趙高明,周勇,馬林
(江蘇力星通用鋼球股份有限公司,江蘇 如皋 226000)
為進一步滿足低噪聲軸承配套的要求,提高汽車產(chǎn)品在市場上的競爭力,通過深入開展提高成品鋼球質(zhì)量,降低鋼球振動值的課題研究,科學(xué)地完善加工工藝,解決了面臨的技術(shù)難題。
鋼球的加工質(zhì)量對軸承振動的影響最為明顯[1]。在各加工工序中,鋼球表面可能產(chǎn)生一些加工質(zhì)量缺陷,如啃傷、麻點、劃傷、研傷等。這些缺陷的存在,必然影響鋼球的振動值,因此降低鋼球振動值必須從提高鋼球表面質(zhì)量入手。除了人為因素外,鋼球表面質(zhì)量最主要受加工工藝方法的影響,因此,圍繞鋼球加工工藝方法,分析前工序,重點對各工序的工藝控制進行改進。
在整個鋼球加工過程中,光球工序最易出現(xiàn)麻點等缺陷。針對實際加工情況,分析認為主要原因是加工工裝的應(yīng)用問題。原光球機工裝采用金屬鏟球板和國產(chǎn)光球板,加工過程中,由于光球板組織不均勻及表面質(zhì)量缺陷,使鋼球加工質(zhì)量參差不齊,局部表面非常粗糙;而且鏟球板的牙尖部分會對鋼球表面產(chǎn)生撞擊,導(dǎo)致鋼球表面損傷形成麻點。因此,工藝改進后使用PA66鏟球板及德國進口光球板,通過試運行,并根據(jù)具體情況對設(shè)備轉(zhuǎn)速、加工壓力進行了相應(yīng)的調(diào)整,使鋼球麻點缺陷明顯減少,且表面質(zhì)量均勻,表面粗糙度較好,無目視可見缺陷。φ5.953 mm(15/64 in)鋼球光球質(zhì)量數(shù)據(jù)對比見表1。
表1 光球質(zhì)量數(shù)據(jù)對比
由于光球加工質(zhì)量的提高,新工藝可將光球留量壓縮20%,不但提高了光球的表面質(zhì)量,而且提高了鋼球加工效率。
為保證每粒鋼球之間表面質(zhì)量的一致性和均勻性,需保證每粒鋼球的耐磨性一致,且具有較好的尺寸穩(wěn)定性,因此,在熱處理工序中必須嚴格控制,以保證鋼球組織的穩(wěn)定性和硬度的均勻性。
新工藝在熱處理生產(chǎn)線上增加并完善了二次冷卻系統(tǒng),冷卻液溫度控制在(7±3)℃,更好地控制鋼球組織中的殘余奧氏體,提高組織穩(wěn)定性,確保鋼球硬度的均勻性。φ5.953 mm鋼球熱處理質(zhì)量數(shù)據(jù)見表2。穩(wěn)定的熱處理工藝為后工序鋼球加工質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性提供了保證。
表2 熱處理質(zhì)量數(shù)據(jù)對比
鋼球表面強化處理對提高鋼球表面抗劃傷能力,降低鋼球振動值起關(guān)鍵性作用[2]。在強化工藝中,設(shè)計制造了離心式鋼球表面強化處理設(shè)備,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。該設(shè)備的特點是結(jié)構(gòu)簡單、操作方便,鋼球提升效果好且相互撞擊充分。
圖1 鋼球表面強化處理工裝示意圖
