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淺談火力發(fā)電廠(chǎng)低熱值燃煤的摻配

2015-07-27 08:18雷貫強(qiáng)新疆華電吐魯番發(fā)電有限責(zé)任公司新疆吐魯番838000
山東工業(yè)技術(shù) 2015年21期
關(guān)鍵詞:煤種結(jié)焦金馬

雷貫強(qiáng)(新疆華電吐魯番發(fā)電有限責(zé)任公司,新疆 吐魯番 838000)

淺談火力發(fā)電廠(chǎng)低熱值燃煤的摻配

雷貫強(qiáng)
(新疆華電吐魯番發(fā)電有限責(zé)任公司,新疆 吐魯番 838000)

本文論述了新疆華電吐魯番發(fā)電有限責(zé)任公司通過(guò)燃煤摻燒試驗(yàn),解決了公司煤炭供應(yīng)問(wèn)題,擴(kuò)大了煤源,周邊大部分煤礦的低熱值煤通過(guò)摻配都可以滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的要求;另外,通過(guò)燃煤摻燒試驗(yàn),確定了不同煤礦的摻配比例,保證了鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

鍋爐;燃煤;摻燒;探討

1 前言

新疆華電吐魯番電廠(chǎng)1號(hào)鍋爐設(shè)計(jì)燃煤的低位熱值約為27.17MJ/ kg。近年來(lái)由于燃煤供應(yīng)比較緊張,鍋爐燃用的這種高熱值煤量已不能滿(mǎn)足機(jī)組正常運(yùn)行的需要。為了擴(kuò)大煤源,降低成本需摻燒部分熱值較低的煙煤,其中主要為金馬、露天和同泰等煤礦的煙煤。與設(shè)計(jì)煤相比,這些煙煤具有較高水分、較高灰分、較低熱值的特點(diǎn),金馬和龍泉煤的硫含量較高。在與低熱值煙煤摻燒后,燃煤發(fā)熱量和灰分的變化對(duì)鍋爐、制粉、除灰等系統(tǒng)的出力造成了一定影響,如磨煤機(jī)出力不能達(dá)到鍋爐帶負(fù)荷要求、燃煤灰分高時(shí)輸灰系統(tǒng)出力不足、鍋爐帶滿(mǎn)負(fù)荷困難等,燃煤含硫量較高又容易引起爐內(nèi)水冷壁結(jié)焦、產(chǎn)生爐內(nèi)高、低溫腐蝕等問(wèn)題,危害鍋爐的安全運(yùn)行。因此,新疆華電吐魯番電廠(chǎng)進(jìn)行了燃煤摻配試驗(yàn),分析鍋爐燃用低熱值煙煤后,電廠(chǎng)鍋爐制粉、燃燒系統(tǒng)和主要輔機(jī)對(duì)燃燒混煤的適應(yīng)性,提供保證鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行的配煤比例、運(yùn)行調(diào)整方法及燃燒混煤應(yīng)注意的有關(guān)事項(xiàng)。

2 鍋爐設(shè)備簡(jiǎn)介

吐魯番電廠(chǎng)1號(hào)鍋爐為SG-420/13.7-M778型超高壓中間再熱自然循環(huán)鍋爐,Π型布置,直流燃燒器四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼結(jié)構(gòu),前煙道為燃燒室,后煙道布置對(duì)流受熱面,管式空氣預(yù)熱器獨(dú)立布置于爐后,成為第三、四煙道。制粉系統(tǒng)為正壓直吹式,配四臺(tái)ZGM65G中速磨煤機(jī)。水平濃淡直流燃燒器四角布置,在爐內(nèi)形成逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)的切圓;燃燒器分四層布置,每層各4支,共16支,鍋爐MCR和ECR負(fù)荷時(shí)均投三層,另一層備用。燃燒器的一、二次風(fēng)噴嘴呈間隔排列,頂部設(shè)有OFA消旋燃盡風(fēng),每組燃燒器各有二次風(fēng)擋板10組,均由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)單獨(dú)操作。鍋爐過(guò)熱器采用兩級(jí)噴水減溫,一級(jí)減溫器主要用于粗調(diào),改變汽溫較大的波動(dòng)和保護(hù)屏式過(guò)熱器不超溫;二級(jí)減溫器主要用于細(xì)調(diào),改變汽溫較小的波動(dòng)和保護(hù)高溫過(guò)熱器不超溫。再熱蒸汽采用煙氣擋板調(diào)節(jié)。預(yù)熱器分前、后二級(jí),前級(jí)預(yù)熱器為二次風(fēng)預(yù)熱器、管箱高度自上至下為5.5m,5.5m,2.8m。后級(jí)預(yù)熱器為一次風(fēng)預(yù)熱器、管箱高度自上而下為2.75m×4,2.5m共5組。

