馬德 高堂旺 賈剛
一、工作面基本情況
綜采工作面井下位于+950m輔助水平下階段,暗井筒東部,開(kāi)采為4-2#煤層;地面位于草灘西至王臺(tái)之間。工作面塊段所屬的4-2#煤層屬于一類易自燃煤層,一般發(fā)火期為3~6個(gè)月,最短28天,煤塵具有爆炸性,爆炸指數(shù)44.37%。
二、綜采工作面采取的瓦斯治理方法
綜采工作面巷道布置設(shè)計(jì)形式為“U+I”型布置;即布置運(yùn)順、回順,切眼、高抽巷。221工作面運(yùn)順、回順均沿煤層走向平行布置。運(yùn)順層位沿底布置、回順層位沿頂布置。高抽巷與回順平行內(nèi)錯(cuò)15m,巷道底板布置在煤層頂板以上5~10m范圍內(nèi)。工作面主要采取在950水平暗皮帶巷布置預(yù)抽鉆場(chǎng)施工預(yù)抽長(zhǎng)鉆孔、進(jìn)風(fēng)順槽施工采前預(yù)抽順層鉆孔、高位鉆孔輔以落山埋管抽采、高抽巷抽采等瓦斯治理方法。
三、高位鉆孔+落山埋管抽采與高抽巷抽采效果分析
(一)高位鉆孔+落山埋管抽采情況。工作面回采前7天,因綜采支架緊貼上落山底板側(cè)煤壁,空間小,采用落山埋管難度較大,工作面采取的瓦斯治理措施為高位鉆孔抽采+風(fēng)排瓦斯。后期隨著工作面的調(diào)整及回采強(qiáng)度的增大,及時(shí)增加了落山埋管抽采。工作面回采前7天高位鉆孔抽采期間:混合流量300m3/min,最大抽采濃度0.47%,平均抽采濃度0.83%,抽采純瓦斯流量1.41m3/min,平均單孔抽采瓦斯純量0.2m3/min。高位鉆孔+落山埋管實(shí)際抽采量:混合流量300m3/min,最大抽采濃度2.23%,平均抽采濃度1.08%,抽采純瓦斯流3.24m3/min?;仫L(fēng)流瓦斯?jié)舛龋荷a(chǎn)期間平均0.35%,停機(jī)期間0.22%;上落山瓦斯?jié)舛缺3衷?.4%以下。高位鉆孔+落山埋管抽采期間工作面風(fēng)量1500m3/min,風(fēng)排瓦斯量:1500m3/min*0.35%=5.25m3/min。綜采機(jī)開(kāi)機(jī)期間工作面絕對(duì)瓦斯涌出量(不含采前預(yù)抽量):Q總=風(fēng)排瓦斯量+高位鉆孔+落山埋管抽采量=3.24+5.25=8.49m3/min。瓦斯抽采率η=每分鐘抽采純瓦斯量/(每分鐘抽采純瓦斯量+風(fēng)排瓦斯量)×100%=38.2%。
(二)高抽巷抽采情況。工作面進(jìn)入高抽巷控制范圍后取消了上落山埋管抽采瓦斯治理措施,前5天利用一套72泵進(jìn)行抽采,隨著回采強(qiáng)度的增加,后改為兩套72泵同時(shí)抽采?;仫L(fēng)流瓦斯?jié)舛龋荷a(chǎn)期間保持在平均0.35%,停機(jī)期間0.2%,相比采用高位鉆孔+落山埋管抽采方式上落山濃度有所下降,保持在0.35%以下。高抽巷實(shí)際抽采量(兩套泵和值):混合流量450m3/min,最大抽采濃度2.9%,平均抽采濃度1.23%,抽采純瓦斯流量5.535m3/min。高抽巷抽采期間工作面配風(fēng)量降至1400m3/min,風(fēng)排瓦斯量:1400*0.35%=4.9m3/min綜采機(jī)開(kāi)機(jī)期間工作面絕對(duì)瓦斯涌出量(不含采前預(yù)抽量):Q總=風(fēng)排瓦斯量+高抽巷抽采量=4.9+5.535=10.435m3/min。瓦斯抽采率η=每分鐘抽采純瓦斯量/(每分鐘抽采純瓦斯量+風(fēng)排瓦斯量)×100%=53%
四、兩種抽采方式技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
