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國(guó)內(nèi)首臺(tái)超臨界350?MW直接空冷機(jī)組運(yùn)行實(shí)踐

2015-10-22 13:34:35馬國(guó)林黃寶成楊生虎丁玉張慶任國(guó)瑞
科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2015年24期
關(guān)鍵詞:超臨界鍋爐機(jī)組

馬國(guó)林 黃寶成 楊生虎 丁玉 張慶 任國(guó)瑞

摘 要:目前,我國(guó)超(超)臨界發(fā)電技術(shù)發(fā)展很快,機(jī)組所占比重越來(lái)越大;因此,其運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)非常寶貴。該文主要介紹了國(guó)內(nèi)首臺(tái)首套超臨界350 MW直接空冷機(jī)組投入實(shí)際生產(chǎn)后的一些運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),重點(diǎn)從機(jī)組的設(shè)備本體設(shè)計(jì)特點(diǎn)、機(jī)組性能、生產(chǎn)運(yùn)行管理、運(yùn)行方式優(yōu)化及設(shè)備優(yōu)化改造等方面展開(kāi)了論述。并且,通過(guò)各種管理、運(yùn)行及改造等有效手段,機(jī)組整體運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到優(yōu)良的狀態(tài)。該文可供同行參考,有助于同類型其他機(jī)組的安全高效運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:國(guó)內(nèi) 首臺(tái)首套 超臨界 350 MW 直接空冷 運(yùn)行實(shí)踐

中圖分類號(hào):TK2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)08(c)-0122-02

目前,燃煤火力發(fā)電在整個(gè)電網(wǎng)中占主力,并且,格局在降維持很長(zhǎng)一段時(shí)期不變。因此,提高效率和降低排放的發(fā)電技術(shù)是本領(lǐng)域的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。其中,超(超)臨界技術(shù)是目前提高火電廠發(fā)電效率有幾種較易實(shí)現(xiàn)的技術(shù)之一[1-2]。因此,我國(guó)超(超)臨界機(jī)組所占比重越來(lái)越大,其運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)也顯得異常寶貴[3-4]。

臨河發(fā)電公司一期項(xiàng)目是由2臺(tái)全國(guó)首套350 MW等級(jí)超臨界直接空冷機(jī)組組成,并于2011年7月投產(chǎn)。機(jī)組的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)等緊緊圍繞“安全、高效、節(jié)能、環(huán)保”的總體目標(biāo),始終堅(jiān)持“專業(yè)化管理、標(biāo)準(zhǔn)化施工、精細(xì)化調(diào)試、規(guī)范化生產(chǎn)”的原則,認(rèn)真做好設(shè)計(jì)、制造、施工、調(diào)試、性能試驗(yàn)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等方面系統(tǒng)工程的管理。2011年9月完成兩臺(tái)機(jī)組的性能考核試驗(yàn),各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計(jì)指標(biāo),符合國(guó)家建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”新型企業(yè)的政策,為350 MW等級(jí)超臨界直接空冷機(jī)組的建設(shè)提供了示范,積累了大量的實(shí)際運(yùn)行寶貴經(jīng)驗(yàn)。

1 工程概況及系統(tǒng)簡(jiǎn)介

臨河發(fā)電機(jī)組作為寧夏能源鋁業(yè)寧東分公司電解系列的自備電源,規(guī)劃總裝機(jī)為6×350 MW的燃煤超臨界空冷發(fā)電機(jī)組;并且,#3機(jī)組于2013年7月29日開(kāi)工建設(shè)。工程采用了EPC管理模式。在工程建設(shè)過(guò)程中,中電投電力工程公司負(fù)責(zé)工程建設(shè)的管理工作,全面實(shí)施了專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和程序化管理,提高了工程建設(shè)管理水平,為機(jī)組竣工、投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供了保證。

