□ 胡紅煒,劉 昊(.大冶尖峰水泥有限公司,湖北大冶 4355;.合肥水泥研究設(shè)計(jì)院,安徽合肥 3005)
大冶尖峰水泥有限公司現(xiàn)有一條5 000 t/d熟料生產(chǎn)線,原配套的水泥粉磨系統(tǒng)為兩套140-65型輥壓機(jī)+V型分級(jí)機(jī)配置兩臺(tái)Ф4.2 m×13 m開(kāi)路球磨機(jī)組成的擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。2008年建成投產(chǎn)運(yùn)行后,水泥磨單套系統(tǒng)產(chǎn)量?jī)H為120 t/h左右,遠(yuǎn)低于140 t/h(P·O 42.5普通硅酸鹽水泥)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能,且水泥成品溫度較高,對(duì)水泥銷(xiāo)售產(chǎn)生不利影響。2011年,通過(guò)對(duì)水泥粉磨系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,水泥總產(chǎn)量達(dá)到380 t/h,較之前提高140 t/h,水泥成品溫度大幅度下降,取得了良好的改造效果。
一般來(lái)講,當(dāng)輥壓機(jī)裝機(jī)功率與球磨機(jī)裝機(jī)功率的比值<0.5時(shí),由于輥壓機(jī)的處理能力較小而磨機(jī)的粉磨能力較強(qiáng),宜采用打散分級(jí)機(jī)作為分級(jí)設(shè)備,以便給磨機(jī)供應(yīng)足夠量的物料,即“喂粗料”;當(dāng)比值在0.6~0.8時(shí),由于輥壓機(jī)處理能力提高,可產(chǎn)生較多的細(xì)粉,此時(shí)宜采用V型分級(jí)機(jī)作為分級(jí)設(shè)備,分選出的入磨物料的比表面積可達(dá)到160~230 m2/kg,即“喂中細(xì)料”;當(dāng)比值 >0.8 時(shí),輥壓機(jī)處理能力進(jìn)一步增強(qiáng),可產(chǎn)出大量細(xì)粉,此時(shí)宜采用由V型分級(jí)機(jī)+動(dòng)態(tài)分級(jí)機(jī)構(gòu)成的組合式分級(jí)設(shè)備作為輥壓機(jī)的分級(jí)設(shè)備,以提高入磨物料細(xì)度,即“喂細(xì)料”,經(jīng)兩臺(tái)分級(jí)機(jī)連續(xù)分選后,入磨物料的比表面積可達(dá)240~300 m2/kg。
該公司原水泥粉磨系統(tǒng),其輥壓機(jī)的裝機(jī)功率為1 000 kW,球磨機(jī)的裝機(jī)功率為3 200 kW,是典型的小輥壓機(jī)+大球磨機(jī)的配置。理論上分析,該系統(tǒng)宜采用打散分級(jí)機(jī)作為分級(jí)設(shè)備,但由于實(shí)際條件的限制,采用了V型分級(jí)機(jī)作分級(jí)設(shè)備。V型分級(jí)機(jī)的分級(jí)效果優(yōu)于打散分級(jí)機(jī),但受輥壓機(jī)粉磨能力的限制,V型分級(jí)機(jī)無(wú)法分選出足夠量的“中細(xì)料”喂入球磨機(jī),限制了入磨物料量,即使在系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下,喂料量也只能達(dá)到110 t/h左右(粉煤灰單獨(dú)計(jì)量后直接入磨),加之入粉磨系統(tǒng)的熟料溫度較高,最終導(dǎo)致出磨水泥溫度較高,夏季高溫時(shí)水泥溫度超過(guò)140℃,磨機(jī)內(nèi)部糊球、糊磨現(xiàn)象嚴(yán)重,球磨機(jī)的粉磨效率下降,系統(tǒng)產(chǎn)生惡性循環(huán),粉磨工序電耗增加,達(dá)到37 kW·h/t。
(1)增加水泥粉磨系統(tǒng)產(chǎn)能100萬(wàn)t/a左右,使之與窯系統(tǒng)產(chǎn)能匹配。
(2)降低水泥粉磨工序電耗,達(dá)到<32 kW·h/t。(3)充分利用現(xiàn)有設(shè)備,降低改造投資。
根據(jù)改造目標(biāo)的要求,針對(duì)原水泥粉磨系統(tǒng)運(yùn)行狀況,制定了以下總體改造方案:
