張 莉
提高氧化鋁熟料粉磨效率途徑的探討
Discussion of Way to Improve Grinding Efficiency of Alumina Clinker
張莉
本文針對(duì)山西某氧化鋁車間熟料球磨機(jī)粉磨效率低下難題,通過對(duì)水泥廠預(yù)粉磨應(yīng)用技術(shù)調(diào)研,探討利用水泥輥磨預(yù)粉磨技術(shù)提高球磨機(jī)效率的可行性。同時(shí)通過粉磨理論計(jì)算,提出滿足系統(tǒng)增產(chǎn)節(jié)能工藝的方法和新途徑,促進(jìn)氧化鋁行業(yè)節(jié)能降耗新型粉磨技術(shù)的發(fā)展,對(duì)氧化鋁原料及熟料的粉磨具有很大的指導(dǎo)意義。
氧化鋁熟料;輥磨預(yù)粉磨;水泥磨;選粉機(jī)
山西某鋁廠是上世紀(jì)80年代以來建成投產(chǎn)的大型氧化鋁生產(chǎn)基地,年產(chǎn)120萬噸氧化鋁,是亞洲最大的氧化鋁生產(chǎn)企業(yè),規(guī)劃將來達(dá)到年產(chǎn)200萬噸的氧化鋁生產(chǎn)能力。一分廠生產(chǎn)工藝采用國內(nèi)較為成熟的混聯(lián)法(拜耳法+燒結(jié)法)生產(chǎn)工藝。鋁土礦礦石經(jīng)過拜耳法提取氧化鋁后的赤泥經(jīng)過燒結(jié),進(jìn)入燒結(jié)法提取氧化鋁工藝。燒結(jié)法共有6臺(tái)燒結(jié)窯,熟料進(jìn)入后續(xù)的溶出磨作業(yè)。共有溶出球磨機(jī)8臺(tái),規(guī)格為?2700mm× 3600mm格子型球磨機(jī),與? 2400mm×8940mm單螺旋分級(jí)機(jī)組成閉路磨礦系統(tǒng)。
溶出磨主要處理燒結(jié)熟料,并在磨礦過程中添加溶出劑,磨礦過程中發(fā)生放熱反應(yīng)。目前球磨入磨粒度≤50mm,最大達(dá)80mm。磨礦濃度85%左右,溫度80℃左右,使用洗滌母液做磨礦液體。入磨物料以多孔狀正常燒結(jié)的熟料為最佳,密度一般要求1.0~1.1g/cm3,實(shí)際達(dá)到1.2g/cm3左右?,F(xiàn)場1號(hào)~3號(hào)磨機(jī)未安裝皮帶秤,4號(hào)~8號(hào)裝有皮帶秤,實(shí)際“6開2備”,溶出磨的整體處理量約為195t/h。
溢流產(chǎn)品粒度要求:300μm篩篩余13%,100μm篩篩余23%。
該氧化鋁廠原設(shè)計(jì)中熟料鋁硅比(A/S)要求3.4~3.8,生產(chǎn)能力55t/h(實(shí)際2008年達(dá)到過65t/h)。目前隨著資源的缺乏,原礦品位下降,生產(chǎn)的原料為含鋁品位較低的赤泥,造成氧化鋁產(chǎn)量下降。為了保證氧化鋁的產(chǎn)量,生產(chǎn)中需要加大球磨機(jī)處理量。目前熟料A/S比降低到1.7左右,溶出磨處理同樣的熟料量,致使氧化鋁的產(chǎn)量下降,赤泥產(chǎn)率原為45%,目前達(dá)到了61%。為了穩(wěn)定氧化鋁的生產(chǎn),急需將球磨機(jī)的產(chǎn)量提高到290t/h。
自上世紀(jì)80年代以來,碎磨領(lǐng)域最直接最廣泛并被認(rèn)可的有效技術(shù)之一就是“多碎少磨”,即盡可能降低進(jìn)入球磨機(jī)的產(chǎn)品粒度,提高磨機(jī)的粉磨效率。本文的目的如上所述,即在保證同等細(xì)度及電耗的情況下,將單臺(tái)球磨機(jī)的產(chǎn)能從30t/h提高到約50t/h,整個(gè)6套球磨機(jī)閉路系統(tǒng)的產(chǎn)量達(dá)到290~300t/h,提產(chǎn)幅度約67%。
