齊高良 張興京 劉少龍(中國石油冀東油田公司井下作業(yè)公司,河北 唐海 063200)
隨著油田開發(fā)的深入,井下作業(yè)狀況越來越復雜,面臨的節(jié)能與安全環(huán)保形勢也越來越嚴峻。而井下作業(yè)公司在用的主要修井設(shè)備——柴油修井機,因其工作效率低、運行成本高、節(jié)能減排效果差等問題,成為制約井下作業(yè)深入發(fā)展的瓶頸問題。根據(jù)油田不斷推進發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的工作要求,為實現(xiàn)科學發(fā)展、安全發(fā)展、清潔發(fā)展的工作目的,新型修井機的引進或改造工作勢在必行。
1.1 老設(shè)備存在的問題多
在過去的多年中,石油修井作業(yè)一直沿用傳統(tǒng)的修井設(shè)備。冀東油田井下作業(yè)公司使用的石油修井機多采用車載柴油發(fā)動機作為動力進行修井作業(yè),因柴油修井機傳動復雜,不可避免的存在以下問題。
1.1.1 柴油機傳動效率低,工作效率差。柴油機在將柴油燃燒的熱能轉(zhuǎn)化成機械能的過程中,只有50%左右的能量得到有效轉(zhuǎn)化。因其傳動復雜,傳動效率不足80%,也就意味著只有40%左右的能量能夠應(yīng)用。而在起下油管等作業(yè)中,都有不可避免的人工拆卸吊裝物時間,在人工拆卸過程中,柴油機處于空載運行狀態(tài),造成能量的再次浪費。據(jù)統(tǒng)計,提升、下放作業(yè)時間和人工拆卸時間之比約為1:2,這就意味著66%的時間柴油機處于空載狀態(tài)。[1]另外,冬天為防止發(fā)動機啟動困難,還需進行車輛“跑溫”,也造成一定的油料浪費和無謂的設(shè)備磨損。柴油機的以上問題,致使設(shè)備工作效率較低,能量浪費巨大。
1.1.2 柴油修井機運行成本大,維護費用高。以冀東油田井下作業(yè)公司為例,350型修井機每標準井次耗油在320升左右,2011年,每臺350修井機施工約100標準井次,消耗柴油32000L,以均價7.2元/升計,年燃油消耗費為230400元。同時,修井機裝配的柴油發(fā)動機每過一定時間就要進行換油、更換濾芯等保養(yǎng)工作,加上剎車片、液壓部件等其他部件的維護保養(yǎng)費用,每臺車輛年均維修費用高達10萬元。
1.1.3 柴油修井機噪聲大,污染嚴重。根據(jù)青海油田對350修井機的監(jiān)測,每臺350修井機平均單井作業(yè)碳排放量為1.58噸,年排放量達到94.8噸。[2]并且在施工過程中噪聲大,最高可達到120分貝,嚴重影響作業(yè)人員的身心健康。
1.1.4 自動化程度低,勞動強度大。柴油修井機操作過程都要由人工完成,無論冬夏、刮風下雨操作手都要站在平臺上操作,人性化程度較低。在重負荷作業(yè)下,剎車往往比較困難,操作手的勞動強度較大,存有一定的安全風險。
1.2 企業(yè)發(fā)展的需求
進入新千年,節(jié)能減排工作越來越受到世人的關(guān)注,我國“十一五”規(guī)劃綱要也對節(jié)能減排工作做了明確要求。伴隨著國家節(jié)能減排工作的推進和國際油價的高企,井下作業(yè)施工不僅面臨產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控的難題,也感受到作業(yè)成本大幅提高的壓力。為改變能源使用結(jié)構(gòu),降低井下作業(yè)成本,各油田和修井機廠家都在積極推進節(jié)能型修井機的開發(fā)、研制工作。
1.3 老設(shè)備改造難度較大
201 0 年,井下作業(yè)公司決定對現(xiàn)有修井機進行改造,并進行了電驅(qū)修井機的改造論證,但發(fā)現(xiàn)存在改造費用巨大、車輛落戶困難等問題,導致項目擱淺。
2.1 設(shè)備發(fā)展歷程
近年來,各油田和修井機廠家都在積極推進節(jié)能型修井機的開發(fā)、研制工作。由于電力價格便宜,能源清潔,成為產(chǎn)業(yè)研究的主攻方向。2007年,第一部自走式油電兩用修井機在遼河油田試驗成功,電動修井機的研發(fā)工作取得了重大突破。目前,電動修井機在遼河油田、青海油田、勝動集團、渤海裝備及盤錦等地均有生產(chǎn),且在遼河油田、青海油田、勝利油田、吉林油田等油田得到了小規(guī)模應(yīng)用。
2.2 自走式油電兩用修井機在冀東油田的應(yīng)用
