吳玉軍,夏 玲
(吳江新民化纖有限公司,江蘇蘇州 215228)
新民化纖年產(chǎn)20萬噸PET的紡絲裝置為中麗公司紡絲設(shè)備嫁接日本TMT公司32頭FDY雙胞胎卷繞頭。2011年投入使用至今運行良好,與16頭、20頭紡絲裝置相比,節(jié)能效果明顯,但廢絲量較大,約16‰,廢絲成本較高。為了降低廢絲量、減少消耗,公司提出了對紡絲計量泵控制系統(tǒng)進行改造的計劃。
在一般紡絲生產(chǎn)中,計量泵由變頻器按照給定頻率進行輸出,輸出熔體量即為泵供量。在非生產(chǎn)狀態(tài)下(鏟板、生頭掛絲作業(yè))排廢時,尤其是粗旦品種,廢絲量較大。且32頭紡絲束較多、采用雙胞胎設(shè)計卷繞頭,使鏟板作業(yè)及生頭掛絲所耗用時間相對20頭、24頭明顯增多,因而廢絲消耗也較多如表1所示。
通過對比可以發(fā)現(xiàn),不同機型生頭時間、生頭成功率、切換成功率也有差異,這是因為32頭雙胞胎卷繞頭掛絲動作復雜,在生頭掛絲過程中,絲條各部分張力控制相對困難[1]。從表1可見,32頭紡15‰~17‰的廢絲消耗偏高,明顯增加了生產(chǎn)運營成本。
表1 設(shè)備因素對作業(yè)時間及生產(chǎn)狀態(tài)的影響
紡絲計量泵及熱輥均是采用日本安川T1000V型紡織設(shè)備專用小型矢量控制變頻器控制。由于非生產(chǎn)狀態(tài)下,熱輥處于停止或低速運行狀態(tài),可通過熱輥變頻器INV(GR)與計量泵控制變頻器INV(GP)控制回路端子的串接與參數(shù)的設(shè)定(見圖1、表2)實現(xiàn)在非生產(chǎn)狀態(tài)下計量泵的柔性調(diào)控[2]。
通過表2的設(shè)定可以看出,在計量泵控制變頻器d1頻率指令中設(shè)置兩個頻率分別為F1、F2,在正常生產(chǎn)時,采用F2頻率輸出;非生產(chǎn)狀態(tài)時,采用F1頻率輸出,指令時序圖見圖2。
圖1 變頻器控制回路端子接線示意圖
表2 變頻器參數(shù)設(shè)定及功能描述
圖2 GR頻率檢出及GP多段速指令的時序圖
由圖2可知,頻率的切換是由卷繞控制柜內(nèi)熱輥變頻器中L4-01參數(shù)控制,當熱輥輸出頻率未達到設(shè)定值時,計量泵變頻器按F1頻率輸出;熱輥輸出頻率達到設(shè)定值時,計量泵變頻器按F2頻率輸出。此外,計量泵變頻器中F1與F2相互轉(zhuǎn)變時的加、減速時間由C0-01、C1-02控制(默認0,設(shè)定范圍0~max,一般不超過5秒,因為掛絲結(jié)束至切換生產(chǎn)為20秒,需確保在切換前使計量泵輸出達到正常值)。
需要注意的是,L4-01、L4-02的選擇必須滿足f低+f2<f1<f高。(f低為生頭時熱輥變頻輸出頻率,f高為正常生產(chǎn)時熱輥變頻輸出頻率,L4-02作為檢出幅度,一般設(shè)定為1 Hz)
該方案實現(xiàn)了計量泵調(diào)控的自動控制,采用屏蔽信號線串聯(lián)計量泵變頻器與熱輥變頻器,可靠性好,投入費用少。
對單紡位進行柔性調(diào)控對比試驗(工藝參數(shù)設(shè)定見表3),比較廢絲量見圖3。試驗產(chǎn)品規(guī)格65 dtex/24f,泵供量30.96 g/min,設(shè)定排廢時泵供量為17.28 g/min。在排廢階段共12 min(紡絲作業(yè)約4 min,生頭作業(yè)7 min,卷繞頭升速1 min),若一次生頭失敗,則繼續(xù)排廢8 min(生頭作業(yè)及卷繞頭升速)。
表3 變頻器工藝參數(shù)的設(shè)定
圖3 柔性調(diào)控前后廢絲量對比
從圖3可見,就65 dtex/24f品種而言,單紡位一次生頭可減少廢絲4.8 kg,二次生頭減少8.3 kg,減少廢絲約40%。
32紡位常規(guī)品種(50D~75D)生產(chǎn)線進行計量泵柔性化改造后,生產(chǎn)運行穩(wěn)定,生頭成功率有所上升。通過對計量泵變頻器輸出頻率的監(jiān)控及生頭后底層絲線密度的抽檢,確認計量泵柔性調(diào)控對正常生產(chǎn)無不良影響。
實現(xiàn)計量泵柔性調(diào)控只需屏蔽控制電纜及人工費用,具體改造預算見表4。
表4 項目改造預算表
全面實現(xiàn)計量泵柔性調(diào)控后,廢絲量明顯減少,見表5。
表5 計量泵柔性調(diào)控前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比
從表5可以看出,計量泵的柔性調(diào)控達到了預期效果,噸絲廢絲消耗降低約4 kg。該套長絲裝置年產(chǎn)量150 kt,每年可減少廢絲約600 t,折算廢絲與切片差價3元/kg,每年可減少生產(chǎn)成本約180萬。
從表5還可以看出,改造后紡位的生頭成功率有所提升,這是因為32頭紡絲束較多,在生產(chǎn)粗旦品種時,吸槍吸力略顯不足,容易導致掛絲失敗。計量泵柔性出料后,在生頭掛絲階段絲束變細,有利于掛絲操作。同時,可統(tǒng)一設(shè)定生頭工藝,無需針對粗旦品種另設(shè)生頭工藝。
對原有32頭紡嫁接設(shè)備進行計量泵柔性調(diào)控改造,可減少約30%廢絲,每年可減少廢絲約600噸,降低生產(chǎn)成本約180萬。該改造不影響正常生產(chǎn)運行,通過自動調(diào)控,達到減少廢絲消耗效果,提高裝置的經(jīng)濟效益。
[1] 徐翔華.32頭直紡細旦滌綸FDY生產(chǎn)工藝探討[J].合成纖維工業(yè),2012(6):62-65.
[2] 安川變頻器T1000V技術(shù)手冊[Z].安川電機株式會社,2008.