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轉(zhuǎn)爐干法除塵技術(shù)在承鋼120噸轉(zhuǎn)爐的穩(wěn)定應用研究

2015-10-13 02:23:06李艷東程建民趙海平等
山東工業(yè)技術(shù) 2015年20期

李艷東 程建民 趙海平等

摘 要:本文闡述轉(zhuǎn)爐煤氣干法除塵凈化回收技術(shù)在承鋼120噸轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)的穩(wěn)定應用。

關(guān)鍵詞:干法除塵;電除塵器泄爆;煤氣凈化與回收;爐口微差壓

1 概述

隨著轉(zhuǎn)爐煉鋼技術(shù)的發(fā)展,煉鋼工藝的日趨完善,相應的除塵技術(shù)也在不斷地發(fā)展完善。目前,氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼的煙氣凈化回收主要有兩種方法,一種是煙氣濕法凈化回收系統(tǒng),一種是煙氣干法凈化回收系統(tǒng)。

轉(zhuǎn)爐煙氣干法凈化回收系統(tǒng)主要由蒸發(fā)冷卻器、靜電除塵器、風機、煤氣冷卻器、切換站、放散塔幾大部分組成,除塵效果明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的濕法除塵。較濕法除塵相比,干法除塵有以下突出的優(yōu)點:一是除塵效果高,二是風機功率較小,因而節(jié)約了大量的電能和用水;三是該系統(tǒng)全部采用干法處理,不存在二次污染;四是系統(tǒng)簡化,占地面積小,管理方便。因此,干法除塵技術(shù)比傳統(tǒng)的濕法除塵技術(shù)有更高的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益[1]。

2 干法除塵技術(shù)在承鋼120噸系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐的穩(wěn)定應用研究

2.1 簡介

河北鋼鐵股份有限公司承德分公司長材事業(yè)二部120噸系統(tǒng)有3座120噸轉(zhuǎn)爐,1座轉(zhuǎn)爐提釩,2座轉(zhuǎn)爐煉鋼。3座轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)全部采用新型的干法除塵技術(shù),由西門子奧鋼聯(lián)成套供貨,每座轉(zhuǎn)爐單獨一套干法除塵設(shè)備,三座轉(zhuǎn)爐共用1座轉(zhuǎn)爐煤氣柜。

在投產(chǎn)初期,因半鋼冶煉的特殊性,120噸系統(tǒng)干法除塵的幾大環(huán)節(jié)都存在著不同程度的問題,一度制約著生產(chǎn)的順行。幾大問題主要表現(xiàn)如下:第一,電除塵器頻繁泄爆,對電除塵器設(shè)備損害較大;第二,煤氣回收回收量低;第三,控制系統(tǒng)設(shè)計不合理,備件及能源消耗存在浪費現(xiàn)象。

2.2 穩(wěn)定運行攻關(guān)

(1)對電除塵器泄爆現(xiàn)象的總結(jié)及解決辦法。泄爆主要分為以下幾大類:第一,前期泄爆,第二,中期泄爆,第三,后期泄爆,第四,其他泄爆等。1)前期泄爆主要原因分析及解決措施。①開吹槍位不合理,隨著爐齡增加,爐況變化,槍位設(shè)定值不合理,致使開吹大量氧氣進入電除塵器。通過對爐齡達到4000以上時要定期測量氧槍槍位,對于變化的槍位要及時調(diào)整來解決;②點火困難,強行點火,會導致爐內(nèi)氧氣大量富余,點著火后使系統(tǒng)達到CO9%、O26%的泄爆點,使電除塵器泄爆。通過變革原有的純氧氣的吹煉方式,在開吹前期用氮氣混合氧氣輔助打火解決;③開吹吹氧曲線不合理,因總管壓力波動,開吹時氧氣總管流量變化較大,從而導致打火時氧氣壓力波動較大。通過根據(jù)氧氣總管壓力等級,將開吹曲線做三種模式來解決;2)中期泄爆主要原因分析及解決措施。①吹煉中斷,由于電氣、設(shè)備原因?qū)е率鹿侍針專蜗聵寱r泄爆。通過保證各連鎖點要準確無誤,二次下槍之前,前后搖爐降溫,再次下槍時氧氣流量應設(shè)置為低于正常流量,在開吹之前要先開先氮氣, 將爐內(nèi)的空氣全部置換為氮氣之后再開氧吹煉解決;②過程加料過于集中導致泄爆。通過每批加入量嚴格執(zhí)行加料規(guī)定,抑制碳氧反應速度來解決;3)后期泄爆主要原因分析及解決措施。加入冷卻劑太多,后期加入冷卻劑太多,導致煙氣量突然增大,發(fā)生泄爆。通過后期盡量少加冷卻劑, 不得不加入時每批加入量不得超過1噸來解決;4)其他泄爆主要原因分析及解決措施。①補吹泄爆,可通過控制終點拉碳不得大于0.15%解決;②出鋼時加入過多的增碳劑導致泄爆,通過控制增碳劑加入量解決;③合鐵時渣鐵中(FeO)與半鋼中C元素反應,產(chǎn)生CO達到泄爆條件,通過控制渣鐵的最大加入量,縮短點火時間來解決。