通過大量試驗分析,探索出一套較成熟的鋼球強化處理工藝。以φ12.700 mm鋼球為例,(1)將強化設(shè)備轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)速設(shè)定為15 r/min,能有效提升鋼球到較高位置下落,從而造成鋼球間的相互撞擊,使鋼球表層發(fā)生塑變,形成硬化層;(2)強化時間為100 min,可以保證充分強化,硬化層較均勻,避免了較大硬度差,同時又能避免過度強化,造成表面疲勞;(3)改變過去熱處理后直接強化的工藝,將強化處理改在硬磨工序之后,避免了原工藝硬磨后強化層深度減小且不均勻等缺陷;(4)按鋼球規(guī)格從強化時間、裝車量上加以控制,保證鋼球表面具有一定的強化深度(不得小于后工序的加工余量)和強化深度的均勻性,從而提高鋼球表面耐磨性,大大降低了鋼球表面劃條的產(chǎn)生。
鋼球硬磨工序加工質(zhì)量的好壞,關(guān)鍵在于砂輪的質(zhì)量,若砂輪中夾雜有較大的顆粒,可能在硬磨鋼球表面留下致命的劃傷或劃痕。新工藝采用國產(chǎn)樹脂砂輪代替剛玉/碳化硅混合砂輪,并嚴格控制砂輪質(zhì)量,從而提高鋼球硬磨質(zhì)量,為初、精研質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
2.5.1 調(diào)整初、精研設(shè)備進出球口
由于原工藝初、精研磨板開口較大,鏟球座設(shè)計中的某些不合理因素,造成進出球不均勻,磨板溝槽內(nèi)淺外深,出球口處鋼球長時間堆積,使鋼球在磨板中承受的壓力不均勻,從而影響整批球的質(zhì)量一致性。為此,將原初、精研設(shè)備的進出球口的使用寬度和角度進行了合理設(shè)計(圖2),重新設(shè)計了鏟球座(圖3),改進后達到了預(yù)期效果,解決了存在的問題。
圖2 進出球口設(shè)計參數(shù)
圖3 鏟球座結(jié)構(gòu)
2.5.2 提高初研產(chǎn)品精度
初研加工精度直接影響精研加工的質(zhì)量,進而影響成品鋼球質(zhì)量,因此必須提高初研鋼球的加工精度。新工藝調(diào)整初研磨板的硬度為180~210 HB;增加工裝調(diào)試后的精度確認,要求固定板與轉(zhuǎn)動板的同軸度不大于0.05 mm,平行度不大于0.05 mm;改變初研加工輔料的添加方式,采用毛刷均勻涂抹,離卸車5 h內(nèi)不允許添加輔料,使初研鋼球精度提高了一個等級。
2.5.3 采用優(yōu)質(zhì)精研板
選用德國進口精研板,其最大特點是磨板溝槽壓溝后,表面光滑、均勻細致且材料組織、硬度均勻。使用該磨板精研加工20 h后鋼球精度即可達到G10,表面粗糙度Ra≤0.005 μm,Rz≤0.04 μm,鋼球振動值降為30~32 dB。新工藝通過提高鋼球的幾何精度和表面質(zhì)量有效降低了鋼球的振動值[3]。
在影響鋼球動態(tài)性能指標(biāo)的諸多因素中,鋼球表面清潔度不容忽視。鋼球熱處理后研磨量大,硬磨時間長,鋼球易產(chǎn)生磁性。從多年的鋼球清洗容器上可以看出,鋼球的磁性使其吸附細微鐵屑從而影響振動指標(biāo)。大量試驗比較表明,退磁后鋼球振動值可降低1~1.5 dB,因此,增加退磁工藝是降低鋼球振動的有利保證。
以φ5.953 mm G10鋼球為例,從執(zhí)行新工藝方法加工的鋼球中隨機抽取2批(A,B),與工藝改進前的產(chǎn)品進行對比,檢測數(shù)據(jù)見表3、表4。
表3 鋼球表面粗糙度Ra值(每批檢測5粒) μm
表4 鋼球振動實測值(每批檢測20粒) dB
由表可知,改進工藝后鋼球表面粗糙度Ra值降低;鋼球振動值明顯下降,散差也得到有效控制,表明新工藝方法切實可行。
通過試驗不斷完善鋼球加工工藝,提高了鋼球質(zhì)量的整體水平,今后仍需要大力開展低噪聲軸承的配套試驗,并將試驗成果轉(zhuǎn)化到日常生產(chǎn)中。