賈全明 等
【摘 要】蘭州石化公司油品儲運(yùn)廠達(dá)西批發(fā)站,主要負(fù)責(zé)提供蘭州市及周邊地區(qū)輕質(zhì)成品油公路汽車灌裝代發(fā)。近年來,由于定量灌裝系統(tǒng)的流量信號采集有誤差、溫度信號采集不穩(wěn)定、灌裝油品溫度不穩(wěn)定、灌裝油品中含腐蝕雜質(zhì)、流量計(jì)檢定不及時等原因,造成了定量灌裝系統(tǒng)故障率偏高。文章針對主要原因提出了一定的整改措施,通過一定時期的運(yùn)行,灌裝系統(tǒng)的故障率由之前的1.65%降低到了0.4%,產(chǎn)生了良好社會效應(yīng)和一定的經(jīng)濟(jì)效益。
【關(guān)鍵詞】定量灌裝 故障率 防范措施
蘭州石化公司油品儲運(yùn)廠達(dá)西批發(fā)站,主要負(fù)責(zé)提供蘭州市及周邊地區(qū)輕質(zhì)成品油公路汽車灌裝代發(fā)。該站建于1994年,由零裝棧橋、定量灌裝控制系統(tǒng)、泵房及附屬設(shè)施組成,具備97號車用汽油(IV)、93號車用汽油(IV)、0號普通柴油、-10號普通柴油和-20號普通柴油的灌裝代發(fā)能力,目前年裝油能力35萬噸。
1 定量灌裝系統(tǒng)原理
油罐中的油品經(jīng)輸轉(zhuǎn)泵,進(jìn)入進(jìn)油閥,流經(jīng)流量計(jì),通過電液閥,再經(jīng)過裝車閥,通過鶴管裝入車體,如圖1所示。
2 定量灌裝系統(tǒng)故障原因分析
2.1流量信號采集有誤差
裝車過程流量計(jì)流量信號實(shí)時傳輸過程中,經(jīng)常出現(xiàn)流量偏差或流量短路等,導(dǎo)致整個灌裝系統(tǒng)不穩(wěn)定。
2.2溫度信號采集不穩(wěn)定
溫度對有輕質(zhì)油品的體積有一定的影響,溫度測量有較大偏差時,對灌裝系統(tǒng)的流量會產(chǎn)生一定的誤差。
2.3灌裝油品溫度不穩(wěn)定
油品溫度波動且范圍較大時,對整個儀表提出了更高的要求。單位要求每日裝車油品溫度-20℃~60℃,油品溫度過低時,重質(zhì)油品易凝結(jié);油品溫度過高時,輕質(zhì)油品存在閃爆風(fēng)險(xiǎn)。
2.4灌裝油品中含腐蝕雜質(zhì)
由于油品具有輕微的腐蝕性,管線在長期運(yùn)輸過程中,難免存在一定的腐蝕,管線中的腐蝕殘留小顆粒融到油品中,在經(jīng)過高精密測量儀器時,會造成灌裝系統(tǒng)故障。
2.5 流量計(jì)檢定不及時
灌裝系統(tǒng)中的流量計(jì)在運(yùn)行一段時間后,會出現(xiàn)一定的機(jī)械勞損導(dǎo)致計(jì)量精度不夠,需要定期的進(jìn)行檢定。
3 定量灌裝系統(tǒng)故障防范措施
3.1檢查并更換連接固件,重新測試流量計(jì)脈沖發(fā)訊器工況
對流量計(jì)發(fā)訊器工況在運(yùn)行狀態(tài)下進(jìn)行了檢查與測試,運(yùn)用排除法逐一找出了導(dǎo)致工況變差環(huán)節(jié),完成對發(fā)訊器與電纜線連接的極易松脫的緊固件進(jìn)行了配套改造;重新對所有發(fā)訊器進(jìn)行了24V供電電壓測試。
3.2測試工控機(jī)流量采集卡
對工控機(jī)流量數(shù)據(jù)采集卡在運(yùn)行狀態(tài)下進(jìn)行了檢查與測試,重新焊接了松動的焊點(diǎn),更換了數(shù)據(jù)采集卡已老化的排線;檢查測試工控機(jī)流量采集卡數(shù)據(jù)采集正常。
3.3測試溫度變送器工況
對溫度變送器工況在運(yùn)行狀態(tài)下進(jìn)行了檢查與測試,完成對變送器與電纜線連接的極易松脫的緊固件進(jìn)行了配套改造,更換了變送器模塊,如圖2所示。
3.4查找脫焊點(diǎn)并重新焊接,模擬測試工控機(jī)溫度采集卡數(shù)據(jù)采集
對工控機(jī)溫度數(shù)據(jù)采集卡在運(yùn)行狀態(tài)下進(jìn)行了檢查與測試,重新焊接了松動的焊點(diǎn);模擬測試工控機(jī)溫度采集卡數(shù)據(jù)采集正常。
3.5 規(guī)范崗位操作,實(shí)時掌握流量發(fā)訊器通訊情況
首先,發(fā)油開始微機(jī)發(fā)油崗位電話通知棧橋裝油崗位所運(yùn)行貨位油品視密度。棧橋裝油崗位接電話后根據(jù)視密度計(jì)算及時量并監(jiān)控流量計(jì)計(jì)量準(zhǔn)確;微機(jī)發(fā)油崗位發(fā)油過程中密切注意發(fā)油機(jī)界面,確認(rèn)發(fā)油貨位的脈沖數(shù)無異常波動或回零情況,發(fā)貨控制界面對應(yīng)貨位灌裝數(shù)量顯示正常;其次,復(fù)核提單灌裝量,確認(rèn)灌裝量在提單量在規(guī)定范圍內(nèi);最后,計(jì)算并填寫《 棧橋裝油記錄》實(shí)裝量。
4結(jié)語
通過對灌裝系統(tǒng)的流量、溫度測量原件等整定,并對崗位操作進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范,有效的降低了灌裝系統(tǒng)的故障率,使故障率從之前的1.65%降低到了大約0.4%,如表1所示。
(1)通過降低汽車定量灌裝系統(tǒng)故障率,在一定程度上提高了定量裝車自動控制能力,有效預(yù)防了由于定量失控而出現(xiàn)的跑、冒油安全事件,杜絕了可能引發(fā)的事故對環(huán)境及周邊居民的傷害。
(2)產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益,從6-8月油品灌裝統(tǒng)計(jì)情況來看,與比去年同期灌裝量有了大幅提高。
作者簡介:賈全明(1977—),男,甘肅永登人,現(xiàn)就職于蘭州石化公司油品儲運(yùn)廠從事生產(chǎn)設(shè)備管理工作。