(一)高抽巷優(yōu)缺點(diǎn)。(1)優(yōu)點(diǎn):高抽巷位于煤層頂板平均5~10m左右,層位較低,易與采空區(qū)連通,可以改變采空區(qū)漏風(fēng)流場(chǎng),減少上隅角向外漏風(fēng),能有效的控制后落山瓦斯;抽放效果較好,抽放量大,正?;夭蛇^(guò)程中抽出的瓦斯?jié)舛容^為穩(wěn)定;在回采結(jié)束后的一定時(shí)間內(nèi)有穩(wěn)定的抽出瓦斯?jié)舛龋?便于日常管理、觀測(cè),易于控制瓦斯抽出量。(2)缺點(diǎn):巷道施工工程量大,巖巷掘進(jìn)速度慢,工期較長(zhǎng),費(fèi)用較高,高抽巷的布置進(jìn)一步加大了銅川礦業(yè)北區(qū)三礦采掘接替緊張局面,在一定程度上影響了根治瓦斯規(guī)劃的徹底實(shí)施;在回采初期,由于頂板裂隙形成不充分,初期抽放效果不好,有時(shí)需要有其他方法輔助;回采期間如果抽放量過(guò)大,可能造成采空區(qū)漏風(fēng),引起煤炭自燃; 抽采濃度高則易處于瓦斯爆炸濃度范圍,對(duì)礦井安全生產(chǎn)有著極大威脅。
(二)高位鉆孔優(yōu)缺點(diǎn)。(1)優(yōu)點(diǎn):施工方便、效率高,費(fèi)用相對(duì)較低,瓦斯治理效果良好;鉆孔終孔位于工作面頂板裂隙帶內(nèi),抽出的瓦斯比較多;可減少工作面上隅角的瓦斯積聚;打鉆與管路鋪設(shè)不影響進(jìn)風(fēng);由于鉆場(chǎng)處于工作面的下風(fēng)側(cè),抽放系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),對(duì)回采影響較小。(2)缺點(diǎn):高位鉆孔抽放瓦斯,采空區(qū)漏風(fēng)增大,漏風(fēng)路線較長(zhǎng);當(dāng)回采工作面遇斷層等地質(zhì)構(gòu)造帶時(shí),鉆進(jìn)速度勢(shì)必減慢,同時(shí)煤層松軟,瓦斯涌出量較大等因素,也影響回采工作面推進(jìn)速度;如高位鉆孔穿過(guò)泥巖層或巖性不好地段,鉆孔易被壓實(shí),達(dá)不到抽放效果。
(三)效率比較。221高抽巷設(shè)計(jì)1510m,按礦井目前巖巷月單進(jìn)110m計(jì)算,施工需用時(shí)約13.7個(gè)月,相向同時(shí)掘進(jìn)需用時(shí)6.8個(gè)月。高位鉆孔施工則快捷、簡(jiǎn)單,礦井打鉆技術(shù)成熟,一般7~10天即可完成一個(gè)鉆場(chǎng)內(nèi)打鉆的需要。
由上表可以得出高位鉆孔所需費(fèi)用約為17.5萬(wàn)元,125m高抽巷所需費(fèi)用約為50萬(wàn)元,兩種治理方式費(fèi)用比約為1:2.86。從經(jīng)濟(jì)角度考慮采用鉆孔替代高抽巷是合理的。通過(guò)以上對(duì)比可以看出,采用高位鉆孔+落山埋管抽采替代高抽巷在技術(shù)上是完全可行的,在效率上是快捷的,在費(fèi)用上是低廉的,在瓦斯治理效果上是良好,從而實(shí)現(xiàn)“治得住、治得快、治得省”瓦斯治理技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化。
五、結(jié)論
頂板走向高位鉆孔是切斷上鄰近層瓦斯涌向工作面的通道,改變采空區(qū)流場(chǎng)分布,減少采空區(qū)瓦斯涌向工作面,并控制上隅角瓦斯積聚的有效辦法。下石節(jié)礦221綜采工作面鉆孔替代高抽巷試驗(yàn)的成功,證明了礦井絕對(duì)瓦斯涌出量小于20m3/min的4-2#煤層工作面在做好區(qū)域預(yù)抽、采前預(yù)抽的前提下,采用高位鉆孔+落山埋管抽采的瓦斯治理方式全面替代高抽巷抽采是完全可行的。項(xiàng)目部建議三礦參照221綜采工作面試驗(yàn)結(jié)果,預(yù)先規(guī)劃,減少高抽巷掘進(jìn),改用高位鉆場(chǎng)布置高位鉆孔替代高抽巷的瓦斯治理手段,同時(shí)認(rèn)真收集相關(guān)數(shù)據(jù)并分析根據(jù)分析結(jié)果合理確定高位鉆場(chǎng)層位布置、斷面大小、修改完善高位鉆孔技術(shù)參數(shù),直至最終取消高抽巷。
(作者單位:1.陜西陜煤銅川礦業(yè)有限公司下石節(jié)煤礦通防科;2.陜西陜煤銅川礦業(yè)有限公司安全監(jiān)察部;3.陜西陜煤銅川礦業(yè)公司玉華煤礦銷售部)