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聚焦港珠澳大橋工程(二)港珠澳大橋島隧工程
——沉管對接

2015-08-02 08:35:38張磊慶
建筑機械化 2015年5期
關(guān)鍵詞:基槽基床管節(jié)

本刊記者 張磊慶

Construction Focus 聚焦工程

聚焦港珠澳大橋工程(二)港珠澳大橋島隧工程
——沉管對接

本刊記者 張磊慶

港珠澳大橋工程沉管隧道由33個管節(jié)連接而成,其中29個標準沉管長180m,每個標準沉管重達7.4萬噸,最大沉放水深44m;另外4個連接兩個人工島的沉管長112.5m,寬37.95m、高11.4m;底板、頂板、側(cè)墻厚度均為1.5m;中隔墻厚0.8m。沉管在工廠預(yù)制完成后(見本刊上期“港珠澳大橋島隧工程——沉管預(yù)制”),兩端用鋼板封閉,由廠房頂推至浮塢區(qū),塢池放水使沉管漂浮至水面,再由大型拖船拖運至安裝位置,管節(jié)定位就緒后,向管節(jié)內(nèi)灌水壓載,使之下沉到預(yù)先處理好的隧道基礎(chǔ)上,沉放的管節(jié)在水下完成對接;覆土(石)回填后,筑成隧道。

1 沉管隧道基礎(chǔ)施工

沉管基礎(chǔ)施工質(zhì)量是決定沉管隧道成敗的關(guān)鍵。沉管隧道基礎(chǔ)處理的控制因素是土體允許的剛度變化范圍與總沉降,允許的差異土體剛度是通過分析隧道管節(jié)上的容許內(nèi)力和接頭最大允許張開量的要求來確定的。

基槽開挖本工程沉管隧道坐落在深厚軟基層上,為了保證整個基礎(chǔ)的剛度協(xié)調(diào)均勻,基礎(chǔ)設(shè)計形式多樣,且施工精度要求高?;劭傞L5664m,底寬41.95m,底標高-16.0~-45.0m。沉管基礎(chǔ)作業(yè)主要關(guān)鍵工序包括:①基槽粗挖、精挖;②基槽清淤;③基礎(chǔ)拋石夯平;④碎石基床鋪設(shè)。

擠密砂樁施工港珠澳工程共計投入7條擠密砂樁船進行基礎(chǔ)加固施工;根據(jù)需求,置換率為26%~70%,擠密置換的同時,實現(xiàn)排水固結(jié);最大施工深度可達70m,最大成樁樁徑可達2m;成樁過程中實現(xiàn)計算機全自動控制,保障了成樁的高質(zhì)量,實踐證明,擠密砂樁的控沉效果達到了工程預(yù)期。

基槽粗、精挖粗挖是開挖自然泥面至離設(shè)計底標高約2m間的泥層,選用1萬m3以上耙吸船承擔(dān)粗挖施工,耙吸船應(yīng)具有動力定位及動力跟蹤的功能;精挖是粗挖完成后至設(shè)計底標高間的泥層,選用具有定深和平挖功能的大型抓斗挖泥船,可減少底部擾動和浮泥產(chǎn)生;開挖水深達50m,開挖精度要求高(-60~+40cm);港珠澳工程施工方開發(fā)采用大型定深平挖抓斗和挖深精度控制系統(tǒng),經(jīng)過實際施工驗證滿足要求。

沉管隧道縱斷面示意圖

基槽清淤清淤是清除粗挖結(jié)束后至精挖前基槽淤積的泥沙,以及精挖后基槽底和基床面回淤的浮泥層,選用專用清淤船進行清淤,確保沉放時水容重的變化控制在要求范圍之內(nèi)。沉管隧道橫臥在珠江口,存在大量回淤;回淤將造成沉管安裝期間浮力突然增大而致使沉管意外上浮,并給后期運營帶來超期沉降。為此,項目部與荷蘭公司聯(lián)合研制專用清淤船,該清淤船能夠進行系統(tǒng)定位和測量,能實時顯示基槽槽底縱坡,可滿足在不同類型基礎(chǔ)面上(塊石、碎石、粘土等)進行清淤施工。