1.1 鍋爐

鍋爐為東方鍋爐公司的超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、采用前后墻對(duì)沖燃燒方式、平衡通風(fēng)、緊身封閉、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。爐膛下部采用內(nèi)螺紋管螺旋管圈水冷壁,采用水冷壁中間混合集箱過(guò)度后垂直上升,水冷壁入口管段設(shè)計(jì)節(jié)流孔圈。采用前后墻對(duì)沖燃燒方式,燃燒器采用經(jīng)濟(jì)、高效的低NOXHT—NR3型旋流燃燒器。燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí),鍋爐不投油最低穩(wěn)定燃燒負(fù)荷為30%BMCR,低負(fù)荷時(shí)可采用布置于C層的微油槍或其他燃燒器層的常規(guī)油槍穩(wěn)定煤粉燃燒。啟動(dòng)系統(tǒng)采用內(nèi)置式啟動(dòng)分離器,過(guò)熱器采用五級(jí)過(guò)熱方式,通過(guò)煤水比調(diào)節(jié)和兩級(jí)噴水減溫來(lái)控制主汽溫。再熱器汽溫采用尾部分隔煙道擋板調(diào)節(jié),低溫再熱器與高溫再熱器連接管道上設(shè)置事故噴水。制粉系統(tǒng)采用冷一次風(fēng)正壓直吹工藝,每臺(tái)鍋爐的中速磨煤機(jī)采用四運(yùn)行一備的配備。爐底排渣系統(tǒng)采用機(jī)械風(fēng)冷干式排渣方式。每臺(tái)鍋爐配備一臺(tái)雙室五電場(chǎng)靜電除塵器。鍋爐設(shè)有膨脹中心及零位保證系統(tǒng),爐頂采用大罩殼熱密封,爐頂管采用全金屬密封,爐墻為輕型結(jié)構(gòu)帶梯型金屬外護(hù)板,屋頂為輕型金屬屋蓋,鍋爐采用彩鋼板封閉。脫硫系統(tǒng)采用煙濕法脫硫工藝。

1.2 汽輪機(jī)

汽輪機(jī)由東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司制造,采用24.2 MPa/566 ℃/566 ℃超臨界參數(shù)、一次中間再熱、高中壓合缸、單軸、兩缸兩排汽、直接空冷凝汽式汽輪機(jī)。高中壓缸采用雙層缸結(jié)構(gòu),低壓缸為對(duì)稱分流式,也采用雙層缸結(jié)構(gòu)。通流部分采用三維設(shè)計(jì)優(yōu)化,包括1個(gè)單列調(diào)節(jié)級(jí)和9個(gè)高壓壓力級(jí),7級(jí)正向布置的中壓壓力級(jí),2×4雙分流的低壓壓力級(jí)。高壓缸效率85.02%,中壓缸效率92.29%,低壓缸效率90.11%。THA工況下保證熱耗值7845 kJ/kWh。低壓末級(jí)葉片采用高頻淬火措施,來(lái)抗應(yīng)力腐蝕及抗水蝕,汽輪機(jī)設(shè)有足夠的除濕用的疏水口。高中壓轉(zhuǎn)子采用蒸汽冷卻技術(shù),高溫再熱蒸汽不直接接觸轉(zhuǎn)子,降低轉(zhuǎn)子工作溫度。

凝汽器采用哈空調(diào)公司生產(chǎn)的直接空冷凝汽器,使用特性模塊化冷卻段設(shè)計(jì)將順流和逆流凝汽器按實(shí)際選定的比例分配到每一臺(tái)風(fēng)機(jī)組成一特性模塊化冷卻段,優(yōu)化了空冷布局。熱力循環(huán)采用七級(jí)回?zé)岢槠到y(tǒng),設(shè)有三臺(tái)高壓加熱器、一臺(tái)除氧器和三臺(tái)低壓熱器。旁路采用30%高、低壓兩級(jí)串聯(lián)旁路,滿足啟動(dòng)及空冷系統(tǒng)防凍要求。

1.3 電氣系統(tǒng)

