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42CrMo-1冶煉生產(chǎn)實踐

2015-07-27 05:23本溪鋼鐵公司煉鋼廠遼寧本溪117000
山東工業(yè)技術(shù) 2015年13期
關(guān)鍵詞:鋼水成份水口

王 剛(本溪鋼鐵公司煉鋼廠,遼寧 本溪 117000)

42CrMo-1冶煉生產(chǎn)實踐

王 剛
(本溪鋼鐵公司煉鋼廠,遼寧 本溪 117000)

摘 要:42CrMo-1鋼屬于超高強(qiáng)度鋼,具有高強(qiáng)度和韌性,淬透性也較好,調(diào)質(zhì)處理后有較高的疲勞極限和抗多次沖擊能力,低溫沖擊韌性良好。該鋼適宜制造要求一定強(qiáng)度和韌性的大、中型塑料模具。該鋼種的生產(chǎn)難點(diǎn)是鋼中的S含量比較高,澆鑄過程易堵水口,要求鋼水純凈度高、化學(xué)成份和性能穩(wěn)定,產(chǎn)品表面質(zhì)量好。本文從生產(chǎn)實踐的角度,對42CrMo-1的冶煉、精煉、連鑄工藝控制進(jìn)行了闡述,對生產(chǎn)此鋼種的難點(diǎn)進(jìn)行了分析。

關(guān)鍵詞:高強(qiáng)度;42CrMo-1;純凈度

1 前言

近幾年,隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展,高強(qiáng)度鋼的應(yīng)用越來越廣泛。42CrMo-1鋼屬于合金結(jié)構(gòu)鋼,具有高強(qiáng)度和韌性。42CrMo-1為含硫含鋁鋼種,澆注過程容易結(jié)瘤堵水口。本鋼針對此鋼種的特點(diǎn),經(jīng)過技術(shù)人員共同努力,制定了適生產(chǎn)本鋼種的生產(chǎn)工藝流程及工藝方法,解決了生產(chǎn)中存在的難點(diǎn),使該產(chǎn)品達(dá)到了客戶的使用要求。

2 特性分析

(1)化學(xué)成份分析。根據(jù)用戶要求,要求S含量控制在0.02%-0.03%。這么高的S含量要求使得成份難以準(zhǔn)確控制,而且S高會與鋼水中的鈣反應(yīng)生成硫化鈣堵塞水口,給澆注過程帶來不利。

(2)生產(chǎn)過程難點(diǎn)分析。由于我廠大部分采用頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼,使得煉鋼終點(diǎn)控制較難,鋼中氧含量較高,給提高鋼水純凈度帶來很大困難。鋼中含S高,與鋼水中的Ca生成CaS夾雜物和鋁氧反應(yīng)生成的三氧化二鋁將雜物一起給澆注過程帶來很大影響,經(jīng)常出現(xiàn)粘結(jié)水口現(xiàn)象。 根據(jù)此鋼種的特性,S的合金化的時期不同,我廠制定了符合生產(chǎn)本鋼種的工藝流程,并通過特殊的工藝手段解決了以上的困難。

3 生產(chǎn)工藝

(1)生產(chǎn)工藝流程。本鋼生產(chǎn)該鋼種工藝流程為:180噸轉(zhuǎn)爐→180噸LF鋼包精煉爐→180噸RH真空精煉爐→350*470mm方坯連鑄機(jī)。

(2)S的合金化工藝。由于本鋼采用頂吹工藝煉鋼,鐵水含S較低。試制階段采用兩種S的合金化工藝。第一種S的合金化工藝在LF鋼包精煉爐進(jìn)行,RH工藝循環(huán)結(jié)束以后進(jìn)行鈣處理;第二種LF處理結(jié)束時進(jìn)行鈣處理,S的合金化工藝在RH真空精煉爐進(jìn)行,RH復(fù)壓以后進(jìn)行軟吹10~15min后,再喂S線。