清淤船作業(yè)示意圖

基礎(chǔ)拋石夯平沉管隧道基礎(chǔ)施工中,基礎(chǔ)拋石夯平作業(yè)有以下特點:水深大(46m),夯平精度高(小于30cm);夯平要順應(yīng)基礎(chǔ)坡度;水下拋石、夯平工作量大。為此,施工方開發(fā)出了專用溜管式拋夯一體船:溜管定點定量拋石、定點夯平;采用液壓振動錘水下夯平,大幅提高夯平效率及質(zhì)量。

碎石基床鋪設(shè)碎石基床鋪設(shè)施工有如下3個特點:①水深大(40m),整平精度要求高(允許偏差±40mm),整平質(zhì)量關(guān)系到沉管標高、接頭受力;最大縱坡坡度為2.98%;②整平工作量大(單節(jié)面積近1.5萬m2),為此研制了國內(nèi)第一艘平臺式整平船;③自動抬升、皮帶運輸、高精度聲納測控三大系統(tǒng),全部采用自動化控制。經(jīng)過對E1~E4管節(jié)碎石基床檢測,管節(jié)檢測點驗收數(shù)據(jù)合格率達到95%以上。

平臺式整平船作業(yè)示意圖

2 管節(jié)浮運及沉放安裝

管節(jié)的浮運采用拖輪拖帶的方式,結(jié)合工程實際情況,采用縱拖和橫拖相結(jié)合的浮運方案。選用穩(wěn)定性和可控性較好的雙駁扛吊法進行管節(jié)沉放安裝。

2.1沉管浮運

正式開始拖運前,項目部開展了浮運阻力實物模擬試驗、數(shù)字模擬計算,進行了管節(jié)浮運拖帶操船模擬試驗,并在施工海域開展了4次浮運演練。

沉管航道內(nèi)浮運采用4+4+2的方式進行拖帶,其中4艘大馬力全回轉(zhuǎn)拖輪吊拖、4艘全回轉(zhuǎn)拖輪綁拖,2艘拖輪備用。10艘大馬力全回轉(zhuǎn)拖輪協(xié)同作業(yè),總馬力數(shù)超過5萬Hp。為了更好地協(xié)調(diào)各拖輪作業(yè),項目開發(fā)了專用導(dǎo)航軟件,并在作業(yè)期間實施海上臨時交通管制和護航。

沉管浮運及安裝流程

在基槽浮運中備用拖輪4+6的方式進行橫拖。

2.2沉管深水沉放

沉管隧道采用扛吊法進行無人沉放對接,安裝船控制室通過信息技術(shù)和遙控技術(shù)實現(xiàn)管節(jié)姿態(tài)調(diào)整、軸線控制和精確對接。這套管節(jié)體外定位系統(tǒng)包括錨泊定位系統(tǒng)、壓載控制系統(tǒng)、數(shù)控拉合系統(tǒng)、深水測控系統(tǒng)、管內(nèi)精調(diào)系統(tǒng)。

管節(jié)體外定位系統(tǒng)由2個門形框架組成,分別安裝在管節(jié)的接頭端和尾端,框架與管節(jié)上的起重吊耳相連接。當(dāng)隧道管節(jié)放置到基礎(chǔ)上后,體外定位系統(tǒng)將投入使用。當(dāng)移動隧道管節(jié)時,接頭端和尾端兩側(cè)體外定位系統(tǒng)底座將提供支撐,并確保管節(jié)不會因為水流和波浪產(chǎn)生側(cè)向位移。在輕微提升管節(jié)時,體外定位系統(tǒng)底座將依靠下部的碎石基礎(chǔ)提供地基反力。當(dāng)管節(jié)被提升后,可以在減少管節(jié)底部摩擦的情況下調(diào)整管節(jié),管節(jié)向前移動由安裝在管節(jié)頂部的拉合千斤頂控制,管節(jié)尾端橫向位置則由安裝在底座上的橫向千斤頂調(diào)整。