本期采用2回330 kV出線,發(fā)電機(jī)出不設(shè)出口斷路器,采用發(fā)電機(jī)-變壓器組布置形式,啟動(dòng)電源由330 kV系統(tǒng)經(jīng)#01啟備變倒送至廠用電系統(tǒng),3/2斷路器接線方式。

1.4 運(yùn)行控制方式

鍋爐在30%BMCR以下以帶循環(huán)泵的再循環(huán)方式運(yùn)行,在30%~100%BMCR范圍內(nèi)以純直流方式運(yùn)行。機(jī)組通過(guò)DCS對(duì)機(jī)組進(jìn)行監(jiān)控,完成對(duì)機(jī)組的啟動(dòng)、停機(jī)、正常運(yùn)行和事故處理,確保機(jī)組的安全可靠運(yùn)行。

2 機(jī)組本體設(shè)計(jì)和輔機(jī)設(shè)備選型

在國(guó)內(nèi)來(lái)講,機(jī)組為首次采用了350 MW超臨界直接空冷燃煤發(fā)電技術(shù)。鍋爐燃燒效率大于93.64%,汽輪機(jī)的熱耗率保證值7845 kJ/kWh,供電煤耗設(shè)計(jì)值321.66 g/kWh。工程主設(shè)備全部實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化,主要輔機(jī)全部實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化,并得到了成功應(yīng)用。汽輪機(jī)應(yīng)采用成熟的、通過(guò)運(yùn)行考驗(yàn)的超臨界濕冷350 MW汽輪機(jī)的高中壓缸模塊做為原型機(jī)。低壓缸和末級(jí)葉片應(yīng)以300 MW等級(jí)的空冷機(jī)組低壓缸模塊做為原型機(jī),適應(yīng)空冷機(jī)組高背壓、背壓變化幅度大、變化頻繁的運(yùn)行特點(diǎn),滿足機(jī)組安全可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。機(jī)組整體配備了技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)高效的主機(jī),軸系縮短、振動(dòng)指標(biāo)優(yōu)良,具有高效、高可靠性。

尾部采用全煙氣脫硝技術(shù),配套設(shè)計(jì)了SCR煙氣脫硝工藝。脫硝工程分兩期進(jìn)行,SCR做了工程設(shè)計(jì)、預(yù)留場(chǎng)地空間,在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行實(shí)施,以長(zhǎng)期滿足國(guó)家環(huán)保控制指標(biāo)要求。

除渣系統(tǒng)采用機(jī)械干式除渣技術(shù)。負(fù)壓式空氣冷卻鋼帶冷渣器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,減少了占地面積;出渣系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)干式排渣不需要冷卻水,無(wú)廢水排放、場(chǎng)地整潔、節(jié)約水源、減少空氣污染,保護(hù)了環(huán)境。尤其對(duì)于缺水地區(qū),更能顯示其優(yōu)勢(shì)。

推廣應(yīng)用先進(jìn)的廠用電監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù),通過(guò)對(duì)低壓廠變和電動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)電能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),有利于發(fā)電過(guò)程的用電管理、電能指標(biāo)考核管理,達(dá)到了監(jiān)督設(shè)備的節(jié)能效果。

3 性能試驗(yàn)及結(jié)果

3.1機(jī)組性能試驗(yàn)

為保證機(jī)組性能試驗(yàn)順利完成,按照ASMEPTC6-2004規(guī)定的方法,在機(jī)組設(shè)計(jì)階段提出了試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)布置要求,機(jī)組施工階段在現(xiàn)場(chǎng)檢查、落實(shí)測(cè)點(diǎn)的安裝。試驗(yàn)前邀請(qǐng)東方鍋爐技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行燃燒調(diào)整試驗(yàn),確保鍋爐在最佳工況下進(jìn)行性能試驗(yàn);對(duì)機(jī)組的設(shè)備條件和系統(tǒng)條件進(jìn)行了檢查和隔離,進(jìn)行了機(jī)組不明泄漏量和高中壓缸軸封漏汽量的預(yù)備性試驗(yàn),保證主輔設(shè)備齊全、運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)定,滿足試驗(yàn)大綱要求。試驗(yàn)按照國(guó)家和ASMEPTC6-2004試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、導(dǎo)則和機(jī)組技術(shù)協(xié)議進(jìn)行修正計(jì)算,保證結(jié)果的準(zhǔn)確有效性。2011年9月,完成機(jī)組性能考核試驗(yàn)(如表1所示),各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計(jì)值,實(shí)現(xiàn)了高效、節(jié)能、環(huán)保的目標(biāo)。

