張文濤
【摘要】隨著路面機(jī)械設(shè)備的不斷更新發(fā)展,路面水穩(wěn)基層施工工藝也在不斷地創(chuàng)新,在國道318線西藏林芝至拉薩段改造工程林芝至工布江達(dá)段采用大寬度大厚度水穩(wěn)基層一次攤鋪成型施工工藝,通過試鋪、分析、總結(jié),論證了大厚度水穩(wěn)基層一次攤鋪成型工藝,科學(xué)合理、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行。與傳統(tǒng)的大厚度分層攤鋪比較,在成品整體質(zhì)量、平整度等工藝控制及技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果方面,有較大的優(yōu)勢。
【關(guān)鍵詞】高原;大寬度大厚度水穩(wěn)基層;一次攤鋪成型;技術(shù)先進(jìn);經(jīng)濟(jì)可行
一、概述
由中鐵十五局集團(tuán)承建的國道318線西藏林芝至拉薩段改造工程林芝至工布江達(dá)段第四合同段起止樁號K4296+000-K4324+400,線路總長28.4km,設(shè)計為雙向四車道全封閉高等級公路。合同工期18個月。其中路面基層46.6萬m2,設(shè)計為4.5%水泥穩(wěn)定碎礫石,厚度32cm。項目位于西藏林芝地區(qū)工布江達(dá)縣尼洋河河谷地帶,海拔3200米至3500米,屬高原溫帶半濕潤氣候,晝夜溫差大。結(jié)合現(xiàn)場實際情況,合同段內(nèi)32cm水泥穩(wěn)定碎礫石基層采用一次攤鋪成型施工工藝,通過試驗段及大面積攤鋪,各項技術(shù)指標(biāo)均符合規(guī)范及設(shè)計要求。
二、大厚度施工工藝控制要點
1、攤鋪
拌合設(shè)備為600型,每小時有效產(chǎn)量在450t以上,運距在4km以內(nèi)時自卸車配置8臺,4km至8km時,自卸車配置15臺,攤鋪機(jī)速度控制在1.5m/min,拌合及運輸能力滿足生產(chǎn)需求。
采用1臺陜西中大DT1800型攤鋪機(jī)攤鋪混合料,攤鋪寬度9.95m,松鋪厚度39.68cm,攤鋪速度控制在1.5m/min,夯錘振搗頻率25.4HZ,螺旋布料器4/5沒入混合料中布料,攤鋪機(jī)預(yù)壓密實度達(dá)90%。
攤鋪注意事項:
⑴大寬度大厚度攤鋪混合料,攤鋪時重點控制攤鋪速度、振搗頻率。攤鋪速度過快,螺旋布料器布料不滿,出現(xiàn)缺料區(qū)域,導(dǎo)致攤鋪不平整密實現(xiàn)象;攤鋪機(jī)速度過慢,螺旋布料器溢料,出現(xiàn)灑落或離析現(xiàn)象。
⑵為保證攤鋪質(zhì)量,需控制好下承層平整度及表面溫度,減少混合料攤鋪后的水分蒸發(fā)消失。在攤鋪機(jī)前安排1臺灑水車灑水濕潤表面,配合1臺22t單鋼輪壓路機(jī)修整工作面,將自卸車倒車運料時產(chǎn)生的輪跡消除,確保工作面的平整、密實。
2、碾壓
大寬度大厚度攤鋪工藝是否能取得成功,關(guān)鍵在于施工過程壓實度及成品7天后鉆芯取樣的完整性、密實性,即在于碾壓設(shè)備的選型、組合、碾壓順序及遍數(shù)。
設(shè)備選型、組合:混合料壓實,必須采用噸位大、激振力強(qiáng)、功率大、振幅大的碾壓設(shè)備。投入水穩(wěn)基層的碾壓設(shè)備為1臺陜西中大17t雙鋼輪壓路機(jī),1臺陜西中大36t單鋼輪壓路機(jī)及1臺陜西中大37t膠輪壓路機(jī)。
碾壓順序及遍數(shù):為確保壓實質(zhì)量,根據(jù)試驗段試鋪確定,初壓:采用17t雙鋼輪壓路機(jī)“去靜回震”一遍并在碾壓段落終點處“階梯”型留置劃分碾壓段落,禁止全斷面“一字型”留置碾壓接頭,碾壓段落長度50米;復(fù)壓:采用36t單鋼輪壓路機(jī)強(qiáng)震4遍,將混合料整體壓實,確?;旌狭舷掳氩糠值拿軐嵭?;在單鋼輪強(qiáng)震4遍過程中,37t膠輪壓路機(jī)交替碾壓三遍,膠輪壓路機(jī)碾壓目的是將混合料上半部分及表面揉搓密實,避免出現(xiàn)36t壓路機(jī)過震導(dǎo)致表面混合料壓碎、松散現(xiàn)象。終壓:37t壓路機(jī)揉搓碾壓1遍,雙鋼輪壓路機(jī)靜壓收面1遍?;旌狭夏雺撼尚托?遍,其中大噸位36t單鋼輪壓路機(jī)強(qiáng)震4遍。
