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關(guān)于中速輥式磨煤機如何節(jié)能運行

2015-07-26 08:50李建路華電萊州發(fā)電有限公司山東萊州261400
山東工業(yè)技術(shù) 2015年1期
關(guān)鍵詞:磨煤機電量節(jié)能

李建路(華電萊州發(fā)電有限公司,山東 萊州 261400)

關(guān)于中速輥式磨煤機如何節(jié)能運行

李建路
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東萊州261400)

摘要:制粉系統(tǒng)是電廠重要設備之一,其耗電量占全廠的廠用電的10%以上,制粉系統(tǒng)運行是否正常,將直接影響鍋爐運行的可靠性和經(jīng)濟性。實現(xiàn)制粉系統(tǒng)能最大限度地有效利用,是制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整及安全運行的重要工作。

關(guān)鍵詞:節(jié)能;磨煤機;電量

0 前言

當前我們國家主要以火力發(fā)電為主,它不僅消耗了大量的煤炭資源,而且還給環(huán)境造成了較大的污染。能源的利用效率低、浪費非常嚴重,節(jié)能降耗不僅可以滿足日益增長的能源需求,而且還能積極有效的配合節(jié)能環(huán)保工作的進行。所以,節(jié)能降耗也是為實現(xiàn)中華民族偉大復興夢想的重要工作之一。

1 制粉系統(tǒng)介紹

制粉系統(tǒng)在現(xiàn)代煤粉鍋爐燃燒系統(tǒng)中已成為與鍋爐燃燒設備不可分割的重要部分。制粉系統(tǒng)是電廠重要設備之一,其耗電量占全廠的廠用電的10%以上,制粉系統(tǒng)運行是否正常,將直接影響鍋爐運行的可靠性和經(jīng)濟性。所以,提高制粉系統(tǒng)出力、降低磨煤機的電耗,改善煤粉細度,在保證燃燒系統(tǒng)優(yōu)化運行的前提下,實現(xiàn)制粉系統(tǒng)能最大限度地有效利用,并且能轉(zhuǎn)化成系統(tǒng)最大的出力,是制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整及安全運行的重要工作。

(1)華電萊州發(fā)電有限公司一期工程2×1050MW機組為火力發(fā)電機組,鍋爐是東方鍋爐(集團)股份有限公司生產(chǎn)的DG3000/26.15-Ⅱ1型高效超超臨界參數(shù)變壓直流爐,采用單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、運轉(zhuǎn)層以上露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。設計煤種為活雞兔礦、補連塔煤礦煤,制粉系統(tǒng)采用的是冷一次風正壓直吹式,并設有兩臺50%容量的動葉可調(diào)軸流式一次風機,提供一次熱、冷風輸送煤粉。采用了兩臺動葉可調(diào)式吸風機和兩臺動葉可調(diào)式送風機。每臺爐配有6臺中速輥式磨煤機,燃用設計煤種時,5臺磨煤機運行,1臺磨煤機備用。

萊州發(fā)電有限公司一期2×1050MW機組已正式轉(zhuǎn)入商業(yè)運行。機組節(jié)能降耗、保證機組的最佳效率,是提高經(jīng)濟效益的重要工作。在保證機組安全運行的前提下,竭盡全力降低機組制粉單耗是每個運行人員的重要任務之一,也是為建設國際大型濱海一流發(fā)電公司目標提供的有力保障。

下面結(jié)合我們?nèi)R州發(fā)電有限公司制粉系統(tǒng),就如何提高制粉系統(tǒng)出力、降低制粉系統(tǒng)單耗,進行逐一的介紹以及我個人的一些心得總結(jié)。

制粉單耗包括磨煤機電耗及一次風機電耗。制粉單耗指標主要反映煤的可磨性和制粉系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性,同時也可從側(cè)面反映入爐煤計量的準確性。提高制粉系統(tǒng)出力是降低制粉單耗的最有效途徑。