將原有兩臺(tái)輥壓機(jī)及配套設(shè)備并聯(lián)使用,為2號(hào)水泥磨供料;對(duì)原2號(hào)水泥配料線進(jìn)行改造,增設(shè)一臺(tái)計(jì)量秤,物料經(jīng)計(jì)量后送入原1號(hào)輥壓機(jī)系統(tǒng),溢流出的物料送入原2號(hào)輥壓機(jī)系統(tǒng)。
新建一套大型輥壓機(jī)系統(tǒng),與1號(hào)磨配套使用;利用原1號(hào)配料線為新建系統(tǒng)供料。
兩臺(tái)球磨機(jī)仍保持開(kāi)路系統(tǒng),磨內(nèi)做開(kāi)路篩分改造。
新建輥壓機(jī)系統(tǒng)有兩種方案可供選擇:方案A為新增一套HFCG160-140型輥壓機(jī)+HFV4000型分級(jí)機(jī)及配套設(shè)備;方案B為新增一套HFCG180-160型輥壓機(jī)+HFV5000型分級(jí)機(jī)及配套設(shè)備,兩種方案的技術(shù)指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表1。
表1 兩種改造方案的技術(shù)指標(biāo)對(duì)比1)
方案B比方案A的投資高出940萬(wàn)元,但系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量增加了40 t,日均產(chǎn)能可增加800 t。這對(duì)于企業(yè)在銷(xiāo)售旺季時(shí)保量銷(xiāo)售,在銷(xiāo)售淡季時(shí)充分利用谷電生產(chǎn),降低水泥生產(chǎn)成本有積極的意義。
本次技改選用方案B。
改造分兩步實(shí)施。第一步在1號(hào)球磨機(jī)前增設(shè)一臺(tái)HFCG180-160型輥壓機(jī),配置HFV5000型分級(jí)機(jī),與球磨機(jī)組成擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng);考慮到控制改造投資等因素,暫不上動(dòng)態(tài)分級(jí)機(jī),但預(yù)留安裝位置;利用原1號(hào)線配料皮帶機(jī)供料,接入循環(huán)提升機(jī);V型分級(jí)機(jī)分選出的細(xì)料由旋風(fēng)筒收集后,經(jīng)空氣輸送斜槽送入1號(hào)磨粉磨;系統(tǒng)增設(shè)一臺(tái)袋式收塵器,處理風(fēng)量75 000 m3/h,收下的粉塵經(jīng)細(xì)粉斜槽入磨粉磨。第二步在1號(hào)線改造完成并投料運(yùn)行正常后,將原1號(hào)輥壓機(jī)系統(tǒng)與2號(hào)輥壓機(jī)系統(tǒng)并聯(lián),為2號(hào)磨供料;利用原2號(hào)配料皮帶機(jī)供料,由于要將物料送入原有的兩臺(tái)輥壓機(jī),在2號(hào)配料皮帶卸料處設(shè)置一臺(tái)調(diào)速皮帶秤進(jìn)行分料,一路物料經(jīng)計(jì)量后送入原1號(hào)輥壓機(jī)系統(tǒng);另一路經(jīng)溢流分料后送入原2號(hào)輥壓機(jī)系統(tǒng),并將原1號(hào)磨入料斜槽改入2號(hào)磨。改造后兩套粉磨系統(tǒng)的工藝流程如圖1和圖2所示。
1號(hào)線新增輥壓機(jī)系統(tǒng)于2011年6月建設(shè)完成,在停機(jī)一周時(shí)間打通工藝接口的同時(shí),完成了對(duì)2號(hào)水泥磨系統(tǒng)的改造,兩套水泥磨系統(tǒng)一次帶料運(yùn)行成功。以生產(chǎn)P·O42.5水泥為例,改造前后水泥粉磨系統(tǒng)的主要技術(shù)指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表2,水泥生產(chǎn)配料方案對(duì)比見(jiàn)表3。
圖1 1號(hào)水泥粉磨系統(tǒng)改造后的工藝流程
圖2 2號(hào)水泥粉磨系統(tǒng)改造后的工藝流程
表2 改造前后主要技術(shù)指標(biāo)對(duì)比
表3 改造前后水泥生產(chǎn)配料方案對(duì)比 %
新建輥壓機(jī)系統(tǒng)投產(chǎn)運(yùn)行初期,輥壓機(jī)頻繁發(fā)生振動(dòng),嚴(yán)重時(shí)引起設(shè)備跳停。
