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事故氯處理裝置的工藝優(yōu)化

2015-06-29 10:54:16張龍中鹽安徽紅四方股份有限公司安徽合肥230022
安徽化工 2015年2期
關(guān)鍵詞:有效氯次氯酸鈉氯氣

張龍(中鹽安徽紅四方股份有限公司,安徽合肥230022)

事故氯處理裝置的工藝優(yōu)化

張龍
(中鹽安徽紅四方股份有限公司,安徽合肥230022)

摘要:針對氯堿生產(chǎn)事故氯處理裝置中產(chǎn)生的副產(chǎn)品次氯酸鈉溶液含量低的問題,采取增加一套次氯酸鈉生產(chǎn)裝置的方法,將低含量次氯酸鈉中的有效氯再次吸收,達(dá)到滿足市場需求,降低生產(chǎn)成本的目的。

關(guān)鍵詞:工藝優(yōu)化;事故氯處理;13%次氯酸鈉

中鹽安徽紅四方股份有限公司利用合肥化工企業(yè)整體整合搬遷至肥東經(jīng)濟(jì)循環(huán)示范園的機(jī)會,對事故氯處理裝置進(jìn)行了技術(shù)革新及產(chǎn)品擴(kuò)能,形成了4萬噸/ 年13%以上次氯酸鈉產(chǎn)品生產(chǎn)能力。

1 原設(shè)計中事故氯裝置工藝簡介

中鹽安徽紅四方氯堿裝置事故氯處理裝置原設(shè)計施工中主要承擔(dān)三項任務(wù):一是吸收液氯充裝裝置及各設(shè)備尾氣;二是防止氯氣主管正壓造成的氯氣外逸及事故停動力電;三是負(fù)責(zé)電解正常開停車時氯氣外逸的吸收工作。原設(shè)計能力可生產(chǎn)1萬噸/年次氯酸鈉溶液,有效氯約在8%~10%之間。

上述廢氯氣進(jìn)入除害塔下部,與循環(huán)堿液逆流接觸進(jìn)行吸收反應(yīng),吸收后的尾氣中氯氣含量可達(dá)到45mg/m3以下,再通過除害塔頂部的尾氣風(fēng)機(jī)排入大氣。

從除害塔底部出來的吸收液流入次氯酸鈉循環(huán)槽,由除害塔循環(huán)泵送出經(jīng)除害塔冷卻器被循環(huán)水冷卻后返回除害塔,與氯氣繼續(xù)反應(yīng),直至循環(huán)液中有效氯達(dá)到5%時,送入吸收塔制成有效氯10%以下的次氯酸鈉溶液產(chǎn)品,由次氯酸鈉成品泵送至罐區(qū)。

次氯酸鈉循環(huán)槽作為配堿功能使用時,向槽中加入32%的NaOH,并加水配制成15%~18%的稀堿液,該槽同時也可作為除害塔、吸收塔的循環(huán)槽。

廢氣系統(tǒng)配有堿高位槽,在系統(tǒng)事故狀態(tài)下,堿高位槽出口開關(guān)閥打開,進(jìn)入除害塔吸收系統(tǒng)事故狀態(tài)下溢出的氯氣。

2 存在的問題

2.1設(shè)備選材有誤,不耐腐蝕

次氯酸鈉銷售市場上主要是有效氯含量13%以上的產(chǎn)品,原事故氯處理設(shè)計施工時沒有考慮市場因素,吸收設(shè)備選材不能耐超過10%以上高含量有效氯溶液的腐蝕。

2.2冷卻裝置不夠,冷量不足

次氯酸鈉溶液是一種不穩(wěn)定的化合物,易分解,溫度高于30℃時,保存期為3~4天,最佳貯存溫度為29.4℃以下;溫度每升高5℃,分解速度就增加一倍。

堿液吸收氯氣生成次氯酸鈉的過程中,放出大量反應(yīng)熱。如果熱量不及時移走,會導(dǎo)致副產(chǎn)物產(chǎn)生。

主要反應(yīng)過程:

2NaOH+Cl2=NaClO+NaCl+H2O+103.1kJ/mol

3Cl2+ 6NaOH=5NaCl + NaClO3+3H2O

而原設(shè)計施工中,考慮該裝置吸收廢氯的量小,反應(yīng)生成熱也不會太大,因此在除害塔及吸收塔中沒有設(shè)置冷卻裝置,只是在循環(huán)泵出口各加一臺板換用+5℃水冷卻循環(huán)液,特別是吸收塔的板換面積只有46.5m2。如果原設(shè)計施工方案不改動,難以生產(chǎn)高含量的次氯酸鈉產(chǎn)品,原因一是瞬間反應(yīng)劇烈,放出大量熱量,造成循環(huán)液溫度上升過快,無法生產(chǎn)次氯酸鈉;二是吸收塔材質(zhì)為玻璃鋼,填料為塑料,在高溫下易變形,造成設(shè)備損壞及管道堵塞。

3 采取的方案

為了滿足市場需求,同時充分利用事故氯裝置產(chǎn)生高含量的次氯酸鈉溶液,擴(kuò)大次氯酸鈉產(chǎn)能,考慮到公司氯堿裝置施工還未結(jié)束,在氯氫處置裝置北面空地增加一套2萬噸/年次氯酸鈉生產(chǎn)裝置,利用事故氯裝置產(chǎn)生的低含量次氯酸鈉溶液繼續(xù)吸收尾氯生產(chǎn)13%以上的次氯酸鈉產(chǎn)品。

新增加的次氯酸鈉裝置包括一臺Ф1400*3500的鈦反應(yīng)器,內(nèi)加兩路冷卻盤管,換熱面積7.5m2,通+5℃水用以控制反應(yīng)器中心溫度不要過高;一臺THC10BW- 0.6/90- 80換熱器,換熱面積30m2,兩臺內(nèi)設(shè)冷卻盤管的成品槽,用以循環(huán)與分別盛放13%和14%次氯酸鈉成品;另在原吸收塔循環(huán)液出口加一臺列管式換熱器。

原事故氯裝置循環(huán)槽用于配堿及貯存低含量次氯酸鈉溶液,除害塔及吸收塔吸收液有效氯含量控制在較低水平,以確保事故氯裝置安全生產(chǎn)。這部分吸收液根據(jù)分析數(shù)據(jù)及時輸送到新次氯酸鈉裝置,用尾氯生產(chǎn)合格的次氯酸鈉產(chǎn)品。

該方案2014年初動工,兩個多月完成施工,4月份完成試生產(chǎn),獲得了合格的次氯酸鈉產(chǎn)品。

4 方案效果

4.1降低單耗,提升產(chǎn)品品質(zhì)

由于充分考慮到新增次氯酸鈉裝置反應(yīng)熱及次氯酸鈉穩(wěn)定性問題,冷卻設(shè)施完善,冷量充足,反應(yīng)溫度控制在29℃以下,降低了副反應(yīng),氯耗、堿耗也大大降低,次氯酸鈉溶液中氯化鈉成分相應(yīng)減少,產(chǎn)品品質(zhì)得到了提升。

2014年4~9月合計產(chǎn)次氯酸鈉12970噸,有效氯含量13.8%,完全達(dá)到改造要求,見表1。

表1 2014年4~9月次氯酸鈉產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量

4.2符合清潔節(jié)能生產(chǎn)要求

在氯堿事故氯處理裝置中吸收液中最終有效氯含量不能太高,否則吸收塔上的引風(fēng)機(jī)排放口有氯氣外逸,造成環(huán)境二次污染,因此事故氯處理裝置吸收液一旦達(dá)到工藝指標(biāo),立即更換。將低含量次氯酸鈉用再次吸收尾氯的方法提高有效氯含量。技改后不會引起環(huán)境二次污染,符合國家清潔節(jié)能生產(chǎn)的要求。

5 結(jié)論

從幾個月的生產(chǎn)運行來看,利用事故氯處理裝置生產(chǎn)13%以上次氯酸鈉溶液,無論是在工藝技術(shù)、還是經(jīng)濟(jì)上都是可行的。節(jié)約了單耗,降低了生產(chǎn)成本,減少了環(huán)境二次污染的可能性,符合國家節(jié)能清潔生產(chǎn)要求,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。□

doi:10.3969/j.issn.1008- 553X.2015.02.019

中圖分類號:TQ114.16

文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B

文章編號:1008- 553X(2015)02- 0053- 02

收稿日期:2014- 10- 31

作者簡介:張龍(1982-),男,安徽合肥人,助理工程師,主要從事生產(chǎn)工藝管理工作,13866165663,1123753708@qq.com。

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