3.2 機(jī)組性能指標(biāo)

機(jī)組帶基本負(fù)荷運(yùn)行并參與調(diào)峰,RB、甩負(fù)荷功能滿足安全、可靠性要求。鍋爐在30%負(fù)荷以下以濕態(tài)方式運(yùn)行,在30%~100%負(fù)荷范圍內(nèi)以純直流方式運(yùn)行。鍋爐滑壓運(yùn)行時(shí),在30%~100%負(fù)荷范圍內(nèi)過(guò)熱蒸汽溫度能維持其額定汽溫;在50%~100%負(fù)荷范圍內(nèi)再熱蒸汽能維持額定汽溫,汽溫偏差小于±5 ℃。機(jī)組采用“定—滑—定”運(yùn)行方式,在高壓加熱器全部停運(yùn)時(shí),蒸汽參數(shù)保持在額定值,鍋爐蒸發(fā)量滿足汽輪機(jī)帶額定功率要求,鍋爐水冷壁、過(guò)熱器、再熱器管壁不超溫。機(jī)組投入生產(chǎn)運(yùn)行后,AGC功能滿足電網(wǎng)負(fù)荷變化率要求,汽輪發(fā)電機(jī)組軸振48 um,機(jī)組可用率達(dá)到90%以上。機(jī)組能夠快速經(jīng)濟(jì)啟動(dòng),具有良好的啟動(dòng)特性、動(dòng)態(tài)特性和負(fù)荷變化適應(yīng)性,在較大負(fù)荷變化范圍內(nèi)具有較高的運(yùn)行效率。

4 機(jī)組生產(chǎn)和運(yùn)行管理

4.1 加強(qiáng)生產(chǎn)準(zhǔn)備管理

組織生產(chǎn)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行了收資,學(xué)習(xí)集團(tuán)公司和寧夏能源鋁業(yè)生產(chǎn)管理制度、規(guī)定,借鑒同類廠經(jīng)驗(yàn),編印了符合本公司實(shí)際的生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定;組織運(yùn)行人員進(jìn)行了理論培訓(xùn)、仿真培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí);組織編寫(xiě)了符合臨河工程技術(shù)特點(diǎn)和系統(tǒng)特點(diǎn)的運(yùn)行操作規(guī)程、系統(tǒng)圖和異常處理預(yù)案。

4.2 加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理

根據(jù)煤炭市場(chǎng)行情,一方面積極做好煤炭采購(gòu)工作,增加煤源、拓寬市場(chǎng)、降低熱值差,最大限度保證燃煤質(zhì)量、控制燃煤價(jià)格;另一方面加強(qiáng)入爐煤管理,分類堆放、分區(qū)管理、分質(zhì)摻配、分倉(cāng)加煤,維持了鍋爐燃燒的穩(wěn)定性。

4.3 加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督管理

在機(jī)組啟停和正常運(yùn)行過(guò)程中,加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督管理,嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行操作規(guī)程,明確階段性汽水品質(zhì)、壁溫升降和負(fù)荷變化控制范圍;組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)啟停參數(shù)、主要工況參數(shù)的控制范圍與設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行比較和探索機(jī)組。在檢修期間積極開(kāi)展防磨防爆檢查,對(duì)存在缺陷受熱面及時(shí)進(jìn)行修復(fù)處理,投產(chǎn)四年未發(fā)生鍋爐四管泄漏。