(2)重點說明以下幾點。1)吹煉初期用氮氣輔助打火。因半鋼煉鋼的特殊性(開吹后氧氣直接與C發(fā)生反應),即使槍位、開吹吹氧曲線、廢鋼等因素都很正常,在實際過程中還是會發(fā)生泄爆現(xiàn)象,為解決這一特殊問題,突破了傳統(tǒng)的冶煉方法(即在吹煉時只能吹氧氣),在吹煉初期采用氮氣氧氣合吹的方法,徹底解決了因打不著火引起的泄爆問題。

氮氣切斷閥控制方式為:在吹煉模式下,氮氣輔助氧氣打火模式稱為“粗氧打火”模式。開吹后,氧槍降至開氧點時,氧氣切斷閥自動打開,氧氣調(diào)節(jié)閥按開氧曲線自動進行控制,氮氣切斷閥自動打開,氮氣調(diào)節(jié)閥流量設(shè)定為5000立米/小時;在氮氣閥開30S后,氮氣切斷閥自動關(guān)閉。

聯(lián)鎖條件:1)在氮氣氧氣混吹過程中,若氮氣總管壓力低于10公斤,立即自動提槍,同時在畫面彈出報警:“氮氣總管壓力低,禁止使用粗氧打火,提槍”在粗氧打火方式下,若氮氣切斷閥打開15S后,氮氣流量低于4000立/小時,立即自動提槍,關(guān)閉氧氣切斷閥,同時在畫面彈出報警提示“氮氣流量低,禁止使用粗氧打火”;2)氧氣調(diào)節(jié)閥最大開度限定為65%;3)在氮氣氧氣混吹過程中,若氧槍工作壓力大于1.0MPa,在畫面上報警:氧槍工作壓力過高,提槍;4)氮氣氧氣混吹過程中,若氧槍工作壓力大于氮氣總管壓力,則自動提槍,并在畫面上報警:氧槍工作壓力高于氮氣總管壓力,禁止使用粗氧打火,提槍;5)在氧氣閥門先打開后,禁止氮氣閥門再打開。

2)關(guān)鍵提槍聯(lián)鎖一覽表。①蒸發(fā)冷卻器系統(tǒng):蒸發(fā)冷卻器蒸汽壓力正常,蒸發(fā)冷卻器出口溫度正常,蒸發(fā)冷卻器噴水壓力正常,蒸發(fā)冷卻器入口溫度正常;②靜電除塵器:電場入口溫度正常,CO含量小于9且O2含量小于6,電場氮氣流量正常,電場加熱器正常,至少兩個電場運行,煤氣分析儀正常;③輸灰系統(tǒng):粗灰系統(tǒng)運行正常,細灰系統(tǒng)運行正常,刮灰機運行正常;④風機系統(tǒng):風機軸承正常,風機軸承氮封正常,電機軸承正常;⑤放散塔:引射氮氣壓力正常,潤滑站正常。

3 生產(chǎn)實績

120噸系統(tǒng)在投產(chǎn)以來,高度重視干法除塵系統(tǒng)的的運行情況,對電除塵器泄爆問題、煤氣回收系統(tǒng)、除塵效果及節(jié)能減排方面做了大量工作,也取得了可喜的效果:電除塵器泄爆得到了有效控制;放散塔除塵排放合格,節(jié)能、備件費用降低明顯;整套除塵系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

4 結(jié)束語

干法除塵系統(tǒng)作為目前轉(zhuǎn)爐煉鋼煙氣凈化的前沿技術(shù),在節(jié)能減排方面具有突出的優(yōu)勢,是今后的發(fā)展方向。從120噸轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)的應用來看,干法除塵最大的應用難點就是在于控制電除塵器泄爆,電除塵器泄爆是及大的安全隱患。從120噸系統(tǒng)的成功經(jīng)驗來看,要解決泄爆問題,主要遵循以下方面:要從思想上真正的杜絕除塵器泄爆放在第一位,應遵循“生產(chǎn)服從設(shè)備”的原則,從抓管理、抓操作、抓技術(shù)三個方面入手,才能切實杜絕泄爆。

參考文獻:

[1]崔明元,翟玉杰.轉(zhuǎn)爐煤氣凈化回收技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀[J].工業(yè)安全及環(huán)保,2006(05);41-42.endprint

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