定位系統(tǒng)具有如下優(yōu)點:管節(jié)結(jié)構(gòu)無需額外開孔;可反復(fù)使用;坐底沉放和水力壓接全過程減少管節(jié)受水流波浪影響,可以在沉放駁上遙控實施千斤頂伸縮,安全高效;水力壓接完成后,可以對管節(jié)的尾端進行精確調(diào)整定位。

1)遙控遙測壓載系統(tǒng)通過控制室內(nèi)遙控遙測壓載系統(tǒng),實現(xiàn)管節(jié)壓載水箱注水、排水,調(diào)節(jié)管節(jié)在水中的負浮力和姿態(tài)。

遙控遙測壓載系統(tǒng)

2)深水測控系統(tǒng)深水測控系統(tǒng)采用了GPS+聲納的原理,無水下線纜、安裝便捷,可實現(xiàn)沉管水下絕對定位和相對定位。

深水測控系統(tǒng)

3)數(shù)控拉合系統(tǒng)沉管對接后,采用拉合系統(tǒng)使GINA止水帶初步壓縮,拉合系統(tǒng)采用反勾結(jié)構(gòu),通過遙控實現(xiàn)千斤頂拉合。管節(jié)頂面設(shè)2處拉合點,每個拉能提供400t拉合力總共提供800t拉合力,行程1500mm。

數(shù)控拉合系統(tǒng)

4)管內(nèi)精調(diào)系統(tǒng)沉管對接完成后,如出現(xiàn)軸線偏差超出設(shè)計要求需進行線形調(diào)整。國內(nèi)以往的沉管隧道短,只有數(shù)節(jié)管節(jié),很少需要進行糾偏;而對于港珠澳大橋5公里多的隧道而言,對接過程中不可避免地會出現(xiàn)偏離設(shè)計軸線的情況,這就需要進行線性控制。線型調(diào)整需要克服基床與沉管底部的摩阻力,克服46m水深下GINA止水帶的強大的反力。為此項目部專門進行了碎石基床與沉管底的摩阻力物模試驗,最終確定在一側(cè)設(shè)置12臺500t千斤頂組成頂推千斤頂,另一側(cè)設(shè)置10 臺500t組成限位千斤頂,共提供11000t頂推力。

管內(nèi)精調(diào)系統(tǒng)

2.3管節(jié)防水設(shè)計

港珠澳大橋島隧工程沉管管節(jié)間采用柔性接頭方式,將GINA橡膠止水帶安裝在待裝管節(jié)的A端,與已安管節(jié)的B端對接、擠壓,管節(jié)在水下完成對接后,對接端的止水帶將通過水力壓接密封,使管節(jié)接頭緊密連接;沉管管節(jié)間的預(yù)埋件處采用OMEGA橡膠止水帶密封,并采用專用壓件固定。沉管隧道管節(jié)采用分節(jié)澆搗,節(jié)段交接處設(shè)有接縫,接縫間采用“可膨脹密封條+OMEGA止水帶+剪力鍵”方案,形成管節(jié)結(jié)構(gòu)自防水。同時,節(jié)段接頭處外側(cè)環(huán)繞一周(包括底板、側(cè)墻和頂板)噴涂聚脲防水材料,寬度為接頭兩邊各1.2m??紤]到聚脲防水層在使用過程中可能會遇到零延伸斷裂的問題(基層出現(xiàn)開裂時,由于聚脲層同基層之間粘結(jié)牢固,不能實現(xiàn)彈性變形從而釋放應(yīng)力,最終會被基層裂縫產(chǎn)生的應(yīng)力拉裂,造成滲水),在管節(jié)接縫外側(cè)設(shè)計了一層PVC隔離膜,即使基層產(chǎn)生細微裂縫,其應(yīng)力會直接作用在隔離膜上,進而降低聚脲層的受力,進一步保障了防滲效果。

3 專用施工設(shè)備

3.1基礎(chǔ)施工專用設(shè)備

定深平挖抓斗船(金雄號)

基槽專用清淤船

溜管式拋夯一體船

平臺式整平船

3.2沉管浮運安裝專用設(shè)備

壓載系統(tǒng)

水下拉合系統(tǒng)

聲納測控系統(tǒng)

精調(diào)系統(tǒng)