4.4 加強(qiáng)運(yùn)行管理,降低能耗指標(biāo)

確定磨煤機(jī)組合和配風(fēng)的最優(yōu)方式,保證主汽溫和再熱汽溫在額定值范圍。每值進(jìn)行小指標(biāo)競(jìng)賽,及時(shí)調(diào)整主輔機(jī)運(yùn)行方式,加強(qiáng)燃燒調(diào)整,控制重要參數(shù)在對(duì)應(yīng)值范圍內(nèi)。合理調(diào)整機(jī)組運(yùn)行方式,機(jī)組負(fù)荷250 MW以下時(shí)采用單臺(tái)電泵運(yùn)行方式,降低廠用電率;鍋爐總煤量低于120 t/h采用三臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行方式,優(yōu)化鍋爐燃燒,降低廠用電率;根據(jù)負(fù)荷和季節(jié)特點(diǎn),合理控制機(jī)組背壓,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。此外,每日進(jìn)行大指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析,加強(qiáng)煤耗和廠用電糾偏管理,做好指標(biāo)分析和考核工作。

5 開(kāi)展技術(shù)攻關(guān),優(yōu)化性能指標(biāo)

5.1 運(yùn)行方式優(yōu)化

機(jī)組投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后,制定了技術(shù)攻關(guān)方案,對(duì)機(jī)組進(jìn)行了進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整,與哈工大先進(jìn)動(dòng)力研究所做開(kāi)展了汽輪機(jī)控制優(yōu)化,提高了機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性[5],設(shè)計(jì)了兼顧機(jī)組瓦溫等軸系自身穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性的優(yōu)化進(jìn)汽方案;針對(duì)超臨界直接控冷機(jī)組背壓變化幅度大的特點(diǎn)進(jìn)行了滑壓曲線優(yōu)化,優(yōu)化后機(jī)組熱耗降低82.73 KJ/kWh。此外,還根據(jù)磨煤機(jī)運(yùn)行情況結(jié)合同類型磨煤機(jī)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),對(duì)一次風(fēng)壓進(jìn)行了進(jìn)一步優(yōu)化,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)對(duì)凝結(jié)水運(yùn)行壓力進(jìn)行調(diào)整,由2.0 MPa降至1.5 MPa,降低廠用電率0.02 %。

5.2 設(shè)備優(yōu)化改造

在#1機(jī)組B級(jí)檢修期間對(duì)汽封間隙進(jìn)行調(diào)整及閥門內(nèi)漏,降低供電煤耗4 g/KWh。

通過(guò)電泵密封水水封改造、吹灰疏水改造、采樣水回水改造等項(xiàng)目,綜合水耗由設(shè)計(jì)值0.396 kg/kWh下降至0.24 kg/kWh。

機(jī)組投產(chǎn)后進(jìn)行性能試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)三段抽汽溫度較設(shè)計(jì)值低68 ℃,分析認(rèn)為低壓缸排汽經(jīng)內(nèi)外缸夾層漏至三抽,額定工況下漏量約15 t/h,經(jīng)檢修時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)高壓外缸腰帶處汽封漏汽且腰帶上有通汽孔漏汽,與分析吻合,與東汽廠家技術(shù)人員溝通后對(duì)通汽孔進(jìn)行封堵,更換腰帶汽封并加裝一道盤根,修后三抽溫度達(dá)到設(shè)計(jì)值,降低熱耗24 kJ/kWh。

6 結(jié)語(yǔ)

臨河發(fā)電有限公司的全國(guó)首臺(tái)首套350 MW超臨界直接空冷機(jī)組的成功應(yīng)用,為同類機(jī)組的建設(shè)和運(yùn)行提供了良好的借鑒經(jīng)驗(yàn):在加強(qiáng)各方面的運(yùn)行管理、積極應(yīng)用節(jié)能改造技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)上,在實(shí)現(xiàn)機(jī)組高效、穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí)降低了機(jī)組綜合水耗。

參考文獻(xiàn)

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