為了降低入磨細(xì)度,該廠一度采用某制造廠提供的三輥彈簧式輥壓機(jī)作為細(xì)碎機(jī),但由于氧化鋁熟料燒結(jié)過程中操作及溫度等變化、回轉(zhuǎn)式冷卻機(jī)排出的熟料尺寸及硬度相差較大、熟料溫度高等客觀因素,再加上所選設(shè)備結(jié)構(gòu)及原理的不適應(yīng),無法連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)而停用。經(jīng)過香港某公司組織專家多方面調(diào)研和考察,提出利用水泥輥磨預(yù)粉磨技術(shù)作為熟料進(jìn)入球磨機(jī)之前的預(yù)粉磨設(shè)備方案。該設(shè)備具有運(yùn)行平穩(wěn)、耐磨件壽命長、電耗低、耐高溫(最高可達(dá)400℃)、適應(yīng)范圍廣等特點(diǎn),廣泛用于水泥原料、熟料預(yù)粉磨和終粉磨、煤、礦渣甚至鋼渣的終粉磨。近年來,絕大多數(shù)采用單一水泥球磨的水泥廠,開始采用輥壓機(jī)或輥磨預(yù)粉磨來降低入磨細(xì)度,達(dá)到提高水泥磨產(chǎn)量的目的。
3.1輥磨預(yù)粉磨技術(shù)介紹
水泥輥磨預(yù)粉磨是上世紀(jì)90年代在日本發(fā)展起來的一項(xiàng)旨在降低入磨細(xì)度、提高水泥磨產(chǎn)量的專業(yè)技術(shù)。其主機(jī)結(jié)構(gòu)原理如圖1所示。
設(shè)備主要由磨輥和磨盤組成的研磨機(jī)構(gòu),加壓搖臂、液壓缸液壓系統(tǒng)組成的加載機(jī)構(gòu)和主電機(jī)主減速機(jī)組成的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)構(gòu)成。磨盤在電機(jī)減速機(jī)帶動(dòng)下轉(zhuǎn)動(dòng),從給料系統(tǒng)(含緩沖倉、計(jì)量裝置、輸送機(jī)等)給進(jìn)的物料經(jīng)下料管從磨盤中間進(jìn)入磨盤,在離心力作用下向四周運(yùn)動(dòng)。此時(shí)磨輥在液壓系統(tǒng)的作用下,擠壓研磨物料。粉磨后的物料甩向外壁落入下殼體腔內(nèi)被刮板刮出,進(jìn)入分級(jí)或運(yùn)輸系統(tǒng)。分級(jí)不合格品返回磨盤再次被研磨。
圖1 輥磨預(yù)粉磨設(shè)備結(jié)構(gòu)原理
圖2 2號(hào)磨水泥粉磨系統(tǒng)工藝流程圖
3.2實(shí)際調(diào)研及實(shí)驗(yàn)研究
針對(duì)該氧化鋁廠提出的輥磨預(yù)粉磨方案,我們考察了采用這種技術(shù)粉磨水泥的山東某外資水泥廠。
這家工廠原有兩臺(tái)FLS公司?3.8m×13.5m水泥磨機(jī)(兩倉),主電動(dòng)機(jī)功率2640kW,產(chǎn)量為70t/h,生產(chǎn)美國標(biāo)準(zhǔn)ASTM的T-V型水泥。為提高水泥磨產(chǎn)量,該廠于2003年引進(jìn)一臺(tái)日本熟料預(yù)粉碎設(shè)備UNP20.3輥磨。該輥磨頂部無選粉機(jī),磨盤有效研磨直徑為2000mm,磨輥3個(gè),加壓形式為液壓缸式,主電動(dòng)機(jī)功率為500kW。該機(jī)單獨(dú)加裝在2號(hào)水泥磨前,原熟料最大粒度為50~60mm。輥磨于2003年7月安裝完畢,正式投入使用。其工藝流程是輥磨產(chǎn)品不經(jīng)分級(jí)直接進(jìn)入球磨機(jī),經(jīng)選粉機(jī)后合格產(chǎn)品進(jìn)入收塵器,不合格的直接返回球磨機(jī)再粉磨。
雖然入磨粒級(jí)-7mm含量從50%提高到77%,最大顆粒從53mm降低到25mm,經(jīng)過調(diào)整磨機(jī)參數(shù)和水泥磨鋼球配比等,磨機(jī)產(chǎn)能從64t/h最高提高到83.5t/h,達(dá)到提產(chǎn)30%的目標(biāo),水泥功率消耗從38.6kWh/t降低到36.5kWh/t。