萊州發(fā)電有限公司的磨煤機,采用的是北京電力設備總廠的ZGM 133G型磨煤機,ZGM型磨煤機是在繼承和發(fā)揚了德國Babcock公司技術(shù)的基礎(chǔ)上,并吸取了美國Babcock公司的技術(shù),開發(fā)了K、N、G型磨煤機,即對于磨盤尺寸相同的同一型號的MPS磨,設計了三種磨輥規(guī)格、風環(huán)面積和分離器,可以根據(jù)鍋爐一次風率和燃煤量及煤粉細度的要求選擇合適的磨煤機。我們公司選用的是G型(大型磨煤機)。同時,磨本體抗爆能力從0.1MPa提高到0.35MPa,有利于磨煤機的安全穩(wěn)定運行。其旋流擴散式煤粉分配器也獲得了國家專利,這一改進大大提高了磨煤機的制粉特性。

(2)磨煤機代號和技術(shù)數(shù)據(jù):

代號:ZGM133(G)

Z----中速

G----輥式

M----磨煤機

133----磨環(huán)滾道平均半徑(cm)

G----分K、N、G三個型號,K小型,N中型,G大型。

煤種范圍

煤種煙煤,部分貧煤和部分褐煤

發(fā)熱量16~31MJ/kg

表面水份≤10%

可磨性系數(shù)HGI=50~55(哈氏)

可燃質(zhì)揮發(fā)份18~34%

原煤顆粒0~50mm

煤粉細度R90=14~40%

磨煤機技術(shù)數(shù)據(jù)

“管道+調(diào)控中心”模式保持了主流思路統(tǒng)一調(diào)控運行、實現(xiàn)對外公平開放、減少輸配環(huán)節(jié)、實現(xiàn)互聯(lián)互通、便于統(tǒng)籌監(jiān)管等諸多優(yōu)點,也能有效回避現(xiàn)有資產(chǎn)剝離、劃轉(zhuǎn),以及建銷分離加劇等諸多難點,揚長補短?!肮艿溃{(diào)控中心”模式的優(yōu)勢表現(xiàn)在以下方面。

標準研磨出力95.8t/h(當R90=16%,HGI=80,WY=4%)

銘牌出力60t/h

額定功率770kW

電動機額定功率900kW

電動機電壓10KV

電動機轉(zhuǎn)速992r/min

通風阻力≤7150Pa

磨機額定空氣流量41.50kg/s

磨煤機磨煤電耗量≤10kW?h/t(100%磨煤機出力)

原煤由原煤倉經(jīng)給煤機進入磨煤機內(nèi)與熱風混合并干燥,在轉(zhuǎn)動的磨碗和磨輥之間的間隙中被碾碎,煤粉由熱空氣攜帶至磨煤機頂部的分離器,經(jīng)分離合格的煤粉連同干燥介質(zhì)形成風粉混合物(一次風煤粉),經(jīng)煤粉管道送至燃燒器進入爐膛內(nèi)進行燃燒,不合格的煤粉返回到磨碗上再次碾磨.難以粉碎且一次風吹不起的較重石子煤、鐵礦、鐵塊等通過噴嘴環(huán)落到一次風室,被刮板刮進排渣箱,由人工定期清理,清除渣料的過程在磨運行期間也能進行。

(3)旋轉(zhuǎn)分離器的工作原理:

旋轉(zhuǎn)分離器為動靜組合式:主要包括分離器殼體、靜止百葉窗、轉(zhuǎn)子、落煤管、驅(qū)動部、回粉錐、密封風管等部件,從研磨區(qū)送來的氣粉混合物進入分離器,首先通過靜止百葉窗,產(chǎn)生一定的切向速度,大的顆粒由于質(zhì)量較大,直接回到回粉錐返回研磨區(qū),其余煤粉氣流在曳引力帶動下,進入轉(zhuǎn)子部分,通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速,使合格煤粉顆粒的離心力和氣流的曳引力平衡,而不合格的顆粒在離心力的作用下返回研磨區(qū)重磨,旋轉(zhuǎn)分離器葉輪轉(zhuǎn)速設計保證在50~80r/min時,我們在正常運行中控制轉(zhuǎn)速在60~65r/min。煤粉細度R90正??刂?8%左右。

組合式旋轉(zhuǎn)分離器有以下的特點:

1)可以根據(jù)鍋爐要求不同的煤種細度進行自動調(diào)節(jié),實現(xiàn)調(diào)節(jié)自動化。煤粉細度達R90=3~35%。從而使煤種的選用范圍得以增多。