201 0 年底,冀東油田開始著手電動修井機的引進工作。2011年5月份進行的3口實驗井,均取得了較好的社會和經(jīng)濟效果,顯示出電動修井機的巨大優(yōu)勢。2011年12月份井下作業(yè)公司購置的兩臺XJ90YDZ型自走式油電兩用修井機到貨,并投產(chǎn)運行。截止到2012年年底,以電為動力的修井機完成作業(yè)井12口,用油為動力的設(shè)備完成作業(yè)井10口。
3.1 經(jīng)濟運行方面
3.1.1 油電費用節(jié)約情況
3.1.1.1 網(wǎng)電作業(yè)情況。自走式油電修井機用電作業(yè)完成12口井,消耗電量18299度,電費18299元;而相同動力的3501修井機需消耗柴油11339升,按柴油價格7.5元/升計,柴油費用為85042.5元,節(jié)約材料費用66743.5元,平均每口井節(jié)約燃料費0.556萬元,節(jié)減幅度為21.5%。
3.1.1.2 車載發(fā)電機作業(yè)情況。受供電影響,部分井場設(shè)備無法正常運轉(zhuǎn),只能采用車載發(fā)電機發(fā)電作業(yè),共完成10口井,消耗柴油14058升。相同動力的350修井機完成同等工作量需消耗柴油12473升,10口井較柴油修井機共計多消耗柴油1585升,平均每標準井次油耗增加43.2升。
3.1.2 維修費用節(jié)約情況
據(jù)統(tǒng)計,自走式油電兩用修井機的投用避免了柴油修井機的維修保養(yǎng)費7萬元。
綜合上述情況,在用電情況下,自走式油電兩用修井機較傳統(tǒng)柴油修井機經(jīng)濟運行優(yōu)勢較大。
3.2 節(jié)能高效方面
自走式油電兩用修井機采用變頻技術(shù)傳動簡單,效率可高達90%,節(jié)能效果明顯高于柴油修井機。350修井機一般需選用269kW左右的柴油機作為驅(qū)動,而在變頻驅(qū)動形式下,110KW的發(fā)動機就能滿足作業(yè)要求。
3.3 安全環(huán)保方面
自走式油電兩用修井機采用液壓盤式剎車取代傳統(tǒng)帶式剎車,降低了勞動者的操作強度,使剎車系統(tǒng)更安全可靠;采用過圈防碰和電子防碰雙重保護功能,使修井過程更安全;在作業(yè)工程中,隨著負荷的變化,變頻電機可制動調(diào)節(jié)動力,保持發(fā)動機在1500轉(zhuǎn)下恒速運轉(zhuǎn),實現(xiàn)了作業(yè)過程的平穩(wěn)運行和倒檔作業(yè)的快速轉(zhuǎn)換。同時,動力驅(qū)動交柴油修井機噪音小,且動力取自現(xiàn)場電源,有效減少了二氧化碳等廢氣排放,取得了較好的社會效益。
3.4 噪聲污染方面
在距離魚蝦池和村莊較近的地方施工時,柴油修井機嚴重影響到附近居民的生活,夜間施工困難。而自走式油電兩用修井機在施工過程中噪聲較小,能有效地避免噪聲擾民現(xiàn)象。
通過上述分析可以看出,自走式油電兩用修井機與350型柴油修井機相比,在節(jié)能環(huán)保和經(jīng)濟運行方面均存在一定優(yōu)勢。但也存在一定的不足,主要表現(xiàn)在以下方面:
4.1 比350型柴油機起管速度慢。主要原因一是對電網(wǎng)要求較高,限制了設(shè)備的應(yīng)用,現(xiàn)場只能將設(shè)備運轉(zhuǎn)速度進行限定,影響了施工速度。二是操作熟練程度不高。
4.2 柴油驅(qū)動時,柴油消耗量較350型修井機油耗大。主要原因一是起管速度慢,增加了設(shè)備運轉(zhuǎn)時間;二是增加了動能轉(zhuǎn)變成電能的能量轉(zhuǎn)換過程,導致能耗增加。
自走式油電兩用修井機作為一種新型石油修井設(shè)備,實現(xiàn)了能源的有效替代,能較好地適應(yīng)油田修井作業(yè)要求,其節(jié)能高效、安全環(huán)保、經(jīng)濟運行的設(shè)計理念已成為當今裝備制造業(yè)發(fā)展的方向。隨著水電、風電和太陽能發(fā)電等綠色發(fā)電行業(yè)的發(fā)展及油田電網(wǎng)的普及,自走式油電兩用修井機油田修井作業(yè)施工中必將得到更為廣泛的應(yīng)用。
[1]馮學軍.電動修井機技術(shù)簡析.油氣田地面工程第29卷第12期.2010年12月.
[2]劉全.“以電代油”改造在青海油田修井機上的應(yīng)用.石油石化節(jié)能,2011年第7期.