碾壓成型注意事項:
⑴機(jī)械設(shè)備選型及碾壓組合。必須選用大噸位、大激振力、大振幅的碾壓設(shè)備。
⑵碾壓過程控制。因設(shè)備噸位較大,混合料含水量必須穩(wěn)定且在混合料處于最佳含水量時進(jìn)行碾壓,碾壓段落需劃分明顯并呈“階梯”型,在強(qiáng)震第一遍后,人工配合雙鋼輪壓路機(jī)消除“階梯”型輪跡,確保每一碾壓段落接頭處的平整度銜接好。
三、現(xiàn)場試驗、測量數(shù)據(jù)
⑴混合料篩分結(jié)果:級配符合設(shè)計及規(guī)范要求;
⑵水泥劑量檢測平均4.6%符合設(shè)計要求;
⑶厚度控制:主線底基層設(shè)計厚度為32cm,現(xiàn)場取樣5個點,平均值:32.2cm,符合規(guī)范要求;
⑷現(xiàn)場壓實度檢測及確定碾壓遍數(shù):
我部在復(fù)壓強(qiáng)震第3遍后,壓實度復(fù)核設(shè)計要求,根據(jù)類似施工經(jīng)驗,為提高施工質(zhì)量我部最終確定復(fù)壓強(qiáng)震4遍。
⑸平整度、標(biāo)高、寬度、橫坡評價:
平整度:八輪平整度儀檢測4個點,合格率100;
高 程:每20m測一個斷面,每斷面測2個點,共檢測22個點,合格率100%;
寬 度:設(shè)計平均寬度為9.95m,實測寬度平均10.10m,符合設(shè)計要求;
橫 坡:共檢測4個斷面,合格率100%;
⑹松鋪系數(shù)的確定:每20m檢測一斷面,共檢測10個段面,共檢測30點,平均松鋪系數(shù)1.24。
⑺強(qiáng)度:施工現(xiàn)場取樣6個試件,強(qiáng)度為5.0Mpa,符合設(shè)計要求。
⑻養(yǎng)生:因地處高原冬季,晝夜溫差達(dá)到10攝氏度左右,夜間最低氣溫已經(jīng)零下。采用土工布覆蓋、水車灑水后覆蓋一層黑色塑料布,保溫養(yǎng)生較好。
⑼彎沉:現(xiàn)場檢測彎沉22點,代表值為12,符合設(shè)計要求。
四、工藝及經(jīng)濟(jì)效果對比
傳統(tǒng)的攤鋪工藝:⑴雙機(jī)聯(lián)合梯形攤鋪。現(xiàn)場需配置2臺攤鋪機(jī),前后相距10米梯形攤鋪,2臺攤鋪機(jī)外側(cè)走鋼絲繩基準(zhǔn)線,前一臺攤鋪機(jī)路中側(cè)走鋁合金導(dǎo)梁,后一臺攤鋪機(jī)走滑靴,雙機(jī)聯(lián)合梯形攤鋪,施工存在縱向接縫,易離析且平整度控制難度大;⑵分層攤鋪,存在技術(shù)間歇時間且一般在7天以上,同時在施工第二層前,第一層防污染成品保護(hù)、交通管制養(yǎng)生方面管理成本重復(fù)投入且較大,同時一般需噴灑水泥漿,以提高上下層整體連接性,避免分層。⑶分層攤鋪工藝,全厚度鉆芯取樣質(zhì)量,中間粘結(jié)不好,分層明顯,不是整體結(jié)構(gòu)。
大寬度大厚度攤鋪工藝:僅需1臺攤鋪機(jī)走兩側(cè)鋼絲繩基準(zhǔn)線半幅整體寬度、厚度一次攤鋪成型,養(yǎng)護(hù)7天成型,鉆芯取樣整體性良好。
比較:⑴前者雙機(jī)聯(lián)鋪作業(yè)投入人力較后者單機(jī)作業(yè)投入人力約1.5倍,如后者不需要投入鋁合金導(dǎo)梁、投入人工搬運及控制其高程;⑵后者半幅整體攤鋪成型,施工中無縱向施工接縫,避免人為因素引起的平整度、高程及混合料離析現(xiàn)象;⑶后者大厚度一次攤鋪成型,避免工藝重復(fù)、技術(shù)間歇,縮短工期并減少成本投入。在同一段落內(nèi)的水穩(wěn)基層施工,到完整取出芯樣至少縮短8天時間,同時減少了灑水車、養(yǎng)生材料的投入。