楊亞平 劉國
摘 要:降低電消耗,材料配件消耗,減輕工人重體力勞動強度,提高破碎機臺時產量。
關鍵詞:皮帶機頭部;技術;改造
1 公司現(xiàn)狀
天津市水泥石礦有限公司自1987年投產,產量由40萬噸/年增加到400萬噸/年,進行了一系列的工藝改造及擴能技術改造,呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。由于生產量的逐步增加,隨之而來的缺陷也漸漸的顯現(xiàn)出來,十年來的歷史遺留問題也逐步升華,特別是破碎車間1#皮帶機頭部反料及泥水下流現(xiàn)象,增加了操作工的重體力工作量,3-4噸/小時的泥水需要人工用鐵锨清除。更為嚴重的是造成了錘式破碎機的返料,使臺時生產量受到嚴重的制約,因此1#改造迫在眉睫。
天津市水泥石礦有限公司屬于露開采,由于四季連續(xù)生產夏冬兩季的給破碎的生產造成了許多困難,尤其是夏季的雨露天開采,石料更是泥土石泥雜,裝入溜井,到破碎后,經過高落差的砸創(chuàng),使本來就粘度較高的石料結為較大塊倒在皮帶上,粘度較大的土石料及擠出的泥土水漢在皮帶廊,因此它成為一項必須解決的問題。
2 確定方案
針對上述情況,公司派工程技術人員車間技術骨干、攻關研究出了解決辦法,利用增加重型篩進行篩分的方法(如圖所示圖1),⑴減少泥土下流。⑵減少入錘石料。⑶增加錘破的生產能力。⑷產低由耗及材料配件的消耗。
1M頭部技術改造示意圖
3 具體做法
我們選取用了10×1500×3000鐵板,規(guī)格φ50的重型篩進行篩.根據實際情況,我們考慮下料規(guī)規(guī)大小的對篩孔進行特殊處理,采用上口直接50mm,,下口直徑60mm,,利用倒角2×45度的方法,使下料達到足夠大的方案(見附圖2所示)。經過反復實驗,效果十分明顯基本解決了這項技術改造,達到了預期的效果,即減少了工人的重體力勞動強度,也解決了錘破反料的問題,同時也使錘破的電耗由0.688千瓦時/噸降低到0.42千瓦時/噸。每年節(jié)省皮帶500m,節(jié)約資金11.16萬元。
4 效益與成果
電費節(jié)?。?.248×0.75×6000000=11.16萬元
材料配件節(jié)?。?.05×4000000=20萬元
注:電價0.75元/千瓦時年消耗電量600萬千瓦時
材料配件:每年產量按400萬噸計算,2013年度482萬噸,2014年度451.8萬噸,本計算采用400萬噸保計計算方法。
5 總結
根據以上數據推測,我公司生產能力可達500萬噸/年,經濟效益極為可觀。此技術改造榮獲天津建材協(xié)會技改三等獎。
參考文獻
[1]《水泥石礦礦體化驗報告》 1982年天津水泥礦山設計院。
[2]《水泥石礦生產工藝流程》 1984年天津水泥礦山設計院。