表1 預(yù)粉磨前后熟料的粒度分布
2007年,在1號(hào)磨安裝了UNP32.4型預(yù)粉磨輥磨,裝機(jī)功率1500kW。系統(tǒng)工藝流程和2號(hào)磨不同,預(yù)粉磨后經(jīng)選粉機(jī)選粉后,-0.5mm的物料作為半成品進(jìn)入水泥磨,>0.5mm的物料返回輥磨繼續(xù)粉磨。圖3所示為安裝輥磨預(yù)粉磨的現(xiàn)場,頂部安裝了粗粉選粉機(jī)。
圖3 1號(hào)磨水泥輥磨預(yù)粉磨安裝現(xiàn)場
1號(hào)磨原始產(chǎn)量約70t/h,安裝預(yù)粉磨后,產(chǎn)量提高到120t/h。
圖4 熟料經(jīng)預(yù)粉磨粉磨前、后(未經(jīng)選粉機(jī))對(duì)比
控制柜顯示主電機(jī)消耗功率750~850kW,粗粉單位電耗6.67kWh,系統(tǒng)電耗28.5kWh/t。經(jīng)取樣分析預(yù)粉磨未經(jīng)分級(jí)的排出粒級(jí)匹配和分級(jí)后的粒級(jí)匹配如表2所示。
表2 2號(hào)水泥預(yù)粉磨系統(tǒng)粉磨后和粗分級(jí)后的粒級(jí)分布
原料最大粒級(jí)為65mm,由表2可看出,經(jīng)一次粉磨后,達(dá)到20mm左右,-3mm含量大約達(dá)到80%(P80),-0.3mm達(dá)到55%左右,而加權(quán)平均粒度Pa達(dá)3.91mm,其中-100μm達(dá)到50%,粉磨效果十分理想。
針對(duì)水泥熟料預(yù)粉磨,我們又考察了遼寧某水泥廠,出磨的粒度分布基本相似。水泥粉磨系統(tǒng)電耗32.5水泥30.5kWh/t,而42.5水泥可達(dá)到33.5kWh/t。
圖5 輥磨預(yù)粉磨系統(tǒng)初步流程方案
由表2可以看出,輥磨一次性研磨后的300μm含量達(dá)到55%以上,也就是說,這一部分不經(jīng)研磨即可通過球磨機(jī)進(jìn)入螺旋分級(jí)機(jī)分選?,F(xiàn)在進(jìn)入球磨機(jī)的細(xì)度F80=20mm,如果按照表2的結(jié)果,去掉-300μm部分的F80約為2.4mm(Max3mm),則磨機(jī)產(chǎn)能增加35.7%左右,再加上50%左右的成品,磨機(jī)增產(chǎn)理想值在85.7%左右,故磨機(jī)的最大值降到3mm以下,產(chǎn)量從30t/h增加到50t/h,增產(chǎn)率66.7%是有保證的。除了輥磨預(yù)粉磨機(jī)之外,還要增加給料和篩分裝置,初步流程如圖5所示。具體工藝設(shè)計(jì)需要考察現(xiàn)場后制定。
圖6 實(shí)驗(yàn)效果圖
通過對(duì)山西某鋁廠現(xiàn)場考察,與技術(shù)管理人員交流,大家一致認(rèn)為利用水泥輥磨的粉磨技術(shù)方案可以很好地解決目前生產(chǎn)中由于A/S比下降造成的氧化鋁減產(chǎn)的難題。通過實(shí)驗(yàn)室輥磨進(jìn)行的一次性研磨實(shí)驗(yàn),充分證明了輥磨的可靠性和適應(yīng)性,實(shí)驗(yàn)效果如圖6所示。相信該預(yù)粉磨方案會(huì)為解決我國鋁行業(yè)普遍存在的由于資源緊缺和原料品位下降造成的產(chǎn)能低下難題提供幫助。
[1]孫春風(fēng).水泥粉磨系統(tǒng)增加輥磨預(yù)粉碎后的改造[J].水泥,2006.(12):56~59.
TQ172.632
A
1001-6171(2015)01-0043-03
通訊地址:中材成都重型機(jī)械有限公司,四川成都610051;
2014-07-28;編輯:趙蓮