張長樂,盛趙寶,宗青松,凌庭生
水泥窯分級燃燒脫硝技術優(yōu)化效果分析
Optimization Effect Analysis of Cement Kiln Staged Combustion Denitration Technology
張長樂,盛趙寶,宗青松,凌庭生
水泥窯分級燃燒減排NOx技術是通過對窯尾分解爐的溫度場、流場和化學反應及分解爐結構、煤粉分級燃燒等的綜合研究,實現(xiàn)降低NOx排放濃度的有效方法。其減排效率可以達到30%左右,5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線年減排NOx量可達到1100t左右。減少污染物排放可獲得顯著的環(huán)境效益,同時優(yōu)化回轉(zhuǎn)窯的運行條件(減少煅燒系統(tǒng)引入干擾),降低企業(yè)生產(chǎn)運行成本(可大量減少額外的非碳系還原劑的使用)。
分級燃燒減排NOx技術在國外多有應用,KHD、FLS、POLYSIUS以及KHI等水泥裝備公司是主要的技術設備提供廠家。由于對操作條件要求較高,該技術在實際應用過程中容易造成煅燒系統(tǒng)特定溫度區(qū)的結皮,系統(tǒng)難以穩(wěn)定運行,脫硝效率也僅20%左右。
分級燃燒減排NOx技術的優(yōu)化主要是通過分解爐的結構、流場、溫度場及煤粉燃燒點位置的調(diào)整,燃燒器本體的開發(fā),三次風入口形狀、風速等方面的系統(tǒng)研究與開發(fā),提高脫硝效率,消除系統(tǒng)結皮,保障系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行。
2.1技術路線與工作原理
分級燃燒脫硝的基本原理是在煙室和分解爐之間建立還原燃燒區(qū),將原分解爐用煤的一部分均布到該區(qū)域內(nèi),使其缺氧燃燒以便產(chǎn)生CO、CH4、H2、HCN和固定碳等還原劑。這些還原劑與窯尾煙氣中的NOx發(fā)生反應,將NOx還原成N2等無污染的惰性氣體。此外,煤粉在缺氧條件下燃燒也抑制了自身燃料型NOx產(chǎn)生,從而實現(xiàn)水泥生產(chǎn)過程中的NOx減排。其主要反應如下:
2.2擬解決的關鍵問題
(1)煅燒系統(tǒng)運行不穩(wěn)定:以往的分級燃燒技術存在的系統(tǒng)結皮,窯況不穩(wěn)定的問題;
(2)脫硝效率不高:即提高實際脫硝效率,目標30%左右,爭取達到40%左右。
圖1 分級燃燒脫硝技術改造三維效果圖
降低氮氧化物排放濃度的分級燃燒技術的優(yōu)化,需要考慮的關鍵因素主要包括:
3.1分解爐內(nèi)部流場
由于分解爐中有物料流、煤粉流、氣流,且有物料反應,加之溫度場、速度場時刻變化,所以弄清楚分解爐內(nèi)流場非常困難;優(yōu)化中噴煤風、三次風、窯尾風速度流場的調(diào)整改造難度大,優(yōu)化設計應保證物料流、氣流的充分混合和脫硝還原區(qū)的穩(wěn)定。
3.2分解爐內(nèi)分級燃燒接入點的布置
分級燃燒接入點的位置、角度以及進入分解爐的速度都是影響脫硝效果的關鍵因素,優(yōu)化設計應保證不會造成分解爐局部高溫結皮。
3.3運行干擾
煅燒系統(tǒng)應優(yōu)先考慮產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,不能出現(xiàn)因分解爐煤粉分級燃燒造成水泥熟料的質(zhì)量偏差。
3.4工程造價控制
優(yōu)化改造應考慮盡量縮短施工工期,降低改造成本,保證影響生產(chǎn)線運行影響最小。
圖2 不同截面高度和XZ、YZ面上CO濃度分布
圖3 分解爐高度截面上CO含量分布云圖
(1)對窯尾煙室入爐煙氣進行整流,將窯尾上升煙道改造成方形,并將上升煙道的直段延長,使窯內(nèi)煙氣入爐流場穩(wěn)定,控制入爐風速。
(2)在上升煙道與分解爐錐部連接處設計弧面揚料臺,防止塌料現(xiàn)象發(fā)生,同時便利生料與氣流的混合。
(3)在分解爐錐部設計脫氮還原區(qū),將分解爐煤粉分4點、上下2層喂入,增加燃燒空間;在分解爐錐部造成有效的還原區(qū)(欠氧燃燒產(chǎn)生還原氣氛),還原窯尾煙氣中大量的NOx,保證脫硝效率。
(4)參照原系統(tǒng)的運行狀況,調(diào)整C4下料點位置,使生料沿分解爐錐體內(nèi)部下滑,避免分解爐錐部產(chǎn)生高溫結皮。
