分析。全井共取巖心樣品158塊,在同一部位,沿層面方向,每塊分別取里、中、外樣品合計(jì)474塊進(jìn)行巖心示蹤劑含量測(cè)定。
密閉率分析結(jié)果表明,密閉樣品418塊,不密閉樣31塊,綜合密閉率89.13%,其中不密閉的有第3、5、9、10、13次取心共6塊樣品取樣位置處于取心頂或底30 cm以?xún)?nèi),受濾液侵入的幾率較大,對(duì)綜合密閉率有一定的影響,但由于這些樣品處于巖性變化帶或油水過(guò)度帶內(nèi),需要進(jìn)行飽和度分析,綜合考慮后還是堅(jiān)持取樣。總體來(lái)說(shuō),ZJ4井密閉率基本合格,可以不考慮鉆井液濾液入侵的影響。
1.1.2 降壓脫氣對(duì)油水飽和度的影響
取心筒在上提過(guò)程中,由于所承受的壓力和溫度從地層條件逐漸降至大氣壓力和地面環(huán)境溫度,巖心內(nèi)溶于油和水的氣體隨壓力下降而膨脹,使巖心受到一次溶解氣驅(qū),巖心內(nèi)的液體向外溢出,流體飽和度發(fā)生變化[5]。
通過(guò)物理模擬實(shí)驗(yàn)測(cè)試巖樣脫氣前后含水飽和度變化,得到ZJ4井的含水飽和度損失量為3.2%~7.7%(圖1),平均損失量為5.7%,因此,降壓脫氣是造成油水飽和度異常的主要因素之一。
圖1 ZJ4井巖樣降壓脫氣含水飽和度損失
1.1.3 巖石孔隙及油水體積變化對(duì)油水飽和度的影響[6]
巖石在地層條件下承受上覆巖層壓力和孔隙內(nèi)流體壓力的共同作用,而當(dāng)巖心取到地面后,上覆巖層壓力全部釋放,導(dǎo)致巖心體積發(fā)生改變。
ZJ4井巖樣地面孔隙度19.9%~32.7%,平均孔隙度為26.1%,在地層壓力下孔隙度17.71%~25.36%,平均覆壓孔隙度為21.5%(圖2),室內(nèi)常規(guī)方法測(cè)定的地面孔隙體積大于地層條件下的實(shí)際孔隙體積。因此根據(jù)地面條件下測(cè)算孔隙體積得到的油水飽和度偏小,需要校正由于孔隙壓實(shí)和地層水膨脹所造成的油水飽和度損失。
圖2 ZJ4井巖樣地面孔隙度與覆壓孔隙度對(duì)比
巖心在現(xiàn)場(chǎng)出筒、丈量切割以及取樣會(huì)使巖心中的油水蒸發(fā),從而導(dǎo)致油水飽和度損失[7]。
ZJ4井現(xiàn)場(chǎng)取樣時(shí)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),在一個(gè)小時(shí)以?xún)?nèi)完成巖心出筒至取樣的全部工作,取得樣品暴露在空氣中不超過(guò)30分鐘,因此本次現(xiàn)場(chǎng)巖心儲(chǔ)存制備過(guò)程中對(duì)飽和度真實(shí)值的影響甚微。
巖心樣品在研磨及萃取過(guò)程中的水分蒸發(fā)損失、原油密度選值不合適以及計(jì)量時(shí)的人為讀數(shù)誤差都影響常規(guī)油水飽和度的測(cè)試結(jié)果[8-9]。運(yùn)用常規(guī)飽和度測(cè)試方法測(cè)量脫氣后巖樣的含水飽和度,系統(tǒng)誤差為2.6%。
根據(jù)ZJ4井現(xiàn)場(chǎng)密閉取心情況,降壓脫氣和巖石孔隙及油水體積變化是導(dǎo)致巖心油水飽和度損失的主要因素,因此針對(duì)這兩個(gè)因素對(duì)ZJ4井飽和度進(jìn)行校正。
用物理模擬的方法,首先建立并測(cè)定地層條件下的流體飽和度真實(shí)值,然后降低壓力和溫度使含氣原油中的溶解氣逸出,模擬取心造成的降壓脫氣過(guò)程;運(yùn)用常規(guī)飽和度測(cè)試方法測(cè)量脫氣后巖樣中的含水飽和度,從而建立飽和度真實(shí)值與地面分析飽和度之間的關(guān)系。
2.1.1 實(shí)驗(yàn)條件
(1)巖心物性:選擇ZJ4井不同層位8塊巖心進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)試,滲透率范圍(26~2730)×10-3μm2,孔隙度范圍19.5%~26.9%。
