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環(huán)己醇催化劑再生系統(tǒng)單向閥及管路的技術(shù)改造

2015-06-21 12:51:21朱炳梅季新躍
河南化工 2015年10期
關(guān)鍵詞:環(huán)己醇泵體單向閥

朱炳梅,陳 輝,季新躍

(1.無錫市恒禾工程咨詢設(shè)計有限公司,江蘇無錫 214031;2.河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南平頂山 467013)

環(huán)己醇催化劑再生系統(tǒng)單向閥及管路的技術(shù)改造

朱炳梅1,陳 輝2,季新躍1

(1.無錫市恒禾工程咨詢設(shè)計有限公司,江蘇無錫 214031;2.河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南平頂山 467013)

在引進的環(huán)己醇生產(chǎn)裝置中,對苯加氫催化劑再生系統(tǒng)的單向閥和管路進行優(yōu)化改造,采用定位臺階固定單向閥、將泵的出口管線由單線改為雙線、采用低溫水強化泵體降溫等措施,有效解決了輸送料液造成的單向閥頻繁破裂、附屬管線堵塞、輸送泵工作不穩(wěn)定等問題,使裝置具備長周期穩(wěn)定運行的條件,取得了很好的社會和經(jīng)濟效益。

單向閥;定位臺階;強化降溫;雙支管路

0 前言

環(huán)己醇生產(chǎn)裝置是河南神馬尼龍化工公司引進的核心裝置之一,也是世界上第二套實現(xiàn)工業(yè)化運行的環(huán)己醇生產(chǎn)線,采用的是日本旭化成公司開發(fā)的“苯部分加氫”生產(chǎn)工藝,該系統(tǒng)的核心部分為以苯和氫氣為原料,在釕—鋅催化劑的作用下,經(jīng)過部分加氫反應(yīng)制得環(huán)己烯產(chǎn)品及環(huán)己烷副產(chǎn)品,該工藝較傳統(tǒng)的環(huán)己烷氧化工藝,具有操作平穩(wěn)、安全環(huán)保、收率高、成本低的特點。在引進技術(shù)消化吸收的基礎(chǔ)上,經(jīng)過十多年的技術(shù)改造和自主創(chuàng)新,不斷完善整套工藝技術(shù),大幅度提升了裝置的技術(shù)水平和國產(chǎn)化率,特別是苯部分加氫催化劑和催化劑再生工藝已經(jīng)基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化,該裝置迄今為止在環(huán)己醇(酮)生產(chǎn)領(lǐng)域,仍然代表當(dāng)今世界先進水平,該企業(yè)是我國環(huán)己醇產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研究的核心基地和國家級高新技術(shù)企業(yè)。本文所述技術(shù)改造是針對連續(xù)化苯加氫催化劑再生系統(tǒng)進行的。

環(huán)己醇生產(chǎn)工藝中的催化劑再生工序,是將一部分催化劑漿液從苯加氫反應(yīng)系統(tǒng)抽到加氫催化劑再生罐中,通過除油、氧化處理、煮沸、曝氣等再生處理,以恢復(fù)加氫催化劑活性,然后返回到苯加氫反應(yīng)系統(tǒng)中,使催化劑得以重復(fù)利用。在引進技術(shù)中,裝置的催化劑再生系統(tǒng)采用間歇式工藝,再生周期短催化劑活性不能完全恢復(fù),且設(shè)備處理能力低。為克服引進技術(shù)中催化劑間歇再生工藝的種種缺陷,企業(yè)自主設(shè)計了催化劑連續(xù)再生流程和設(shè)備,并實現(xiàn)了國產(chǎn)化,投入使用后催化劑再生效果良好。在運行磨合期間,也暴露出了一些問題,如單向閥頻繁破裂損壞密封失效、泵體溫度偏高影響運行、管路出現(xiàn)堵塞等,使得維修次數(shù)猛增,造成該工序頻頻停車,嚴重影響了設(shè)備的長周期穩(wěn)定運行。究其原因,主要是由于加氫催化劑漿液中,液相與微顆粒共存且高溫的特殊物性,加之單向閥體結(jié)構(gòu)和管路設(shè)置不合理,以及泵體運行溫度偏高所致,如何用經(jīng)濟合理的工藝技術(shù)解決上述問題,是本次技改的關(guān)鍵所在。

1 工藝過程

苯加氫生產(chǎn)系統(tǒng)是將苯接收器中預(yù)處理過的苯和用以調(diào)整催化劑漿液的高純水混合,經(jīng)進料泵升壓后,進入第一加氫反應(yīng)器底部的液體分散器內(nèi),氫氣經(jīng)壓縮機至第一、二加氫反應(yīng)器底部的氣體分散器內(nèi),催化劑漿液從加氫沉降槽由循環(huán)泵送入反應(yīng)器,通過反應(yīng)器攪拌使苯、氫氣和催化劑漿液均勻混合進行反應(yīng),反應(yīng)后的物料和催化劑漿液的混合物在第一加氫反應(yīng)器內(nèi)從下向上流動,越過上部的溢流堰,