(3)LF精煉工藝。出鋼后通過LF爐精煉,使鋼水成份控制更加準(zhǔn)確、均勻,為連鑄生產(chǎn)提供合適的澆注溫度,控制澆注過程的過熱度。通過造還原性渣系,可以降低鋼水中夾雜物,提高鋼水純凈度。精煉LF爐造還原渣,要求爐渣顏色轉(zhuǎn)白或淺綠色;Al球前期加足,避免多次加Al球。石灰加入量大于1300kg/爐控制,視渣況使用螢石調(diào)整渣流動性。精煉過程第一批加入造渣劑:精煉石灰600-800kg ;第二批加入造渣劑:精煉石灰400-600kg。精煉時間控制在70min以上,加熱完畢進(jìn)行軟吹氬10min。通過LF爐精煉工藝,使鋼水成份穩(wěn)定、均勻。通過造還原性渣系,鋼中溶解氧含量降低,由原來的40ppm-50ppm降低到20ppm以下,進(jìn)一步減少了鋼種夾雜物,提高了鋼水純凈度。

(4)RH精煉工藝。鋼水在進(jìn)入RH以后,采用最低真空泵對鋼水進(jìn)行循環(huán)脫氣處理。處理過程中由于鋼水成分的燒損,對某些合金元素進(jìn)行微調(diào),待合格以后復(fù)壓進(jìn)行軟吹和鈣處理以及硫的合金化。對于第一種硫的合金化工藝來說,RH只進(jìn)行鈣處理。對第二種工藝,RH首先進(jìn)行軟吹鈣處理,等鋼水中的夾雜物基本上浮以后,再喂流線合金化。等氬后樣合格以后上連鑄機(jī)進(jìn)行澆鑄。

(5)不同工藝的澆鑄情況。對第一種工藝的S的合金化來說,實踐數(shù)據(jù)如表2所示,S平均的燒損為0.0034%,Ca的平均燒損為0.0011%。對第二種工藝的S的合金化來說,實踐數(shù)據(jù)如表3所示,S平均的燒損為0.0007%,Ca的平均燒損為0.0001%。從實驗數(shù)據(jù)可以直觀的看出,第二種工藝相比較與第一種工藝來說,Ca和S的燒損少,說明鋼水中生成的夾雜物Ca含量少,鋼水的可澆性好。實踐結(jié)果也正好驗證了數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。在第一種情況下,水口堵塞嚴(yán)重,經(jīng)常出現(xiàn)死流和斷澆現(xiàn)象,而第二種情況下的水口基本保持穩(wěn)定,無特殊情況的發(fā)生。

表1 S 和 Ca的的燒損

表2 R H合金化下S和 Ca的的燒損

(6)連鑄工藝。為了保證鑄坯質(zhì)量,連鑄密封保護(hù)澆注,保證大包長水口氬氣壓力≥0.3Mpa、中包無鋼液面裸露,中包開澆前采用氬氣吹掃,防止鋼水二次氧化,保證鋼水純凈度,鋼坯中氧含量由原來的70ppm-100ppm降低為40ppm-60ppm,避免了堵水口。鑄機(jī)控制好保護(hù)澆注,二次冷卻采用自動配水,液面自動控制系統(tǒng),拉速控制在0.45-0.55m/min,,通過這些手段保證鑄坯的表面和內(nèi)部質(zhì)量,并使用結(jié)晶器電磁攪拌,避免鑄坯中心偏析、中心疏松的缺陷。

4 結(jié)語

對于高S含量的42CrMo-1的超強(qiáng)鋼,通過調(diào)整S和Ca的合金化的順序控制,合理的脫氧制度,RH精煉過程超低的真空度,降低了氫和氮含量,減少了夾雜物CaS生成,提高了鋼水純凈度和可澆性,降低了生產(chǎn)成本。澆注過程密封保護(hù)防止二次氧化,能夠生產(chǎn)出成份均勻、性能合格的產(chǎn)品,此冶煉工藝比較合理,符合本鋼生產(chǎn)特點(diǎn)。

參考文獻(xiàn):

[1]宋維錫.金屬學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1989.

[2]吳瑞祥.影響冷鐓鋼質(zhì)量的主要因素及控制措施研究[J].湖南冶金,2002(02):22.

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