輥壓機(jī)產(chǎn)生振動(dòng)的原因大多是由于所處理物料的含氣量較高,氣體受高壓后壓縮、逃逸引起。
該公司熟料超產(chǎn)較多,熟料溫度較高,夏季可達(dá)170℃以上;水泥配料中除粉煤灰直接入球磨機(jī)外,其余物料均送入輥壓機(jī)系統(tǒng)粉磨。改造初期,輥壓機(jī)系統(tǒng)設(shè)有一臺(tái)來(lái)料提升機(jī),將配料系統(tǒng)來(lái)料送入穩(wěn)流倉(cāng),入輥壓機(jī)粉磨。溫度高的熟料與含水量較大的水渣、脫硫石膏在穩(wěn)流倉(cāng)內(nèi)混合,使得水渣和脫硫石膏所含的液態(tài)水蒸發(fā),變?yōu)樗魵夤鼟对谖锪现?,隨物料一起進(jìn)入輥壓機(jī),經(jīng)輥壓機(jī)高壓擠壓后逃逸,造成輥壓機(jī)振動(dòng)。
此外,由于輥壓機(jī)裝機(jī)功率(1 600 kW×2)與球磨機(jī)裝機(jī)功率(3 200 kW)的比值>0.95,輥壓機(jī)系統(tǒng)可產(chǎn)生較多的細(xì)粉,但為降低改造投資,輥壓機(jī)系統(tǒng)未設(shè)下進(jìn)風(fēng)動(dòng)態(tài)分級(jí)機(jī),出V型分級(jí)機(jī)的細(xì)粉由旋風(fēng)筒收集后入磨粉磨。輥壓機(jī)系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機(jī)除提供V型分級(jí)機(jī)分級(jí)用風(fēng)外,還需通過(guò)流量調(diào)節(jié)控制入磨粉磨的物料量,與配置有下進(jìn)風(fēng)動(dòng)態(tài)分級(jí)機(jī)的系統(tǒng)相比,流量要低30%左右。由于V型分級(jí)機(jī)內(nèi)的分級(jí)用風(fēng)量降低,使得其分級(jí)效率降低,所處理物料中的細(xì)粉不能充分選出,與回粉一起進(jìn)入輥壓機(jī)系統(tǒng)繼續(xù)粉磨,也是造成輥壓機(jī)振動(dòng)的一個(gè)原因。
取消來(lái)料提升機(jī),將配料系統(tǒng)輸送來(lái)的混合料喂入輥壓機(jī)系統(tǒng)循環(huán)提升機(jī),與擠壓后的物料一起送入V型分級(jí)機(jī)處理,含濕物料所蒸發(fā)的水蒸氣通過(guò)循環(huán)風(fēng)機(jī)放風(fēng)排出系統(tǒng),在有效降低物料中水蒸氣含量的同時(shí),也有效降低了熟料溫度,改善了輥壓機(jī)的運(yùn)行工況,提高了系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性。
改進(jìn)措施實(shí)施后,輥壓機(jī)未發(fā)生異常振動(dòng),系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,同時(shí)來(lái)料水分較高易引起原來(lái)料提升機(jī)堵塞的問(wèn)題也得到了解決。
本次技改采用大型輥壓機(jī)改造老舊水泥粉磨系統(tǒng)的同時(shí),合理利用了原有舊粉磨設(shè)備,充分挖掘了原系統(tǒng)的生產(chǎn)潛力,新增水泥粉磨能力100萬(wàn)t/a,使水泥粉磨能力達(dá)到了與窯系統(tǒng)產(chǎn)能的匹配,企業(yè)取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
3臺(tái)輥壓機(jī)帶兩臺(tái)磨運(yùn)行,喂料共用,在任意一臺(tái)輥壓機(jī)出現(xiàn)故障或維護(hù)期間,均能保證兩臺(tái)球磨機(jī)的正常運(yùn)行,使產(chǎn)量的保證和市場(chǎng)的保供更有保障。
對(duì)于使用較高溫度熟料的輥壓機(jī)水泥粉磨系統(tǒng),宜采用大型輥壓機(jī)+V型分級(jí)機(jī)的預(yù)粉磨系統(tǒng),配料系統(tǒng)來(lái)料宜先送入V型分級(jí)機(jī)內(nèi)降溫、除濕,再進(jìn)入輥壓機(jī)粉磨,可有效改善系統(tǒng)運(yùn)行工況,提高系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。