利用液位差進入第二加氫反應(yīng)器底部的液體分布器,并與通入的氫氣進一步進行加氫反應(yīng),最后經(jīng)溢流堰到加氫反應(yīng)液沉降槽中靜置分離,相對密度小的油相送至裝置后處理系統(tǒng)的加氫閃蒸槽,相對密度大的催化劑漿液由循環(huán)泵抽出返回到第一加氫反應(yīng)器。

2 技改方案

針對影響加氫催化劑再生系統(tǒng)連續(xù)運行影響比較大的問題,著重從三個方面進行了整改。

2.1 單向閥

改造前,單向閥的連接結(jié)構(gòu)和密封面的設(shè)置比較簡單,未很好地考慮單向閥體的固定連接。當(dāng)帶有脈沖的料液流經(jīng)單向閥時,閥體中的閥球往復(fù)運動,產(chǎn)生振動而損傷閥座及閥芯密封面,加上管路系統(tǒng)因脈沖液流引起的振動,造成單向閥頻繁破裂和密封失效(見圖1所示)。

圖1 改造前進出口單向閥

改造后的單向閥體結(jié)構(gòu),借鑒了凹凸面法蘭的密封結(jié)構(gòu)形式,并強化和利用閥體結(jié)構(gòu)上的定位臺階將單向閥固定在泵體上,既有效地改善了密封面的密封效果,又有效地緩解閥球運動所引起的振動,大大地改善了單向閥閥座破裂和密封面失效的現(xiàn)象(見圖2、圖3所示)。

2.2 管路系統(tǒng)

圖4所示為技改前的管路設(shè)計,催化劑再生系統(tǒng)運行過程中,兩個循環(huán)泵輸送的催化劑料液,通過一個三通合為一路管線進入催化劑再生罐,是常規(guī)的管道設(shè)置思路。運行過程中,這段管線中含有固液二相的催化劑料液在三通附近,由于液流流型改變形成渦流,使催化劑料液中顆粒物在管路中沉積,造成出口管線頻繁堵塞,嚴重影響循環(huán)泵的輸送量。

圖2 改造后進口單向閥

圖3 改造后出口單向閥

改造后管線將兩個循環(huán)泵的出口管線分兩路,直接進入催化劑再生罐,并設(shè)置了高純水沖洗口,對再生泵底部管路適時沖洗,有效解決了管路堵塞的問題,如圖5所示。

圖4 催化劑再生泵出口管線改造前

圖5 催化劑再生泵出口管線改造后

2.3 泵冷卻系統(tǒng)

將泵的冷卻用冷媒由常規(guī)的循環(huán)冷卻水,改為入口溫度為5℃的低溫水,降低了泵體的運行溫度,保證了泵的使用性能,如圖6所示。

3 實施效果

3.1 運行效果

經(jīng)過本次技改,催化劑再生系統(tǒng)的可靠運行周期由原來的檢維修頻次2次/月,提高到≤1次/季,基本上達到了本次技改的目標。

圖6 催化劑再生泵的冷凍水管路

3.2 技改經(jīng)濟效果

檢維修費用:催化劑再生系統(tǒng)運行過程中催化劑再生設(shè)備每次維修費用約需13.886 6萬元。技改前檢維修頻次2次/月,改造后降至1次/季度,每年可節(jié)約維修費277.732萬元。

減少檢維修時間創(chuàng)造的價值:按檢維修時間1 d/次計算,環(huán)己醇裝置產(chǎn)量170 t/d,每噸1萬元,每年挽回經(jīng)濟損失3 400萬元。減少催化劑的損失:每次檢維修損失的加氫催化劑約2 kg,加氫催化劑的價格為5萬元/kg,每年可減少經(jīng)濟損失200萬元。

4 結(jié)論

將引進技術(shù)中苯加氫催化劑再生系統(tǒng)的間歇式工藝設(shè)備進行國產(chǎn)化改造,采用自主設(shè)計的連續(xù)化再生工藝,解決了國產(chǎn)化設(shè)備在磨合期間出現(xiàn)的單向閥頻繁破裂、泵體溫度偏高運行不穩(wěn)定、附屬管線易堵塞等諸多問題,使催化劑再生系統(tǒng)設(shè)備處理能力和自動化水平大幅度提高,再生周期縮短,工藝設(shè)備具備了長周期穩(wěn)定運行的條件,實現(xiàn)了引進技術(shù)核心設(shè)備的國產(chǎn)化創(chuàng)新,取得了很好的經(jīng)濟和社會效益。

TQ050.2

B

1003-3467(2015)10-0053-03

2015-07-25

朱炳梅(1962-),女,高級工程師,從事化工工程咨詢、設(shè)計和管理工作,電話:13861710839;聯(lián)系人:季新躍(1959-),男,高級工程師,從事化工工程設(shè)計和管理工作,電話:1592785856。

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