沉管安裝船

大馬力全回轉(zhuǎn)起錨艇

4 首節(jié)E1~E14管節(jié)的浮運和對接

港珠澳大橋工程沉管標準管節(jié)(尺寸約為180m×38m×10m)是世界上體量最大的沉管隧道管節(jié),浮運和沉放階段對隧道管節(jié)的設(shè)計至關(guān)重要,管節(jié)又需要在非常惡劣的海洋環(huán)境中進行浮運和沉放,需要明確和評估存在的各種風(fēng)險并設(shè)計預(yù)防和補救措施。

E1管節(jié)的浮運安裝

大橋建設(shè)伊始,便開始了沉管浮運安裝方案的具體論證。首節(jié)沉管浮運安裝目標是把沉管從車間拉到海中,和已經(jīng)澆注在人工島上的鋼筋混凝土管節(jié)精確地對接起來。接頭錯位不得超過2cm,沉管的“身位”與設(shè)計誤差不超過2cm,在12m的海底滴水不漏。這是第一次對接,在接下來的3年里,重約8萬噸、長180m的28個標準沉管和4個較小的非標準沉管,將依次在海面拖行約14km,以同樣的精度在海平面下平均40m深處對接,并形成一個約6km海底隧道,在海底使用120年。

2013年5月2日,一個巨大的船機編隊從伶仃洋桂山島出發(fā)。這個“艦隊”的主體是:巨大的沉管固定在2艘專用安裝船上,由8艘大馬力拖輪牽引,12艘海事船警戒護航。此外,一干輔助船舶做好配套服務(wù)?!芭炾牎笨傫R力超過5萬hp。首次出海如臨深淵,14km水路,走了近13個小時。所到之處,廣州港主航道封航。

沉放安裝過程中,核心裝備是2艘專用沉放安裝船。這2艘船實質(zhì)上類似于起重船,其沉放起吊裝置在船底下,可以控制沉管下沉到海底、與澆筑在人工島上的管節(jié)對接。

沉管基本到位后,安裝在沉管上的拉合系統(tǒng)開始發(fā)揮作用。這套全新的拉合系統(tǒng)集成了位移傳感器,在拉合千斤頂連接后,可以精確測量管節(jié)安裝的距離。在沉管安裝船上,工程師在安裝船上遠程控制拉合千斤頂拉合速度,千斤頂逐漸加力,沉管緩慢而精確地移動,最后和固定管節(jié)精確對接。一個管節(jié)端面是一個平整精度毫米級的環(huán)狀鋼板圈,另一個管節(jié)端面是一個堅實耐用的特種橡膠圈,精確對接之后,巨大的水壓將使一剛一柔兩個管節(jié)嚴絲合縫地貼在一起。在這個過程中,為使管節(jié)間的對接達到最好的效果,還要利用海水漲潮的壓力,進行水壓對接。此外,還有一個精調(diào)系統(tǒng),用于管節(jié)水力壓接后二次精確調(diào)位。兩個管節(jié)對接后,形成密閉系統(tǒng),建設(shè)者通過人工島上的固定管節(jié)打開沉管預(yù)設(shè)的操作門,安裝上精調(diào)系統(tǒng),在安裝船的配合下,對沉管進一步微調(diào),實現(xiàn)精度控制的“精益求精”。

2013年5月6日上午,經(jīng)過95個小時的艱苦奮戰(zhàn),港珠澳大橋島隧工程首節(jié)E1管節(jié)首節(jié)順利實現(xiàn)與西人工島暗埋段對接,完成首次“海底之吻”的壯舉,邁出了33節(jié)沉管隧道安裝施工的第一步。首節(jié)E1管節(jié)長112.5m、寬37.95m、高11.4m,重約4.7萬噸,吃水深度超過11.3m,沉放水深約13m,造價約1億元。

