江保家
摘 要:某公司生產(chǎn)的變截面類鑄鐵件綜合廢品率比較高,嚴(yán)重影響鑄件質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度,通過改進(jìn)鑄造工藝和模型制作方法,提高了鑄鐵件質(zhì)量,同時(shí)也提高了生產(chǎn)進(jìn)度,降低了綜合廢品率和生產(chǎn)成本。
關(guān)鍵詞:變形;縮松;鑄造工藝;鋁制模型;模板
中圖分類號(hào):TG25 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
與我院建有校企合作關(guān)系的某煙機(jī)公司鑄造分廠生產(chǎn)的變截面類鑄鐵件品種分為圓筒類和鼓輪氣閥類兩類共17種(如圖1所示)。
我們對該廠2013年度下半年的廢品進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),調(diào)查結(jié)果見表1。
依據(jù)調(diào)查情況,我們作出了變截面類鑄鐵件廢品缺陷統(tǒng)計(jì)表,見表2。由變截面類鑄鐵件缺陷統(tǒng)計(jì)表可知,變截面類鑄鐵件變形、縮松占88%,這是我們當(dāng)前降低廢品率要解決的主要問題。為此,我們對引起變截面類鑄鐵件變形和縮松的原因進(jìn)行了分析,確定產(chǎn)生的主要原因是:(1)模型老化導(dǎo)致鑄件變形影響零件尺寸精度;(2)鑄造工藝設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致鑄件縮松現(xiàn)象。
問題找到以后,我們采取了新的措施:
(1)制作新的模型:為保證鑄鐵件的成品率和不影響生產(chǎn)進(jìn)度,我們先挑選了一個(gè)比較有代表性的變截面類鼓輪氣閥(YJ29B.3.6-7)進(jìn)行試制。(如圖2所示,是改制前的鼓輪座木制模型和芯盒。)
我們首先根據(jù)零件圖設(shè)計(jì)出制作鋁制模型的木制模型尺寸,進(jìn)行木制模型制作。由木制模型鑄出鋁制毛坯,再按照圖紙尺寸要求進(jìn)行機(jī)械加工,制出鋁制模型。然后將加工后的鋁制模型固定在定型單面模板上面,并且設(shè)計(jì)出定型澆注系統(tǒng),配制出芯盒(如圖3所示)。
最后制作出鑄鐵件毛坯,校驗(yàn)鋁制模型尺寸,符合尺寸后鑄出了12件YJ29B.3.6-7鑄件。根據(jù)跟蹤機(jī)械加工后反饋的信息,除1件出現(xiàn)氣孔經(jīng)焊補(bǔ)后可以使用外,其余全部合格。因此,對所有變截面類鼓輪氣閥共12種進(jìn)行模型更新,全部制作成鋁制模型,使模型精度達(dá)到了一級模型精度,從而保證了鑄件的尺寸精度。
(2)重新設(shè)計(jì)工藝:由于原變截面類圓筒類5種鑄鐵件高度都在500mm左右,在設(shè)計(jì)模型時(shí),根據(jù)機(jī)械加工要求模型拔模斜度設(shè)計(jì)為上面為8mm、下面為5mm,并且鑄造工藝設(shè)計(jì)為直徑大的部分在上面,造成了鑄件變截面部位形成厚大(8mm),澆注后該部位最后凝固形成縮松。如圖4所示為原鑄造工藝簡圖。
為此我們經(jīng)過研討確定,采用形似鑄造的方法,將該類鑄件的機(jī)械加工量減小到最低,也就是根據(jù)鑄件拔模斜度要求設(shè)計(jì)為上面4mm、下面3mm加工余量,然后改變造型方向,將直徑小的部分放在上面,加速有缺陷的部位的凝固速度(圖5為改進(jìn)后的鑄造工藝簡圖),這樣既保證了鑄件的尺寸精度,又降低了機(jī)械加工余量。
目標(biāo)值檢驗(yàn):我們對2014年3月份到10月份生產(chǎn)的變截面類鑄鐵件進(jìn)行了機(jī)械跟蹤調(diào)查,調(diào)查結(jié)果見表3。
結(jié)語
通過采取改進(jìn)措施以后,我公司生產(chǎn)的變截面類鑄鐵件綜合廢品率的大幅度下降,由17.2%降低至5.6%,節(jié)約了大量機(jī)械加工費(fèi)用,縮短了生產(chǎn)周期,加快了生產(chǎn)進(jìn)度,因此可帶來可觀的間接經(jīng)濟(jì)效益。
固定措施:
(1)修改、完善變截面類鑄鐵件的鑄造工藝(模型設(shè)計(jì)、制作),在工藝部門存檔,作為今后的作業(yè)指導(dǎo)性文件。
(2)結(jié)合《鑄造分廠質(zhì)量管理和考核辦法》,嚴(yán)格各工序的考核,提高全員質(zhì)量意識(shí)和鑄件質(zhì)量。
參考文獻(xiàn)
[1] 中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)鑄造分會(huì).鑄造手冊(鑄造工藝)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2013.