吳修文,王 軍
(山東省泰安市農(nóng)業(yè)機械科學研究所,泰安 271000)
目前國內(nèi)的天然石膏粉生產(chǎn)線的運轉(zhuǎn)大多處于較落后的人工操作階段,操作工人工作環(huán)境比較差,生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)時各設(shè)備的運行狀態(tài):設(shè)備的運轉(zhuǎn)電流、儲料倉的物位、鍛燒沸騰爐設(shè)備的鍛燒溫度、物料的輸送流量等參數(shù)無法集中進行監(jiān)控,運轉(zhuǎn)的情況需要依靠操作工人的經(jīng)驗來進行判斷和處理,給生產(chǎn)和管理帶來很大的困難,同時也影響到鍛燒后石膏粉的品質(zhì)和質(zhì)量。本文基于WinCC fl exible 2008組態(tài)軟件,設(shè)計了某年產(chǎn)3萬噸石膏粉生產(chǎn)線的自動控制系統(tǒng),對生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)中的各參數(shù)進行集中監(jiān)控及處理。
按照天然石膏粉鍛燒的工藝要求,將生產(chǎn)線分為五個子系統(tǒng),分別是:破碎系統(tǒng)、磨粉系統(tǒng)、鍛燒系統(tǒng)、鍋爐系統(tǒng)、成品包裝系統(tǒng)。天然石膏粉鍛燒工藝流程如圖1所示。
圖1 天然石膏粉鍛燒工藝流程圖
生產(chǎn)線屬于中小規(guī)模,故系統(tǒng)采用集中控制模式,設(shè)備的電器控制柜及監(jiān)控PLC控制柜集中布置在電氣控制室。采用西門子S7-226作為生產(chǎn)線運行以及傳感器信號處理的運行控制器,MP277作為系統(tǒng)的監(jiān)控以及操作控制界面。將生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)時主要設(shè)備的電流信號、變頻器的頻率信號、儲料倉的物位信號、變量螺旋輸送器的流量信號、沸騰爐的進出口溫度信號、羅茨風機的風壓信號、導熱油的油溫信號、油泵的壓力信號、儲油槽的液位信號等由PLC處理后,實時顯示在MP277觸控屏的監(jiān)控界面中。
自動控制系統(tǒng)硬件主要有PLC、觸摸屏、溫度傳感器、電流傳感器、物位傳感器、液位傳感器、壓力變送器、變頻控制器、交流接觸器等組成,生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)硬件框圖如圖2所示。
圖2 生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)硬件框圖
PLC通過Profibus總線與觸控屏連接,接受來自觸摸屏的輸入信號,以及控制柜按鈕、繼電器運行、故障信號、4mA~20mA和PT100模擬量信號,經(jīng)過PLC處理后,輸出開關(guān)量、4mA~20mA模擬量信號,以控制電機啟停動作及設(shè)置變頻器頻率。
生產(chǎn)線控制程序按照結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計,結(jié)合生產(chǎn)線的工藝要求,分為主程序、破碎子程序、磨粉子程序、鍛燒子程序、成品子程序。程序流程圖如圖3所示。
圖3 程序流程圖
1) 初始化子程序:在設(shè)備上電后,程序執(zhí)行初始化,將所有的輸出信號以及輔助信號進行清零或設(shè)置初始數(shù)值。
2)主程序:主要根據(jù)電控柜手自動信號以及觸摸屏的信號,進行各子程序的調(diào)用,同時實現(xiàn)模擬量信號的數(shù)據(jù)處理。
3)分系統(tǒng)子程序:各分系統(tǒng)子程序按照分系統(tǒng)工作流程,實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)各電控設(shè)備按照一定的時間間隔,進行正向自動順序啟動,反向自動停機,同時根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)電控系統(tǒng)的故障信號,實現(xiàn)故障報警以及反向順序停機。正向順序啟動時,以上一設(shè)備的啟動完成信號觸發(fā)延時動作,從而保證設(shè)備連續(xù)運行的可靠性。
人機界面軟件設(shè)計采用WinCC flexible 2008實現(xiàn),確保與S7-200的高效穩(wěn)定的連接。
根據(jù)生產(chǎn)線自動控制的要求,設(shè)計了歡迎界面、初始界面、破碎系統(tǒng)界面、磨粉系統(tǒng)界面、鍛燒系統(tǒng)界面、成品系統(tǒng)界面、實時監(jiān)控界面、系統(tǒng)設(shè)置界面、使用說明界面等。破碎系統(tǒng)界面、實時監(jiān)控界面如圖4、圖5所示。各界面的跳轉(zhuǎn)流程圖如圖6所示。
圖4 破碎系統(tǒng)界面
圖6 各界面跳轉(zhuǎn)流程圖
由于本系統(tǒng)應(yīng)用于國外,根據(jù)系統(tǒng)要求和用戶操作習慣,在歡迎界面設(shè)置了語言切換按鈕,方便用戶操作人員的操作,同時設(shè)置了登錄密碼保護,確保有權(quán)限的操作人員對系統(tǒng)進行操控,保證系統(tǒng)及設(shè)備運行的安全。
在破碎、磨粉、鍛燒、成品界面中,設(shè)置了各系統(tǒng)中運行設(shè)備的手動操控啟動停止按鈕,同時設(shè)置了綠色運行信號、紅色故障信號,各系統(tǒng)電流、頻率、溫度、物位、液位等數(shù)據(jù)顯示,以及急停按鈕等。
在實時監(jiān)控界面中,將生產(chǎn)線中的設(shè)備按照工藝流程進行布置,設(shè)備的運行(綠燈)、停止(無色)、故障(紅燈)等狀態(tài)進行顯示,料倉的物位、液位設(shè)置成垂直狀態(tài)顯示,設(shè)備運行電流、溫度、頻率等設(shè)置在設(shè)備近處。
整個界面形象、直觀,同時生產(chǎn)線運行時的各種參數(shù)顯示清晰,設(shè)備運行狀態(tài)一目了然,方便操作人員對生產(chǎn)線進行操作。
作者應(yīng)用WinCC、S7-200實現(xiàn)了天然石膏粉生產(chǎn)線的自動化控制及監(jiān)控,人機監(jiān)控界面清晰,操作簡便。經(jīng)過一年多實際運行,證明系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,提高了石膏粉生產(chǎn)線的自動化生產(chǎn)水平,改善了操作工人的勞動環(huán)境和勞動條件,增強了石膏粉生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性,提高了石膏粉產(chǎn)品質(zhì)量,提升了企業(yè)的生產(chǎn)效率,增加了企業(yè)的利潤及效益。
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