2013年6月18日,E2管節(jié)順利實現(xiàn)與E1管節(jié)的對接,全過程僅花了28個多小時,耗時約為E1沉管的1/3,刷新了沉管隧道浮運安裝對接的世界紀錄,隨后的管節(jié)沉放對接施工中,這一紀錄不斷被刷新。2014年3月24日,E10管節(jié)順利與沉管隧島對接,整個對接工程僅用時7小時,水下潛水作業(yè)累計150分鐘,比原計劃縮短了1.5h,再次刷新了標準單節(jié)沉管對接潛水作業(yè)時間紀錄。2014年10月18日,E14管節(jié)順利完成對接,至此,安裝隧道總長累積達2385m。

5 E15管節(jié)的對接

E15管節(jié)返回深塢口

E15管節(jié)第三次浮運

港珠澳大橋島隧工程E15管節(jié)對接頗費周折,E15管節(jié)三度出征,兩次返航,戰(zhàn)勝大風(fēng)巨浪,查找回淤來源,探索應(yīng)對措施,挑戰(zhàn)世界精度,奏響了一曲“三戰(zhàn)伶仃洋”的壯歌。2015年3月26日清晨5時58分,E15沉管水力壓接順利完成,測控系統(tǒng)監(jiān)測顯示,沉管首尾端軸線偏差滿足設(shè)計要求。至此,E15沉管終于圓滿對接,港珠澳大橋沉管隧道已建總長達2565m。這距離2014年10月18日E14沉管安裝成功已有5個多月。

初戰(zhàn)伶仃洋基槽突淤沉管返航

2014年11月16日早上,E15沉管順利到達安裝海域準備沉放,突然前線潛水人員報告,E15沉管基槽發(fā)現(xiàn)回淤物,平均厚度約4cm,并且有一定的稠度。此時,有三種方案擺在了項目總經(jīng)理林鳴眼前:計劃不變,繼續(xù)安裝;暫留附近海域,待清淤后安裝;停止安裝,沉管返航。每一種方案都隱藏著意想不到的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。

有人主張繼續(xù)安裝,理由也很充分,幾百人忙碌了一個多月,清淤、整平、浮運,花了如此大的成本,而且國外同類工程證明,沉管對接精度即使放寬到8cm也可,4cm的回淤不會給隧道質(zhì)量帶來重大影響。思考再三后,林鳴力排眾議,堅決反對這一提議?;A(chǔ)不牢,地動山搖。如果繼續(xù)安裝,沉管基礎(chǔ)存在著極大的不確定性。這是一條生命線,決不能拿大橋質(zhì)量和沉管安全作賭注,即使嘗試也絕不可行。如果對接存在誤差,8萬噸的沉管沉到海底后,就無法再提起來:以往基床的碎石壟溝有空隙,浮力可以保證沉管再次浮起;而現(xiàn)在基床上粘有一層4厘米厚的淤泥“墊子”,真空效應(yīng)將產(chǎn)生強大的吸力,同時加上40多米深的水壓,沉管根本就提不起來。同時,指揮團隊認為,7000多平米的沉管基床出現(xiàn)大面積回淤,短時間內(nèi)清淤無法完成,加之海面風(fēng)高浪急,沉管絕不能長期滯留在無遮擋的外海,第二個提議又被取消。頂住巨大的壓力,林鳴深思熟慮后決定中止安裝,沉管回航。

再戰(zhàn)伶仃洋邊坡滑塌安裝受阻

泥沙問題是海洋工程的關(guān)鍵,海洋工程師們都把它戲稱為一門“玄學(xué)”。港珠澳大橋島隧工程位于珠江口海域,珠江流域降水豐沛,植被茂密,歷來“豐水少沙”。E15沉管碎石基床2014年11月12日剛剛鋪設(shè)完成,13日通過監(jiān)理驗收,15日上午又進行了實地探摸,也只是發(fā)現(xiàn)了少量回淤。而在短短的時間內(nèi),回淤增大且回淤物形態(tài)發(fā)生了變化。平時監(jiān)測到的回淤物直徑都只有0.01mm,這些平均直徑約為0.026mm的泥沙從何而來?這成為擺在建設(shè)者面前必須解決的難題。