3 摻燒試驗(yàn)煤質(zhì)及摻燒方法

試驗(yàn)用煤主要為高熱值的依拉湖煤和低熱值的金馬、同泰和露天煤礦煤,試驗(yàn)煤質(zhì)分析結(jié)果如表1所示,表中同時(shí)也列出了1號(hào)鍋爐的設(shè)計(jì)煤數(shù)據(jù)。從表1可以看出,依拉湖煤與設(shè)計(jì)煤比較接近,金馬、同泰和露天煤礦煤均為較高水分、較高灰分、低熱值煤,露天煤的熱值相對(duì)較高。各煤種的揮發(fā)分含量較高,灰熔點(diǎn)較低,金馬煤和露天煤還具有較高的含硫量,各煤種灰中均含有較多的Fe2O3,煤的結(jié)焦特性較強(qiáng)。除露天煤比較容易研磨外,其它煤均為難磨煤種。

隨著低熱值煤的摻燒,入爐煤的全水分和灰分將逐漸提高,混煤的發(fā)熱量逐漸降低,揮發(fā)分含量基本不變,煤的可磨性下降(金馬煤、同泰煤)或上升(露天煤)。因煤的揮發(fā)分含量均較高,低熱值煤的摻入不會(huì)影響到煤粉的著火特性,在運(yùn)行過(guò)程中仍要適當(dāng)提高一次風(fēng)速、注意控制磨出口風(fēng)溫以保護(hù)燃燒器噴口、防止噴口結(jié)焦和避免制粉系統(tǒng)爆炸事故的發(fā)生。煤水分的增加使制粉系統(tǒng)需要提高磨入口風(fēng)溫或增加入磨風(fēng)量來(lái)提高磨煤機(jī)的干燥出力,同時(shí)要注意制粉系統(tǒng)堵磨、堵管的發(fā)生。煤的灰分升高、發(fā)熱量降低則會(huì)使入爐煤量增加,磨煤機(jī)和輸灰系統(tǒng)出力提高,煤的可磨性下降,煤粉變粗,從而影響到煤粉的燃盡。各煤種的灰熔點(diǎn)均較低,都屬于結(jié)焦嚴(yán)重的煤。此外,煤的結(jié)焦特性還與灰成分和灰分含量有關(guān)。金馬煤、露天煤的硫和鐵含量較高,灰分含量也比較大;同泰和依拉湖煤的鐵含量也比較高,煤的這些特性使得其在爐內(nèi)燃燒時(shí)可能在水冷壁上形成較嚴(yán)重的結(jié)焦;煤灰中鈉含量也較高,所以運(yùn)行中除應(yīng)密切注意爐內(nèi)水冷壁的結(jié)焦情況外,對(duì)爐膛出口受熱面的沾污和結(jié)焦也應(yīng)注意。

根據(jù)上述煤的特性,將吐魯番電廠(chǎng)的煤分成A、B、C三類(lèi)進(jìn)行摻燒,其分類(lèi)如下:

煤種A:依拉湖、墨龍煙煤;煤種B:金馬、龍泉煙煤;煤種C:同泰、露天煤礦煤。

各煤種在摻燒過(guò)程中采用預(yù)混的方式進(jìn)行配燒,試驗(yàn)過(guò)程中控制摻燒比例如下:

依拉湖:金馬:同泰=1:2:1;依拉湖:金馬:同泰=1:4:1;金馬:同泰=1:1 ;依拉湖:露天=1:2 ;依拉湖:金馬=1:2 ;露天、同泰混煤

為了尋找能夠使鍋爐安全運(yùn)行的摻配煤種和比例,試驗(yàn)從磨制依: 金:同=1:2:1混煤的工況開(kāi)始,進(jìn)行了變煤種試驗(yàn),共進(jìn)行了6個(gè)工況,在每個(gè)工況下觀(guān)察鍋爐的結(jié)焦情況、測(cè)量爐內(nèi)火焰溫度、記錄主要運(yùn)行參數(shù),并對(duì)鍋爐對(duì)各煤種的適應(yīng)能力進(jìn)行了分析。