2)可以減少小于75μm的過碾磨顆粒,從而提高制粉系統(tǒng)的出力和降低運行電耗,提高10%的出力。

3)采用低NOx燃燒器,可以滿足其燃燒所需要的煤粉細度。達到環(huán)境保護的要求。

設計的入爐煤低位發(fā)熱量為24110kj/kg,目前實際運行在19000 kj/kg左右。

2 在正常運行中,我們主要從以下幾方面進行調(diào)整

(1)在保證煤粉細度的前提下讓磨煤機在最大出力工況下運行。

(2)根據(jù)工況的變化,合理的調(diào)整磨輥的加載力,保證磨煤機在最佳出力。

(3)及時清理石子煤。

(4)減少系統(tǒng)漏風。

(5)盡量少開冷風門,在正常運行中,各磨煤機的冷風門保持全關(guān)。出口溫度高時適當開啟,調(diào)整正常后再關(guān)閉。保證分離器出口溫度≯80℃

(6)系統(tǒng)各處保溫完好。

(7)及時檢查磨煤機及給煤機運行正常,保證來煤。

風煤比控制要求:

磨煤機的給煤量和一次風量可根據(jù)一次風與煤粉出力變化曲線操作(見下圖)。ZGM型中速輥式磨煤機的風量可以在標準風量上下適當變動,制定了“標準空氣曲線”,以確保磨煤機一次風量與系統(tǒng)要求相匹配。磨煤機正常運行時出口溫度控制80℃以下,各磨煤機的冷卻風插板門保持全關(guān)。在滿足分離器出口溫度要求的同時,盡量維持較低的一次風壓力以降低廠用電率。下面是一次風壓在各個負荷階段時的對應數(shù)值參考表:

表1

建立正確的給煤量和一次風量比率是很重要的,如果標定的一次風量、給煤量不準,不但影響負荷調(diào)節(jié),而且影響磨煤機運行,出力下降,電耗增加。

磨煤機加載力控制在合適范圍內(nèi),為了降低磨煤機單耗及降低磨煤機設備磨損,我們根據(jù)進入磨煤機的煤質(zhì)情況,調(diào)整磨煤機加載力,以控制磨煤機磨輥位置在上、下限范圍內(nèi),控制磨煤機各部正常。下面是對應磨煤機差壓控制加載力在各個負荷階段的對應數(shù)值參考表:

表2

運行中根據(jù)磨輥的高度,來判斷磨煤機內(nèi)煤層的厚度,并及時的調(diào)整磨輥的加載力。低負荷時,磨煤機差壓維持在3.5Kpa左右,此時注意磨煤機應不振動,高負荷時磨煤機差壓維持在5.0Kpa左右,此時應注意磨煤機不滿磨??刂颇ッ簷C風量在100-110t/h。風速控制在21-25m/s。這樣實際運行中,在同樣出力的情況下,加載力每降低1MPa,磨煤機電流大約降低2A,根據(jù)三相有功功率公式:P=1.732UICosΦ、按月30天計算,一個月可節(jié)約電量24940.8KWh。

3 效果檢查

(1)經(jīng)過我們#2機組人員的共同努力和精心的調(diào)整,按照既定方法進行操作后,節(jié)能降耗工作取得了很大的成績。

2014年8~12月#2爐平均制粉單耗為19.96kWh/t,比調(diào)查期的平均單耗22.05kWh/t下降了2.13kWh/t,如下表:

表3

所取得的效益:

#2爐制粉單耗降至19.96kWh/t,每臺爐一年按運行320天,每天按磨制原煤2000t計算,一年則節(jié)約廠用電2.13kWh/t×2000×320= 1363200kWh。

每度電按成本電價0.14/kWh計算,則年可節(jié)約人民幣0.14/ kWh×1363200kWh=19.0848萬元。

(2)今后工作中需加以改進的方面。

工作中不斷的與同事交流工作心得,共同學習、不斷進步;加強節(jié)能意識,進一步節(jié)能降耗。

4 后記

關(guān)于中速輥式磨煤機如何能最充分利用及最經(jīng)濟運行,是我和我的同事們今后繼續(xù)努力的方向。本論文在編寫過程中得到公司領(lǐng)導宋吉虎、劉芝亮及各位同事的大力幫助,在這里一并表示非常的感謝!以上是大致向各位做的介紹,還請大家多多指教。

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