(2)流體物性:取用相關(guān)層位井口原油,地層條件下原油黏度為5.12 mPa·s,原油密度為0.799 g/cm3;用天然氣模擬井口伴生氣,氣油比為16.93 m3/t,配置模擬地層水,水型為NaHCO3,礦化度為17160 mg/L。
(3)實(shí)驗(yàn)溫度:模擬地層溫度68.5℃。
(4)實(shí)驗(yàn)壓力:初始為飽和壓力1.98 MPa,最后降到大氣壓0.1 MPa。
2.1.2 實(shí)驗(yàn)流程及步驟
實(shí)驗(yàn)主要包括兩大部分:一是油水驅(qū)替流程,模擬初始地層條件;二是降壓脫氣流程,測(cè)試巖樣中含水飽和度損失量。
(1)洗油、烘干,抽空飽和模擬地層水,計(jì)算巖樣的孔隙體積;
(2)用含氣原油驅(qū)替巖樣中的模擬地層水至束縛水狀態(tài),模擬地層原始狀態(tài),計(jì)算束縛水飽和度;
(3)用模擬地層水驅(qū)替巖樣中的含氣原油至一定的含水飽和度,模擬地層含水狀態(tài);
(4)逐步將巖樣壓力和溫度從飽和壓力和地層溫度降至大氣壓力和室溫,使巖樣中的含氣原油降壓脫氣,計(jì)量脫氣擠出的水量;
(5)根據(jù)脫氣擠出的水量計(jì)算造成的飽和度損失以及脫氣后的含水飽和度。
2.1.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析
根據(jù)ZJ4井實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)繪制巖樣含水飽和度關(guān)系曲線(xiàn)(圖3),可以看出脫氣前后含水飽和度之間的關(guān)系呈現(xiàn)對(duì)數(shù)變化規(guī)律,通過(guò)數(shù)據(jù)回歸得到降壓脫氣含水飽和度的校正公式(1),相關(guān)系數(shù)為0.9934。
式中:Sw——脫氣前含水飽和度,%;Sw′——脫氣后含水飽和度,%。
孔隙壓實(shí)后,孔隙體積變小,巖心含水飽和度變大,引入孔隙壓實(shí)作用下含水飽和度校正公式(2)。
圖3 ZJ4井降壓脫氣前后含水飽和度關(guān)系曲線(xiàn)
式中:Sw1——考慮孔隙壓實(shí)時(shí)含水飽和度,%;Sw2——不考慮孔隙壓實(shí)時(shí)含水飽和度,%;Bw——地層水體積系數(shù);C——壓實(shí)作用校正因子[10]。
式 中:φs——地面孔隙度,%;φr——覆壓孔隙度,%。
綜合考慮降壓脫氣、孔隙壓實(shí)及測(cè)量方法的系統(tǒng)誤差等幾個(gè)因素造成的含水飽和度損失,對(duì)油水飽和度進(jìn)行校正,得到ZJ4井含水飽和度校正公式:
通過(guò)巖心油水飽和度校正,對(duì)比校正前后的油水飽和度結(jié)果,表明ZJ4井含水飽和度的平均校正量為11.6%,平均含油飽和度為48.4%;將校正后含油飽和度與測(cè)井解釋結(jié)果比對(duì),兩者一致性較好,說(shuō)明校正后飽和度值較為可靠。
(1)ZW油田密閉取心井實(shí)測(cè)巖樣的油水飽和度之和主要分布為59.9%~89.6%,巖心分析的油水飽和度值明顯偏低,有必要對(duì)油水飽和度進(jìn)行校正。
(2)分析ZJ4井現(xiàn)場(chǎng)密閉取心情況,認(rèn)為降壓脫氣和巖石孔隙及油水體積變化是導(dǎo)致巖心油水飽和度損失的主要因素,其中降壓脫氣造成含水飽和度損失量為3.2%~7.7%。
(3)綜合考慮巖石孔隙體積變化、降壓脫氣及測(cè)量方法的系統(tǒng)誤差等幾個(gè)因素對(duì)飽和度損失造成的影響,通過(guò)物理模擬實(shí)驗(yàn)建立ZJ4井的飽和度校正公式,得到校正后的含油飽和度,更加接近實(shí)際地層的真實(shí)情況。
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