(5)參照原系統(tǒng)三次風入爐速度和流場分布,調(diào)整三次風入口面積大小和入爐風速。
(6)適當降低窯內(nèi)通風和喂煤量,增加三次風量和分解爐喂煤量,盡量降低窯內(nèi)過剩空氣系數(shù),控制窯尾氧含量在23%,減少熱力型NOx的生成;降低系統(tǒng)高溫風機轉(zhuǎn)速,盡量減少系統(tǒng)用風,在保證脫硝效率的同時可降低熟料燒成熱耗,減小系統(tǒng)阻力。
分級燃燒脫硝技術三維效果圖如圖1。
為論證技術優(yōu)化的可行性,首先以CFD模擬技術分析分級燃燒技術優(yōu)化方案,然后利用CFD模擬分析結果,選擇三條不同爐型的水泥熟料生產(chǎn)線進行了脫硝效果的實際驗證。
5.1CFD數(shù)值模擬
應用計算機流體模擬技術(CFD)模擬研究了分解爐內(nèi)部的燃燒、分解過程,預測了氣體或物料流動、溫度分布以及O2、CO2、NO等氣體濃度分布情況,作為技術優(yōu)化的依據(jù)。
(1)CO濃度分布
分解爐內(nèi)CO的產(chǎn)生主要由于煤粉的燃燒過程,隨著煤粉的噴入燃燒,CO含量有所增加,隨著高度增加以及CO的進一步氧化,CO濃度逐漸減少。分解爐不同高度、截面CO含量見圖2、3。
分解爐內(nèi)CO質(zhì)量分數(shù)分布如圖4。數(shù)值模擬計算參數(shù):窯尾煙氣的NOx含量1180ppm,占窯尾煙氣的體積比約0.118%;煤粉中的N元素含量占煤粉總量1%;三次風和送煤風均取自空氣。
(2)NOx濃度變化
采用分級燃燒分解爐內(nèi)NOx不同截面的分布如圖5,總體分布云圖——被還原(圖5a)和無還原(圖5b)狀態(tài)。
分解爐內(nèi)產(chǎn)生還原反應時,不同高度上的NOx含量分布如圖6。圖中顯示,窯尾煙氣進入分解爐中的NOx含量較高(NO為1180ppm),隨著三次風的送入,NOx濃度降低(NO約550ppm)。煤粉分級燃燒改造后,煤粉燃燒部分區(qū)域出現(xiàn)NOx還原區(qū)(CO含量為5000~20000ppm,NO含量為500~700ppm),還原后分解爐的出口NO含量為459.7ppm,模擬演示的脫硝效率高達60%。
圖4 分解爐內(nèi)CO分布
(1)典型項目技術改造后生產(chǎn)線NOx排放濃度降到500~550mg/m3(標)(10%O2),脫氮效率30%~40%;
(2)對水泥窯、分級燃燒工藝進行適應性研究,確保水泥熟料生產(chǎn)線運行可靠穩(wěn)定,脫硝系統(tǒng)運行對水泥熟料生產(chǎn)線運行的擾動最小。
圖5 a還原后不同高度面上和ZY、ZX截面NOx含量分布
圖5 b無還原不同高度面上和ZY、ZX截面NOx含量分布
圖6 不同高度面上NOx含量分布
表1 改造前后運行參數(shù)對比表*
分解爐分級燃燒脫硝技術改造有效構建了NOx還原區(qū)域,改善了窯內(nèi)通風,通過優(yōu)化操作,在穩(wěn)定運行的條件下達到了良好的脫硝效果:因分解爐爐型、原燃料情況及操作習慣不同,分級燃燒技術+低氮燃燒器的脫硝效率可達30%~40%,NOx排放濃度可低至500mg/m3(標)。效果驗證數(shù)據(jù)見表1。
由表1可見,wh-c1號線、jd-c1號線、cq-c1號線水泥熟料生產(chǎn)線分級燃燒改造的脫硝效率均達到了設計指標。分析結論如下:
(1)分級燃燒技術優(yōu)化改造后,NOx減排效率平均為30%~40%,較大爐容分解爐的脫硝效率較高。優(yōu)化改造后,系統(tǒng)運行、熟料產(chǎn)量穩(wěn)定,窯尾煙室、分解爐等部位未見結皮。
(2)優(yōu)化改造后系統(tǒng)操作參數(shù)變化大:窯尾高溫風機轉(zhuǎn)速下降1030r/ min,系統(tǒng)用風減少,電耗平均降低0.5kWh/t左右;預熱器出口溫度下降1020℃,負壓降低300~600Pa,熟料熱耗下降1718kJ/kg。
(3)窯尾煙室上升煙道及分解爐下錐體改造效果良好,塌料現(xiàn)象大幅緩解;窯尾負壓降低,波動減小,窯內(nèi)通風及窯況更趨穩(wěn)定。
(4)低氮燃燒技術無運行成本、見效快,長期效益顯著。對比SNCR及SCR脫硝技術,對水泥生產(chǎn)工藝系統(tǒng)影響輕微,沒有二次污染,可作為水泥行業(yè)首選的NOx脫硝減排技術。
TQ172.622.29文獻標識碼:A
1001-6171(2015)01-0095-04
通訊地址:安徽海螺建材設計研究院,安徽蕪湖241070;
2014-05-21;編輯:呂光