從表1可以看出,隨著煤種的變化,鍋爐燃煤量在54.8~57.1t/h的范圍內(nèi)變化,主、再熱蒸汽參數(shù)正常,在燃用含金馬煤的混煤時(shí)鍋爐減溫水量較大,后屏過(guò)熱器出口煙溫較高,摸底工況T1的后屏出口煙溫達(dá)到820℃,隨后的各工況該煙溫均出現(xiàn)了下降,可以降低爐膛出口受熱面的沾污。煤種改變時(shí),鍋爐的飛灰可燃物在0.20~1.10%范圍內(nèi)變化,爐渣可燃物下降明顯,從最初的9.85%逐漸下降到純燒露天、同泰煤時(shí)的1.06%,煤粉的燃盡較好;隨煤種不同,鍋爐效率均較高(高于設(shè)計(jì)值92.50%),但差別較大,在燃用含依拉湖煤的混煤時(shí)鍋爐效率較高,而在燃用低熱值的金馬、同泰混煤時(shí)的鍋爐效率較低。可以看出,混燒低熱值煤時(shí)鍋爐的經(jīng)濟(jì)性有所下降,在低熱值煤中摻燒一定比例的高熱值煤,可以有效提高鍋爐效率,最高可達(dá)0.5%以上。從輔機(jī)電耗來(lái)看,其值主要是受到了煤的可磨性和鍋爐運(yùn)行氧量的影響,燃用含金馬煤的混煤時(shí),因鍋爐結(jié)焦較重,多采用4.0%左右的高氧量運(yùn)行,使送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)電流相對(duì)較高,尤其是在結(jié)焦較重的依:金:同=1:4:1和金:同=1:1混煤時(shí),輔機(jī)電耗偏高較多。另外,燃用各煤種時(shí),鍋爐的輸灰系統(tǒng)出力均正常。隨著金馬煤摻燒比例的增加,燃燒器區(qū)域溫度逐漸上升,金馬:同泰=1:1時(shí)的火焰峰值溫度最高,達(dá)到了1588℃;在金馬、同泰煤中摻入一定比例的依拉湖煤,即可以有效降低火焰峰值溫度,對(duì)減緩燃燒器區(qū)域結(jié)焦非常有利。

表1 煤種變化對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響

4 結(jié)論

通過(guò)本次混煤摻燒試驗(yàn),可以得到以下結(jié)論:

(1)在試驗(yàn)煤種中,金馬煤是最易結(jié)焦的煤種。能夠使鍋爐安全運(yùn)行的各煤種之間的配燒方式為:依拉湖:金馬=1:2,金馬:同泰=1:1,依拉湖煤和露天煤均可以單燒。

(2)磨制各混煤時(shí),磨煤機(jī)出力基本不變,金馬煤的可磨性較差,依拉湖、露天煤的可磨性較好,金馬混煤的煤粉偏粗,對(duì)鍋爐結(jié)焦有較大影響。

(3)燃用各混煤時(shí)鍋爐主蒸汽參數(shù)正常,燃用依:金:同=1:4:1混煤和金:同=1:1混煤時(shí)鍋爐的減溫水量較高,燃燒器噴口及其周?chē)浔诮Y(jié)焦較多;燃用其它混煤時(shí)爐內(nèi)結(jié)焦較輕。燃用各混煤時(shí)后屏出口煙溫均較低,不會(huì)引起爐膛出口受熱面的沾污、結(jié)焦。

(4)燃用各煤種時(shí),鍋爐飛灰可燃物基本不變,爐渣可燃物下降較多,排煙溫度比設(shè)計(jì)值偏高多在10℃以上,機(jī)械未完全燃燒損失為0.09~0.32%,排煙熱損失為6.35~6.89%,鍋爐效率為92.39~93.15%。在金馬、同泰煤中摻入1/3的依拉湖煤,比燒金馬和同泰混煤的鍋爐效率可高0.5%以上。

(5)降低鍋爐負(fù)荷對(duì)緩解爐內(nèi)結(jié)焦有利,可以把變負(fù)荷運(yùn)行作為一種控制結(jié)焦的手段。

(6)考慮到鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,推薦的運(yùn)行方式為:運(yùn)行氧量(實(shí)測(cè)值)3.5-4.0%,正塔配風(fēng),噴口一次風(fēng)速不低于30m/s,磨出口溫度65-70℃。1~4號(hào)磨粗粉分離器擋板開(kāi)度分別為50°、55°、40°、50°,煤粉細(xì)度R90約為30%。

(7)鍋爐輸灰系統(tǒng)能夠適應(yīng)試驗(yàn)各煤種的灰分變化。

(8)鍋爐除渣系統(tǒng)能夠適應(yīng)試驗(yàn)各煤種渣量的變化,送、引風(fēng)機(jī)和一次風(fēng)機(jī)出力能夠適應(yīng)煤種變化,送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)的余量均比較大。

參考資料:

[1]集控運(yùn)行規(guī)程[S]. 新疆華電吐魯番發(fā)電有限責(zé)任公司.

[2]于臨秸.鍋爐運(yùn)行[M].中國(guó)電力出版社.

[3]白國(guó)亮.鍋爐設(shè)備運(yùn)行[M].火力發(fā)電職業(yè)技能培訓(xùn)教材.中國(guó)電力出版社.

[4]燃煤煤質(zhì)全分析報(bào)告[S].新疆電力科學(xué)研究院.

10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.21. 150

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