林鳴要求,一是要查清回淤原因;二是要建立一套回淤預(yù)警預(yù)測系統(tǒng),為后續(xù)沉管安裝提供保障。在交通運輸部的協(xié)調(diào)下,天津水運工程科學(xué)研究院、南京水利科學(xué)研究院、中山大學(xué)、中交四航院等國內(nèi)25位對珠江口泥沙、潮汐和氣象方面最有研究的專家,成立了技術(shù)攻關(guān)團隊,開展基槽回淤專題研究。

建設(shè)者布設(shè)了6組固定泥沙測站和數(shù)十組流動觀測站,每天進行近百公里長距離巡測,對沉管基槽周邊200平方公里的海域進行了水下地形測量和海底地質(zhì)取樣普查,完成了上千次的泥樣粒徑、密度檢測。通過大量數(shù)據(jù)分析,專家組得出結(jié)論:沉管基床突然出現(xiàn)的回淤,主要是內(nèi)伶仃島海域采砂洗砂產(chǎn)生的懸浮物,通過直接輸移和二次搬運而來。

在加強回淤研究的同時,工程應(yīng)對措施也在同步推進。清淤施工和挖掉已被污染的碎石基床,都需要大型船舶在已安好的E14沉管鋼封門前作業(yè)。40多米深的海底,鋼封門承受著10000多噸的壓力。在重型機械面前,鋼封門就是一張薄紙。為保證已安隧道的安全,建設(shè)者另辟蹊徑,在隧道端頭加裝保護裝置,清淤機械就是有意外移動,也只是撞擊在保護罩上,不會損壞沉管。

2015年2月24日,E15沉管再次出征。就在沉管即將到達轉(zhuǎn)向區(qū)時,基礎(chǔ)監(jiān)控組報告:多波束監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,基床面出現(xiàn)大面積的異常堆積物,總量達2000m3,最厚處達到60cm。沉管再次回航。

三戰(zhàn)伶仃洋眾志成城共筑通衢

一個個挑戰(zhàn)使建設(shè)者對工程有了更清楚的認識,現(xiàn)場決策組很快弄清了再次受阻的原因:基槽邊坡回淤物滑塌毀損了沉管基床,原理類似于雪崩。在沉管回航途中,沉管安裝指揮團隊和專家們一起制定了解決方案:調(diào)集萬方耙挖泥船進行邊坡、基槽清淤,重新鋪設(shè)基床,在最短的時間內(nèi)做好第三次安裝準備。僅一個月,建設(shè)者完成了基槽邊坡和基床清淤、碎石基床鋪設(shè)、設(shè)備檢修復(fù)核等工作,迎來了第三次安裝窗口期。

3月25日凌晨4∶30,經(jīng)過對窗口期海浪、天氣和泥沙運動情況科學(xué)分析評估后,開始進行E15沉管第三次浮運安裝施工。E15沉管絞移出塢,在10多艘海事警戒船的護衛(wèi)下,由兩艘安裝船、11艘大馬力拖輪組成的大型船隊緩緩地駛出桂山預(yù)制廠,在完成轉(zhuǎn)向后順利到達施工區(qū)域進行系泊作業(yè),進行沉放準備。

為確保沉管安裝質(zhì)量,項目總部增加潛水頻次,加強監(jiān)測力量,利用多波束掃描、實地探摸等手段對基床情況進行全程測量、復(fù)核。在對基床狀況進行再次確認后,現(xiàn)場操作人員、測量人員緊密聯(lián)動,強化對沉管運動姿態(tài)、鋼端門、海流的實時監(jiān)測,精確操控深海沉管無人對接沉放系統(tǒng),按步驟要求仔細調(diào)整沉管姿態(tài),經(jīng)數(shù)輪沉放、觀測、調(diào)整,3月26日凌晨,E15沉管在海底精準定位,并順利完成水力壓接,安裝工作終于取得圓滿成功。

4月13日清晨7∶30,E16沉管完成水力壓接。這是繼3月26日實現(xiàn)E15沉管對接之后,半個月內(nèi)完成的又一節(jié)沉管安裝。截至本期收稿,港珠澳大橋島隧工程已建成隧道的總長達2745米。E17管節(jié)已開始塢內(nèi)沉放演練。

Island & tunnel project of Hong Kong-Zhuhai-Macao——join of submerged tubes

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